孫耀偉
【摘 要】魯陽電廠一期 2×1000MW 機(jī)組鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,鍋爐型號:DG3000/26.15-Ⅱ1型,吹灰汽源取自屏過出口、高溫過熱器進(jìn)口連接管,BMCR 工況下蒸汽壓力25.15Mpa、溫度 605℃。
【關(guān)鍵詞】鍋爐;本體吹灰汽源;超超臨界燃煤機(jī);改造方案
1存在的問題
吹灰蒸汽手動總閥及電動總閥運行壓力和運行溫度都很高,吹灰器每天要投運,吹灰電動總閥每天至少操作一次,吹灰器或管道出現(xiàn)故障,吹灰系統(tǒng)需要隔離處理,因此對吹灰系統(tǒng)對運行、維護(hù)人員存在一定的安全隱患。吹灰蒸汽調(diào)閥前后壓差非常大,造成吹灰系統(tǒng)運行時現(xiàn)場噪音非常大,同時,由于該調(diào)閥運行條件惡劣,閥門容易損壞,一旦吹灰手動總閥及吹灰電動總閥出現(xiàn)故障長期退出運行,則鍋爐無法進(jìn)行吹灰,勢必影響機(jī)組的安全運行。此外,自高溫過熱器的汽源,鍋爐負(fù)荷≥70%MCR具備吹灰條件時,溫度、壓力都在520℃和26MPa左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出所需的蒸汽參數(shù),經(jīng)過大幅度的減溫減壓后才能使用,如此高品質(zhì)蒸汽減溫減壓,是一種能量的巨大浪費。
2 改造方案
鍋爐本體吹灰汽源實際需要參數(shù)為蒸汽壓力 2.8MPa、溫度350℃;空預(yù)器吹灰汽源參數(shù) 1.5MPa、溫度 340℃ 左右。高溫高壓汽源減溫減壓后供吹灰用,一方面能耗損失較大,另一方面對設(shè)備沖刷,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備可靠性。將吹灰蒸汽由取自屏過出口改為取自低再進(jìn)和出口,即讓高品質(zhì)的高溫高壓蒸汽在汽輪機(jī)高壓缸中做功以后用于鍋爐吹灰,可以提高機(jī)組的效率。為保證吹灰器吹灰系統(tǒng)安全穩(wěn)定使用,結(jié)合我廠實際情況,吹灰系統(tǒng)蒸汽參數(shù)選擇要求:蒸汽壓力 1.8MPa,過熱度大于100℃,且不超過400℃。一期運行工況,汽機(jī)高壓缸 TRL 工況排汽溫度是 341℃,壓力4.71MPa 左右。在 500~1000MW 負(fù)荷范圍變化時,低再入口溫度在338~354℃ 變化,壓力在2.5~4.8MPa 變化,選取在機(jī)組 70% 額定負(fù)荷左右時的蒸汽:溫度 330℃,壓力 3.52MPa。經(jīng)過減壓閥減壓到 1.8MPa,過熱度約 80℃,低于鍋爐廠要求的過熱度下限值,鍋爐廠要求大于 100℃ 以上,所以不滿足本體吹灰要求。在 500~1000MW 負(fù)荷范圍變化時,低再出口蒸汽溫度在 462-526℃ 變化,壓力 1.82~3.22MPa 變化。選取在機(jī)組 70% 額定負(fù)荷左右(約 700MW)時的蒸汽參數(shù):溫度 525℃,壓力 3.4 MPa,經(jīng)過減壓閥減壓到 1.8MPa,過熱度約 300℃,過熱度太大,調(diào)節(jié)閥后的 20G 材質(zhì)管道無法滿足使用,考慮長期安全運行,需要增加一套減溫裝置,從原低再減溫水管道引一路減溫水,將低再出口蒸汽減溫至 400℃ 以內(nèi),滿足本體吹灰要求。因此可以選擇低再出口蒸汽做為一期鍋爐本體吹灰汽源。改造后,系統(tǒng)流程示意圖如圖 1。
原從屏過引出的吹灰蒸汽管路及減溫減壓站(吹灰手動總閥、吹灰電動總閥及吹灰減溫減壓閥)以及吹灰蒸汽管路安全閥保留,作為事故備用汽源。吹灰汽源改造,需從低再出口至高再連通管上對稱開兩個孔,焊接管接座,并從屋頂大罩穿出,引到原鍋爐本體吹灰汽源母管,在原吹灰蒸汽管路安全閥前接入,該管道同樣設(shè)置一個手動總閥、電動總閥及吹灰減溫減壓閥門和止回閥,同時配一套減溫裝置,減溫水從再熱器減溫水引出。
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(作者單位:國家電投集團(tuán)河南電力有限公司平頂山發(fā)電分公司)