童紅政, 程應(yīng)冠, 裴建軍, 常東武, 由長(zhǎng)福
(1. 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司, 浙江平湖 314201;2. 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司, 上海 200240;3. 清華大學(xué) 能源與動(dòng)力工程系, 北京 100084)
循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應(yīng)性廣,調(diào)峰性能比煤粉爐好,且可以高效脫硫、低氮排放的特點(diǎn),近年來(lái)得到快速發(fā)展。但是目前國(guó)內(nèi)多數(shù)火電廠存在著煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)煤種、配煤摻燒、機(jī)組運(yùn)行工況變化等問(wèn)題,導(dǎo)致運(yùn)行參數(shù)不合理,作為核心的燃燒控制系統(tǒng)自動(dòng)投入率較低且效果不理想。同時(shí),隨著電力系統(tǒng)自動(dòng)化水平的不斷提高,電網(wǎng)對(duì)大型火力發(fā)電機(jī)組的自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)負(fù)荷響應(yīng)能力的要求也越來(lái)越嚴(yán)格。協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)效果較差,主蒸汽壓力和負(fù)荷偏離目標(biāo)值較大,很難滿足電網(wǎng)AGC性能考核要求,同時(shí)也不利于機(jī)組長(zhǎng)周期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
筆者結(jié)合風(fēng)量響應(yīng)特性,對(duì)床溫和主蒸汽壓力控制特性進(jìn)行分析,并優(yōu)化了燃燒控制系統(tǒng)及AGC系統(tǒng),對(duì)同類型機(jī)組AGC系統(tǒng)優(yōu)化工作有借鑒意義。
某電廠2號(hào)機(jī)組是330 MW亞臨界循環(huán)流化床(CFB)鍋爐發(fā)電機(jī)組。鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)、緊身封閉、平衡通風(fēng)、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)的CFB鍋爐,有3個(gè)旋風(fēng)分離器,蒸汽的額定壓力為17.5 MPa、額定溫度為541 ℃。汽輪機(jī)為單軸雙缸雙排汽的汽輪機(jī),發(fā)電機(jī)為330 MW水氫氫冷卻汽輪發(fā)電機(jī)。機(jī)組熱工控制為單元制,采用機(jī)、爐、電集中控制方式和MACSV-5型分散控制系統(tǒng)(DCS)。
1.2.1 床溫的影響因素
床溫是監(jiān)視CFB鍋爐運(yùn)行的重要參數(shù)之一,隨著床溫不斷升高,NOx排放質(zhì)量濃度也在增加。然而,當(dāng)床溫過(guò)低時(shí)會(huì)導(dǎo)致?tīng)t膛出口CO質(zhì)量濃度和飛灰含碳量增加,造成不完全熱損失,同時(shí)導(dǎo)致鍋爐N2O的排放量增加,影響鍋爐燃燒效率和運(yùn)行安全[1-2]。合適的床溫可以有效地避免爐床的結(jié)焦、提高燃燒效率和脫硫效率,因此床溫一般控制在850~900 ℃, 可以保證鍋爐的安全連續(xù)運(yùn)行、提高鍋爐脫硫效果和降低NOx的排放量[3-4]。
從CFB鍋爐的控制參數(shù)耦合特性看,影響床溫的因素較多,主要有一次風(fēng)體積流量、二次風(fēng)體積流量、燃料量和石灰石量;但是如果采用改變?nèi)剂狭空{(diào)節(jié)床溫,在床溫調(diào)節(jié)的同時(shí)必然引起鍋爐主蒸汽壓力波動(dòng),而改變石灰石量則會(huì)引起床壓的波動(dòng)及降低污染物的排放效果。因此,通常通過(guò)調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)體積流量進(jìn)行控制。
1.2.2 主蒸汽壓力的影響因素
主蒸汽壓力是關(guān)系機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)之一,而鍋爐主蒸汽壓力的穩(wěn)定主要取決于鍋爐的燃燒特性,即合適的風(fēng)煤配比[5-6]。
在鍋爐變負(fù)荷運(yùn)行時(shí),一、二次風(fēng)體積流量及燃料量的協(xié)調(diào)配合使鍋爐主蒸汽壓力快速響應(yīng)且穩(wěn)定運(yùn)行,從而提高機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)性。
筆者進(jìn)行了一、二次風(fēng)擾動(dòng)對(duì)床溫及主蒸汽壓力影響的試驗(yàn),并分析了其影響,試驗(yàn)中的一次風(fēng)和二次風(fēng)的斜坡變化均為25 m3/h。
一次風(fēng)擾動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1。
圖1 一次風(fēng)擾動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果
隨著一次風(fēng)體積流量的增加,會(huì)使供應(yīng)氧量增加,從而使密相區(qū)內(nèi)的燃燒份額上升,但密相區(qū)燃燒份額的增加遠(yuǎn)低于一次風(fēng)增加的比例。在床溫較高的情況下,一次風(fēng)帶走的熱量大于燃燒份額增加的熱量,出現(xiàn)了床溫下降現(xiàn)象。因此,一次風(fēng)體積流量增加短時(shí)間內(nèi)增強(qiáng)了床料的燃燒,床溫略有上升或基本不變,約70 s后才隨著一次風(fēng)體積流量的增加而降低,床溫最終降低了3.4 K。因此,床溫的變化與一次風(fēng)體積流量的變化不是單調(diào)關(guān)系。
一次風(fēng)體積流量的加大使?fàn)t膛下部密相區(qū)的氣泡上升速度迅速增加,大量的揮發(fā)分和CO將被帶到稀相區(qū)去燃燒,密相區(qū)的燃燒強(qiáng)度減小,稀相區(qū)的燃燒強(qiáng)度增加,上部稀相區(qū)的溫度隨著一次風(fēng)體積流量的增大而升高,從而使機(jī)組主蒸汽壓力升高,最終使主蒸汽壓力升高了0.16 MPa。
二次風(fēng)擾動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2。二次風(fēng)的主要作用是補(bǔ)充爐內(nèi)燃燒所需要的氧量,使?fàn)t內(nèi)燃燒成為富氧燃燒,并使得爐膛內(nèi)稀相區(qū)的煙氣和細(xì)顆粒物料可以較強(qiáng)烈地混合攪拌,防止局部的煙氣溫度過(guò)高,調(diào)整整個(gè)爐膛內(nèi)溫度的均勻分布,使稀相區(qū)的細(xì)顆粒能夠充分燃燒。因此,二次風(fēng)體積流量的增加對(duì)床溫影響較小,通過(guò)均勻稀相區(qū)燃燒,床溫增加較少,僅為1.2 K,主蒸汽壓力升高了0.16 MPa。
圖2 二次風(fēng)擾動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果
一次風(fēng)體積流量變化對(duì)床溫影響比較大,二次風(fēng)體積流量對(duì)床溫的影響不大。當(dāng)一次風(fēng)體積流量增加時(shí),由于短時(shí)間內(nèi)增強(qiáng)了床料的燃燒,但同時(shí)也帶走了燃燒熱量,所以床溫在一次風(fēng)體積流量增加初期床溫基本不變,而后隨著一次風(fēng)體積流量的增加而降低,因此床溫隨一次風(fēng)體積流量的變化不是單調(diào)關(guān)系,如果用床溫的閉環(huán)來(lái)修正一次風(fēng)體積流量,燃燒控制系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。
因此,采用一次風(fēng)調(diào)節(jié)成為控制床溫的主要手段,同時(shí)調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)配比,在采用一次風(fēng)控制床溫的同時(shí),相應(yīng)改變二次風(fēng)體積流量,保證鍋爐的總風(fēng)量不變,維持煙氣氧量的恒定和床溫在合理范圍內(nèi)。
3.2.1 風(fēng)煙系統(tǒng)
一次風(fēng)體積流量對(duì)床溫和主蒸汽壓力的影響均比較大,二次風(fēng)體積流量對(duì)床溫的影響不大但對(duì)主蒸汽壓力的影響較大。在原設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)中,二次風(fēng)機(jī)控制進(jìn)入爐膛的總風(fēng)量,而總風(fēng)量包括一次風(fēng)量和播煤風(fēng)量。在該控制系統(tǒng)中,當(dāng)一次風(fēng)體積流量變化時(shí)總風(fēng)量隨之變化,二次風(fēng)就要同步調(diào)節(jié),加強(qiáng)了一、二次風(fēng)間的耦合關(guān)系,使控制系統(tǒng)更為復(fù)雜且擾動(dòng)頻繁。
將送風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)為僅控制二次風(fēng),簡(jiǎn)化了二次風(fēng)的控制,減少了相互間擾動(dòng)。同時(shí),在二次風(fēng)指令回路中,增加了功率指令與實(shí)際負(fù)荷偏差的動(dòng)態(tài)前饋,加快了二次風(fēng)指令的變化率,使得在變負(fù)荷時(shí)二次風(fēng)體積流量可以快速變化,從而提高機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的響應(yīng)性。
3.2.2 燃料前饋控制系統(tǒng)
由于CFB鍋爐是一個(gè)熱慣性大的燃燒對(duì)象,對(duì)于該類被控對(duì)象,在整定好風(fēng)煙系統(tǒng)的控制特性后,重要的是考慮系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)前饋控制。在原設(shè)計(jì)中機(jī)組指令對(duì)燃料的動(dòng)態(tài)前饋信號(hào)取自于限速后的功率信號(hào),該控制方式在動(dòng)態(tài)前饋的前饋增益一定的情況下,運(yùn)行人員設(shè)定的變化率越慢,動(dòng)態(tài)所增燃料的時(shí)間就越長(zhǎng),系統(tǒng)的穩(wěn)定性與機(jī)組指令變化率有關(guān),往往造成動(dòng)態(tài)過(guò)程中燃料變化太多,使得動(dòng)態(tài)過(guò)程中不能滿足汽輪機(jī)對(duì)鍋爐燃燒的需求,造成壓力偏差過(guò)大,變負(fù)荷后由于動(dòng)態(tài)所變?nèi)剂线^(guò)多造成穩(wěn)定時(shí)間過(guò)長(zhǎng),影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
筆者將功率偏差信號(hào)轉(zhuǎn)換成燃料信號(hào)作為AGC系統(tǒng)鍋爐主控的動(dòng)態(tài)前饋,將機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令轉(zhuǎn)換為燃料指令作為鍋爐主控的靜態(tài)前饋,同時(shí)調(diào)整了前饋系數(shù),在滿足環(huán)保參數(shù)的前提下,提高機(jī)組變負(fù)荷的響應(yīng)性。
在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,進(jìn)行協(xié)調(diào)變負(fù)荷試驗(yàn)(見(jiàn)圖3)。
圖3 協(xié)調(diào)控制下負(fù)荷變化曲線
負(fù)荷變化率均為6 MW/min。負(fù)荷從280 MW增加到330 MW時(shí),主蒸汽壓力最大偏差為-0.16 MPa;當(dāng)負(fù)荷從330 MW變化到250 MW時(shí),主蒸汽壓力最大偏差為-0.5 MPa;當(dāng)負(fù)荷從254 MW變化到228 MW時(shí),主蒸汽壓力最大偏差為-0.16 MPa;當(dāng)負(fù)荷從240 MW變化到210 MW時(shí),主蒸汽壓力最大偏差量為-0.2 MPa。以上參數(shù)表明優(yōu)化后滿足了協(xié)調(diào)控制要求。
機(jī)組進(jìn)行AGC性能測(cè)試的結(jié)果見(jiàn)表1。機(jī)組從滿負(fù)荷(330 MW)降負(fù)荷到230 MW,再?gòu)?30 MW升負(fù)荷到滿負(fù)荷,各項(xiàng)重要監(jiān)視參數(shù)均滿足控制要求,且試驗(yàn)負(fù)荷變化率均大于4.62 MW/min,達(dá)到了3.3 MW/min的調(diào)度要求考核速率。
表1 AGC試驗(yàn)參數(shù)記錄表
對(duì)330 MW CFB鍋爐完成了一、二次風(fēng)擾動(dòng)下床溫和主蒸汽壓力的特性試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)結(jié)果得到了一、二次風(fēng)擾動(dòng)對(duì)床溫、主蒸汽壓力響應(yīng)特性的影響。在單項(xiàng)擾動(dòng)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況的觀察,對(duì)機(jī)組的一、二次風(fēng)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制策略及參數(shù)優(yōu)化。同時(shí)對(duì)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)增加了鍋爐主控的前饋,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組變負(fù)荷過(guò)程中燃料的快速響應(yīng)。對(duì)機(jī)組的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,投入機(jī)組AGC方式,通過(guò)擾動(dòng)試驗(yàn)優(yōu)化了參數(shù),使機(jī)組滿足協(xié)調(diào)控制及AGC性能考核要求。