王亞洲,王均星,周 招,李 雙,李輝成
(武漢大學(xué) 水資源與水電工程科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430072)
對(duì)于低水頭、大單寬流量的泄水閘,當(dāng)Fr<2.0時(shí),在閘后形成不完整水躍,水躍長(zhǎng)度較短,旋滾不劇烈,水躍消能效果較差。水面線呈現(xiàn)波狀起伏不定且向下游傳播較遠(yuǎn)距離,并且對(duì)下游河床造成沖刷。因此,在泄水閘閘后消力池布置輔助消能工可促使強(qiáng)迫水躍的形成,起到縮短消力池長(zhǎng)度的作用。一般的消力墩距躍首越近,水流反力越大,消能效果越好,但承受的沖擊力和脈動(dòng)壓力較大,并且由于消力墩過(guò)于靠近水躍躍首,容易使水激起,反而不利[2]。Hartung認(rèn)為水流動(dòng)能向紊動(dòng)能轉(zhuǎn)變比例與躍前佛氏數(shù)成反比。低佛氏數(shù)水流僅有一小部分轉(zhuǎn)換為熱能,大部分能量表現(xiàn)為躍后大尺度紊動(dòng)[3]。艾克明等人通過(guò)對(duì)三江口水利工程的T型墩消力池的研究,證明了T型墩消能形式的合理性[4]。結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,T型墩布置在消力池下部時(shí),一次水躍消能不充分時(shí),尾坎位于一次水躍后部,形成二次水躍,起到補(bǔ)充消能效果,可以改善水躍形態(tài),對(duì)改善出池水流流態(tài)以及對(duì)下游河床防沖刷有重要意義。
新集水電站位于漢江中游,是一座以發(fā)電、航運(yùn)為主工程。樞紐主要建筑物包括泄洪閘壩、主廠房和右岸船閘。具體為從左到右依次為左岸階地土石壩壩段、泄水閘壩段、主廠房段、右岸船閘段、右岸主河床土石壩段(含非常溢洪道)。泄水閘經(jīng)比較推薦采用平底閘型,建于沙礫石層上,底板厚2.5 m,上游設(shè)底寬為3 m,深為1.5 m的齒墻。泄水閘共設(shè)24孔,每孔凈寬13.5 m,溢流前緣總寬324 m,閘底板高程為63.20 m,選用兩孔一聯(lián)的結(jié)構(gòu)型式,墩中分縫,中閘墩厚3 m,邊墩厚2.5 m。泄水閘下游消能進(jìn)行分區(qū)設(shè)計(jì),共分兩區(qū),12孔為一區(qū)。一區(qū)消力池池長(zhǎng)50 m,深1.3 m。二區(qū)消力池池長(zhǎng)30 m,深0.5 m。泄水閘平面布置圖如圖1。
圖1 樞紐平面布置圖Fig.1 Layout of drainage sluice
本次試驗(yàn)選取3組工況進(jìn)行分析,即常遇流量5 643 m3/s,5年一遇流量11 200 m3/s,設(shè)計(jì)流量17 400 m3/s。各工況均保持在上游正常蓄水位76.23 m條件下,開(kāi)啟方式見(jiàn)工況表1,其中閘孔序號(hào)排序方法為:從1區(qū)到2區(qū),依次為1至24號(hào)孔,具體見(jiàn)圖2。
表1 試驗(yàn)工況表Tab.1 Test condition table
該模型根據(jù)水流運(yùn)動(dòng)相似原理設(shè)計(jì)。采用正態(tài)模型加局部動(dòng)床模型,整體水工模型采用長(zhǎng)度比尺為λ=85,其他比尺計(jì)算如表2所示。
表2 模型試驗(yàn)比尺Tab.2 Model test scale
原設(shè)計(jì)方案是將24孔泄水閘共分為兩區(qū),Ⅰ區(qū)泄水閘從右岸到左岸1~12孔,Ⅱ區(qū)泄水閘從右岸到左岸13~24孔。I區(qū)消力池長(zhǎng)50 m,深1.3 m。Ⅱ區(qū)消力池池長(zhǎng)30 m,深0.5 m。溢流閘壩下游分設(shè)消力池段、海漫段和防沖槽,并設(shè)置局部動(dòng)床。海漫水平段為40.5 m,斜坡段坡度為1∶10,長(zhǎng)35 m。防沖槽拋填塊石至海漫末端高程58.3 m,要求抗沖流速大于5 m/s,水平段長(zhǎng)23.8 m,后銜接1∶5反坡與動(dòng)床銜接。局部動(dòng)床范圍壩下0+208.6m~0+353.6 m,模型預(yù)留4 m×4 m(長(zhǎng)×寬)大小的沖坑,沖坑底部高程為40.8 m,試驗(yàn)主要模擬河床砂礫石,允許抗沖流速為2.0 m/s。根據(jù)依茲巴斯( S. V. Isbash)公式計(jì)算得河床及防沖槽沖坑散粒料粒徑分別為1.0~2.0 mm和6~12 mm。
本次試驗(yàn)在水工整體模型試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)研究不同工況下泄水閘下游消力池、海漫、防沖槽的消能防沖,消力池與海漫流場(chǎng)分布及下游河床沖刷情況。在泄水閘下游(包括下游河床)共布置8個(gè)斷面[5](1~8號(hào))。如圖2所示。
圖2 模型測(cè)點(diǎn)布置圖Fig.2 Layout of model measuring points
控制不同工況上游水位均為76.23 m,通過(guò)調(diào)度閘門(mén)改變?cè)囼?yàn)工況。主流主要分布在I區(qū)消力池,因此各工況下只選取了主流分布斷面上的特定測(cè)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算,流速沿程分布具體見(jiàn)圖5。在常遇工況,五年一遇工況及設(shè)計(jì)流量工況下,由于入池流速較大分別達(dá)到13.03、13.4、11.17 m/s(Ⅰ區(qū))。出池流速分別達(dá)到8.37、8.22、6.60 m/s(Ⅰ區(qū))。消力池段流速下降較快,海漫段及海漫斜坡段流速下降較慢。主流到達(dá)防沖槽時(shí),各工況流速分別下降到5.08、5.70、4.26 m/s(Ⅰ區(qū))。即流速的減小并未集中發(fā)生在消力池段,而是沿程逐漸降低。
圖3 原方案底部流速沿程分布Fig.3 Velocity distribution along the bottom of the original scheme
圖4 原方案水躍示意圖Fig.4 Schematic diagram of the original scheme water jump
考慮到閘后形成了不完整水躍,海漫收縮斷面處水躍能量的耗散不充分,因此主要計(jì)算一次水躍躍首(斷面1-1)及海漫后斜坡(斷面2-2,樁號(hào)0+120 m)處相應(yīng)水力要素,以方便研究消力池內(nèi)水躍的消能效率。如圖4所示,其中以消力池底板(高程60.5 m)為基準(zhǔn)面,計(jì)算各工況躍前斷面能量及水流佛氏數(shù),根據(jù)整體模型試驗(yàn)所測(cè)得的數(shù)據(jù)計(jì)算消能率如表3示。
表3 原計(jì)方案各工況消能率計(jì)算表Tab.3 Calculation table of energy dissipation rate in each working condition of the original scheme
計(jì)算可以得出:消力池的消能效率較低,除常遇流量工況外其余工況消能率均小于30%,通過(guò)上述分析,可以得出結(jié)論:
(1)低佛氏數(shù)水躍主流線位于河床底部,各流層之間流速梯度較小,流線皆為平滑曲線,另外觀察發(fā)現(xiàn)氣泡、旋渦量甚少。
(2)當(dāng)Fr<2時(shí),消能率不足32%,剩余能量所造成的水面波動(dòng)在相當(dāng)長(zhǎng)的范圍內(nèi)將沖刷河床。
(3)消能率與躍前佛氏數(shù)成正比關(guān)系,佛氏數(shù)越小,消能率越低。
本試驗(yàn)重點(diǎn)是研究閘下250 m范圍內(nèi)的河床沖刷情況,主流各斷面流速較大,下泄水流進(jìn)入防沖槽以后底部流速將明顯偏大,證明消能效果不明顯,為防沖槽之后的河床防沖帶來(lái)壓力;當(dāng)河床底部流速大于河床抗沖流速時(shí),會(huì)造成河床的沖刷,沖刷的劇烈程度一般由沖坑的大小和位置體現(xiàn)出來(lái),由試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)[6],大約在沖刷3~4 h后河床會(huì)形成較穩(wěn)定的沖坑,這時(shí)測(cè)量沖坑的各種參數(shù)基本上是反映真實(shí)情況的,按照沖刷試驗(yàn)的試驗(yàn)方法,測(cè)得各工況下穩(wěn)定后的沖坑參數(shù)如表4所示。表中數(shù)據(jù)顯示,各級(jí)流量下的沖坑范圍基本在壩下0+218.67至0+248.42內(nèi),沖坑深度較大,在設(shè)計(jì)工況下,產(chǎn)生沖坑最遠(yuǎn)點(diǎn),位于壩下壩下壩下0+248.42處,相應(yīng)堆丘高程為64.35 m;在設(shè)計(jì)工況下,下游段也產(chǎn)生了明顯的沖刷,防沖槽沖深達(dá)到12.18 m,下游河床也沖深6.25 m;在設(shè)計(jì)工況下,1區(qū)沖刷較小,2區(qū)沖刷較嚴(yán)重,兩股水流在下游產(chǎn)生兩個(gè)沖刷強(qiáng)點(diǎn),造成嚴(yán)重沖刷。因此,消能工體型還需進(jìn)一步優(yōu)化[7]。
表4 各工況下游河床沖坑參數(shù)表Tab.4 Parameters of downstream riverbed punching under various working conditions
王均星[8]、Tiwaria[9]等均提出低佛氏數(shù)下水躍的消能效率較低,通過(guò)消力池的下泄水流并沒(méi)有耗散多少能量,大部分剩余能量所造成的水面波動(dòng)在相當(dāng)長(zhǎng)的范圍內(nèi)將沖刷河床和岸坡。為了提高消能率,在護(hù)坦上布設(shè)一些輔助消能工,如消力墩等[2]。
本次實(shí)驗(yàn)T型墩體型設(shè)計(jì)應(yīng)先從消能角度選擇其迎水面形式和阻水尺寸,再?gòu)姆乐箍瘴g破壞來(lái)選擇其側(cè)面形式和結(jié)構(gòu)尺寸,參考各實(shí)際工程的T 型墩體型設(shè)計(jì)方案,尺寸形式為前墩厚:前墩高:前墩寬:尾坎高:支腿長(zhǎng)為2∶3∶4∶5∶6[10]。海漫斜坡段坡度由原方案的1∶10改為1∶20,海漫斜坡段加長(zhǎng)20 m,即詳細(xì)設(shè)計(jì)見(jiàn)圖5,單位均為米(m)。
圖5 T型墩及尾坎設(shè)計(jì)圖Fig.5 Design of T-shaped piers and tailstock
通過(guò)對(duì)比修改前后河床斷面的流速分布如圖6,消力池內(nèi)的流速變化幅度較大,一次水躍引起的流速波動(dòng)效果明顯。隨著流量的增大發(fā)現(xiàn)流速沿程波動(dòng)減小。河床流速值有明顯降低,常遇流量工況下河床斷面流速最大值5.04 m/s下降為3.86 m/s,降低幅度較大,而五年一遇流量工況由6.82 m/s下降為最大僅5.05 m/s,另外設(shè)計(jì)工況河床流速分布也有明顯改善。
圖6 T型墩方案一區(qū)消力池主流沿程分布Fig.6 The mainstream distribution of the stilling pond in area 1 of the T-shaped pier scheme
對(duì)比修改前后海漫位置的流速分布,發(fā)現(xiàn)增加T型墩和尾坎后,海漫上的流速顯著增加,在海漫位置形成2次水躍。其中五年一遇工況海漫二次水躍躍前流速11 m/s,是所有工況海漫躍前最大流速,二次水躍發(fā)生在海漫水平段即混凝土護(hù)坦上面,護(hù)坦能夠承受二次水躍的沖刷作用。主流經(jīng)過(guò)海漫水平段二次消能和斜坡段穩(wěn)流作用后,海漫末端的斷面(0+120 m)最大流速降低為4.5 m/s左右,低于防沖槽部位抗沖流速5 m/s。
如圖6所示主流及一區(qū)消力池左、右側(cè)流速分布。由于左邊岸坡位于二區(qū)消力池左側(cè),二區(qū)消力池泄水閘并沒(méi)有泄水,所以二區(qū)消力池左岸邊坡流速較低,不存在沖刷問(wèn)題;消力池右岸是擋墻,擋墻右側(cè)有電站尾水渠和隔流堤,而主流主要集中在一區(qū)消力池中部,因此重點(diǎn)研究主流對(duì)消能建筑物的影響。具體斷面如圖7(斷面1-1位于一次水躍躍首;斷面2-2靠近海漫末端,樁號(hào)0+120 m;斷面3-3位于海漫水平段二次水躍躍首)。
圖7 T型墩方案水躍示意圖Fig.7 Schematic diagram of hydraulic jump of T-pier scheme
為了更能反映出增加T型墩的消力池消能率隨流量大小變化的規(guī)律,因此增加兩個(gè)試驗(yàn)工況A=3 571 m3/s,B=8 789 m3/s。設(shè)水流經(jīng)消力池消耗的總能量為ΔE,其中1-1斷面和3-3斷面消耗的能量為ΔE1,3-3斷面至2-2斷面消耗的能量為ΔE2。首先分別對(duì)1-1斷面、2-2斷面、3-3斷面建立能量方程:
(1)
(2)
由以上公式計(jì)算,得到消能率計(jì)算對(duì)比情況表5。
表5 消能率計(jì)算對(duì)比情況表Table.5 Calculation and comparison of energy dissipation rate
通過(guò)試驗(yàn)由表5可知消力池消能率隨流量增大而減小,在各工況下,T型墩方案相對(duì)原方案消能率有明顯提高,說(shuō)明T型墩加尾坎消能工對(duì)于大單寬流量集中敞泄情況的消能有明顯效果。
從表6的試驗(yàn)數(shù)據(jù)中可以看出,由于一區(qū)消力池的末端位置為L(zhǎng)0+78.40,所以以上各工況水躍均能夠發(fā)生在消力池范圍內(nèi),水躍發(fā)生的位置基本一致,隨著流量的增加,水躍整體有向上游推移的趨勢(shì)。在常遇流量工況下,2孔和4孔下游堰流產(chǎn)生的水躍躍長(zhǎng)較長(zhǎng),對(duì)下游的沖刷破壞作用較大,通過(guò)沖坑試驗(yàn)也可以得出此結(jié)論,但躍長(zhǎng)仍控制在了消力池的范圍內(nèi)。因此,消力池的池長(zhǎng)設(shè)計(jì)是合理的,原方案池深計(jì)算值大于設(shè)計(jì)值,說(shuō)明實(shí)際的出閘水力要素和理論上有所出入,優(yōu)化后計(jì)算值則符合要求。
表6 各工況下的消力池情況對(duì)比計(jì)算表Tab.6 Comparison calculation table of different working conditions
通過(guò)比較原方案與優(yōu)化方案,根據(jù)表7發(fā)現(xiàn)修改模型水躍淹沒(méi)系數(shù)均大于1,優(yōu)化方案各工況均形成淹沒(méi)水躍,說(shuō)明池深滿足要求;而通過(guò)計(jì)算消力池池長(zhǎng)比較發(fā)現(xiàn)修改方案池長(zhǎng)相比原方案減小30%左右,進(jìn)一步修改可大幅減少開(kāi)支。另外,水躍淹沒(méi)度普遍較大而導(dǎo)致消力池內(nèi)水躍消能無(wú)法達(dá)到最佳值,因此在海漫上需產(chǎn)生2次水躍將進(jìn)一步消剎水能,表7將列出2次水躍發(fā)生在海漫上的部分水力參數(shù):由表7可以看出,除常遇流量和設(shè)計(jì)流量工況,其余工況均為集中開(kāi)啟閘門(mén)的情況,在海漫上形成2次水水躍時(shí),水墊較薄,A工況僅3.4 m,而流速均較大,都達(dá)到10 m/s以上,對(duì)海漫沖擊較大,但2次水躍本身屬于良好的淹沒(méi)水躍,消能效果較好;水躍躍前位置大致都發(fā)生在海漫平段末端,此處距海漫末端為35 m,各工況下最大自由躍長(zhǎng)為五年一遇工況下的16.56 m,仍遠(yuǎn)小于35 m,因此認(rèn)為海漫末段已停止水躍紊動(dòng),下游流態(tài)穩(wěn)定。
原方案試驗(yàn)條件下,常遇流量工況的上游流態(tài)平穩(wěn),流速較低,僅在兩個(gè)邊閘孔位置產(chǎn)生局部的橫向流速,左側(cè)邊孔的閘墩內(nèi)側(cè)由于橫向流速的影響,產(chǎn)生逆時(shí)針的立軸漩渦,而右側(cè)邊孔由于隔流堤和右側(cè)導(dǎo)水墻的橫向阻擋作用,橫向流效果不明顯,僅受到閘墩的側(cè)收縮影響,過(guò)流較好。如圖8(a)所示,五年一遇工況下,原方案消力池池中產(chǎn)生稍帶淹沒(méi)的水躍,但由于閘孔調(diào)度性能差,下泄水流單寬流量大,出池水流仍為急流,在海漫末端形成2級(jí)波浪,水流攜帶余能仍對(duì)下游造成不利影響。如圖8(b)所示T型墩方案末端水流擴(kuò)散情況良好,兩側(cè)回流不明顯,一次水躍為良好的淹沒(méi)水躍,一次水躍距離閘室出口8 m處,對(duì)泄流影響較弱;二次水躍在消力坎后25 m左右,水躍類型是稍許淹沒(méi),并且消能銜接良好,有效減輕對(duì)海漫沖刷。
表7 流態(tài)優(yōu)化后各工況海漫水力學(xué)計(jì)算表Tab.7 Hydraulic calculation table under various working conditions after flow state optimization
圖8 一區(qū)消力池流態(tài)對(duì)比圖Fig.8 Flow pattern comparison of the silt pond in area 1
如圖8(c)所示,設(shè)計(jì)流量工況下,原方案1區(qū)產(chǎn)生明顯淹沒(méi)水躍,由于下游尾水抬高,能量主要集中在表面,下游河床沖刷小,而2區(qū)水流出池水流經(jīng)消力池作用,能量并沒(méi)有明顯消減,波動(dòng)能沿水流方向傳播到下游,水墊較薄,旋滾幅度較大,形成沖擊波流態(tài),對(duì)下游有明顯沖刷。優(yōu)化后如圖8(d)所示,設(shè)計(jì)流量工況由于下游水位較高,雖形成和集中開(kāi)啟時(shí)相類似流態(tài),但在海漫上水墊較厚,對(duì)海漫沖刷程度小,下游水位抬高后,河床抗沖能力也加強(qiáng),因此下游受沖能力良好。而在消力池內(nèi)由于墩坎作用,淹沒(méi)度加大,上下游水位差減小,水流勢(shì)能下降,已不具備形成水躍的能力,僅有少數(shù)漩渦經(jīng)水浪涌動(dòng)至下游表面,不會(huì)對(duì)河床底造成沖刷影響。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在沖刷3~4 h后河床會(huì)形成較穩(wěn)定的沖坑,優(yōu)化后沖坑形態(tài)如圖9所示。原方案及優(yōu)化后各工況沖刷情況如表8所示,原方案五年一遇流量工況下沖槽和河床沖深最深分別達(dá)到12.18 m和6.25 m,沖距最遠(yuǎn),最低點(diǎn)位于壩軸線下游229 m處,為最不利工況,經(jīng)過(guò)T型墩方案優(yōu)化后,防沖槽與河床沖坑最大深度分別降低到2.53 m和3.82 m。設(shè)計(jì)流量工況下,防沖槽與河床最大沖深由原方案的8.06 m和8.33 m降低到2.11和2.46 m,進(jìn)一步說(shuō)明優(yōu)化方案對(duì)減輕下游河床沖坑深度有很大的作用。在五年一遇流量工況和設(shè)計(jì)流量工況下,模型優(yōu)化后河床最低點(diǎn)位置較原方案提前,即距離防沖槽最低點(diǎn)位置提前40 m左右,河床淤積高程下降了3 m左右,河床整體沖刷淤積情況得到改善。在增加河道行洪能力的同時(shí)改善了下游航道條件,對(duì)模型整體流態(tài)具有重要意義。
本文通過(guò)水工模型試驗(yàn),結(jié)合水利樞紐工程的實(shí)際情況,針對(duì)T型墩消能的水力學(xué)特性做了一些研究,現(xiàn)將試驗(yàn)研究主要結(jié)論歸納如下:
(1)試驗(yàn)結(jié)果表明,在原方案設(shè)計(jì)條件下,閘下產(chǎn)生臨界水躍,隨著流量增大,消力池的消能效果降低,海漫和下游河沖刷嚴(yán)重,下游沖刷減小,且消能率均小于30%,因此需要通過(guò)一定措施來(lái)提高消力池的消能率。
圖9 T型墩方案沖坑樣圖Fig.9 Pit sample drawing of T-shaped pier scheme
工 況設(shè)計(jì)方案防沖槽最低點(diǎn)高程沖坑深度/m最低點(diǎn)位置/m河床最低點(diǎn)高程沖坑深度/m最低點(diǎn)位置/m最大堆丘高程常遇流量原方案58.951.10+16260.781.020+22761.9T型墩方案56.491.810+14360.910.890+17864.4五年一遇原方案49.0112.180+16755.556.250+22964.3T型墩方案55.772.530+14657.983.820+18661.6設(shè)計(jì)流量原方案50.248.060+15253.478.330+24864.4T型墩方案56.192.110+13759.342.460+18260.2
(2)T型墩和尾坎有良好的壅水作用,保證消力池內(nèi)產(chǎn)生淹沒(méi)水躍,并在海漫上形成二次水躍進(jìn)一步消減余能,整個(gè)消能段的消能率有大幅提高,滿足消能要求,在大單寬流量集中下泄時(shí),隨流量增加,消力池的消能效果降低,海漫上二次水躍消能效果增強(qiáng)。
(3)T型墩方案海漫上已發(fā)生二次水躍的整個(gè)過(guò)程,劇烈摻混現(xiàn)象沒(méi)有波及下游,其中設(shè)計(jì)流量工況下沖坑深度降低至2.46 m,當(dāng)流量增大時(shí),下游沖刷情相比原方案有很大改善。
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