李彪 羅峰
摘 要:本文針對(duì)某型飛機(jī)一起液壓油泵傳動(dòng)軸密封失效故障,依次對(duì)該泵進(jìn)行漏油腔加壓試驗(yàn)、回油壓力與漏油量變化關(guān)系實(shí)驗(yàn)、回油壓力與出口壓力變化關(guān)系實(shí)驗(yàn),經(jīng)分析判斷,液壓油泵本身脈動(dòng)與飛機(jī)負(fù)載在某個(gè)特定條件下產(chǎn)生共振,導(dǎo)致回油腔與漏油腔之間的密封裝置瞬間失效,故障比較典型危害性比較大。本文在最后提出“示波動(dòng)態(tài)監(jiān)測程序”,以供參考。
關(guān)鍵詞:液壓油泵 傳動(dòng)軸密封失效 ?判斷處置
一、現(xiàn)象及危害
某單位在飛行后檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)一架飛機(jī)液壓油泵后蓋組件處皮碗外翻、彈簧圈擠出約四分之一,周邊有殘余油液。經(jīng)初步檢查、分析,造成這次液壓泵故障的原因是:飛機(jī)液壓系統(tǒng)某種原因產(chǎn)生流固耦合共振,導(dǎo)致漏油腔油壓驟增,致使皮碗被擠出,傳動(dòng)軸密封失效。
如果液壓泵壓力脈動(dòng)長期激勵(lì)管道強(qiáng)迫振動(dòng),隨著飛行時(shí)間增加,脈動(dòng)頻率(流體的諧振頻率)與固體管道的固有頻率逐漸接近,振動(dòng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),產(chǎn)生流固耦合共振。由于液壓系統(tǒng)共振時(shí),工作壓力沖擊來的突然,時(shí)間很短,瞬時(shí)壓力峰值會(huì)比正常工作壓力高幾倍,它會(huì)破壞液壓油泵密封裝置,以及脆弱的液壓管道系統(tǒng),嚴(yán)重危害飛行員生命安全。
二、實(shí)驗(yàn)分析
(一)漏油腔加壓試驗(yàn)
因?yàn)橥夥钠ね胫慌c漏油腔相連通,且依據(jù)皮碗處有油液滲出的故障現(xiàn)象,可以判定該皮碗是被漏油腔油壓擠出。直接通過漏油嘴加壓,當(dāng)壓力升至0.2MPa時(shí),發(fā)現(xiàn)皮碗被擠出,故障現(xiàn)象再現(xiàn)。
實(shí)驗(yàn)證明:皮碗外翻是因?yàn)槁┯颓挥蛪哼^大,回油腔進(jìn)入漏油腔的油量過大,從漏油腔的φ1mm孔不能及時(shí)排出。
(二)回油壓力與漏油量變化關(guān)系試驗(yàn)
為進(jìn)一步尋找油泵在飛機(jī)上時(shí)漏油腔油壓的來源,我們對(duì)油泵的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析(如圖1所示):油泵內(nèi)部與漏油腔相鄰的是回油腔,回油腔是通過軸封部件與漏油腔隔離的。正常情況下,回油腔內(nèi)的油液允許經(jīng)過軸封部件少量進(jìn)入漏油腔,再通過一個(gè)1mm的小孔進(jìn)入漏油管嘴排出油泵。相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定,在油泵出口壓力最大(油泵最大供油壓力21MPa)的情況下,漏油管嘴的漏油量每小時(shí)不大于5毫升(約為每分鐘2.5滴)。
(三)回油壓力與出口壓力變化關(guān)系實(shí)驗(yàn)
漏油量過大,軸封部件又沒有失效,說明回油腔內(nèi)可能會(huì)發(fā)生瞬間高壓,或壓力異常波動(dòng)。回油壓力產(chǎn)生的主要途徑是轉(zhuǎn)子與分油蓋之間的回油槽,此回油槽與分油盤相通,分油盤的分油孔直接通往油泵出口,說明回油壓力與油泵的出口壓力有密切的關(guān)系。
我們在不同的供油壓力(出口壓力)下進(jìn)行試驗(yàn),檢查回油壓力和漏油嘴的漏油情況。(表2)
(四)結(jié)論
該型飛機(jī)液壓油泵是變量柱塞泵,在旋轉(zhuǎn)和往復(fù)吸排油的過程,會(huì)產(chǎn)生氣穴、氣蝕問題,高壓腔壓力高于柱塞孔壓力,兩腔接通時(shí),會(huì)有流量倒灌現(xiàn)象,流量脈動(dòng)很大,使液壓泵成為流體振動(dòng)的根源,脈動(dòng)式的流量輸出是其固有特性。
如果油泵本身脈動(dòng)與飛機(jī)負(fù)載在某個(gè)特定條件下產(chǎn)生共振,瞬時(shí)供壓峰值會(huì)比正常工作壓力高幾倍,漏油量瞬間增大,導(dǎo)致大量油液竄入漏油腔,壓力激增,造成皮碗外翻,密封系統(tǒng)失效。如果振動(dòng)進(jìn)一步加強(qiáng),產(chǎn)生流固耦合共振,會(huì)嚴(yán)重?fù)p害液壓油泵和液壓管路系統(tǒng),危害飛行員生命安全。
三、處置方法
“液壓泵軸封失效”的故障原因很多,但主要原因是發(fā)生共振,直至產(chǎn)生“流固耦合共振”,這不但對(duì)液壓泵本身造成很大損壞,也對(duì)整個(gè)飛機(jī)液壓系統(tǒng)造成很大損壞,所以我們要引起高度重視:
(一)通過外觀檢查,初步判斷液壓系統(tǒng)共振源。依次檢查液壓油泵軸尾有無漏油、皮碗是否外翻、彈簧是否擠出,固定管夾是否松動(dòng),油濾濾芯是否變臟,蓄壓器是否損壞等,或者其他一些系統(tǒng)問題。
(二)動(dòng)態(tài)監(jiān)測脈動(dòng)頻率,進(jìn)一步確認(rèn)液壓系統(tǒng)共振源。影響液壓系統(tǒng)脈動(dòng)的部附件主要有四個(gè):一是液壓油泵,本身工作原理產(chǎn)生的脈動(dòng),其特點(diǎn)是比較穩(wěn)定,可以上試驗(yàn)臺(tái)檢查脈動(dòng)頻率;二是固體管道,由液壓泵壓力脈動(dòng)激勵(lì)管道強(qiáng)迫振動(dòng)產(chǎn)生,隨著飛行時(shí)間增加,接觸結(jié)構(gòu)逐漸磨損,甚至松動(dòng),管道支撐結(jié)構(gòu)剛度會(huì)下降;三是蓄壓器,實(shí)踐證明,蓄壓器能使振動(dòng)和噪聲明顯降低;四是油濾,如果油濾濾芯污染堵塞,流通能力下降,同樣也會(huì)在油濾內(nèi)產(chǎn)生大幅值的壓力脈動(dòng)與噪聲。
(三)利用液壓脈動(dòng)示波器等設(shè)備,測量分析示波結(jié)果。飛機(jī)液壓系統(tǒng)正常的諧振頻率和振幅比較穩(wěn)定,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)性能有一定影響,但是在可控范圍之內(nèi)。如果諧振產(chǎn)生的突然,振幅較大,使用示波器顯示壓力輸出曲線,有“毛刺”,經(jīng)將“毛刺”拉平放大后,測量其振幅、頻率穩(wěn)定,則說明液壓環(huán)節(jié)有諧振。在測量液壓泵供油壓力的諧振,如果諧振頻率、波形、當(dāng)量幅值一樣,說明諧振是由液壓泵引起的。
(四)開發(fā)類似于“飛機(jī)液壓系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測與故障診斷專家系統(tǒng)”等診斷設(shè)備,把故障消滅在萌芽狀態(tài),防患于未然,可參考下述程序進(jìn)行監(jiān)控診斷(圖2)。
[1]杜來林 ?宋曉軍,飛機(jī)附件檢修,航空工業(yè)出版社,2006年5月,51頁-74頁。
[2]機(jī)床與液壓(飛機(jī)液壓系統(tǒng)??袊鴻C(jī)械工程學(xué)會(huì),2012年12月,77頁-98頁。
[3]呂伯平 陳名華,航空油液監(jiān)測技術(shù),中國航空工業(yè)出版社,2006年8月,1頁-11頁。
專家點(diǎn)評(píng)
該論文通過對(duì)液壓泵漏油量、供油壓力、回油壓力等關(guān)系進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗(yàn),準(zhǔn)確分析判斷出“因?yàn)轱w機(jī)系統(tǒng)某種共振導(dǎo)致液壓泵瞬時(shí)供壓峰值過大,引起傳動(dòng)軸密封失效故障”,其研究結(jié)果具有一定的科學(xué)性,為部隊(duì)飛行保障工作中出現(xiàn)類似情況提供了很好的參考資料,尤其是作者建議提出“開發(fā)飛機(jī)液壓系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測與故障診斷專家系統(tǒng)診斷設(shè)備”,為未來機(jī)務(wù)一線維修保障中提供了很前瞻性的思路。