劉飛,翁明武,黃鵬飛
某車型鋁合金推力桿輕量化設(shè)計與研究
劉飛,翁明武,黃鵬飛
(陜西徳仕汽車部件(集團(tuán))有限責(zé)任公司,陜西 西安 710200)
文章對汽車輕量化的研究途徑進(jìn)行簡述,針對某重型卡車的推力桿的情況,通過材料及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,提出了一種鋁合金推力桿的輕量化方案。通過HyperMesh軟件對其強(qiáng)度進(jìn)行理論分析,并采用臺架試驗對其強(qiáng)度進(jìn)行了驗證,符合設(shè)計要求。
鋁合金;推力桿;輕量化;臺架試驗
汽車輕量化一直是汽車行業(yè)一個重要的研究方向,汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家早在20世紀(jì)60年代就開始從事汽車零部件的輕量化的研究,直到現(xiàn)在研究仍在持續(xù)。選用輕型材料,并運用先進(jìn)的制造技術(shù),從而獲得更加輕質(zhì)、低成本的汽車零部件是汽車實現(xiàn)減重的重要途徑之一。推力桿作為鋼板彈簧懸架的重要構(gòu)成部件,主要應(yīng)用在載重汽車或客車的獨立懸架的單軸或雙后橋重型汽車上,連接著車架與車橋,其目的主要是為了克服鋼板彈簧只能傳遞垂直力和側(cè)向力而不能傳遞牽引力、制動力,轉(zhuǎn)彎時的離心力。
本文通過對汽車零部件輕量化方案進(jìn)行研究分析,選取一種鋁合金材料,采用先進(jìn)的制造工藝完成推力桿制造,通過CATIA建模與有限元軟件對其強(qiáng)度進(jìn)行理論分析,并通過臺架試驗對其強(qiáng)度進(jìn)行驗證,設(shè)計出了一種符合法規(guī)技術(shù)要求的鋁合金輕量化推力桿。
汽車企業(yè)對汽車輕量化技術(shù)尋求過各種研究途徑和方法,主要有三種:一是進(jìn)行結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計,改變零部件的整體結(jié)構(gòu),將零部件的結(jié)構(gòu)厚度更加合理從而達(dá)到輕量化的目的;二是利用密度小、強(qiáng)度高的新型輕質(zhì)材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)碳鋼材料實現(xiàn)零部件減重的目的;三是采用先進(jìn)的制造工藝,減輕零部件總成各部件的重量,實現(xiàn)總成產(chǎn)品的輕量化。以上三種方法可以相互結(jié)合,從而達(dá)到更好的輕量化目的。
推力桿總成主要由桿頭、桿身、卡簧、球銷組成,如圖1所示,其中球銷由球芯、端蓋、橡膠組成。I型推力桿兩端各有一個球銷,球銷的球芯有安裝孔,連接車架或車橋,車輛運動時,推力桿依靠球芯與端頭之間的橡膠來使推力桿具有緩沖作用。其裝配方法是將桿身與桿頭直接通過傳統(tǒng)的熱鉚壓緊密配合連接在一起。
圖1 推力桿結(jié)構(gòu)
2.2.1推力桿的桿身與桿頭拉脫力不得小于250KN
2.2.2運動特性
球銷許用扭轉(zhuǎn)角范圍及扭轉(zhuǎn)角剛度、許用偏轉(zhuǎn)角范圍及偏轉(zhuǎn)角剛度、軸向剛度、徑向剛度應(yīng)符合設(shè)計要求;橡膠硫化粘結(jié)強(qiáng)度應(yīng)大于其撕裂強(qiáng)度。
2.2.3耐久性能
正常實用條件下經(jīng)過2×105次的復(fù)合加載疲勞試驗,推力桿總成出現(xiàn)下列情形之一者,則判定為失效:
(1)金屬與橡膠發(fā)生剝離或裂紋,其長度大于粘結(jié)長度的1/3或深度大于橡膠厚度的1/3。
(2)球銷松曠或硫化橡膠與銷套產(chǎn)生滑轉(zhuǎn)。
(3)金屬件包括球銷、端蓋、彈性擋圈、銷座和桿身等桿身等產(chǎn)生裂紋或斷裂;或者壓裝、鉚接及螺紋鏈接部位松動、彈性擋圈脫落。
(4)推力桿總成產(chǎn)生不可恢復(fù)變形,且變形量大于圖紙公差范圍。
(5)橡膠硫化結(jié)構(gòu)的推力桿,其單項靜剛度變化率超過30%;非橡膠硫化結(jié)構(gòu)的推力桿,其運動特性參數(shù)變化率超過30%。
推力桿總成主要桿身、桿頭、球銷組成,由于球銷橡膠硫化件。在保持球銷不變的情況下,改變桿身、桿頭材料。原桿身材料為Q345,48×5,桿頭材料為45鋼改為鋁合金6082,桿身改為50×8。
桿頭結(jié)構(gòu)由原熱鉚結(jié)構(gòu)更改為摩擦焊結(jié)構(gòu)如圖2所示,桿頭熱鉚結(jié)構(gòu)改為摩擦焊結(jié)構(gòu)降低桿頭材料重量,通過摩擦焊將桿頭與桿身連接,將連接處的強(qiáng)度進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。
圖2 優(yōu)化前后的桿頭結(jié)構(gòu)圖
通過材料與結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,單個推力桿總成降重3.6KG,一車四件,整車實現(xiàn)降重14.4KG。
推力桿桿身與桿頭連接采用國內(nèi)先進(jìn)的摩擦焊工藝,摩擦焊工藝是利用兩工件的相對運動,并在一定的摩擦壓力作用下產(chǎn)生較大的摩擦熱,使接頭部分達(dá)到熱塑性狀態(tài),在相對運動停止的瞬間加上一定的頂鍛壓力,使接頭部分焊接成質(zhì)量較好的接頭的焊接工藝,如圖3所示。
圖3 摩擦焊推力桿
通過摩擦焊焊接,接頭質(zhì)量好且穩(wěn)定,焊接過程由機(jī)器控制,參數(shù)設(shè)定后容易監(jiān)控,重復(fù)性好,不依賴于操作人員的技術(shù)水平和工作態(tài)度。焊接過程不發(fā)生熔化,屬固相熱壓焊,接頭為緞造組織,因此焊縫不會出現(xiàn)氣孔、偏析和夾雜,裂紋等鑄造組織的結(jié)晶缺陷。其次,生產(chǎn)效率高、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保。
利用CATIA建模導(dǎo)入HyperMesh,將碳鋼摩擦焊推力桿與鋁合金摩擦焊推力桿進(jìn)行強(qiáng)度對比分析,對該設(shè)計方案進(jìn)行可行性驗證。分析結(jié)果如圖4、圖5、表1所示。
圖4 碳鋼摩擦焊徑向與軸向應(yīng)力分析
圖5 鋁合金摩擦焊徑向與軸向應(yīng)力分析
通過有限元分析摩擦焊(鋁)方案與摩擦焊(鋼)方案相比,鋁合金安全系數(shù)較高,原因為摩擦焊(鋁)方案截面橫截面積較大,但因鋁的彈性模量比鋼小,因此摩擦焊(鋁)的變形量比摩擦焊(鋼)大,滿足設(shè)計要求。
表1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
圖6
為進(jìn)一步驗證鋁合金推力桿的疲勞強(qiáng)度,按照某車型懸架系統(tǒng)的試驗標(biāo)準(zhǔn),沿端頭加載載荷±64kN,加載頻率1Hz,加載波形:正弦波,對稱循環(huán)20萬次,推力桿變形不超過初始值對30%,推力桿橡膠變形不超過初始值對100%,超過則視為失效。
通過臺架試驗驗證,鋁合金推力桿的疲勞壽命為26.52萬次,滿足試驗標(biāo)準(zhǔn)要求。
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5 結(jié)論
(1)通過對傳統(tǒng)推力桿進(jìn)行材料和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,完成推力桿的輕量化設(shè)計,實現(xiàn)降重3.6KG。
(2)采用有限元分析軟件對其理論強(qiáng)度進(jìn)行了對比分析,并通過臺架試驗對其疲勞強(qiáng)度進(jìn)行驗證,該輕量化的鋁合金推力桿滿足設(shè)計要求。
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Design and Research of Light Weight of Aluminum Aluminum Propulsion Bar
Liu Fei, Weng Mingwu, Huang Pengfei
(Shaanxi Deshi Vehicle Components (Group) Co., Ltd., Shaanxi Xi’an 710200)
Abstract:This paper briefly describes the research approach of automobile lightweight. According to the situation of thrust rod of a heavy truck, through the optimization of materials and the adoption of advanced production technology, a lightweight scheme of aluminum alloy thrust rod is proposed to achieve a weight reduction of 26KG. The strength of HyperMesh software was analyzed theoretically, and its strength was verified by platform test, which met the design requirements.
Keywords:Aluminum alloy; Thrust bar; Lightweight; Stand test
CLC No.:U465.2
Document Code: A
Article ID:1671-7988(2019)18-78-03
中圖分類號:U465.2
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1671-7988(2019)18-78-03
作者簡介:劉飛,技術(shù)中心-產(chǎn)品研發(fā)部部長,工程師,就職于陜西徳仕汽車部件(集團(tuán))有限責(zé)任公司技術(shù)中心產(chǎn)品研發(fā)部,主要從事重卡底盤的零部件設(shè)計、開發(fā)工作。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.18.026