高 迪,郭繼文,孫 超,張保永,丁連明,甘懷增,方 杰
安徽中煙工業(yè)有限責任公司蚌埠卷煙廠,安徽省蚌埠市禹會區(qū)長豐路258 號 233000
YJ17 卷煙機是20 世紀90 年代初引進德國HAUNI 公司技術生產的卷煙設備,因綜合性能良好,已成為國內各卷煙生產企業(yè)的主力機型。YJ17 卷煙機供絲系統(tǒng)在對煙絲進行多次定量和松散過程中,因機械打擊會產生較多碎絲和煙末,影響卷煙內在品質和設備運行穩(wěn)定性[1-3]。近年來隨著制絲工藝的不斷改進,進入卷接機組的煙絲結構已得到較大改善,卷煙機對煙絲來料造成破壞而產生造碎,成為限制卷煙質量提升的關鍵。對此,栗勇偉[4]改進了針輥結構,將針輥上向上的鋼針改為沿針輥徑向方向傾斜一定角度,降低煙絲從針輥中取出的阻力,減少煙絲造碎。此外,ZJ112、PROTOS1-8、PROTOSM5[5-7]等卷接機組采用流化床技術替換煙絲輸送帶、拋絲輥等裝置,通過風力完成煙絲輸送,減少煙絲在輸送過程中的造碎,但流化床技術無法直接應用于YJ17 卷煙機。為此,以YJ17 卷煙機供絲系統(tǒng)為研究對象,設計了一種新型拋絲輥,由葉片式撥料代替螺釘打擊式供料,利用葉片旋轉產生的風力輔助煙絲輸送,通過改變拋絲輥與彈絲轆的轉速,降低工作時煙絲與螺釘的相對速度,以期減少煙絲造碎,提高供絲均勻性和穩(wěn)定性。
YJ17 卷煙機供絲系統(tǒng)主要由提絲帶、針輥、彈絲轆、煙絲輸送帶、拋絲輥等部分組成,見圖1。煙絲經過多次定量、松散后,被吸絲帶吸附,經過平準器修剪成卷制所需的煙絲束。其中,針輥(1)由回轉輥和針板組成,36 塊針板安裝在回轉輥上,將煙絲從計量槽中取出;彈絲轆(2)是安裝有596 顆彈釘的回轉輥,回轉時彈釘從針輥鋼針的間隙中穿過,把煙絲從針輥上彈下,下落至煙絲輸送帶(3)上,輸送帶將煙絲輸送至風分裝置(5);風分裝置將煙絲吹向拋絲輥(4),拋絲輥為安裝有796 顆螺釘的棒狀旋轉件,利用螺釘旋轉撥打將煙絲拋向吸絲道,完成煙絲松散和輸送。分析可見,煙絲在松散和輸送過程中受到多次機械打擊,特別是彈絲轆和拋絲輥對煙絲結構破壞較大[8-10],由此產生較多碎絲和煙末,影響卷煙內在品質。
圖1 YJ17 卷煙機供絲系統(tǒng)結構圖Fig.1 Structure of feeder in YJ17 cigarette maker
1.2.1 彈絲轆煙絲造碎原因
工作時針輥將煙絲從計量槽中取出,轉速較慢,轉速區(qū)間為0~22.5 r/min,線速度為0~0.21 m/s。彈絲轆把煙絲從針輥上彈下,彈絲轆轉速較快,轉速為890.7 r/min,線速度為3.73 m/s,根據動量沖量定理[11]:
式中:F1為彈絲轆撥打煙絲的作用力,N;t 為作用時間,s;m1為煙絲質量,kg;v1為作用前煙絲速度,m/s;v2為作用后煙絲速度,m/s;Δv 為煙絲速度變化,m/s。
代入參數,計算可得:
由此得到原結構中彈絲轆在撥打煙絲時煙絲速度變化Δv=3.52 m/s,可知彈絲轆相對針輥轉速越高,煙絲松散過程速度變化Δv 越大,作用時間t 越小,彈絲轆對煙絲的撥打作用力F1越大,撥打時對煙絲結構破壞程度越大。因此,在滿足彈絲轆松散供料的要求下,彈絲轆轉速越小煙絲造碎越少。
1.2.2 拋絲輥煙絲造碎原因
(1)拋絲輥入口速度計算。煙絲經過彈絲轆撥打后下落至輸送帶上,經輸送帶輸送后由風分裝置吹向拋絲輥入口處。根據傳動比計算得知,電機M16 驅動輸送帶以線速度2.22 m/s 運行,將煙絲拋向風分裝置,風分裝置上作用有壓力為1 200 Pa的正壓吹風。根據流體力學可計算出口截面的壓強比[12]:
式中:p1為出口絕對壓力,Pa;p0為大氣壓力,Pa;γ 為 氣 體 常 數,空 氣 取287;Ma1為 馬 赫 數,為氣流速度,m/s;v0為聲音在氣體中的傳播速度,本文中取340 m/s。
代入參數,計算可得:
已知v0=340 m/s,可求得v=3.1 m/s,則風分裝置正壓吹風氣流速度為3.1 m/s。風分裝置的吹風垂直于煙絲流運行方向,將煙絲吹向拋絲輥,由此實現梗絲分離和煙絲轉向輸送。在不考慮氣流速度衰減的前提下,此時煙絲速度約等于正壓吹風氣流速度[13],即煙絲在進入拋絲輥的初速度v1=3.1 m/s。
(2)煙絲進入拋絲輥后的速度變化。煙絲被風分裝置吹入拋絲輥后主要依靠拋絲輥旋轉拋送,并在輔助吹風和風室體負壓吸風共同作用下進入吸絲道。根據傳動比計算得知,拋絲輥轉速為2 887.5 r/min,直徑為100 mm,線速度v2=15.1 m/s,根據動量沖量定理計算可得煙絲受到的拋絲輥作用力:
式中:F2為拋絲輥作用力,N;t 為作用時間,s;m2為煙絲質量,kg;v1為作用前煙絲速度,m/s;v2為作用后煙絲速度,m/s;Δv 為煙絲速度變化,m/s。
代入參數,計算可得:
由此得到原結構中拋絲輥撥打煙絲時煙絲速度變化Δv=12 m/s,可知拋絲輥轉速越高,煙絲撥打過程中速度變化Δv 越大,作用時間t 越小,拋絲輥對煙絲的作用力F2越大,撥打時對煙絲結構破壞程度越大。此外,拋絲輥對煙絲的作用面積越小,撥打時越容易產生煙絲造碎。
分析可見,煙絲造碎的主要原因是彈絲轆和拋絲輥轉速過快、拋絲輥螺釘結構不合理,為此對供絲系統(tǒng)進行優(yōu)化設計。
原彈絲轆傳動同步帶輪齒數44,彈絲轆以890.7 r/min 的轉速將針輥上的煙絲彈落至輸送帶上。為此分別測試帶輪齒數為50、54、60 時對應的彈絲轆轉速和線速度,見表1。
表1 彈絲轆帶輪參數變化Tab.1 Variation in parameters of pulley of picker roll/er
2.2.1 裝置結構
原螺釘在拋絲輥上均布12 排,每排螺釘沿軸向旋轉90°,便于吸絲帶高速運轉時在吸絲通道內持續(xù)吸附煙絲,使煙絲束流量保持穩(wěn)定,但高速旋轉的螺釘在撥送煙絲時會對煙絲產生破碎作用。改進后采用葉片代替輥體上的螺釘,葉片式拋絲輥主要由輥體、壓條、葉片等組成(圖2),在高速旋轉時會產生一定的旋轉風力,使煙絲在葉片撥打和風力作用下共同完成松散輸送過程。
圖2 葉片式拋絲輥示意圖Fig.2 Schematic diagram of blade type accelerator roller
輥體的作用是控制葉片旋轉角度并固定葉片,其結構見圖3。在直徑65 mm 輥體上均布6 個扇形槽,扇形槽頂面弧長17 mm,沿輥體軸向旋轉90°,槽深6 mm,中心位置加工M5 螺紋通孔,間距86 mm。
圖3 輥體結構圖Fig.3 Structure of accelerator roller
壓條配合輥體共同對葉片起夾緊固定作用。壓條側面與輥體承槽側面采用非對稱平行設計,壓條沿輥體扇形槽旋轉方向傾斜,傾斜角度5°,長度403 mm,每個扇形槽采用兩根壓條固定,確保葉片被夾緊,見圖4。采用壓條式結構不用拆除輥體,即可對葉片進行更換。
圖4 壓條結構圖Fig.4 Structure of depression bar
葉片通過壓條固定在輥體上,長806 mm,寬23.5 mm,主要完成煙絲撥送和松散,見圖5。不同類型葉片旋轉撥送煙絲的效果不同,初步選擇直邊、半圓弧邊、鋸齒邊3 種葉片作為試驗對象,其中半圓弧型和鋸齒型在葉片全長806 mm 范圍內均布35 個。
圖5 葉片類型Fig.5 Types of blades
2.2.2 拋絲輥轉速
進入拋絲輥的煙絲受到兩個作用力:一是葉片旋轉時產生的吹送風力;二是葉片撥送使煙絲在拋送過程中所受的沖擊力。根據傳動原理可知,改變傳動拋絲輥的齒形帶輪齒數可以得到不同拋絲輥轉速。為此分別測試拋絲輥帶輪齒數為16、18、22 時對應的拋絲輥轉速和線速度,見表2。
利用正交試驗確定拋絲輥葉片形狀、拋絲輥轉速、彈絲轆轉速等參數,以效果加權值作為考察指標,設計3 因素3 水平的因素水平表(表3)和正交試驗表(表4)。通過對每組試驗的煙絲堵塞次數、不合格煙支數、煙絲結構提升(指試驗前后煙絲整絲率、碎絲率、填充值變化,增益為正,減弱為負,三者綜合累加×100)等參數進行分析,并利用這三者的效果加權值對每組試驗結果進行量化評價。計算公式為:效果加權值=煙絲堵塞次數×0.5+不合格煙支數×0.2-煙絲結構提升×0.3,效果加權值越小,試驗結果越好。
表2 拋絲輥帶輪參數變化Tab.2 Variations in parameters of pulley of accelerator roller
為確定拋絲輥結構類型,采用tabelcurve3D 軟件分別對直邊型、半圓弧型、鋸齒型拋絲輥進行分類建模分析,結果見圖6??梢?,鋸齒型拋絲輥配對組合的效果加權值相比其他兩組低,試驗結果較好。
表3 正交試驗L9(33)因素水平表Tab.3 Factor levels of orthogonal test L9 (33)
表4 正交試驗L9(33)結果Tab.4 Results of orthogonal test L9 (33)
圖6 不同類型拋絲輥試驗趨勢圖Fig.6 Test trends of accelerator rollers of different types
為繼續(xù)優(yōu)化鋸齒排列結構,對拋絲輥葉片鋸齒數、拋絲輥轉速、彈絲轆轉速進行二次正交試驗,設計3 因素2 水平的因素水平表(表5)和正交試驗表(表6)??梢?,A2B1C2 為最優(yōu)方案,即鋸齒型葉片68 齒,齒深7 mm,齒間距11.85 mm,拋絲輥帶輪齒數16 齒,轉速2 887.5 r/min,彈絲轆帶輪齒數54 齒,轉速725.7 r/min。
表5 正交試驗L4(23)因素水平表Tab.5 Factor levels of orthogonal test L4(23)
表6 正交試驗L4(23)結果Tab.6 Results of orthogonal test L4(23)
材料:“黃山(新制皖煙)”牌卷煙煙絲(安徽中煙工業(yè)有限責任公司蚌埠卷煙廠提供)。
設備與儀器:YJ17 卷煙機(常德煙草機械有限責任公司);YQ-2 型煙絲振動分選篩(鄭州嘉德機電科技有限公司);YDZ430 型煙絲填充值測定儀(鄭州嘉德機電科技有限公司);CERULEANQTM 卷煙綜合測試儀(英國CERULEAN 公司);電子天平(精度0.001 g,上海機電企業(yè)有限公司)。
測試方法:① 改進前后YJ17 卷煙機車速均為7 000 支/分鐘,待設備運轉正常,在料斗儲料區(qū)、煙槍出口分別取煙絲樣品3 次,每次1 000 g;②改進前后分別記錄設備運行8 h 內煙絲堵塞次數,待設備運行穩(wěn)定后分別在出煙口處取煙支樣品10 次,每次30 支,出現煙絲堵塞故障5 min 內不取樣;③依據GB5006—2005、YC/T 178—2003[14-15]的方法分別對煙絲和煙支樣品的整絲率、碎絲率、填充值、煙支質量、空頭、吸阻、煙支質量標準偏差等進行檢測,取平均值。
由表7 可見,改進后供絲系統(tǒng)運行平穩(wěn),相關部位無異常故障,煙支質量穩(wěn)定可控。其中,質量異常煙支剔除率降低24%(670±70 mg),煙支空頭率降低0.09 百分點,煙支質量標準偏差降低2 mg左右,平均為21 mg。
表7 改進前后設備運行狀態(tài)及煙支質量變化Tab.7 Variations in equipment running status and cigarette weight before and after modification
由表8 可見,供絲系統(tǒng)改進后煙支整絲率提高3.9 百分點,碎絲率降低0.7 百分點,煙絲填充值提高0.05 cm3/g,能夠滿足卷煙工藝質量要求。
表8 改進前后煙絲結構變化Tab.8 Variation in tobacco structure before and after modification
針對YJ17 卷煙機供絲系統(tǒng)進行了改進,采用葉片式拋絲輥,使拋絲輥在旋轉時產生風力輔助煙絲撥送和松散,減少對煙絲多次機械打擊;降低彈絲轆轉速,減小彈絲轆從針輥處取料時對煙絲結構產生影響,進而減少煙絲在松散輸送過程中的造碎。以蚌埠卷煙廠生產的“黃山(新制皖煙)”牌卷煙煙絲為對象進行測試,結果表明:供絲系統(tǒng)改進后整絲率提高3.9 百分點,碎絲率降低0.7 百分點,煙絲填充值提高0.05 cm3/g,煙支空頭率降低0.09 百分點,質量異常煙支剔除率降低24%(670±70 mg),煙支質量標準偏差減少2 mg 左右,有效減少了煙絲造碎,提高了供絲均勻性和設備運行穩(wěn)定性。