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天然氣往復(fù)式壓縮機(jī)典型故障分析

2019-09-10 07:22李文洪
大眾科學(xué)·上旬 2019年3期
關(guān)鍵詞:故障分析解決措施

李文洪

摘 要:隨著壓縮機(jī)行業(yè)不斷發(fā)展,壓縮機(jī)扮演著舉足輕重的角色,應(yīng)用也越來越廣泛,主要應(yīng)用于輸氣、注氣、氣舉、集氣和煤層有害氣體收集等。為此能夠提高產(chǎn)量,降低設(shè)備故障發(fā)生頻率和抑制重大設(shè)備事故發(fā)生是重之又重,本文就蘇里格長慶油田采氣廠使用的往復(fù)式壓縮機(jī),在其檢修中經(jīng)常發(fā)生的動力活塞環(huán)和氣閥失效故障進(jìn)行專門分析,希望能夠提高設(shè)備的應(yīng)用效率。

關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機(jī);動力缸活塞環(huán);氣閥失效;故障分析;解決措施。

一、引言

蘇里格氣田采氣廠作為我國天然氣供應(yīng)的主力軍,天然氣的采氣和集輸顯得尤為重要,主要采用往復(fù)式壓縮機(jī)作為增壓的動力源,將井口采集出來的天然氣進(jìn)行多級壓縮進(jìn)行輸送,以滿足下游用戶的用氣量。

天然氣往復(fù)式壓縮機(jī)作為天然氣增壓的主要設(shè)備,其故障率將直接影響設(shè)備產(chǎn)出量和設(shè)備的運(yùn)行成本,設(shè)備的故障分析和研究將是降低運(yùn)行成本和延長使用壽命的主要課題。本文以成都壓縮機(jī)廠生產(chǎn)的ZTY-470型設(shè)備為例進(jìn)行分析。

二、典型故障

1動力缸活塞環(huán)失效

1.1活塞環(huán)簡介

活塞環(huán)作為動力部分核心組件之一,主要起到密封氣體的作用。ZTY-470機(jī)組動力活塞環(huán)由四道環(huán)組成,其中缸頭端三道環(huán)主要密封動力缸內(nèi)燃燒的氣體,曲軸端屬于第四道環(huán)主要作用是將動力缸內(nèi)壁多余的潤滑油刮走,并形成一層薄薄的油膜來保護(hù)動力缸缸體不受到磨損。

1.2活塞環(huán)失效原因分析

經(jīng)過對動力缸總成部分拆解發(fā)現(xiàn)缸頭端第一道活塞環(huán)已經(jīng)完全斷裂,其中第二道、第三道環(huán)已經(jīng)完全卡死,活塞裙部有一層已經(jīng)碳化的機(jī)油(如圖1),分析導(dǎo)致活塞環(huán)失效原因有以下幾點(diǎn):

(1)氣體在燃燒過程中不充分,形成積碳附著在活塞及活塞環(huán)表面,導(dǎo)致缸頭端第二和第三道活塞環(huán)斷裂和卡死(如圖2),同時也是導(dǎo)致機(jī)組負(fù)載降低的重要原因之一。

圖1 活塞端部積碳、斷裂活塞環(huán) 圖2 動力活塞簡圖

(2)活塞環(huán)在維修安裝過程中沒有按照技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行安裝,常見的是安裝方向錯誤,開口間隙和側(cè)隙不符合規(guī)范。

(3)活塞裙部機(jī)油炭化常見原因是動力缸潤滑油量過大,導(dǎo)致活塞環(huán)不能將多余部分完全刮走,從而導(dǎo)致機(jī)油在高溫下碳化附著在活塞表面。

1.3解決方案

1.3.1燃料氣凈化處理

天然氣主要成分是甲烷,由于氣體在輸送過程攜帶了大量水分和粉塵,如果沒有經(jīng)過處理,直接參與燃燒,將會產(chǎn)生大量積碳,并伴有“敲缸”現(xiàn)象,同時對缸體的磨損程度增加。只有在燃料電磁閥端增加油水分離器和粉塵過濾器,并定期更換粉塵過濾器濾芯才能從根本上解決(如圖3)。

圖3 燃料氣凈化流程

1.3.2強(qiáng)化安裝工藝要求

活塞環(huán)安裝必須嚴(yán)控執(zhí)行安裝工藝要求,如活塞缸頭端前三道必須將有安裝標(biāo)志的一面朝向缸頭端,活塞裙部的一道環(huán)必須朝向曲軸端,前三道環(huán)相互交叉120度,如果前三環(huán)開口在同一個位置將導(dǎo)致燃燒室密封不嚴(yán)。同時嚴(yán)格控制活塞環(huán)開孔間隙,間隙過大,不能再活塞表面形成油膜;間隙過小不能將多余潤滑油刮走,導(dǎo)致潤滑油參與燃燒,在排氣口形成積碳,對排期形成阻力,導(dǎo)致燃燒的廢氣不能完全排出?;钊_口間隙及側(cè)隙要求(如表1)

開口間隙 側(cè) 隙

第一道環(huán) 3.86-4.09 0.25-0.32

第二道環(huán) 3.61-3.84 0.25-0.32

第三道環(huán) 3.61-3.84 0.20-0.27

第四道環(huán) 3.61-3.84 0.20-0.27

表1 活塞環(huán)安裝間隙(單位:毫米)

1.3.3 動力缸潤滑油量控制

合適的氣缸潤滑油油量和型號是根據(jù)具體現(xiàn)場多年操作經(jīng)驗(yàn)而得到的,許多因素如燃料氣、工況等對所需的潤滑油量和性能有很大的影響,正常情況下,每個動力缸每天消耗3.4升,這一消耗量是動力缸最大消耗量。

過量的潤滑油是不經(jīng)濟(jì)的,也是造成積碳的重要原因。

2氣閥失效

2.1氣閥簡介

氣閥作為壓縮機(jī)的心臟,通過控制氣體的單向流動對氣體介質(zhì)起到吸氣和排氣的作用,從而到達(dá)壓縮氣體介質(zhì)的目的?;緲?gòu)造如圖4:

圖4 氣閥結(jié)構(gòu)圖 圖5 閥片被液擊損壞

2.2 氣閥失效原因分析

經(jīng)過現(xiàn)場拆解下來的氣閥發(fā)現(xiàn)氣閥已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p壞(如圖5),大致原因有以下幾點(diǎn):(1)長期超負(fù)荷高溫高壓運(yùn)行,造成閥片疲勞磨損是導(dǎo)致氣閥失效主要原因;(2)氣閥彈簧磨損或是彈力不夠,將使進(jìn)氣閥和排氣閥不能正常關(guān)閉和打開;(3)被壓縮介質(zhì)中含有水或其他粉塵等雜質(zhì),介質(zhì)中粉塵在高壓附著在閥片和閥座的密封表面,閥片高速運(yùn)動撞擊在閥座上,從而損壞密封面;(4)油粘滯通常也是氣閥失效的重要原因,從損壞氣閥拆解發(fā)現(xiàn)閥片表面布滿機(jī)油,經(jīng)分析是由于潤滑油過大導(dǎo)致產(chǎn)生液擊和油粘滯導(dǎo)致(如圖5)。

2.3氣閥失效解決方案

2.3.1控制負(fù)載

增加設(shè)備負(fù)載,氣閥磨損也相對增加,使用壽命也也相對降低,要求一級排氣最高限制為3.36MPa,二級排氣限制3.675MPa。

2.3.2 定期檢查氣閥

氣閥彈簧及閥片屬于易磨損零部件,使用一段時間應(yīng)及時檢查更換,特別是閥座彈簧,一旦彈力失效,將加劇閥門和緩沖片的損壞。

2.3.3 控制壓縮介質(zhì)潔凈度

壓縮介質(zhì)的潔凈度將直接影響氣閥使用壽命,只有在進(jìn)氣口前端加裝過濾器和油水分離器,將介質(zhì)中的雜質(zhì)和水分分離干凈,才能有效防止氣閥受損,延長使用壽命。

2.3.4 選擇抗油粘滯性好的氣閥也是控制氣閥有效措施。

三、結(jié)束語

為了提高壓縮機(jī)的運(yùn)行效率,節(jié)約運(yùn)行成本,對于頻發(fā)的故障進(jìn)行分析,找到故障根本原因,防止同類故障再次發(fā)生,屬于我們現(xiàn)目前設(shè)備運(yùn)行中比較重要的一項(xiàng)工作,本文就往復(fù)式壓縮機(jī)動力缸活塞環(huán)故障和氣閥失效做了專門分析,希望能為往復(fù)式壓縮機(jī)故障解決提供一些參考。

參考文獻(xiàn):

[1]DPC-2803/2804 技術(shù)手冊: 10-15.

[2]ZTY470 技術(shù)手冊: 9-10.

[3]ZTY630 技術(shù)手冊: 9-10.

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