張 鑫,田惺哲
(1.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160;2.北京北礦億博科技有限責(zé)任公司,北京 100160)
礦石自燃是硫化礦床開采過程中的重大災(zāi)害之一,我國大約有30%的有色金屬礦山、10%的硫鐵礦礦山存在礦石自燃隱患。在對這些礦床進(jìn)行爆破開采時,炸藥存在自爆的風(fēng)險(xiǎn),尤其是隨著現(xiàn)場混裝技術(shù)的推廣,炸藥與硫化礦石直接接觸,應(yīng)用現(xiàn)場混裝乳化炸藥時藥溫最高可達(dá)65℃[1],風(fēng)險(xiǎn)性更高,嚴(yán)重影響了礦山的安全和生產(chǎn)。城門山銅礦是一座以銅、硫?yàn)橹鞯拇笮途C合性礦床,該礦山引進(jìn)了北京北礦億博科技有限責(zé)任公司研發(fā)的露天硫化礦用現(xiàn)場混裝乳化炸藥技術(shù),配套相應(yīng)的油相材料及生產(chǎn)設(shè)備,解決了上述問題。
北京北礦億博科技有限責(zé)任公司研發(fā)的露天硫化礦用現(xiàn)場混裝乳化炸藥技術(shù),通過對混裝乳化炸藥“三相四組份”空間架構(gòu)及裝藥制備方式的研究,采用物理阻隔和化學(xué)抑制相結(jié)合的方法,即采用界面膜結(jié)構(gòu)韌性強(qiáng)、敏化組份更易滲透的油相材料,一方面加強(qiáng)隔離效果,另一方面提高現(xiàn)場混裝敏化速率;又在水相材料中添加高效抑制劑和較少敏化調(diào)節(jié)劑阻斷炸藥與礦石成分的反應(yīng)。
(1)專用復(fù)合油相材料。專用復(fù)合油相材料可在常壓、低溫(氧化溶液溫度70℃~75℃,油相30℃~40℃)、低轉(zhuǎn)速(500轉(zhuǎn)/分)實(shí)現(xiàn)連續(xù)乳化,并且能直接與水相混合生產(chǎn),可滿足靜態(tài)乳化系統(tǒng)或封閉式乳化系統(tǒng)的連續(xù)工業(yè)化生產(chǎn)。通過在傳統(tǒng)復(fù)合油相中加入富含親水基團(tuán)的高分子組份,改變?nèi)榛|(zhì)油水相界面性質(zhì),一方面提高敏化液傳質(zhì)滲透效率,增快敏化反應(yīng)速率,減少了敏化組份與礦巖的接觸;另一方面增強(qiáng)了油膜厚度和界面膜強(qiáng)度,有效隔絕水相組份硝酸銨與礦巖的接觸。同時,水相可以不添加或者只添加微量的酸促進(jìn)劑,大幅降低了水相的酸度。從三個方面有效抑制自燃反應(yīng)需要的條件。
(2)專用抑制劑。硫化礦床中的硫化物與炸藥組分會發(fā)生反應(yīng),使溫度不斷積累、升高,引起炸藥燃燒,最終導(dǎo)致起爆器材(雷管),并起爆未燃炸藥。若炸藥中沒有起爆材料,有兩種情況可能發(fā)生,一是炸藥燃燒而不爆炸;二是燃燒區(qū)可能形成高溫高壓則轉(zhuǎn)為爆炸。專用抑制劑是乳化炸藥配方中的重要元素,該抑制劑對炮孔內(nèi)反應(yīng)進(jìn)行抑制。但因抑制劑為負(fù)氧有機(jī)物,過多的添加會導(dǎo)致炸藥氧平衡偏負(fù),降低炸藥爆破效果,對于一般含硫礦山,其添加量在2%~6%。在乳化銨油炸藥組分中使用的乳化基質(zhì),其添加量可達(dá)到10%。
(3)低溫敏化技術(shù)。硫化礦爆破使用的起爆器材,在炮孔內(nèi)受高溫的影響,結(jié)構(gòu)性能將發(fā)生變化,感度提高,在溫度超過爆炸材料的臨界溫度時會發(fā)生爆炸事故或者因性能變化使拒爆率提高,給爆破安全工作帶來嚴(yán)重威脅。北京北礦億博科技有限責(zé)任公司的露天硫化礦用現(xiàn)場混裝乳化炸藥采用低溫敏化技術(shù),地面站生產(chǎn)出的乳化基質(zhì)經(jīng)過冷卻溫度低于60℃,將起爆器材置于混裝藥內(nèi),可降低意外爆破的風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 乳化炸藥地面站生產(chǎn)工藝流程圖
城門山銅礦采用MEF移動式乳化基質(zhì)地面站技術(shù)方案。該技術(shù)將主體生產(chǎn)設(shè)備小型化、高效集成,安裝在2臺標(biāo)準(zhǔn)的半掛車箱體內(nèi),1號原料車為油、水相溶液制備輸送系統(tǒng),完成硝酸銨的破碎、水相溶液的制備、儲存、水相溶液的計(jì)量泵送;同時也完成油相溶液的制備、油相溶液的計(jì)量、泵送等功能。2號乳化車主要完成油、水相的連續(xù)乳化和乳化基質(zhì)冷卻、泵送等功能,以及制備站生產(chǎn)所需的熱力系統(tǒng)。兩臺車之間安裝有人行平臺,便于兩車之間的操作聯(lián)系。
利用先進(jìn)的自動化控制系統(tǒng),采用連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù),通過車載設(shè)備將溶化、乳化、冷卻等主要工序連成一體,完成從進(jìn)料至乳化基質(zhì)形成的連續(xù)化生產(chǎn)。
城門山銅礦采用了BCJ-3型乳化炸藥現(xiàn)場混裝車進(jìn)行裝藥。該車采用中小直徑輸藥軟管(φ38mm~40m)進(jìn)行現(xiàn)場裝藥,應(yīng)用專有的水環(huán)減阻技術(shù)和即時靜態(tài)敏化技術(shù),可實(shí)現(xiàn)乳化基質(zhì)低阻力、長距離輸送,裝藥靈活方便,可以裝填φ55mm以上的各種工況條件下的露天礦山炮孔;具備乳化基質(zhì)輸送時的超壓、斷流保護(hù)、報(bào)警、權(quán)限啟停、緊急停車等一系列控制功能,安全性高;實(shí)現(xiàn)了全系統(tǒng)電-液閉環(huán)控制。乳化基質(zhì)、敏化液和潤滑水環(huán)的流量通過比例液壓閥實(shí)現(xiàn)閉環(huán)隨動控制。裝藥工只需在觸摸屏上鍵入指令,裝藥操作將由PLC自動控制完成,全面實(shí)現(xiàn)一鍵操作,而且裝藥精度更高,自動化水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國內(nèi)同類。BCJ系列裝藥車在出廠時均安裝了符合民爆行業(yè)和公安要求的混裝車遠(yuǎn)程動態(tài)監(jiān)控信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用穩(wěn)定、品牌質(zhì)量可靠,保證了裝藥控制和數(shù)據(jù)上傳。
城門山銅礦2012年12月引進(jìn)了該技術(shù)。通過MEF移動式地面站生產(chǎn)的低溫乳化基質(zhì)裝入BCJ-3行乳化炸藥混裝車后,駛?cè)胱鳂I(yè)現(xiàn)場,通過螺桿泵輸送和靜態(tài)混合器后進(jìn)入炮孔敏化,按照操作規(guī)程進(jìn)行起爆。起爆后大塊率低,爆破效果良好[2]。
圖2 BCJ-3型乳化炸藥現(xiàn)場混裝車現(xiàn)場應(yīng)用
北京北礦億博科技有限責(zé)任公司研發(fā)的露天硫化礦用現(xiàn)場混裝乳化炸藥技術(shù),常溫下易于泵送,具有較好的儲存穩(wěn)定性,敏化劑易摻混且能夠快速發(fā)泡,敏化后有合適的爆轟性能,游離的硝酸銨和亞硝酸鈉少,體系酸值小。無論在實(shí)驗(yàn)室檢測還是工業(yè)化應(yīng)用上,都顯示出了優(yōu)良的性能,克服了裝藥在炮孔內(nèi)自燃自爆、冒黃煙、裝藥膨脹等問題,具有良好的爆轟性能。城門山銅礦自2012年應(yīng)用該技術(shù)以來,未發(fā)生1例炸藥自燃自爆安全事故,解決了硫化礦山現(xiàn)場混裝炸藥爆破的技術(shù)難題。