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660 MW超臨界機組發(fā)電機定子冷卻水系統(tǒng)堵塞分析

2019-10-08 05:57:44
發(fā)電設(shè)備 2019年5期
關(guān)鍵詞:富氧冷水電導(dǎo)率

曹 儂

(上海電氣電站集團工程公司, 上海 201199)

目前國內(nèi)大型發(fā)電機組發(fā)電機定子冷卻水(簡稱定冷水)系統(tǒng)對銅腐蝕的處理是對該系統(tǒng)進行改造,以提高水的pH和改善水質(zhì)為首選,以達到GB/T 12145—2016 《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》標準:pH(25 ℃,下同)達到7.0~8.9, 溶氧值(質(zhì)量濃度,下同)小于30 μg/L(貧氧),電導(dǎo)率(25 ℃,下同)為0.4~2.0 μS/cm,水中銅離子質(zhì)量濃度小于20 μg/L。國內(nèi)某發(fā)電機廠已在1 000 MW機組中采用空芯不銹鋼材質(zhì)的定冷水線棒。國外近年來有在空芯銅管內(nèi)敷設(shè)納米涂層的技術(shù)可以提高防腐能力,保證在pH大于6.0、貧氧或富氧條件下,可大幅降低銅腐蝕速率[1-2]。

目前,在預(yù)防定冷水線棒銅腐蝕的研究中,有學(xué)者利用熱力學(xué)和銅-水體系電位-pH平衡圖的理論進行了研究[3],也有學(xué)者開發(fā)了電化學(xué)腐蝕電位監(jiān)視器,并通過建立數(shù)學(xué)模型來進行綜合評判[4]??墒?,定冷水線棒的銅腐蝕仍有發(fā)生。

某發(fā)電機廠1號機組在并網(wǎng)投產(chǎn)3個多月后就發(fā)生了發(fā)電機定冷水運行異常,定冷水低流量報警,機組處于跳機邊緣。經(jīng)初步分析是因水質(zhì)控制不當在空芯銅線棒內(nèi)發(fā)生了銅腐蝕,產(chǎn)生的雜質(zhì)堵塞了發(fā)電機定冷水的內(nèi)部細管道。

1 定冷水系統(tǒng)的設(shè)計工況

該廠的發(fā)電機采用水-氫-氫冷卻方式,定冷水系統(tǒng)采用全封閉充氮(定冷水箱上部)除氧(貧氧)運行,系統(tǒng)內(nèi)無加藥裝置,僅有一臺離子交換器進行旁路處理,補水為一路化學(xué)除鹽,水源來自于凝結(jié)水補水箱(見圖1)。

1—發(fā)電機;2—定冷水泵;3—冷卻器;4—過濾器;5—反沖洗過濾器;6—線圈進水過濾器;7—補充水過濾器;8—補充水電磁閥;9—離子交換器;10—定冷水箱;11—定冷水箱蒸汽加熱器;12—定冷水箱排氣管道;PT—壓力變送器;P—壓力表;TE—溫度熱電偶;PDS—壓差開關(guān);F—流量表;PS—壓力開關(guān);LS—液位開關(guān);LT—液位變送器;T—溫度表;PDT—壓差變送器;M—電動閥

在發(fā)電機進口(勵端)有就地壓力表的壓力信號,發(fā)電機進、出口壓差信號,離子交換器的進、出口電導(dǎo)率信號,冷卻器出口溫度和循環(huán)流量信號等,均傳至集控室的CRT(Cathode Ray Tube)畫面上作為監(jiān)視或保護信號顯示。

2 定冷水系統(tǒng)運行異常分析

2.1 運行異?,F(xiàn)象

該廠1號機組在2014年5月18日首次并網(wǎng)后一直運行穩(wěn)定,然而在2014年9月2日—18日,定冷水系統(tǒng)發(fā)生了運行異常,具體表現(xiàn)為:

(1) 經(jīng)過發(fā)電機后的定冷水溫度升高,溫度由正常運行時的55 ℃上升至63 ℃,而且還有繼續(xù)上升趨勢, 嚴重影響了發(fā)電機的安全運行。

(2) 定冷水質(zhì)量流量降低,由原先的121 t/h降低至102 t/h以下。

(3) 發(fā)電機勵端進口水壓顯示升高,就地壓力表顯示從260 kPa升高到320 kPa,發(fā)電機進、出口定冷水的壓差增大,從220 kPa上升至307 kPa。

(4) 水的pH 為6.6,呈弱酸性; 銅離子質(zhì)量濃度為112 μg/L,離子交換器進、出口水的電導(dǎo)率分別為0.288 μS/cm和 0.172 3 μS/cm,是合格的;發(fā)電機定子進口水溫為46 ℃;水中的溶氧值大于2 000 μg/L(離線,下同),實為富氧運行狀態(tài), 且整個系統(tǒng)仍處于定冷水箱充氮密閉保護狀態(tài)。

2.2 處理措施

在機組出現(xiàn)故障的第一時間,即2014年9月2日,定冷水備用泵被啟動,以達到增加定冷水流量的作用,從而維持定冷水的正常水循環(huán),并通過大量補換水來降低定冷水線棒的溫度和嘗試吹通空芯銅管內(nèi)堵塞的雜質(zhì),起初有些效果,但最終情況又開始惡化。顯然,啟動備用定冷水泵并不能從根本上解決問題。

根據(jù)DL/T 1039—2016 《發(fā)電機內(nèi)冷水處理導(dǎo)則》的要求,水質(zhì)分析的結(jié)果中有3個異常指標,分別為超標的銅離子含量、呈弱酸性的pH及富氧運行模式。因此,造成此次運行故障的原因是定冷水線棒發(fā)生銅腐蝕,產(chǎn)生了氧化銅(黑色)和氧化亞銅(藍綠色),堵塞了空芯銅導(dǎo)線間7 mm×2 mm的縫隙,造成定冷水流量下降,定子銅線棒溫度升高,定冷水進出口壓差變大等現(xiàn)象。

在確定了造成故障的原因后,決定停機處理,對定冷水系統(tǒng)進行化學(xué)清洗,得到的銅殘渣經(jīng)稱重后為1 400 g。重新啟動,在改變定冷水運行的方式后,1號機組運行參數(shù)恢復(fù)正常。把1號機組的運行方式應(yīng)用到其他5臺機組后,其他機組也能安全穩(wěn)定運行。

3 影響銅腐蝕速率的分析

根據(jù)DL/T 1039—2016,只有當定冷水的水質(zhì)穩(wěn)定處于pH大于7,且溶氧值小于30 μg/L的堿性貧氧運行狀態(tài)時,定子線棒銅腐蝕的速率才能控制在較低的水平,從而避免發(fā)生堵塞空芯銅線棒的情況。然而,6臺機組都采用的是pH為6.5~7.0、溶氧值大于2 000 μg/L的弱酸性富氧環(huán)境運行,這和一般意義上采用的標準是大相徑庭的。因此,筆者將從水的溶氧值、pH、電導(dǎo)率和溫度等因素對銅腐蝕速率的影響進行分析。

3.1 溶氧值與pH對銅腐蝕速率的影響

圖2為當水的pH分別為7.0、8.0和 8.5時,水中溶氧值對空芯線棒中銅腐蝕速率的影響。

圖2 pH在7.0、8.0和8.5的狀態(tài)下,水中溶氧值和銅腐蝕速率的關(guān)系

當水的pH為7.0時水中溶氧值與銅腐蝕速率的關(guān)系類似于正態(tài)分布, 即當水中溶氧值小于30 μg/L或者大于600 μg/L時,銅腐蝕速率較??;而當溶氧值在30~600 μg/L的中氧環(huán)境下,銅腐蝕速率較大,并在溶氧值為200~300 μg/L時達到最大值。當水的堿性增強后,銅腐蝕速率會急速減小,且不管溶氧值如何變化,銅腐蝕速率都不會超過10 mg/(m2·d)。這就解釋了為何在DL/T 1039—2016標準的要求下,發(fā)電機需要在堿性貧氧的環(huán)境下運行,以保證銅腐蝕速率始終很小。另外,從圖2還可以看出:pH=7.0 時, 在貧氧運行的溶氧值范圍較窄,為0~30 μg/L,系統(tǒng)的嚴密性要求高,這對運行、檢修和化學(xué)操作等的要求也較苛刻;相反,在富氧運行的溶氧值較為寬泛,為>600 μg/L,相對容易控制。

該廠1號機組的定冷水系統(tǒng)在運行初期處于弱酸、貧氧的環(huán)境下,且系統(tǒng)嚴密性良好,銅腐蝕速率始終保持在較低水平。之后由于進行了一系列會帶入CO2、富氧水的操作,如清理濾網(wǎng)、調(diào)換樹脂、處理法蘭泄漏、系統(tǒng)頻繁補水等,再加上由于定冷水箱上的充氮密封除氧操作控制技術(shù)要求很高,現(xiàn)場人員不易掌握,水中溶氧大量增加,直至達到富氧運行的環(huán)境。且從化學(xué)清洗后的殘渣中,發(fā)現(xiàn)了在貧氧環(huán)境下會產(chǎn)生的氧化亞銅雜質(zhì)和在富氧環(huán)境下運行才會產(chǎn)生的氧化銅雜質(zhì)[5],所以可以肯定:1號機組在3個月中,系統(tǒng)在pH較低的環(huán)境下反復(fù)地處于貧氧-中氧-富氧和富氧-中氧-貧氧的運行過程中,使得銅腐蝕速率經(jīng)常保持在較高水平。

單一因素pH理論上對銅離子質(zhì)量濃度的影響見圖3[6]。由圖3可以看出:水中pH在7~9時,銅離子質(zhì)量濃度較小,表明銅腐蝕速率始終可維持在較低水平;而當pH大于9.2或小于6.8時,銅的腐蝕速率又會急劇增大。

圖3 水中pH和銅離子質(zhì)量濃度的關(guān)系

根據(jù)該廠的實際經(jīng)驗,在富氧環(huán)境下,即使pH呈弱酸性(6.5~7.0),銅腐蝕速率仍可以保持在較小的范圍內(nèi),不會產(chǎn)生大量的氧化銅堵塞空芯銅線棒。

3.2 電導(dǎo)率與pH對銅腐蝕速率的影響

純水中電導(dǎo)率與銅溶解量的關(guān)系見圖4[7],銅溶解量越大,即銅腐蝕速率越大。

圖4 水中電導(dǎo)率和銅溶解量的關(guān)系

由圖4可知: 當電導(dǎo)率大于1 μS/cm時,電導(dǎo)率的升高會使銅腐蝕速率極快地下降。在實際運行情況下,一般國內(nèi)電廠發(fā)電機絕緣試驗要求電導(dǎo)率小于1 μS/cm, 因為這樣才可以保證發(fā)電機的絕緣安全[8]。

根據(jù)DL/T 1039—2016,pH在6.5~7.5時,即在弱酸性或者弱堿性環(huán)境下,電導(dǎo)率都很小,近乎相等且對稱(見圖5)。而從圖3還可以看出:pH大于7時,弱堿性的水對銅的腐蝕是較輕的。所以,在弱酸性(pH=6.5~7.0)、低電導(dǎo)率(<1 μS/cm)條件下,銅腐蝕速率也是較小的,這在現(xiàn)場的實際工況下也得到驗證。

圖5 水的電導(dǎo)率與pH的關(guān)系曲線

通過調(diào)節(jié)進入離子交換器樹脂的定冷水流量可以調(diào)節(jié)水的電導(dǎo)率大小,進入離子交換器樹脂的定冷水流量占總流量的百分比一般在1%~10%。現(xiàn)場使用的離子交換樹脂為弱堿性的Dowex Monoshere 550A (OH) 和650C(H),陽樹脂與陰樹脂的質(zhì)量比為1∶2。 弱堿性的樹脂還有調(diào)節(jié)水的pH的作用。根據(jù)該廠的現(xiàn)場經(jīng)驗,系統(tǒng)長期維持在弱酸性、低電導(dǎo)率且溶氧值大于2 000 μg/L的富氧環(huán)境下,一年更換一次樹脂即可。表1為6臺機組調(diào)換樹脂的日期記錄表。

表1 6臺機組調(diào)換樹脂的日期記錄表

表2是該廠1周內(nèi)每日2次在線與離線數(shù)據(jù)對比表(選自該廠現(xiàn)場分析報告)。離線pH穩(wěn)定在6.6~6.7,在線pH受系統(tǒng)的流量、壓力、溫度等因素的影響而偏高且不穩(wěn)定,在6.8~7.1波動,因而僅供參考。表2中在線電導(dǎo)率較離線電導(dǎo)率偏高但均穩(wěn)定,且都小于1 μS/cm,為合格。而溶氧值始終大于2 000 μg/L,即富氧環(huán)境。實際定冷水中的銅離子和鐵離子的含量均較低且穩(wěn)定。

表2 在線與離線數(shù)據(jù)對比表

3.3 溫度對銅腐蝕速率的影響

3.3.1 水的溫度對銅的溶解度的影響

從化學(xué)清洗的結(jié)果可以知道:定冷水的銅腐蝕產(chǎn)物是銅的氧化物(氧化亞銅或氧化銅)和少量的單質(zhì)銅及其雜質(zhì)。通過清洗中不同位置的試驗指示片的腐蝕情況還發(fā)現(xiàn)銅的氧化物會在溫度較高、彎管和流量低處沉淀。關(guān)于pH在弱酸范圍內(nèi)水溫對銅的溶解度的影響見圖6[9-10]。在弱酸范圍內(nèi),同一pH時,隨著溫度的升高,銅在水中的溶解度減小。而在同一溫度下,隨著pH增大,水中的銅溶解度也會降低。因此,在弱酸范圍內(nèi),溫度低和pH小都有利于水中銅的溶解,即不易于銅析出沉淀而堵塞空芯銅線棒。

圖6 水中銅的溶解度與溫度、pH的關(guān)系

3.3.2 水的溫度對銅腐蝕反應(yīng)的影響

對于絕大多數(shù)的化學(xué)反應(yīng),隨著溫度的升高,反應(yīng)加速。而銅的腐蝕是電化學(xué)反應(yīng),所以銅腐蝕速率也是隨著溫度的升高而加快,且隨著溫度的升高,銅在水中的溶解度會減少,引起銅的氧化物沉淀。因此,保持低溫度有利于控制銅腐蝕。

定冷水通過發(fā)電機空芯銅線棒后,會帶走由實芯銅線棒和空芯銅線棒通電帶負荷而產(chǎn)生的大量熱,使定冷水的溫度升高。如果發(fā)生了銅堵塞,循環(huán)流量減少,發(fā)電機的線棒溫度會持續(xù)上升,使發(fā)電機運行報警,嚴重時會跳機。再者,當冷卻器出水溫度高于50 ℃后,離子交換器的樹脂便會失效,從而無法起到調(diào)節(jié)電導(dǎo)率的作用。因此,控制冷卻器出口處的水溫在50 ℃以內(nèi)是安全且必要的。

3.4 其他因素對銅腐蝕速率的影響

對于水-氫-氫冷卻的發(fā)電機組,由于H2壓力高于定冷水水壓,H2會從空芯銅線棒接頭處的聚四氟乙烯材料上泄漏進入到定冷水系統(tǒng)內(nèi)。H2對定冷水有2個方面的影響[11]:(1)如果H2不純而含有大量CO2,CO2溶解進入水中,會使定冷水的pH降低且電導(dǎo)率升高;(2)H2會將水中銅的氧化物在溫度較高處還原成銅而堵塞空芯線棒。因此要控制好H2的純度、壓力和定冷水系統(tǒng)的嚴密性(包括銅線棒接頭等)避免其泄漏,特別是在機組啟動或停運期間的H2、CO2的置換操作。對于密閉性系統(tǒng),用除鹽水補水對系統(tǒng)也有2個方面的影響[12],即和空氣接觸而含有大量氧的補水進入系統(tǒng)會引起定冷水中溶氧值的升高,這對富氧運行是有利的;而由于補水的源頭和凝結(jié)水補水箱與CO2的接觸,補水pH較低,混合至定冷水中后會使系統(tǒng)內(nèi)的pH進一步降低,可能會小于6.5。因此,發(fā)電機H2系統(tǒng)的置換、運行監(jiān)控、定冷水系統(tǒng)的嚴密性以及適度控制補水量也是對定冷水的水質(zhì)穩(wěn)定的可靠保證。

4 實際運行情況

該廠6臺機組都采取了相同的方式運行,結(jié)果都能保持定冷水中銅、鐵離子含量較低和穩(wěn)定。該廠機組運行飽和水無加藥pH在6.5~7.0,溶氧值大于2 000 μg/L,則銅腐蝕速率為10~25 mg/(m2·d),實際測量銅離子質(zhì)量濃度在8~15 μg/L,鐵離子質(zhì)量濃度在5~11 μg/L,完全在標準要求范圍內(nèi)(見圖7)[13]。如果定冷水的pH小于6.5 ,則水呈酸性,電導(dǎo)率增大,銅腐蝕速率會大于25 mg/(m2·d),不利于發(fā)電機的安全運行。

圖7 pH、溶氧值、銅離子質(zhì)量濃度、允許運行區(qū)間等示意圖

4.1 正確的運行方式

始終保持有2臺定冷水泵可用,1臺運行,另1臺備用。系統(tǒng)運行時,采用低pH、低電導(dǎo)率、富氧運行環(huán)境,即采用系統(tǒng)密閉和用弱堿性樹脂來維系低pH和低電導(dǎo)率,用微量除鹽水補水以維持定冷水箱水位,定冷水箱上空氣閥常開以利于排氫,充氮氣閥關(guān)閉,安全閥仍整定好正常投用。運行人員通過監(jiān)視定冷水系統(tǒng)循環(huán)流量、在線pH、離子交換器的進出口電導(dǎo)率、發(fā)電機側(cè)的進水壓力和壓差以及定冷水線棒溫度、冷卻器出口溫度等的變化,并結(jié)合化學(xué)每班的日常水質(zhì)分析報告數(shù)據(jù),來保證系統(tǒng)內(nèi)的pH、電導(dǎo)率和溶氧值的穩(wěn)定。

H2系統(tǒng)的運行監(jiān)視和操作也要和定冷水系統(tǒng)的水質(zhì)保障聯(lián)系起來考慮。

4.2 定冷水的水質(zhì)要求

離線pH在6.5~7.0,可長期保持。電導(dǎo)率小于1.0 μS/cm,控制在0.11~0.70 μS/cm 為宜。水中的溶氧值大于2 000 μg/L。每臺機組的補水質(zhì)量流量約為0.60 t/d。冷卻器出口的水溫控制在50 ℃ 以下。

4.3 經(jīng)濟效益分析

富氧運行不但可以減少因為使用氮氣而產(chǎn)生的每年1臺機組約6.57 萬元的成本[14],還可以簡化操作和節(jié)省費用。每天每臺機組只需要補水約0.6 t,可以節(jié)約用水和降低成本。保持系統(tǒng)封閉可以使水的pH長期穩(wěn)定在6.5~7.0。許多電廠為了提高pH而增加堿性藥品的費用和增設(shè)混床裝置費,僅后者每臺裝置就需要40余萬元 ,而改造補水系統(tǒng)引凝汽器出口堿性水源的施工費約為3 000 元[15]。另外,這樣改造又會產(chǎn)生影響定冷水的水質(zhì)等問題,同時還對操作、監(jiān)視等提出更高的管理要求。電導(dǎo)率小于1.0 μS/cm僅需要用離子交換器的樹脂來調(diào)節(jié)電導(dǎo)率,對于單一的離子交換器其有效體積為0.13 m3,因而1年按目前的市場價裝配1套國產(chǎn)陰陽樹脂的總價格僅為6 100 元。

該廠6臺機組的3年運行數(shù)據(jù)見表3(以1號機組為例,記錄時間為12:00:00),證明其運行方式是容易操作、簡單易行,且符合成本效益的,所以很值得推廣和借鑒。

表3 實際運行中的水質(zhì)報告

5 結(jié)語

國內(nèi)普遍認為定冷水系統(tǒng)在中性(或偏堿性)富氧環(huán)境下運行是可行的。該廠6臺超臨界機組發(fā)電機定冷水系統(tǒng)在無加藥系統(tǒng)設(shè)計下也可以在弱酸富氧環(huán)境下長期運行,銅腐蝕速率完全可以達到規(guī)范要求。

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