梁新潮
基于數(shù)值模擬的掘進(jìn)面通風(fēng)除塵分析
梁新潮
(山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司,山西 呂梁市 033000)
煤炭資源回采過程中伴隨著大量的煤塵產(chǎn)生,容易造成大量的煤塵積聚,嚴(yán)重威脅煤礦工人健康與安全,因此,除塵對(duì)于提高煤礦安全保護(hù)工人身心健康具有重要意義。以抽、壓組合式通風(fēng)方式為試驗(yàn)對(duì)象,采用數(shù)值模擬對(duì)除塵設(shè)備除塵效果進(jìn)行模擬分析,研究結(jié)果表明:掘進(jìn)工作面吸塵口的煤塵濃度始終處于高位;隨著間距的不斷增加,煤塵的濃度不斷降低,當(dāng)間距為9~12 m時(shí),煤塵濃度下降的趨勢(shì)不明顯,除塵效果好;加除塵裝置的煤塵濃度較低,其效果較好,但距迎頭面的距離越大效果越不明顯,平均除塵效率為52.5%。
煤礦安全;除塵;掘進(jìn)工作面;數(shù)值模擬
煤炭資源回采過程中伴隨著大量的煤塵產(chǎn)生。特別是超長(zhǎng)工作面,容易造成大量的煤塵積聚。大量的煤塵嚴(yán)重影響工作面生產(chǎn)安全,同時(shí),影響井下施工人員的身體健康。因此,必須采取相應(yīng)的技術(shù)措施,降低煤塵含量,以保證工作面安全生產(chǎn)、保障井下施工人員身心健康[1-3]。
對(duì)于通風(fēng)降塵技術(shù)。國(guó)內(nèi)外眾多學(xué)者進(jìn)行了大量的研究。馬勝利等[4]采用數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)玉華煤礦2410綜掘工作面通風(fēng)除塵進(jìn)行研究,通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)分析了抽、壓組合的通風(fēng)方式下綜掘工作面煤塵分布特征,研究結(jié)果表明,將壓風(fēng)筒布置在距離掘進(jìn)工作面約12.5 m,可以起到很好的作用,除塵效果非常好;李修鎮(zhèn)等[5]采用封閉式除塵系統(tǒng)對(duì)掘進(jìn)工作面煤塵進(jìn)行消除處理,克服了以外除塵設(shè)備的能量消耗高以及設(shè)備噪音大的缺點(diǎn),還減輕了設(shè)備重量,降低了除塵設(shè)備的安裝成本,該設(shè)備在不影響煤礦正常生產(chǎn)的情況下,降低了噪音對(duì)健康造成的威脅,凈化了煤礦井下生產(chǎn)環(huán)境;李延河等[6]根據(jù)注水降塵的機(jī)理,對(duì)降塵措施進(jìn)行了研究,以二1~13110工作面煤層為試驗(yàn)煤層,分析了粉塵顆粒間的作用力,提出了基于注水降塵機(jī)理的新措施,研究結(jié)果表明,當(dāng)煤層含水量增加到6%時(shí),工作面的煤塵含量下降了50%以上,該降塵措施效果明顯,為治理三軟煤層提供了參考。
以上作者主要通過相關(guān)降塵措施對(duì)工作面煤塵進(jìn)行處理,而針對(duì)掘進(jìn)工作面的研究較少。本文以掘進(jìn)工作面為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,采用數(shù)值模擬方法對(duì)通風(fēng)除塵技術(shù)進(jìn)行研究。
依據(jù)掘進(jìn)工作面通風(fēng)除塵的實(shí)際情況,可以將掘進(jìn)工作面的通風(fēng)作為連續(xù)流。而粉塵屬于不連續(xù)顆粒,可以作為分散相。因此,數(shù)值模擬過程中采用連續(xù)?分散模型,采用歐拉法則建立掘進(jìn)工作面通風(fēng)降塵模型,得出掘進(jìn)工作面的動(dòng)能等相關(guān)技術(shù)參數(shù)。并根據(jù)掘進(jìn)工作面中的粉塵得出其在掘進(jìn)工作面的分布規(guī)律[7],其計(jì)算本構(gòu)關(guān)系為:
式中,m為粉塵質(zhì)量,kg;為粉塵密度,g/cm3;d為粉塵直徑,m;為掘進(jìn)工作面空氣密度,g/cm3;u為粉塵速度,m/s;F為通風(fēng)過程中風(fēng)阻,kN;F為粉塵在空氣中的浮力,kN;F為粉塵自身重力,kN;F為其它相關(guān)阻力,kN。
模擬的工作面長(zhǎng)為1500 m,模擬的高度為3.7 m,模擬的寬度為4.5 m,斷面面積為16.6 m2。采用三維繪圖軟件建立巷道模型,由于巷道內(nèi)存在相關(guān)設(shè)備以及地質(zhì)條件復(fù)雜,為了降低繪圖難度,將相關(guān)設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)化處理。計(jì)算相關(guān)區(qū)域的巷道長(zhǎng)度為75 m,抽出式通風(fēng)機(jī)風(fēng)筒的直徑為1.2 m,煤塵消除風(fēng)筒直徑為1.0 m,風(fēng)筒的位置在巷道上方1.7 m處,距離頂板2.0 m。相關(guān)模型如圖1所示。
圖1 除塵模擬模型
根據(jù)該煤礦的地質(zhì)條件以及掘進(jìn)過程中工作面的實(shí)際特征,按照絕對(duì)速度進(jìn)行求解,抽出式風(fēng)量為601.02 m3/min,風(fēng)筒的直徑為1.2 m,根據(jù)換算公式得出掘進(jìn)工作面的風(fēng)速為11.4 m/s,而在實(shí)際掘進(jìn)工作面通風(fēng)過程中其風(fēng)速是不穩(wěn)定的,模擬采用迭代進(jìn)行計(jì)算。相關(guān)參數(shù)為掘進(jìn)工作面入口的風(fēng)速為11.4 m/s,風(fēng)筒直徑為1.2 m,粉塵的最小直徑為0.421 μm,粉塵的最大直徑為0.128 mm。
首先對(duì)掘進(jìn)工作面巷道粉塵濃度進(jìn)行分析,得出其水平和垂直方向上的動(dòng)態(tài)云圖如圖2所示。
圖2 水平、垂直方向上煤塵分布特征
由圖2可知,掘進(jìn)工作面吸塵口的煤塵濃度始終處于高位,經(jīng)分析,該處處于負(fù)壓狀態(tài)下,掘進(jìn)工作面產(chǎn)生的煤塵絕大數(shù)在壓力的作用下移動(dòng)到該位置,在吸口的作用下不斷被吸入并且被排出掘進(jìn)工作面巷道,而另一部分煤塵會(huì)隨著風(fēng)流進(jìn)入到回風(fēng)順槽中,但其濃度相對(duì)煤塵吸口較低。這與實(shí)際情況相同,模擬結(jié)果表明,較小部分煤塵的排出主要是由于風(fēng)流的流動(dòng)作用。
考慮到掘進(jìn)工作面采用的抽、壓組合的通風(fēng)方式,隨著掘進(jìn)的不斷進(jìn)行,壓風(fēng)口每隔5~10 m會(huì)與迎頭產(chǎn)生一個(gè)距離,而吸風(fēng)口始終與迎頭面保持不變,依據(jù)綜合通風(fēng)方式的原理,計(jì)算不同間距下的煤塵濃度分布特征,其模擬數(shù)據(jù)如圖3所示。
圖3 不同間距下煤塵分布特征
由圖3可知,隨著間距的不斷增加,煤塵的濃度不斷降低,當(dāng)間距在9~12 m時(shí),煤塵濃度下降的趨勢(shì)不明顯,此時(shí),除塵的效果最好。
當(dāng)間距為6 m時(shí),其與煤塵源的間距較近,同時(shí)受到掘進(jìn)機(jī)的影響,一部分在吸口下方集聚,另一部分彌漫到整個(gè)巷道中,沒有辦法被吸風(fēng)口 抽出。
當(dāng)間距為15 m時(shí),由于吸風(fēng)口距煤塵源間距較遠(yuǎn),射流降低到最小,吸風(fēng)口對(duì)于煤塵的吸作用降低,而高濃度煤塵在距迎頭大約12 m的地方集聚,該區(qū)域的能見度較低。
實(shí)測(cè)與模擬煤塵濃度對(duì)比如圖4所示。
圖4 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比
由圖4可知,加除塵裝置的煤塵濃度較低,其效果較好,但距迎頭面的距離越大效果越不明顯,平均除塵效率為52.5%。
(1)掘進(jìn)工作面吸塵口的煤塵濃度始終處于高位。
(2)隨著間距的不斷增加,煤塵的濃度不斷降低,當(dāng)間距為9~12 m時(shí),煤塵濃度下降的趨勢(shì)不明顯,除塵效果好。
(3)加除塵裝置時(shí)的煤塵濃度較低,其效果較好,但距迎頭面的距離越大效果越不明顯,平均除塵效率為52.5%。
[1] 王曉蕾,秦啟榮,熊祖強(qiáng),等.層次注漿工藝在松軟巷道破碎圍巖加固中的應(yīng)用[J].地下空間與工程學(xué)報(bào),2017,13(1):206-212.
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(2018-12-11)
梁新潮(1975—),男,山西孝義人,主要從事煤礦安全的研究與管理工作,Email:583705568@qq.com。