周志堅(jiān) 安學(xué)軍 陶紅
摘 ?要:根據(jù)鍋爐整治的相關(guān)要求,通過(guò)對(duì)實(shí)施3臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫脫硝提標(biāo)技術(shù)改造項(xiàng)目,進(jìn)行連續(xù)4d驗(yàn)收檢測(cè),結(jié)果均合格,企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)了超低排放,取得良好的社會(huì)效益,對(duì)區(qū)域空氣質(zhì)量改善做出了貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:熱電廠(chǎng) ?超低排放 ?改造
中圖分類(lèi)號(hào):TM621 ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2019)06(b)-0016-02
1 ?項(xiàng)目背景
為切實(shí)做好大氣污染防治工作,努力改善區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量,廣達(dá)熱電積極落實(shí)主體責(zé)任,按照《常州市新北區(qū)2018年大氣污染防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案》(常新委〔2018〕43號(hào))要求,開(kāi)展3臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫脫硝提標(biāo)技術(shù)改造項(xiàng)目,目前項(xiàng)目已竣工,SO2、NOx排放濃度進(jìn)一步降低,達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
2 ?企業(yè)簡(jiǎn)介
常州新區(qū)廣達(dá)熱電有限公司作為一家區(qū)域型熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),于2001年4月開(kāi)始生產(chǎn),2004年4月和2005年2月分別完成了熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期、二期工程,總規(guī)模為1臺(tái)35t/h鏈條鍋爐(#1爐)、3臺(tái)75t/h次循環(huán)硫化床鍋爐(#2~#4爐)并配1臺(tái)7MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組(#1機(jī))和1臺(tái)15MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組(#2機(jī))。
根據(jù)上級(jí)政府部門(mén)鍋爐整治的相關(guān)要求,企業(yè)已將35t/h鏈條爐于2017年停用(系統(tǒng)隔斷),今年8月辦理了注銷(xiāo),現(xiàn)規(guī)模為3爐2機(jī)運(yùn)行。
3 ?項(xiàng)目綜述
熱電企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放的3個(gè)因子主要為SO2、NOx和煙塵,廣達(dá)熱電歷年來(lái)陸續(xù)實(shí)施了爐外煙氣濕法脫硫(鈉鎂雙堿法)、爐內(nèi)噴鈣脫硫、SNCR脫硝、濕式靜電除塵器等技改項(xiàng)目,截至2017年底,綜合治污能力已達(dá)到SO2和NOx低于特別排放限值(SO2<50mg/Nm3,NOx<100mg/Nm3)、煙塵低于超低排放限值(煙塵<10mg/Nm3)的標(biāo)準(zhǔn)(詳見(jiàn)《常州新區(qū)廣達(dá)熱電有限公司“75t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硫提標(biāo)技術(shù)改造項(xiàng)目”“電廠(chǎng)煙氣除塵系統(tǒng)超低排放技術(shù)改造項(xiàng)目”竣工環(huán)保驗(yàn)收意見(jiàn)》(常新環(huán)驗(yàn)[2017]72號(hào))。
為繼續(xù)推進(jìn)環(huán)保治污,徹底實(shí)現(xiàn)超低排放,企業(yè)2018年又投入160萬(wàn)元實(shí)施脫硫系統(tǒng)擴(kuò)容以及鍋爐低氮燃燒改造,進(jìn)一步提升3臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐的脫硫、脫硝能力,使SO2、NOx也達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)(SO2<35mg/Nm3,NOx<50mg/Nm3)。
4 ?脫硫提標(biāo)技術(shù)改造
企業(yè)原有脫硫工藝為二級(jí)脫硫:爐內(nèi)噴鈣+爐外煙氣濕法脫硫(鈉鎂雙堿法),兩級(jí)的脫硫效率分別為>50%和>95%,日常運(yùn)行以爐外濕法為主,爐內(nèi)噴鈣為輔。
爐內(nèi)噴鈣簡(jiǎn)述:石灰石粉通過(guò)罐車(chē)泵送入石灰石粉儲(chǔ)罐中,然后通過(guò)可以變頻調(diào)速的石灰石給料機(jī)將適量的石灰石粉送入連續(xù)輸送泵,利用羅茨風(fēng)機(jī)的動(dòng)力將石灰石粉通過(guò)返料入口送入爐膛參與爐內(nèi)脫硫。石灰石受熱分解成氧化鈣和二氧化碳,再與煙氣中二氧化硫,反應(yīng)生成亞硫酸鈣和硫酸鈣,最終被氧化成硫酸鈣,副產(chǎn)物隨爐渣排出。
CaCO3→CaO+CO2
CaO+SO2+0.5O2→CaSO4
爐外煙氣濕法(鈉鎂雙堿法)簡(jiǎn)述:用氫氧化鈉溶液(NaOH)和氧化鎂漿液[Mg(OH)2]吸收煙氣中SO2,得到含結(jié)晶水的亞硫酸鎂和硫酸鎂的固體吸收產(chǎn)物,然后再用氧化鎂進(jìn)行再生。
吸收單元:MgSO3+SO2+H2OMg(HSO3)2
Na2SI3+SO2+H2O2NaHSO3
或 2NaOH+SO2Na2SO3+H2O
Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3
再生單元:MgO+Mg(HSO3)2NaOH2MgSO3↓+H2O
MgO+2NaHSO3MGSO3↓+Na2SO3+H2O
企業(yè)脫硫系統(tǒng)原配置有5臺(tái)脫硫泵,其中#1~#4脫硫泵為180t/h流量,#5脫硫泵為150t/h流量,為進(jìn)一步提高脫硫效率,增強(qiáng)脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定性,企業(yè)于2018年更換#3、#5脫硫泵,改為兩臺(tái)320t/h流量的脫硫泵(型號(hào)200UHB-ZK-320-32/55-4,生產(chǎn)廠(chǎng)家宜興宙斯泵業(yè)),以增加脫硫塔噴淋量,進(jìn)而降低二氧化硫排放濃度。
脫硫提標(biāo)改造項(xiàng)目于2018年4月開(kāi)工,7月竣工,更換了兩臺(tái)大容量脫硫泵后,有效保障了脫硫液母管壓力不低于0.3MPa,加大了脫硫塔內(nèi)的噴淋量,使塔內(nèi)吸收SO2效果更佳,SO2排放濃度下降10~30mg/Nm3,可穩(wěn)定低于35mg/Nm3,達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
5 ?脫硝提標(biāo)技術(shù)改造(低氮燃燒)
企業(yè)原有脫硝工藝為SNCR法,是一種不用催化劑,在850℃~1100℃的溫度范圍內(nèi),將含氨基的還原劑(氨水)噴入爐內(nèi),將煙氣中的NOx還原脫除,生成氮?dú)夂退那鍧嵜撓跫夹g(shù)。以氨水為還原劑的主要反應(yīng)為:
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O
循環(huán)流化床鍋爐的循環(huán)倍率,對(duì)NOx生成量有一定影響,提高循環(huán)倍率,可使物料循環(huán)量增加,懸浮段焦炭濃度增加,從而加強(qiáng)NO與焦炭的還原反應(yīng),使NOx排放量下降。爐內(nèi)NO與焦炭反應(yīng):
NO+CN2+CO
2NO+CN2+CO2
因此,可采取提高爐內(nèi)物料循環(huán)倍率的方法,來(lái)減少NOx生成量。同時(shí),循環(huán)流化床鍋爐的燃燒溫度,對(duì)NOx生成量有直接的影響,床溫降低可進(jìn)一步減少NOx生成量。
循環(huán)流化床鍋爐中心筒工作原理簡(jiǎn)介:高溫?zé)煔饨?jīng)分離器切口高速進(jìn)入,在中心筒與分離器之間旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力,使絕大部分飛灰顆粒撞擊分離器內(nèi)壁,掉落下來(lái),高溫?zé)煔鈩t經(jīng)中心筒內(nèi)流出,從而達(dá)到飛灰與煙氣分離目的。
如適當(dāng)加長(zhǎng)中心筒,可增加物料循環(huán)倍率,使得更多飛灰經(jīng)返料器回到爐膛繼續(xù)參與循環(huán)燃燒,一方面加強(qiáng)懸浮段NO與焦炭的還原反應(yīng),另一方面降低床溫,從而有效遏制了爐內(nèi)NOx的生成量,同時(shí)還可以降低鍋爐飛灰可燃物含量,提高鍋爐效率。
廣達(dá)熱電此次脫硝提標(biāo)改造,將3臺(tái)75t/h循環(huán)流化床鍋爐的中心筒下端各加長(zhǎng)25cm(其中#4爐中心筒于18年上半年先行試驗(yàn)改造,加長(zhǎng)10cm后,取得了一定效果,然后繼續(xù)加長(zhǎng)15cm并推廣至所有鍋爐,另#3爐中心筒為整體更換加長(zhǎng)),且內(nèi)徑從1280cm減至1180cm。項(xiàng)目從18年3月份開(kāi)工,8月份3臺(tái)鍋爐全部改造完成??⒐ず螅瑢?duì)比改造前后的運(yùn)行參數(shù),相同蒸發(fā)量工況下,鍋爐床溫下降約10℃~30℃,NOx下降約20~60mg/Nm3,可穩(wěn)定低于50mg/Nm3,達(dá)到了超低標(biāo)準(zhǔn)。
6 ?項(xiàng)目成效
此次脫硫脫硝技術(shù)提標(biāo)改造項(xiàng)目已全部完成建設(shè)和調(diào)試,并于8月21~24日委托常州市人居環(huán)境檢測(cè)防治中心進(jìn)行連續(xù)4d驗(yàn)收檢測(cè),結(jié)果均合格,企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)了超低排放,預(yù)計(jì)可減少SO2排放64t/年,減少NOx排放221t/年,取得良好的社會(huì)效益,對(duì)區(qū)域空氣質(zhì)量改善做出貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
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