夏馬喜 卞國祥 鮑華軍
摘 要:姜堰區(qū)引長江水清改渾項(xiàng)目凈水工程(V型池),由于飲用水處理質(zhì)量、生產(chǎn)效率和濾頭氣水反沖洗等多方面技術(shù)的需要,V型濾池的過濾系統(tǒng)對(duì)施工精度要求非常高,其濾板預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)澆濾梁以及濾板和濾頭安裝精度均有較高的要求。其中,濾板預(yù)制精度要求上下平面平整度不大于2 mm,濾梁平整度和相鄰倉之間高程差值均要求小于2 mm。傳統(tǒng)的鋼筋混凝土濾板預(yù)制方法采用水平預(yù)制人工收面,由于底板的不平整和手工收面的精度不足,不能滿足設(shè)計(jì)精度要求。該文通過創(chuàng)造性地采用模具一次成型的方法,較好地解決了以上難題。
關(guān)鍵詞:濾板;濾頭預(yù)埋套管;模具
中圖分類號(hào):TU991? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
1 工程概況
姜堰區(qū)引長江水清改渾項(xiàng)目凈水工程(V型池)位于原姜堰二水廠內(nèi),結(jié)構(gòu)形式為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),建筑面積539m2,日凈水處理能力10萬m3。生產(chǎn)性類別為戊類,建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)二級(jí),建筑耐火等級(jí)二級(jí),屋面防水等級(jí)二級(jí),設(shè)計(jì)使用年限50年。由于飲用水處理質(zhì)量、生產(chǎn)效率和濾頭氣水反沖洗等多方面技術(shù)的需要,V型濾池的過濾系統(tǒng)對(duì)施工精度要求非常高,其濾板預(yù)制構(gòu)件、現(xiàn)澆濾梁以及濾板和濾頭安裝精度均有較高的要求。其中,濾板預(yù)制精度要求上下平面平整度不大于2 mm,濾梁平整度和相鄰倉之間高程差值均要求小于2 mm。傳統(tǒng)工藝施工生產(chǎn)的濾板存在平整度、幾何尺寸、預(yù)埋濾頭套管位置偏移以及套管歪斜等質(zhì)量缺陷,經(jīng)分析主要是由于以下原因造成:底板地面不平整,人工收光不平整,模板安裝質(zhì)量不達(dá)標(biāo),預(yù)埋套管固定方式不牢靠等原因構(gòu)成。
2 解決方案
(1)方案:改變?cè)谢炷翝仓绞剑捎谜w鋼模板設(shè)計(jì),將上下底板均采用鋼模板進(jìn)行控制,混凝土澆筑由其中的一個(gè)側(cè)面方向進(jìn)行。通過頭腦風(fēng)暴,請(qǐng)教機(jī)械制造和模板制造專家,按照我們的思路進(jìn)行制作和改進(jìn)。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)和改進(jìn),制作出一套模具,如圖1所示。
由于套管安裝的復(fù)雜性,導(dǎo)致上下層鋼筋網(wǎng)片之間暫時(shí)無法連接成型,為了控制上下層鋼筋網(wǎng)片之間的間距,我們采用臨時(shí)塑料管插入上下層鋼筋網(wǎng)片之間,等混凝土澆完成后將塑料管拔出,再二次振搗,保證鋼筋網(wǎng)片在混凝土中的位置準(zhǔn)確。濾頭套管采用穿心鋼筋固定在上下底模上,保證了套管間距和垂直度完全一致。為了保證模板的剛度和經(jīng)濟(jì)性,制作時(shí)外側(cè)模板采用10 mm厚鋼板,內(nèi)側(cè)模板采用3 mm厚鋼板,由于鋼板間有硬質(zhì)聚乙烯套管相互支撐,既保證了濾板厚度,又保證內(nèi)側(cè)鋼板在混凝土澆筑和振搗時(shí)不會(huì)產(chǎn)生變形,整體模具采用D16 mm對(duì)拉螺栓進(jìn)行固定。
(2)方案實(shí)施中必須研究解決的問題。因?yàn)椴捎媒M合模具方法施工,故還需要解決好鋼筋制作安裝和埋件套管安裝順序、模板安裝和拆除過程質(zhì)量控制等方面工作,經(jīng)過分析討論和試拼,首件澆筑和拆模后進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定 ,發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改等,如圖2所示。
2.1 鋼筋網(wǎng)模具化生產(chǎn)
(1)鋼筋切斷長度誤差不大于10 mm。(2)在模具上設(shè)置定位槽,將切好的鋼筋縱橫向直接放入槽內(nèi),對(duì)齊后進(jìn)行綁扎,避免因人隨意擺放,而產(chǎn)生誤差。
2.2 套管及模板安裝
先將底模板水平放置,安裝3個(gè)邊框模板,將套管定位鋼筋穿入定位孔中,安裝2層鋼筋網(wǎng),逐一將套管穿入定位鋼筋中,套管安裝時(shí),一定要注意導(dǎo)管方向,有絲紋的一面一致向上;一層鋼筋和套管均安裝完成后,安裝一塊中間鋼板,安裝時(shí)需檢查套管與模板垂直情況并及時(shí)調(diào)整;重復(fù)以上步驟逐層安裝鋼管和導(dǎo)管,最后將上底模板安裝,用對(duì)拉螺栓將模具整體固定。最后用起重設(shè)備將模板翻轉(zhuǎn),使混凝土澆筑入口的一面向上。
2.3 混凝土澆筑、振搗和拆模
混凝土采用防水混凝土配合比,坍落度一般控制在50 mm~70 mm。澆筑時(shí)需均勻分層進(jìn)行,防止模板混凝土落差過大引起模板變形?;炷琳駬v時(shí)盡量避免振搗泵與套管接觸,既要防止漏振又要防止過振。拆模前需檢查混凝土強(qiáng)度不小于設(shè)計(jì)強(qiáng)度的50 %,防止拆模過程中引起缺邊、掉角等現(xiàn)象而影響預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量。
2.4 檢查驗(yàn)證
預(yù)制濾板澆筑完成100塊后,對(duì)預(yù)制濾板全面進(jìn)行檢測,得出了預(yù)制濾板的驗(yàn)收實(shí)測數(shù)據(jù),除個(gè)別預(yù)制板在拆模時(shí),由于操作不當(dāng)出現(xiàn)豁邊、掉角現(xiàn)象外,其余均達(dá)到規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。
3 經(jīng)濟(jì)成本分析
具體成本費(fèi)用如下。
3.1 常規(guī)方法
需用地100 m2,底模鋼板73 m2,生產(chǎn)工期需30天,成品合格率約50 %。
20 mm厚鋼底模73m2,重11461 kg×5.5 元/kg=57305元;邊模加定位梁10套,6 000元;人工費(fèi)6×30×200=36000元;材料費(fèi)11 843×2=23686元(合格率50 %);總成本合計(jì)57 305+6 000+36 000+23 686=122 991元。
3.2 模具法
需加工2套模具,生產(chǎn)工期需15天,成品合格率98 %;鋼模具兩套:60 000元;人工費(fèi):6×15×200=18000元;材料費(fèi):11 843元;
總成本費(fèi)用合計(jì):60000元+18000元+11843元=89843元
3.3 節(jié)約成本
122991元-89843元=33148元;節(jié)約工期15天。
4 結(jié)論
(1)通過技術(shù)創(chuàng)新,為公司及項(xiàng)目部培養(yǎng)了一批敢于創(chuàng)新的技術(shù)骨干,同時(shí)也培養(yǎng)了一支技術(shù)力量過硬的施工隊(duì)伍,并為本工程的創(chuàng)優(yōu)奠定了基礎(chǔ)。(2)通過技術(shù)創(chuàng)新,濾板的成品合格率大大提高,外觀質(zhì)量良好,為后期濾板安裝工序質(zhì)量提供的有力保證,同時(shí)節(jié)約工期、節(jié)省場地和減少現(xiàn)場污染,社會(huì)效率顯著,得到了監(jiān)理單位和業(yè)主的一致好評(píng)。
參考文獻(xiàn)
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