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提高高爐煤氣利用率的實踐

2019-09-23 09:24吳俊國
天津冶金 2019年4期
關(guān)鍵詞:混配發(fā)電機組煤氣

吳俊國

(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)

0 引言

眾所周知,鋼鐵企業(yè)的高爐會產(chǎn)生大量的高爐煤氣,一般對燃燒值相對較高的高爐煤氣進行回收,但對于燃燒值過低的那部分高爐煤氣,將會被點燃后放散。由于高爐煤氣燃燒值較低,無法提高設(shè)備的產(chǎn)能,甚至因不易燃燒,影響穩(wěn)定運行,通常的做法是將轉(zhuǎn)爐煤氣與高爐煤進行混配,使其得到較高的燃燒值以滿足使用要求。天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司采用轉(zhuǎn)爐煤氣與高爐煤進行混配使用,使用中,高爐煤氣放散和損耗量與利用量的比率高達20%至25%。高爐煤氣的利用率明顯偏低。

公司通過對高爐煤氣利用率低的原因進行分析,制定了改進措施,通過增加混配天然氣,確保在正常生產(chǎn)的情況下百100%被回收。對兩管放散管路系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)了高爐煤氣的零排放。在鍋爐煙道增加余熱回收裝置,使熱能得到了充分利用。改造后,高爐煤氣利用率低的問題得到了解決。此做法對提高高爐煤氣利用具有一定的指導(dǎo)意義。

1 高爐煤氣利用情況分析

1.1 煤氣生產(chǎn)與主要使用情況

天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司主要有3座1 080 m3高爐,3座100 t轉(zhuǎn)爐,3套25 MW煤氣發(fā)電機組,一套65 MW煤氣發(fā)電機組以及其它使用煤氣的生產(chǎn)設(shè)備。轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)爐煤氣通過煤氣回收系統(tǒng)被回收后,與高爐生產(chǎn)時產(chǎn)生的高爐煤氣相混合,主要為煤氣發(fā)電機組提供燃料用于發(fā)電。

1.2 存在問題

聯(lián)合特鋼煤氣發(fā)電機組鍋爐要求煤氣的燃燒值為750~1 200 kcal/Nm3。由于高爐在煉鐵過程中,受焦炭品質(zhì)、噴煤質(zhì)量與富氧多少等因素影響,高爐狀況是不斷變化的動態(tài)過程,高爐煤氣熱值不是恒定不變的,其變化范圍很大,有時低于750 kcal/Nm3,為滿足發(fā)電機組鍋爐對煤氣燃燒值的要求,對高爐煤氣只回收熱值較高的部分,而對于燃燒值過小部分進行點燃排放。另外,兩管放散管路系統(tǒng)采用的是調(diào)節(jié)閥控制,在不需要放散、需要關(guān)閉閥門的時候關(guān)不嚴(yán),煤氣一直處于從閥門處泄漏狀態(tài),造成不必要的浪費。高爐煤氣放散與使用情況如表1所示。

表1 高爐煤氣放散情況

從表1可以看出,高爐煤氣放散和損耗量與利用量的比率可達20.32%~25.67%,高爐煤氣利用率明顯偏低,浪費比較嚴(yán)重,過多的煤氣被放散掉,沒有被充分利用,既不經(jīng)濟,同時又污染環(huán)境。

2 改進措施

2.1 正常生產(chǎn)不放散,100%被回收

為提高高爐煤氣利用率,在滿足發(fā)電機組的鍋爐對燃氣燃燒值的要求,使其保持在750~1 200 kcal的前提下,增加混配高燃燒值燃氣的力度,在向高爐煤氣里混配轉(zhuǎn)爐煤氣的基礎(chǔ)上,當(dāng)轉(zhuǎn)爐煤氣混配量不足時,增加了混配天然氣,確保高爐煤氣在正常生產(chǎn)的情況下滿足煤氣發(fā)電機組的高效率運行。同時,新建了65 MW雙超發(fā)電機組,增加了加熱爐,使煤氣整體用量增加,確保高爐煤氣100%被回收利用。

2.2 切斷泄漏點,避免不必要損耗

對高爐煤氣兩管放散管道進行改造,在原有兩管放散管道上增加快切閥,徹底解決了放散管路閥門關(guān)閉不嚴(yán)問題,避免不必要的泄漏。

2.3 對鍋爐煙道余熱進行回收

由于煤氣發(fā)電機組的鍋爐原設(shè)計是使用高爐煤氣,如果使用高爐煤氣,熱值較低,鍋爐的煙氣排放溫度符合設(shè)計。而鍋爐使用混合煤氣后,因混合煤氣的燃燒值比單一高爐煤氣的燃燒值要高,鍋爐的煙氣排放溫度也相應(yīng)有所提高,實際溫度一般為150℃,高爐煤氣排煙酸露點溫度一般在100℃左右。因此,實施對鍋爐煙道煙氣余熱進行回收利用,可以最大限度地利用煤氣的熱能。

3 改造方案及效果

3.1 改造方案

3.1.1 煤氣混配工藝及設(shè)施

轉(zhuǎn)爐煤氣壓力2.7 kPa左右,高爐煤氣13 kPa左右,轉(zhuǎn)爐煤氣經(jīng)過增壓后混配到高爐煤氣管道里,混配后管網(wǎng)的壓力為10.6~11.6 kPa,在混配管道上有燃氣熱值儀,對混配的煤氣進行動態(tài)檢測,在轉(zhuǎn)爐煤氣量較少的區(qū)間,再混配天然氣,保證混配燃氣的熱值符合發(fā)電機組鍋爐的使用要求。

3.1.2 兩管放散管道泄漏改造

兩管放散是高爐煤氣系統(tǒng)的安全設(shè)施,根據(jù)高爐煤氣系統(tǒng)需要,經(jīng)過對各種閥門開啟時間的比對,確定采用在調(diào)節(jié)閥的后面加裝快切閥方案。

3.1.3 鍋爐煙氣余熱回收

在鼓風(fēng)機風(fēng)道與煙囪之間安裝鍋爐煙氣余熱回收相變換熱器進行煙氣余熱回收,這種布局不會影響鍋爐、鍋爐省煤器、鼓風(fēng)機等位置的溫度,即不會對鍋爐、鍋爐省煤器、鼓風(fēng)機等位置的設(shè)備產(chǎn)生不利的影響。鍋爐煙氣余熱回收安裝位置如圖1所示。

圖1 鍋爐煙氣余熱回收安裝位置示意圖

3.1.3.1 煤氣發(fā)電機組用鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)工作原理

煤氣發(fā)電機組用鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)示意圖見圖2。

鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)中的相變換熱器溫度控制設(shè)計選擇105℃以上,這是根據(jù)煙氣酸露點估算值設(shè)置的,在實際運行時,最低壁溫控制值應(yīng)按照實際運行中煙氣酸露點做相應(yīng)調(diào)整,通過改變自控儀表的設(shè)定值來實現(xiàn)改變相變換熱器的最低壁溫,保證相變換熱器、煙道等受熱面在安全(不結(jié)露)的前提下工作,保證設(shè)備安全經(jīng)濟運行。壁溫設(shè)定值要求高于煙氣酸露點值5~10℃。

圖2 鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)示意圖

隨著鍋爐負荷以及煤氣燃燒值的變化,極有可能造成排煙溫度的變化,為了保證受熱面有足夠的壁溫,可以通過旁通自控閥自動調(diào)節(jié)水量,實現(xiàn)對壁溫和排煙溫度的調(diào)節(jié),從而適應(yīng)鍋爐負荷和燃燒溫度的變化。

3.1.3.2 煤氣發(fā)電機組用鍋爐煙氣余熱回收熱量計算

(1)鍋爐煙氣余熱可回收熱量計算

式中,C為比熱容,kJ/(kg.℃)[1];δq為熱量,kJ;d為煙氣質(zhì)量,kg/h;T為換熱器前、后排溫度差,℃。

式中,Q0為理想回收熱量,kJ/(kg.℃);Vg為煙氣流量,Nm3/h;ρg為煙氣密度,kg.m-3[2]。

式中,Q為單位時間回收的熱量,kJ/(kg.℃);Cp為鍋爐煙氣比熱容,kJ/(kg.℃)[1]-[2];Φ為換熱器保熱系數(shù),取 0.95。

經(jīng)過現(xiàn)場檢測,鍋爐煙氣中:O2約含 3.80%,H2O約含 9.20%,CO2約含 86%。

(2)鍋爐煙氣余熱可回收熱量等效標(biāo)煤計算

式中,Gc為等效標(biāo)煤,t;h為鍋爐年運行時間,h;κ 為熱量單位換算系數(shù)[2]。

3.2 實際效果

煤氣發(fā)電自投產(chǎn)運行以來,利用煤氣發(fā)電,生產(chǎn)了數(shù)量可觀的電能。以2018年為例,煤氣發(fā)電全年消耗煤氣2 765 627 497 m3、發(fā)電量為974 179 500 kWh、外送電量1 109 223 099 kWh。煤氣發(fā)電利用煤氣與發(fā)電量詳細情況見表2。

表2 煤氣發(fā)電利用煤氣發(fā)電量

從表2可以看出,經(jīng)過改造后,公司經(jīng)濟效益顯著,一年發(fā)電效益大約6 322萬元。另外,鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)每年回收熱量7 173 kW,等效標(biāo)煤4 950 t。

通過高爐煤氣系統(tǒng)改造和鍋爐煙氣余熱回收改造后,高爐煤氣實現(xiàn)了零排放,取得了顯著的社會效益和較好的經(jīng)濟收益,達到了節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,提高煤氣利用率的目的。

4 結(jié)論

事實證明,由于調(diào)整了高爐煤氣混配工藝,實現(xiàn)了高爐煤氣零排放,在減少了因高爐煤氣放散而對空氣造成的污染的同時,又獲得了較好的經(jīng)濟效益。由于鍋爐煙氣余熱回收,使煤氣的熱能得到了全面有效的利用,企業(yè)潛力得到了進一步的挖潛,公司運行成本大幅降低,企業(yè)效益大幅提升,同時對環(huán)境保護做出了貢獻。高爐煤氣利用率改造的成功,對今后提高高爐煤氣利用有一定的指導(dǎo)意義,發(fā)電經(jīng)濟必將成為企業(yè)穩(wěn)定的效益點。天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司動力廠以節(jié)能減排為工作重點,努力推進實現(xiàn)污染零排放,深度挖潛提高能源綜合利用率,努力實現(xiàn)環(huán)境保護的社會效益與企業(yè)經(jīng)濟效益雙豐收。

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