劉景成
(肥城礦業(yè)集團(tuán)公司,山東 肥城 271608)
單縣能源公司陳蠻莊礦井田位于山東省西南部,主采(3上)煤層埋藏深(-600~ -1200m之間),地溫高(大部位于二級高溫區(qū)),傾角大,頂?shù)装遘浨移扑?,煤層軟。礦井開采時地壓大,支護(hù)相對困難,成本高。建井以來,針對工作面的三機裝備配套優(yōu)化,實現(xiàn)高產(chǎn)高效,開展了研究與實踐。
本井田內(nèi)的總體構(gòu)造形態(tài)為向北北西傾斜的單斜構(gòu)造,伴有部分?jǐn)鄬雍蛯捑忨耷?,地層傾角一般在 18°~31°之間。
(1) 3(3上)煤層直接頂板為細(xì)砂巖、粉砂巖和泥巖,厚1.35~17.32m,一般在2~8m之間。粉砂巖抗壓強度為17.0~35.1MPa,細(xì)砂巖抗壓強度為67.6~173.9MPa,屬較穩(wěn)定~極穩(wěn)定頂板;泥巖則屬于不穩(wěn)定頂板。
(2) 3(3上)煤層底板為泥巖、粉砂巖或砂質(zhì)泥巖,厚度一般1~3m。據(jù)鄰區(qū)張集井田資料,其抗壓強度為7.80~51.2MPa,屬不堅固~堅固底板。
(3) 3下煤層直接頂板為細(xì)砂巖和泥巖,厚0.43~3.48m,一般在2m左右。細(xì)砂巖抗壓強度為67.6~173.9MPa,屬較穩(wěn)定~極穩(wěn)定頂板;泥巖則屬于不穩(wěn)定頂板。
(4) 3下煤層底板為泥巖或粉砂巖,厚度3.01~5.49m,其抗壓強度為7.80~51.2MPa,屬不堅固~堅固底板。
首采面3206煤層基本情況(實際揭露):煤層總厚1.6~5.5m,平均3.5m;煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層傾角23~39°,平均31°;可采指數(shù)3.5;變異系數(shù)46.02%;穩(wěn)定程度為穩(wěn)定;該面3上煤為焦煤,煤質(zhì)硬度f=0.15,可采儲量998831t;走向長度1182~1199m,平均 1190m;傾向長度 182~196m,平均191m;面積222519m2。
對陳蠻莊礦首采面采煤機械的配備,進(jìn)行了類似條件的礦井外部調(diào)研。聯(lián)合研究院所,采煤機、刮板運輸機、綜采支架生產(chǎn)廠家進(jìn)行研究論證,結(jié)合陳蠻莊礦礦井勘探及實際揭露的現(xiàn)場地質(zhì)情況,根據(jù)礦井煤層開采條件及礦井生產(chǎn)規(guī)模,設(shè)計一個綜采面達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。首采工作面布置在3200上山采區(qū)的北部第一個工作面,即3206工作面。投產(chǎn)工作面長度為191m,推采長度1190m。借鑒周邊礦井經(jīng)驗,結(jié)合本礦井初期采區(qū)的開采條件和調(diào)研的礦井三機配套裝備狀況,研究確定了三機配套方案。表1為配套設(shè)備參數(shù),圖1為三機配套中部圖。
表1 配套設(shè)備
(1) SGZ800/500型刮板輸送機頭、尾各變線3節(jié),總變線量75mm,輸送機與采煤機配套銷軌采用鍛造銷軌,確保采煤機大坡度爬坡強度,銷軌節(jié)距為126mm。
(2)輸送機采用端卸,機頭卸載高度850mm,確保大傾角的搭接。機尾鏈輪中心高度650mm。
(3)輸送機與支架連接耳為雙耳結(jié)構(gòu),耳厚70mm,間距120mm,銷孔尺寸Φ62mm。
(4)采煤機機面高度為1584mm,滾筒直徑為Φ2000mm,截深為800mm。
(5)中部支架、過渡支架整體頂梁(含行程800mm伸縮)、護(hù)幫板采用及時支護(hù)方式,支架采用雙側(cè)活動側(cè)護(hù)板,活動行程200mm,伸縮。
(6)側(cè)護(hù)板配側(cè)推千斤頂,普通雙作用,4個,缸徑/桿徑80/60mm,行程170mm,推力/拉力158/69kN。
圖1 三機配套中部圖
首次配套“三機”設(shè)備安裝應(yīng)用在3200采區(qū)的3206工作面,自2013年7月份投產(chǎn),2016年6月結(jié)束,始終未能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)能。主要問題:
(1)該支架在適應(yīng)大傾角軟煤、破碎頂板的護(hù)頂、護(hù)幫方面效果不好。割煤后護(hù)幫板不能有效地防止煤壁溜幫;支架的整體頂梁對不平整頂板的適應(yīng)性差,接頂不嚴(yán),極易造成頂板斷裂破碎惡化;支架頂梁前端伸縮梁伸出后,梁間的間隙極易使破碎的碎狀頂板巖粉塊持續(xù)漏出,導(dǎo)致頂梁上部漏空支架失穩(wěn);支架出現(xiàn)下傾斜、歪架、擠架、咬架、倒架,架間可調(diào)間隙小,扶架極其困難。
(2)所選刮板運輸機適應(yīng)大傾角工作面的能力不足。主要表現(xiàn)在工作面刮板機道停機后,往往因溜幫壓機、溜槽底槽水沖淤積物料,重新開機啟動困難;鏈條易損壞。
(3)采煤機截割功率偏小,對煤層條件變化適應(yīng)性差;采煤機在推采過程中遇到仰采角度稍大時臥底不足,出現(xiàn)運輸機上飄。
(4)工作面布置面長191m,面長過大不利于管理;沿走向長度內(nèi)設(shè)計中有一個5°調(diào)向,也短期影響推采;推采過程中實際揭露6個煤層異常區(qū)、17條斷層,3次頂板灰?guī)r少量出水,水量分別約為20m3/h、33m3/h、42m3/h,一度影響生產(chǎn)。
(5)管理與操作缺乏經(jīng)驗和方法,不熟練,用人多。
(1)通過3206首采面“三機”配套設(shè)備的使用,首次的配套方案主要參數(shù),如支架工作阻力及支撐高度、采煤機牽引爬坡能力及制動、刮板機運輸能力能夠滿足現(xiàn)場基本的要求,但是對現(xiàn)場大傾角“三軟”煤層適應(yīng)性存在護(hù)幫護(hù)頂效果不好、支架間隙較小不便于調(diào)整、采煤機割煤時對面前頂板擾動大等問題,還需要優(yōu)化改進(jìn)。通過與科研院所、設(shè)備生產(chǎn)廠家深入探討研究協(xié)商,形成改進(jìn)優(yōu)化方案。
(2)對支架的改進(jìn)。ZY8000/20/43支架的頂梁由整體頂梁改為前后段鉸接頂梁,兩段頂梁分別設(shè)置側(cè)護(hù)板,前梁帶護(hù)幫板,便于前梁及時護(hù)頂護(hù)幫,前梁段側(cè)護(hù)板千斤頂可以配合側(cè)推、底調(diào)千斤頂起到調(diào)架作用;減少底座前端比壓,選用整體剛性半開襠底座,底座中后部底板敞開,便于浮煤碎石排出,減少支架前傾扎底。乳化液泵站采用膜分離反滲透軟化水設(shè)備供水,支架的供液進(jìn)口設(shè)置反沖洗過濾器,采用電液閥操控,改善液壓系統(tǒng)的工作條件。
(3)刮板運輸機。提高電機功率,選用SGZ800/800刮板運輸機,中部槽采用整體鑄焊封底結(jié)構(gòu),同時提高鏈條的強度,選用優(yōu)質(zhì)鏈條和連接環(huán),改進(jìn)鏟板角度,改善裝煤效果,平衡采煤機身的走向適當(dāng)傾斜角度。嘗試穿插異型中部槽,機身采用普通中部槽+異形溜槽(1.625m)配置(即每2節(jié)普通中部槽加1節(jié)異形溜槽),增加中部支架的架間空間,方便調(diào)架。
(4)采煤機。加大截割功率,提高對煤層硬度及夾矸變化的適應(yīng)性。加強制動器性能,保證采煤機制動。改造滾筒為截深600mm,減弱對頂板的擾動破壞,增大滾筒直徑,適當(dāng)加大了臥底量。
(5)優(yōu)化工作面設(shè)計參數(shù)。減少工作面長度,工作面面長控制在80~150m,便于管理。
(6)完善管理規(guī)定,加強培訓(xùn),提高操作技能。通過前期的回采,針對大傾角工作面回采取得的教訓(xùn)和經(jīng)驗,到工作面現(xiàn)場重點檢查支架移架質(zhì)量,支架的上竄、下滑、失穩(wěn)、垂直刮板機的控制狀況、刮板運輸機下滑上竄、防飛矸設(shè)施等,固化完善制度,針對操作員工加強培訓(xùn),加強對割煤速度控制、移架、移機質(zhì)量控制關(guān)鍵操作的訓(xùn)練,提高操作技能。
中部支架改造后重新配套三機斷面,如圖2所示。
圖2 中部支架改造后重新配套三機斷面
優(yōu)化后的三機設(shè)備,協(xié)作單位加工完成運至礦后,2018年8月份在3408工作面安裝完成。煤層條件相似,工作面走向長956m,面傾斜長136m。9月份產(chǎn)量4.536萬t,10月份產(chǎn)量6.77萬t,11月份月產(chǎn)達(dá)到了7.76萬t,生產(chǎn)能力提升,優(yōu)化后的設(shè)備在現(xiàn)場的適應(yīng)性上有較好的體現(xiàn)。設(shè)備的操控性能明顯提高,操作便捷,工作面上僅需6人,減少人員15人。
(1)結(jié)合單縣能源公司陳蠻莊礦井開采煤層的特點,通過對綜采工作面“三機”配套設(shè)備的三機配套參數(shù)研究改造,提高了設(shè)備的操控性、適應(yīng)性,對相似條件下的礦井具有一定的借鑒意義。
(2)針對埋藏深、大傾角、“三軟”煤層工作面實際情況,研究裝備智能化無人工作面,繼續(xù)深入開展“三機”配套適應(yīng)性研究和實踐,進(jìn)一步提高裝備水平。