劉鵬勃 孫燕妮
摘 要:隨著合成氨工業(yè)的不斷發(fā)展以及濕式氨法煙氣脫硫工藝的不斷完善和改進(jìn),近年來(lái),氨法脫硫工藝由于其氣液反應(yīng)速度快、脫硫效率高及脫硫副產(chǎn)品可回收利用等優(yōu)點(diǎn)而在燃煤電廠得到應(yīng)用推廣。但是在氨法脫硫過(guò)程中容易產(chǎn)生大量的氣溶膠顆粒,不僅會(huì)影響設(shè)備的安全運(yùn)行,而且會(huì)隨著煙氣排入大氣環(huán)境中,對(duì)氣候、環(huán)境和人體健康造成嚴(yán)重的危害,氣溶膠問(wèn)題已經(jīng)成為制約氨法脫硫工藝推廣應(yīng)用的技術(shù)瓶頸?;诖?,本文主要對(duì)氨法脫硫工藝參數(shù)對(duì)氣溶膠排放特性的影響進(jìn)行分析探討。
關(guān)鍵詞:氨法脫硫;工藝參數(shù);氣溶膠排放特性;影響
1、實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)與方法
試驗(yàn)系統(tǒng)如圖1所示,主要由全自動(dòng)燃煤鍋爐、緩沖罐、旋風(fēng)分離器、濕法煙氣脫硫系統(tǒng)和分析測(cè)試系統(tǒng)等組成,額定煙氣量為150m3/h,最大煙氣流量200m3/h;脫硫塔塔徑150mm,塔高4000mm,塔內(nèi)可加裝填料、篩板等塔內(nèi)件,塔出口安裝旋流板除霧器。工藝流程為:燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙氣經(jīng)緩沖罐進(jìn)入旋風(fēng)分離器去除粗顆粒(dp≥10!m)后,通過(guò)增壓風(fēng)機(jī)增壓進(jìn)入脫硫系統(tǒng),在脫硫塔內(nèi)與脫硫液逆流接觸,然后經(jīng)引風(fēng)機(jī)排放。
煙氣中氣溶膠顆粒濃度及粒徑分布采用芬蘭Dekati公司生產(chǎn)的電稱低壓沖擊器(ElectricalLowPressureImpactor,ELPI)實(shí)時(shí)在線測(cè)量,ELPI可測(cè)試的顆粒粒徑范圍為0.023~9.314μm。用于形貌和元素組成分析的顆粒物樣品借助75R647型采樣泵,由不銹鋼濾筒采集,采用荷蘭FEL公司的Sirion200場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡分析。SO2濃度采用德國(guó)MRU公司生產(chǎn)的Delta2000CD-IV型煙氣分析儀在線監(jiān)測(cè)。
模擬實(shí)驗(yàn)中,脫硫液采用揚(yáng)子熱電廠提供的過(guò)飽和硫酸銨溶液,通過(guò)添加氨水調(diào)節(jié)溶液pH值。煙氣中SO2濃度可在緩沖罐內(nèi)通過(guò)添加SO2調(diào)節(jié);SO3由50℃水浴加熱50%的發(fā)煙硫酸產(chǎn)生,并以N2作為載氣加入塔進(jìn)口煙氣中,通過(guò)控制氮?dú)饬髁恳愿淖僑O3添加量。由于模擬試驗(yàn)系統(tǒng)塔高無(wú)法與實(shí)際脫硫塔相比,為使模擬實(shí)驗(yàn)中氣溶膠形成較為顯著,選用相對(duì)較高的脫硫液pH值(6.0-7.2)和煙氣SO2濃度;其余實(shí)驗(yàn)參數(shù)均根據(jù)表1所示的揚(yáng)子熱電廠II期氨法煙氣脫硫裝置實(shí)際運(yùn)行工況參數(shù)選取。
2、結(jié)果與討論
2.1 氨法脫硫前后氣溶膠顆粒物性變化
揚(yáng)子熱電廠II期氨法脫硫裝置氣溶膠排放特性的試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示;試驗(yàn)條件:塔進(jìn)口煙溫TG=130℃,試驗(yàn)煙氣量Q=150m3/h,SO2濃度CSO2=1500mg/m3,脫硫液溫度TL=55℃;pH=7.0??梢?jiàn),在上述試驗(yàn)條件下氨法脫硫過(guò)程中有明顯的氣溶膠顆粒形成,質(zhì)量濃度由脫硫前約50mg/m3增至約200~400mg/m3。
脫硫前的顆粒物大多呈球形結(jié)構(gòu),顆粒大小較為均勻,主要元素為Ca、O、Si、Al、C等,次要元素為Na、K、Fe、S等,從其主要元素的種類可知主要為難溶于水的硅鋁質(zhì)礦物顆粒。與此不同的是,氨法脫硫后的顆粒物形態(tài)發(fā)生了較大的變化,粒徑顯著增加,顆粒表面光滑,多呈規(guī)則的晶體結(jié)構(gòu),含長(zhǎng)方體、棱柱體等晶習(xí),與初始燃煤煙氣中顆粒物相比,氨法脫硫后的顆粒物中S、O元素含量顯著增加,而Al,Si含量均很低,從元素組分含量可以推知該顆粒主要為含硫、氧的氣溶膠顆粒,如(NH4)2SO4、NH4HSO3、(NH4)2SO3等。
2.2 氨法脫硫操作參數(shù)對(duì)氣溶膠排放的影響
2.2.1空塔氣速的影響
在氨法煙氣脫硫過(guò)程中,過(guò)高的空塔氣速會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的霧沫夾帶,將大量的脫硫液液滴帶出脫硫系統(tǒng),引起“硫銨雨”;同時(shí),當(dāng)塔內(nèi)加裝填料、篩板、除沫絲網(wǎng)等塔內(nèi)件時(shí),過(guò)高的空塔氣速易出現(xiàn)液泛,使塔設(shè)備不易操作穩(wěn)定。為能定量獲得其影響特性,進(jìn)行了煙氣量在115~200m3/h范圍下的試驗(yàn),對(duì)應(yīng)的空塔氣速范圍為2.50~4.30m/s。脫硫凈煙氣中氣溶膠濃度隨空塔氣速增大明顯增多;空塔氣速為3.25m/s時(shí),脫硫凈煙氣中氣溶膠由脫硫前的約50mg/m3增至200mg/m3;隨空塔氣速進(jìn)一步增至4.30m/s,脫硫凈煙氣中氣溶膠可增至約350mg/m3,是脫硫前的7倍。這主要是由于空塔氣速越高,脫硫系統(tǒng)霧沫夾帶現(xiàn)象越嚴(yán)重,使更多吸收SO2后的脫硫液滴隨煙氣排出,進(jìn)入大氣環(huán)境后可逐步蒸發(fā)析出固態(tài)氣溶膠顆粒。
2.2.2脫硫液pH值的影響
脫硫凈煙氣中氣溶膠濃度隨脫硫液pH值升高而增大,特別是當(dāng)pH值高于6.5時(shí)尤為顯著,如脫硫液pH值由6.5提高至7.2時(shí),脫硫凈煙氣中氣溶膠顆粒質(zhì)量濃度可由70mg/m3左右增至225mg/m3左右。這主要是由于脫硫液pH值較高時(shí),脫硫液中揮發(fā)逸出的氨氣量增加,相應(yīng)地,氣態(tài)NH3與煙氣中SO2反應(yīng)生成的亞硫酸銨、亞硫酸氫銨、硫酸銨等氣溶膠微粒數(shù)量增多。因此,實(shí)際氨法脫硫中,在不影響脫硫效率的前提下,應(yīng)盡可能控制較低的脫硫液pH值以抑制氣溶膠生成和排放。
3、結(jié)論
(1)氨法煙氣脫硫過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量氣溶膠顆粒,使得脫硫前后顆粒物物性發(fā)生顯著變化。
(2)氨法脫硫氣溶膠排放量隨空塔氣速、脫硫液pH值及其濃度、液氣比、煙氣及脫硫液溫度、煙氣中SO3濃度的增大而增加;在不影響脫硫效率及系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下,可通過(guò)優(yōu)化操作條件減少氣溶膠排放。
(3)在相同脫硫性能下,填料塔、篩板塔結(jié)構(gòu)塔設(shè)備氣溶膠排放量低于噴淋空塔。
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