陳玉華,許明方,謝吉林,許章亮,陳 宜 ,黃永德
(1.南昌航空大學(xué) 江西省航空構(gòu)件成形與連接重點實驗室,江西 南昌 330063;2.重慶科技學(xué)院 冶金與材料工程學(xué)院,重慶 401331)
電子工業(yè)中常常涉及微細(xì)絲(直徑小于0.3 mm)連接。傳統(tǒng)的火焰釬焊[1]對工人操作水平要求較高,接頭成品率較低,難以滿足生產(chǎn)需求;采用激光焊接[2-5]時,激光光斑直徑很難對準(zhǔn),且激光能量密度大,很容易造成燒穿。電阻釬焊[6-10]具有控制精準(zhǔn)、焊接質(zhì)量好等優(yōu)點,且目前的微細(xì)絲焊接主要采用電阻釬焊,但是采用電阻釬焊焊接微細(xì)絲時,手工操作很難控制釬料片和細(xì)絲以及多股線的相對位置,即使它們的位置放置妥當(dāng),由于焊接過程中是用手固定多股線和細(xì)絲,而手在焊接過程中的抖動和毛細(xì)作用[11]會改變微細(xì)絲和多股線的相對位置,從而導(dǎo)致無法焊接在一起或者焊接質(zhì)量不達標(biāo)。此外,由于添加的釬料片太細(xì)小和石墨電極槽較小,以及焊接過程中焊機本身的阻擋,進行釬料添加時必須十分謹(jǐn)慎,使得前期準(zhǔn)備時間較長,降低了焊接效率。焊接時,在更換石墨電極后,需要不停調(diào)節(jié)整個焊機,使上電極剛好壓到石墨電極上,費時又費力。
綜上,為了解決電阻釬焊微細(xì)絲過程中的焊接質(zhì)量差[12]、焊接效率低的問題,研究一種用于微細(xì)絲和多股線焊接的夾具[13]具有重大意義。
新型微細(xì)絲和多股線焊接夾具裝置示意如圖1所示,包括滑臺底座、直線導(dǎo)軌、滑塊等。左/右電極座上均設(shè)置電極,電極上連接開設(shè)有線槽的蓋板,左/右電極座上的電極之間夾固有石墨電極,石墨電極上設(shè)有線槽,蓋板的線槽上方均設(shè)置有固定部件。旋轉(zhuǎn)旋鈕可移動滑臺,進而裝卸石墨塊。導(dǎo)電銅板上加工有尺寸合適的V形槽,以方便放置焊接材料,利用壓爪固定絲材相較于直接用手操作更加便捷高效,同時更加穩(wěn)定。位置可調(diào)的放大鏡能夠輔助工人焊接時進行觀察。
圖1 釬焊夾具結(jié)構(gòu)示意
同時采用常規(guī)裝置和新裝置進行實驗,方案一按常規(guī)電阻釬焊機流程操作;方案二采用精密電阻釬焊裝置進行實驗。分別焊接20個接頭,從外觀成形、耗時、成品率、抗拉強度方面分別進行比較。
方案一:常規(guī)裝置通過工人手動操作。方案二:采用新裝置,將釬料浸潤后的多股導(dǎo)線放置在微細(xì)絲的上方,多股導(dǎo)線及微細(xì)絲置于凹槽中的長度不大于4 mm。通過焊接電源對帶槽石墨塊進行通電加熱,實現(xiàn)多股導(dǎo)線與微細(xì)絲的釬焊連接。
采用新夾具進行裝夾焊接20個試樣,成功焊成19個,成品率95%。相較于常規(guī)電阻釬焊搭接部分未出現(xiàn)錯邊,且釬料完全將細(xì)絲和多股線包裹住,平均抗拉剪力為13N,達到細(xì)鎳絲母材抗拉剪力的99%。
常規(guī)裝置與新裝置下多股導(dǎo)線與微細(xì)絲的精密電阻釬焊接頭外觀比較如圖2所示。由圖2可知,外觀成形中常規(guī)電阻釬焊引線未被完全包裹(見圖2a),釬料填充不飽滿,成形差;改良后熱影響區(qū)被釬料包裹(見圖2b),減小了應(yīng)力趨勢,釬料填充飽滿、成形好。
圖2 引線外觀成形對比
不同微細(xì)絲與0.8 mm銅多股導(dǎo)線焊接接頭拉伸結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,通過精密電阻釬焊得到的多股導(dǎo)線和微細(xì)絲的接頭抗拉力大,性能優(yōu)越于微細(xì)絲母材。接頭中的多股導(dǎo)線之間的單股絲之間浸潤飽滿,單股絲傳遞信號的性能趨于相同水平,使得多股導(dǎo)線的性能優(yōu)越且穩(wěn)定。
圖3 不同微細(xì)絲與0.8 mm銅多股導(dǎo)線焊接接頭拉伸結(jié)果
采用設(shè)計的連接方法和裝置實現(xiàn)了鉑電阻引線與不等直徑異質(zhì)多股導(dǎo)線之間的連接,焊接接頭外觀成形良好,無明顯缺陷,可滿足產(chǎn)品尺寸、外觀、性能及穩(wěn)定性等要求。通過電阻率測量,與母材相比,接頭的導(dǎo)電性能良好。