郭遠飛 高永鋒 蘆東立
摘 要:隨著時代的進步,環(huán)保節(jié)能逐漸占領市場。利用余熱進行發(fā)電也走上了時代的舞臺。在余熱發(fā)電系統(tǒng)中,余熱鍋爐蒸發(fā)量的高低對發(fā)電效率有著很大影響,所以提升余熱爐的蒸汽產(chǎn)能就是提升發(fā)電效率,也是提升能源的利用效率,減少浪費。
關鍵詞:余熱鍋爐;環(huán)保節(jié)能;蒸汽產(chǎn)能
0 前言
本文通過檢測、對比等方法找出了余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)能低的主要原因,并通過對這些問題的整改使余熱鍋爐的蒸汽產(chǎn)能得到了很大的提升,為余熱鍋爐高效率的運行提供一個保障。
1 余熱鍋爐的運行狀況
2015年我們公司有三臺余熱鍋爐投運,余熱鍋爐的設計蒸發(fā)量分別是8t、12t、14t,共合計34t蒸汽。但是投運之后,余熱鍋爐的實際蒸發(fā)量分別是4.5t、6.4t、7t,共合計17.9t蒸汽,與我們的設計量相差很遠。為了提升蒸發(fā)量,公司組織專門人員去同行企業(yè)學習和調(diào)研,最后發(fā)現(xiàn)我公司余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量比玻璃池爐同行同噸位余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量落后1.8-2.5噸/小時。在確定我們的蒸汽產(chǎn)能偏低之后,公司成立了專門的攻關小組對這一問題進行調(diào)查、整改。
2 余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)能低的原因分析
2.1 在確定余熱爐蒸汽產(chǎn)能偏低之后,我們找專業(yè)檢測公司對余熱爐的漏風率進行了檢測。通過中材設計院、武漢環(huán)保公司、鄭州煙氣測試公司對三臺余熱爐 ?煙氣量、漏風率、溫降損失率檢測發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐段煙風中O2含量偏高,說明余熱鍋爐存在漏風現(xiàn)象。
2.2 隨著余熱鍋爐運行時間的推移,余熱鍋爐爐管漏水的頻次在逐漸增加,從漏水前后蒸汽量、溫度的對比發(fā)現(xiàn),它對余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)能有很大的影響。
2.3 環(huán)保設施高溫靜電和SCR脫硝系統(tǒng)的溫降較大,高溫煙氣的熱能損失也直接造成余熱鍋爐蒸汽量的減少,同時脫硝過程中使用的氨水使余熱鍋爐的爐管外壁出現(xiàn)了煙灰粘附,極大降低了余熱鍋爐的熱交換效率。另外,脫硝系統(tǒng)運行中催化劑也會出現(xiàn)壓差大的問題,為了解決這一問題,就組織進行人工吹灰來降低壓差的情況,人工吹灰過程中帶入大量冷空氣,造成煙氣溫度的降低,致使余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)量的減少。
2.4 在余熱鍋爐運行過程中,由于高壓水泵頻繁漏水和為降低除氧器噪聲而連續(xù)排水,這兩個問題導致了余熱鍋爐用水量增加,水溫吸熱增加,進而造成蒸發(fā)量減少。
對影響余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)能的原因進行統(tǒng)計:1)催化劑積灰壓差大,爐管積灰熱交換效率低;2)激波吹灰管道破裂漏風,余熱鍋爐機箱爐管間隙漏風;3)高壓水泵頻繁漏水,降低噪聲連續(xù)排水降低水溫;4)余熱鍋爐爐管漏水。
3 對存在的問題進行整改
3.1 對與催化劑壓差大的問題進行整改,利用氣體流體力學和氣體壓差節(jié)流控制技術,設計脫硝裝置煙氣調(diào)壓平衡器,實現(xiàn)煙氣流量控制。通過煙氣分流調(diào)配實現(xiàn)SCR催化劑進、出口煙氣壓差穩(wěn)定,消除SCR催化劑進口氣孔煙氣節(jié)流封堵現(xiàn)象。
3.2 對余熱鍋爐爐管積灰的問題進行整改,按時用高壓水槍對余熱鍋爐爐管進行清洗,并對粘結的燒結層進行清除,大大提升爐管的熱交換效率。
3.3 檢查余熱鍋爐激波吹灰系統(tǒng)的破損管道和彎頭進行更換,減少漏風。同時在高溫條件下采用高溫材料硅溶膠和錫槽密封泥按3:1比例混合,封堵余熱鍋爐機箱爐管間的間隙,并用50MM硅酸鋁保溫棉對爐管進行重新保溫,解決了余熱鍋爐的漏風問題。
3.4 針對高壓水泵漏水的問題,對DG12泵進行改造,制作專用的過度連接裝置,將原DG12水泵進、出口管道與改造水泵對接,解決了余熱鍋爐高壓水泵漏水的問題。同時,利用DN200、DN125及DN80的廢舊管道自制了消音器,解決了連續(xù)排水降低噪聲的問題。
3.5 余熱鍋爐機箱爐管因為腐蝕出現(xiàn)了漏水問題,及時的對漏水的爐管進行了堵漏和更換,大大降低了漏水的頻次,繼而降低停爐的頻次,提升余熱爐的蒸汽產(chǎn)能。
4 整改后余熱鍋爐蒸汽量明顯提升
4.1 通過對催化劑壓差大及余熱鍋爐爐管積灰問題的解決,不僅延長了催化劑的使用周期,也提升了余熱鍋爐的熱交換效率。此項整改使蒸汽產(chǎn)能提升了約1.0T/h.
4.2 在解決了余熱鍋爐激波吹灰管道破損、余熱鍋爐爐體漏風的問題以及對余熱鍋爐連箱重新保溫之后,余熱鍋爐的蒸發(fā)量提升了約1.5T/h。
4.3 高壓水泵及消音器改造之后,水泵的使用周期由15天延長到了450天以上,同時汽包水位得到穩(wěn)定,溫度升高,余熱鍋爐的蒸汽產(chǎn)能提升了約2.5T/h。
5 ?結束語
通過對余熱鍋爐蒸汽產(chǎn)能的提升整改,提高了我公司余熱鍋爐的產(chǎn)能效率,減少了能源資源的浪費。下一步我們將持續(xù)對余熱鍋爐的運行工藝進行優(yōu)化,穩(wěn)定提升余熱鍋爐效能。
參考文獻
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