袁宏強,胡 廷,戴俊峰,張 穎,張 濤,馬永清
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)
注水開發(fā)是海上油田開發(fā)的重要手段,它能有效地補充地層的能量、保持地層壓力,對提高采油速度和采收率起到了重要作用[1-3]。注水水源主要是來自海水,海水氧含量及鹽含量高。油田注水系統(tǒng)中的溶解氧在濃度低的情況下就能導致嚴重腐蝕,對注水管匯及地層均會造成不良影響,所以注水水質的溶解氧含量顯得尤為重要。
除去水中溶解氧的方法很多,有熱力除氧、機械除氧、解吸除氧、電化學除氧[4,5]、化學除氧[6]等,化學除氧法簡單易行,適用性強,且成本較低,是目前海上油田最常用的脫氧方法。
亞硫酸鹽類作為海上油田注水的化學脫氧劑被廣泛使用。但單一的使用亞硫酸鹽類化合物作為脫氧劑,其與溶解氧的反應速度緩慢,在海上油田目前注水量大幅上升,需要快速脫氧的環(huán)境中效果不是很理想。
本文主要對渤海某海上平臺在用的脫氧劑進行了研究,通過加入增效劑和催化劑的方法,在保證產品穩(wěn)定的前提下,提高了產品的脫氧速率,滿足了海上平臺快速脫氧的需求。
儀器:250 mL 帶密封塞廣口瓶;磁力攪拌裝置;氮氣保護裝置;微量加藥器;HK-258 溶解氧測定儀;秒表。
藥劑:平臺在用脫氧劑,亞硫酸鹽類;五水硫酸銅,分析純;增效劑,自制。
脫氧劑的性能參照以下檢測方法:首先將200 g待測水樣加入250 mL 帶密封塞的廣口瓶中,將廣口瓶置于電磁攪拌器上,將溶解氧測試儀電極置入試樣瓶,密封,通N2保護。開啟攪拌,讀數(shù)達到平衡后,污水中溶解氧含量C0。加入定量的脫氧劑,記錄水中溶解氧的含量與時間的關系,并制圖。記錄10 min 后水樣溶解氧的含量,記為溶解氧濃度C,計算脫氧劑的理論脫氧率。其中脫氧率計算如式(1)所示:
式中:X-脫氧率,%;C0-未加脫氧劑時水中溶解氧濃度,mg/L;C-加脫氧劑后水樣中剩余溶解氧濃度,mg/L。
以平臺在用的脫氧劑為主劑,復配催化劑五水硫酸銅及自制增效劑,觀察不同比例下產品的穩(wěn)定狀態(tài)并對其進行脫氧性能的檢驗。
取樣來源:注水井混合產液;實驗溫度:60 ℃,取樣200 mL,加藥濃度10 mg/L。產品復配后狀態(tài)及脫氧率(見表1)。
從上述實驗結果可以看出,在增效劑比例超過4 %后,繼續(xù)增加增效劑的比例,脫氧劑的最終脫氧率無明顯變化。
通過脫氧率對比無法判斷添加催化劑的效果,通過記污水中溶解氧的含量與時間的關系(見圖1)。
通過脫氧效率圖可以看出,在添加了催化劑后,脫氧劑的脫氧效率有了極大的提升,快速脫氧的效果明顯。通過檢測數(shù)據(jù),確認產品最佳配方為脫氧劑6#,其中主劑95.2 %,催化劑0.8 %,增效劑4 %。
表1 復配狀態(tài)表
圖1 脫氧效率圖
圖2 現(xiàn)場污水處理流程圖
渤海某海上平臺注水溶解氧含量增加,含氧量最高達到0.4 mg/L,遠高于SY/T5329-94《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法》上注水含氧<0.05 mg/L的標準。
通過對現(xiàn)場的調研,主要原因為平臺增產提液,污水處理量由最初的17 000 m3/d 上升至34 000 m3/d。污水處理量的增加導致處理液停留時間過短,在用脫氧劑脫氧效率不能滿足現(xiàn)場需求。
平臺污水處理流程及脫氧劑加注點情況(見圖2),脫氧效果主要檢測點為現(xiàn)場注水緩沖罐出口,檢測儀器為BHK5-HK258 溶解氧測定儀。
選取脫氧劑6#進行現(xiàn)場脫氧劑中試,在相同藥劑加注濃度下,對脫氧劑6# 和在用脫氧劑脫氧效果進行對比,其中現(xiàn)場監(jiān)測點含氧數(shù)據(jù)(見圖3)。
圖3 注水緩沖罐出口含氧率趨勢圖
實驗主要監(jiān)測緩沖罐出口處的溶解氧含量變化,緩沖罐出口處的溶解氧是檢驗脫氧劑除氧效果的最重要指標。圖3 中垂直線左側為在用除氧劑作用下緩沖罐出口的溶解氧,溶解氧波動范圍為0.25 mg/L~0.4 mg/L。改用脫氧劑6#后,溶解氧波動范圍0.02 mg/L~0.04 mg/L,達到油田注水溶解氧<0.05 mg/L 的標準要求,除氧效果顯著。
本文主要對渤海某海上平臺在用的脫氧劑進行了研究,以平臺在用亞硫酸鹽作為主劑,復配催化劑五水硫酸銅及自制增效劑,在保證產品穩(wěn)定的前提下,提高了產品的脫氧速率。經(jīng)過現(xiàn)場試驗驗證,主劑含量95.2 %,催化劑0.8 %,增效劑4 %時脫氧效果良好,滿足了海上平臺注水脫氧的需求。