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貴州織納煤田煤層氣井二次固井工藝

2019-09-16 11:31:30馬俊強(qiáng)張光偉
中國煤炭地質(zhì) 2019年7期
關(guān)鍵詞:環(huán)空射孔排量

饒 曉,馬俊強(qiáng),張光偉

(廣東煤炭地質(zhì)局勘查院,廣州 510440)

煤層氣是一種優(yōu)質(zhì)清潔能源,屬非常規(guī)天然氣,我國煤層氣資源豐富,儲量約為37萬億m3,開發(fā)潛力巨大。開發(fā)利用煤層氣不但可以填補(bǔ)清潔能源供給缺口,還可以兼顧煤礦安全。在國家政策激勵下,“十一五”我國煤層氣資源開發(fā)已實現(xiàn)商業(yè)化,“十二五”期間則已完成產(chǎn)業(yè)化,“十三五”規(guī)劃又對煤層氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了更高要求[1],這就亟需在煤層氣勘探開發(fā)的各個環(huán)節(jié)去尋找突破,以期為煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

固井作業(yè)是煤層氣開發(fā)的一個重要環(huán)節(jié),固井質(zhì)量好壞將影響到后期壓裂和采氣作業(yè)效果以及煤層氣井壽命[2-5]。對于煤層氣井固井工藝技術(shù)前人已做了大量研究[6-9],但固井過程中還是容易出現(xiàn)諸如混漿嚴(yán)重、返高不足等問題,造成固井質(zhì)量不合格。本文通過介紹貴州織納煤田煤層氣井遇到的實際問題及采取的措施,以期為同地區(qū)出現(xiàn)類似問題的煤層氣井提供參考。

1 地質(zhì)特征

1.1 構(gòu)造

研究區(qū)塊在大地構(gòu)造單元上屬揚(yáng)子陸塊(Ⅰ級)黔北隆起(Ⅱ級)遵義斷拱(Ⅲ級)威寧北西向構(gòu)造變形區(qū)。區(qū)塊位于比德—三塘向斜中比德次向斜的西南翼中段,總體呈一寬緩的單斜構(gòu)造,地層走向整體呈北西—南東向,其間被幾條北東—南西向斷層所截,傾向北東;地層傾角6°~15°。

1.2 地層

研究區(qū)位于貴州省六盤水市六枝特區(qū)境內(nèi),煤系底部為一套火山噴發(fā)巖(峨眉山玄武巖),出露地層由老到新依次包括寒武系、奧陶系、二疊系中統(tǒng)峨眉山玄武巖組、上統(tǒng)龍?zhí)督M、長興組,三疊系下統(tǒng)飛仙關(guān)組、永寧鎮(zhèn)組、第四系。二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M為本區(qū)主要含煤地層。

龍?zhí)督M是本區(qū)主要鉆探目的層,厚度310~430m,由薄至中層狀細(xì)砂巖、粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖、泥巖、炭質(zhì)泥巖及煤層組成,底部為灰白色鋁土質(zhì)泥巖,以砂、泥及煤層為主。裂隙發(fā)育的砂巖段容易出現(xiàn)掉塊和漏失,泥巖及煤層段可能出現(xiàn)垮塌,都會對固井環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要影響。

2 固井設(shè)計及施工

2.1 鉆孔基本情況

研究井為煤層氣排采井,井型為定向井。2017年8月1日4:00使用Φ215.9mmPDC鉆頭二開鉆進(jìn),采用清水聚合物鉆井液體系,定向鉆進(jìn)至井深158m左右井漏,漏速15~20m3/h;鉆進(jìn)至井深563.06m,井內(nèi)間斷漏失5~10m3/h。鉆進(jìn)過程中,通過巖屑封堵部份漏層,之后采用聚合物鉆井液鉆進(jìn)至井深725.60m,井內(nèi)未漏,巖屑封堵漏層成功。上提鉆具劃眼時至井深718.1m遇卡,下放遇阻,發(fā)生卡鉆事故,至8月23日處理井下卡鉆事故,24日下鉆循環(huán)到底,恢復(fù)正常鉆進(jìn),井內(nèi)未漏,復(fù)合鉆進(jìn)至井深800.00m完鉆。泵入16m3黏度55s鉆井液墊底,起鉆至地面。

全井平均井徑:25.76cm,井徑擴(kuò)大率:16.5%,預(yù)封固段平均環(huán)容25.51L/m。電測最大井斜30.14°,井深位置445m,方位166.2°。煤頂界662.1m,底界738.42m,完井方式為套管射孔完井。

2.2 固井設(shè)計

本次固井目的是封固氣、水層,實現(xiàn)分層開采。采用常規(guī)注水泥方法進(jìn)行固井,要求水泥返至460m。

2.2.1 套管設(shè)計

二開鉆頭直徑215.9mm,鉆深800m,設(shè)計非煤層段套管:鋼級N80、外徑139.70mm、壁厚7.72mm;煤層段套管:鋼級P110、外徑139.70mm、壁厚7.72mm。套管下深798.10m,設(shè)計封固段460~800 m。

2.2.2 工藝流程設(shè)計

首先進(jìn)行管匯試壓,注清水1m3,排量100L/s,試壓20MPa;注領(lǐng)漿7m3,密度1.70~1.80g/cm3,排量700L/s;尾漿6m3,密度1.80~1.90g/cm3,排量800L/cm3;停泵3min,注9.6m3替漿,排量500L/s,碰壓15MPa;試壓20MPa,設(shè)計整個泵注流程用時80min。

2.3 施工情況

實際施工過程中,采用φ139.7mm套管,下深798.1m,注入隔離液4m3,領(lǐng)漿8m3(最高密度1.82g/cm3,最低密度1.60g/cm3,平均1.75g/cm3),尾漿11m3(最高密度1.89g/cm3,最低密度1.83g/cm3,平均1.85g/cm3),替漿量9.6m3,共用水泥24t,施工壓力0~2MPa,碰壓15MPa,試壓20MPa。

本次固井施工連續(xù)。注前置液期間井口返漿正常,注水泥漿前期井口返漿正常,后逐漸斷流,頂替期間井口失返,本次固井共漏失30 m3。

本次固井水泥返高700m,未達(dá)到設(shè)計要求(返高不足),固井質(zhì)量不合格,見圖1。

圖1 第一次固井質(zhì)量檢測Figure 1 First well cementing quality detection

3 二次固井工藝

3.1 必要性

固井要求水泥返高為460 m以上,即為最上部煤層以上200 m,實際返高僅為700 m,尚在煤系中部,返高嚴(yán)重不足,應(yīng)進(jìn)行二次固井,主要原因有:

①從壓裂方面分析,主力煤層6#煤只有效封固段僅25m,在目前煤層氣大排量套管壓裂方式下,很可能壓竄,引起環(huán)空帶壓。從壓裂角度出發(fā),應(yīng)射孔擠水泥補(bǔ)救。

②從地質(zhì)角度,2#煤層(662.1~664.5m,厚2.4m);3-2#煤層(681.5~686.4m,厚4.9m);4#煤層(692.2~696.2m,厚4m)均較厚,為保證后期產(chǎn)氣量,要求進(jìn)行壓裂求產(chǎn),因此需對上部煤層進(jìn)行擠水泥補(bǔ)救。

③從固井角度,通過對固井期間返漿情況分析,上部環(huán)空暢通可能性大,射孔擠水泥方案可以實現(xiàn)。

3.2 水泥返高不足原因分析

①根據(jù)現(xiàn)象判斷為井底漏失,造成漏失的原因為固井施工時環(huán)空堵塞造成井底憋漏;從返高處聲幅沒有過渡段也可印證。

②造成環(huán)空堵塞原因為本井處理卡鉆事故時間長,井徑不規(guī)則;固井時水泥漿攜砂性能高,易將大肚子中沙子帶出,在小井徑處堆積導(dǎo)致堵塞。

3.3 補(bǔ)救方案

結(jié)合固井施工工況分析,699m上部環(huán)空暢通可能性大,本著盡量多封固井段的原則,初步選擇在該井段射孔,實現(xiàn)注水泥二次固井的方案。具體方案為:

①射孔位置。根據(jù)測井圖,選定693.5~695m。補(bǔ)救完成后,可以根據(jù)實際情況對壓裂方案進(jìn)行優(yōu)化:如補(bǔ)救順利,6#煤層單壓或與5#煤層合壓,4#、3-2#煤層合壓,2#煤層單壓;如射孔后循環(huán)不通,可考慮6#、5#及4#煤層進(jìn)行合壓。

②在保護(hù)套管的前提下,盡量多射孔,滿足大排量循環(huán)要求。

③采用電纜輸送射孔,選擇102型射孔槍,127型射孔彈。孔數(shù):16孔/1.5m。

④前置液類型為清水;前置液量為4.0m3,段長150m。

⑤水泥漿量設(shè)計。預(yù)計封固段460~700m,封固段長240m。依據(jù)常規(guī)測井井徑數(shù)據(jù)(1點(diǎn)/m),井段平均井徑263.3mm。環(huán)空水泥漿量,按240m封固段,計算水泥漿量9.39m3。套管內(nèi)留塞,按30 m計算,水泥漿0.37 m3,合計水泥漿9.76 m3,附加33%,共需水泥漿12.98 m3。

⑥根據(jù)射孔面積 ,16孔(射孔后孔徑12mm),內(nèi)徑直徑50mm,計算截面積1962mm3。施工排量小于1m3/min,計算正常循環(huán)施工壓力2MPa。

⑦二次固井采用G級油井水泥,密度1.88±0.03g/cm3,失水量≤100mL,稠化時間90~120min,流動度220~260mm,注替排量0.4~0.75m3/min。

3.4 固井補(bǔ)救施工

①射孔。2018年1月6日磁定位校深,人工井底785m,然后下102射孔槍在693.5~695m井段射孔。

②試擠與循環(huán)。進(jìn)行低排量試擠,排量0.1m3/min,壓力2MPa,擠入量0.4m3,環(huán)空未通。環(huán)空灌清水21m3井口未返。變排量試擠(0.2~0.7m3/min),壓力由2MPa上升至4.5MPa,隨后又下降至0.5MPa,說明環(huán)空擠通,可以建立循環(huán)。之后替泥漿間斷循環(huán)(排量13.3L/s),隨后進(jìn)行大排量循環(huán)。

③封堵下部井段。2018年1月9日下油管至井深784m,接循環(huán)頭,打高黏墊漿5m3(90s),起油管,接水泥頭循環(huán),進(jìn)行固井準(zhǔn)備。

④固井施工。固井時,注前置液(清水)4m3,注水泥漿15m3,用G級水泥19t,最低密度1.75g/cm3,最高密度1.92g/cm3,平均密度1.86g/cm3,替清水7.2m3,替漿時井口失返,替壓2MPa。

3.5 固井質(zhì)量檢測

2018年1月14 ~15日鉆水泥塞至人工井底785m,并開始循環(huán),然后起鉆。測聲幅顯示,水泥返高293.8m(設(shè)計返高460m),固井質(zhì)量合格,見圖2。

圖2 二次固井質(zhì)量檢測Figure 2 Secondary well cementing quality detection

4 結(jié)論及建議

①通過牛1-7-X3井的生產(chǎn)套管固井施工方案及固井質(zhì)量評價分析,充分說明該井下部地層承壓能力差,不能承受水泥漿液柱壓力對地層的擠壓,造成水泥漿進(jìn)入井筒后發(fā)生漏失現(xiàn)象。在后期開發(fā)過程中,應(yīng)更進(jìn)一步優(yōu)化水泥漿性能,合理降低水泥漿密度,有效降低環(huán)空液柱壓力,降低漏失風(fēng)險。鉆井施工過程中,對承壓能力差的薄弱地層,采取有效措施進(jìn)行堵漏,使的井筒承壓能力提高,能夠滿足固井施工壓力要求,避免固井時水泥漿漏失,共同努力提高固井質(zhì)量。

②能否建立循環(huán)是二次固井施工的關(guān)鍵。應(yīng)仔細(xì)驗證聲幅測井圖,確保射孔段避開混漿段,且剛好射入沙橋擁堵位置,是環(huán)空擠通的必然條件。試擠時須控制壓力,多次反復(fù)逐漸增壓試擠。如直接大排量擠,壓力過高后可能憋漏煤層,造成無法挽回局面。

③考慮固井后需鉆塞測井,套管內(nèi)鉆膠塞存在一定風(fēng)險,可采用無膠塞固井方法。為防止混漿影響射孔段固井質(zhì)量,下油管打墊漿封射孔段至人工井底段,可有效隔離清水與水泥漿;替漿時為防止替空,精確計量替漿量,原則上另可少替不可多替。

④套管內(nèi)水泥塞采用油管鉆塞,鉆具采用73mm油管,鉆頭采用114.30mmPDC,螺桿采用97mm直螺桿。為防止憋泵造成油管脫扣,

采用小鉆壓(實際鉆壓1~2t)施工中經(jīng)常上下活動鉆具,消除摩阻影響,可有效保障安全快速的完成鉆塞。

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