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V型濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)改造

2019-09-10 00:38陳榮標(biāo)
電子樂園·中旬刊 2019年1期
關(guān)鍵詞:改造效果

陳榮標(biāo)

摘要:以V型濾池自動(dòng)控制成功改造為例,從改造前系統(tǒng)存在問題、新控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、PLC選型、改造效果作詳細(xì)說明。為相同的V型濾池改造提供參考。

關(guān)鍵詞:V型濾池;PLC;改造;效果

一、V型濾池控制系統(tǒng)改造前現(xiàn)狀

茂名市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司河?xùn)|水廠日生產(chǎn)能力20萬噸,分兩期建設(shè),采用混合折板絮凝平流沉淀池+V型濾池為核心的常規(guī)處理工藝,二期于2000年5月投入使用。以下是對(duì)二期V型濾池改造過程。

(一)控制系統(tǒng)概況:二期V型濾池共有六個(gè)濾格,每個(gè)濾格設(shè)有進(jìn)水閥、出水調(diào)節(jié)閥、排污閥、反沖洗水閥、反沖洗氣閥、排氣閥6個(gè)閥門,液位計(jì)和阻塞儀各一臺(tái),公共濾臺(tái)設(shè)3臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)和3臺(tái)水泵,設(shè)有中控室實(shí)行遠(yuǎn)程控制。采用TE公司TSX系列的PLC,控制系統(tǒng)由八臺(tái)PLC通過雙絞線電纜互連成FIPWA、通訊網(wǎng),濾池控制分為過濾運(yùn)行控制和反沖洗運(yùn)行控制兩個(gè)部分。濾池工作過程是在過濾—反沖洗—過濾中循環(huán)進(jìn)行。

(二)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀:因該控制系統(tǒng)已運(yùn)行十四年,PLC電源模塊、通訊模塊、XBT人機(jī)界面等的故障率明顯增加;同時(shí)因TETSX系列PLC備件已停止生產(chǎn)。公共濾臺(tái)PLC故障,將使所有濾格不能自動(dòng)反沖洗;通訊網(wǎng)絡(luò)采用雙絞線電纜互連,信號(hào)抗干擾差,不能接入過多的節(jié)點(diǎn),防雷性能較低。由于沒有現(xiàn)場手動(dòng)控制功能,嚴(yán)重影響V型濾池運(yùn)行的安全性為確保V型濾池正常運(yùn)行,必須對(duì)濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。

二、V型濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)思路

(一)總體原則:保持控制架構(gòu)不變,仍然由八臺(tái)PLC組成控制系統(tǒng),要求每個(gè)濾池一臺(tái)PLC,公共濾臺(tái)一個(gè)PLC,中控室一臺(tái)PLC,各PLC功能彼此獨(dú)立,其中一臺(tái)PLC故障不會(huì)影響其它濾池運(yùn)行、控制系統(tǒng)外圍設(shè)備功能不變、增加系統(tǒng)的控制方式:包括中控室自動(dòng)控制、現(xiàn)場自動(dòng)控制、現(xiàn)場手動(dòng)控制。中控室的計(jì)算機(jī)通過組態(tài)軟件與中控PLC相連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制濾池過濾和反沖洗。

(二)PLC通訊網(wǎng)絡(luò)要求:因?yàn)橹锌厥遗c公共濾臺(tái),公共濾臺(tái)與濾池之間距離較遠(yuǎn),并且廠區(qū)處于雷擊地帶,為防止因雷擊感應(yīng)電引入通訊網(wǎng)而損壞PLC,在中控室與公共濾臺(tái),公共濾臺(tái)與濾池之間采用光纖連接,其余的采用帶屏蔽層的網(wǎng)線連接。利用交換機(jī)將八臺(tái)PLC進(jìn)行連接組成以太網(wǎng)控制網(wǎng)絡(luò)。

(三)選型:PLC選型考慮性價(jià)比,功能夠就好,適當(dāng)留有一定的余量,不追求高端產(chǎn)品。從性能兼容性上考慮,選擇采用法國schneider公司的M340(中控室)、Twido(濾池)、Premium(}共濾臺(tái))系列的可編程控制器,中控室PLC型號(hào)為BMXP342020,濾池PLC型號(hào)為TWDLCAE40DRF,公共濾臺(tái)PLC號(hào)為TSXP573634M。這三個(gè)型號(hào)的PLC都有以太網(wǎng)端口,開放編程。中控控制界面采用ICONICS組態(tài)軟件。數(shù)據(jù)交換機(jī)為kyland品牌,型號(hào)是:kien200-2m-se-6tx。交換機(jī)有1個(gè)輸入端,6個(gè)輸出端。光纖轉(zhuǎn)換器為NETLINK HTB1100。

三、自動(dòng)控制過程

(一)濾池運(yùn)行控制模式:

1、中控室系統(tǒng)控制分鍵控、全自動(dòng)兩種方式。當(dāng)處于鍵控方式下工作人員可通過計(jì)算機(jī)啟停設(shè)備,運(yùn)行過程由系統(tǒng)自動(dòng)控制,發(fā)生故障時(shí)自動(dòng)執(zhí)行故障保護(hù)程序;當(dāng)處于全自動(dòng)方式全程由系統(tǒng)控制。

2、濾格現(xiàn)場控制,通過選擇開關(guān)設(shè)置為現(xiàn)場控制和中控室控制。在現(xiàn)場狀態(tài)下,能控制濾格六個(gè)閥門的開和關(guān)、一鍵反沖洗、過濾。

(二)恒水位過濾程序設(shè)計(jì)

濾格水位的變化是受進(jìn)水量的變化、待濾水濁度等因素影響的。濾格恒水位的過濾是保證待濾水流量與濾后水流量基本恒定,因此轉(zhuǎn)化為各個(gè)濾格的水位保持恒定。設(shè)定水位為前饋,濾池水位、閥門開度、阻塞值為反饋組成個(gè)閉環(huán)控制,可以根據(jù)反饋的變化實(shí)時(shí)控制清水出水閥的開度,把所有影響水量變化的條件轉(zhuǎn)化為對(duì)濾格水位的控制。出水閥控制過程根據(jù)設(shè)定水位和實(shí)際水位之間的誤差,經(jīng)運(yùn)算后把輸出信號(hào)傳送給輸出附加處理程序,再輸出給出水調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)水位比設(shè)定水位的值越大,出水調(diào)節(jié)閥開度就越大。當(dāng)濾池選擇在自動(dòng)狀態(tài)時(shí),出水調(diào)節(jié)閥由濾池PLC程序控制。選擇在手動(dòng)時(shí),出水調(diào)節(jié)閥由外置的PID調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制,目的是當(dāng)PLC故障時(shí),濾池仍然可以通過手動(dòng)控制過濾,確保安全性。

(三)自動(dòng)反沖洗程序設(shè)計(jì)

反沖洗原理及過程:V型濾池濾料經(jīng)過一段時(shí)間過濾后,過濾能力逐漸下降。而濾池過濾能力的再生,是濾池穩(wěn)定高效運(yùn)行的關(guān)鍵。而V型濾池過濾能力的再生,就是采用了高壓的氣、水反沖洗濾料表面污物。由于氣泡的相互激烈碰撞,大大加強(qiáng)了污物剝落能力。使得經(jīng)過反沖先后,濾池又能很快恢復(fù)過濾能力。具體反沖洗過程步驟如下:關(guān)閉進(jìn)水閥→關(guān)閉出水閥→開排污閥→關(guān)閉排氣閥→開反沖洗進(jìn)氣閥→啟動(dòng)1臺(tái)風(fēng)機(jī)→(氣洗1分鐘)→再和啟動(dòng)第2臺(tái)風(fēng)機(jī),及1臺(tái)水泵→開反沖洗進(jìn)水閥→(氣水混合洗5分鐘)→關(guān)閉2臺(tái)風(fēng)機(jī)→關(guān)閉進(jìn)氣閥→打開排氣閥→再啟動(dòng)第2臺(tái)水泵→(水洗6分鐘)→關(guān)閥反沖洗進(jìn)水閥→停2臺(tái)反沖洗水泵→關(guān)閉排污閥→開進(jìn)水閥→過。在滿足反沖洗條件后,按設(shè)定步驟執(zhí)行。

四、改造效果

通過對(duì)V型濾池自控系統(tǒng)進(jìn)行集散控制技術(shù)升級(jí)改造,搭建出“一主多從,一個(gè)濾池配一臺(tái)PLC”的集中操作、分散控制架構(gòu),為防止因雷擊感應(yīng)電引入通訊網(wǎng)而損壞PLC,在中控室與公共濾臺(tái),公共濾臺(tái)與濾池之間采用光纖連接,其余的采用帶屏蔽層的網(wǎng)線連接。利用數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制參數(shù)自適應(yīng),當(dāng)各個(gè)濾池分水位差異和濾池的工況不同時(shí)、能智能切換對(duì)應(yīng)控制參數(shù),差異化設(shè)置各濾池恒水位目標(biāo)值,可彌補(bǔ)單一PID算法在實(shí)現(xiàn)恒水位過濾時(shí)易造成濾后水質(zhì)不穩(wěn)定的缺陷,從而確保濾后水濁度穩(wěn)定而達(dá)標(biāo),解決了因?yàn)V池結(jié)構(gòu)存在個(gè)體差異而造成各個(gè)濾池配水不均勻的問題,實(shí)現(xiàn)各個(gè)濾池負(fù)荷均衡化運(yùn)行,為安全優(yōu)質(zhì)供水提供了有力保障。V型濾池自動(dòng)控制系統(tǒng)經(jīng)過改造后,控制方式較改造前靈活,降低了崗位工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)符合要求,備件采購容易,控制過程能跟蹤查詢,故障維護(hù)降低了難度。有效提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了生產(chǎn)成本。

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