鐘 清,廖瓊章,韋 韓
(廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院機電工程系,廣西 河池547000)
在模具行業(yè),大型、復雜、高硬度材料的模具一般使用數(shù)控加工中心加工,加工中心在這方面有很大優(yōu)勢,特別是能實現(xiàn)自動換刀,一次裝夾就能完成多工序集中加工[1]。但加工中心也有它的不足,對短時加工、品種更換頻繁的零件,特別是在用小刀具加工小型模具時,人力資源的用時增加,反而提高了加工成本。目前一般使用雕銑機對較小銑削量、小型模具進行加工[2]。雕銑機是一種區(qū)別于傳統(tǒng)雕刻機的高效高精數(shù)控機床,既可以雕刻,也可銑削[3]。寶元系統(tǒng)數(shù)控雕銑機的數(shù)控系統(tǒng)是臺灣開發(fā)的,價格便宜,兼容性好,多用于精雕數(shù)控機床上。其缺點是勞動強度大,生產(chǎn)率低。為了響應(yīng)“中國制造2025”和“機器換人”的趨勢需求,本方案以使用寶元系統(tǒng)的數(shù)控雕銑機床為例,基于機器人控制系統(tǒng),對其進行自動化改造研究,以實現(xiàn)柔性加工生產(chǎn),減輕勞動強度,提高生產(chǎn)效率[4]。
目前大多數(shù)企業(yè)使用的數(shù)控雕銑機床,加工過程仍然有大部分工作依靠人工操作,輔助工序占用工時過高,勞動強度較大,生產(chǎn)效率較低。其操作過程的基本步驟如圖1所示。在整個生產(chǎn)過程中,除了切削過程能夠自動完成,操作工人大部分的工作時間是用于輔助工序,工作中不停的重復機械、單調(diào)的操作,增加了勞動強度,降低了生產(chǎn)效率[5]。目前,對于寶元系統(tǒng)數(shù)控雕銑機的機器人控制自動化改造尚未有相應(yīng)成熟的方案。
圖1 數(shù)控雕銑機操作步驟
通過對數(shù)控雕銑機加工過程的操作流程分析得知,操作工人的大部分操作時間用于上下料、開門、關(guān)門、裝夾、選擇加工程序、啟停等輔助工序動作。改造方案的出發(fā)點是如何讓機器人替代人工操作,實現(xiàn)自動化無人操作。針對這些輔助工序,經(jīng)過反復研究論證,擬定了以下改造方案:
(1)使用自動化立體倉庫作為原料供應(yīng)和成品回收存放。
(2)使用機器人代替人工上下料。
(3)機床的手動門改成氣動自動可控門。
(4)機床夾具改為氣動自動化夾具。
(5)增加自動對刀儀。
(6)自動選擇加工程序。
(7)使用計算機執(zhí)行生產(chǎn)管理和控制任務(wù)。
數(shù)控雕銑機自動化改造方案的系統(tǒng)原理框圖如圖2所示。增添了自動化立體倉庫用于存放毛坯材料和成品工件,增添機器人工作站進行自動搬運工件,使用中央計算機通過以太網(wǎng)交換機,把指令發(fā)送到各個工位,一套系統(tǒng)可控制多臺數(shù)控雕銑機。
圖2 數(shù)控雕銑機自動化改造系統(tǒng)原理圖
數(shù)控雕銑機自動化加工流程如圖3所示。系統(tǒng)工作過程:中央計算機發(fā)布生產(chǎn)任務(wù)指令統(tǒng)籌整個零件加工過程,根據(jù)預(yù)先制訂好的生產(chǎn)任務(wù)清單,自動安排生產(chǎn)。計算機發(fā)送原材料出庫指令,毛坯材料從自動化立體倉庫出庫,出庫完成后發(fā)送指令給機器人工作站。機器人根據(jù)毛坯參數(shù)選擇合適的夾具,然后移送到相應(yīng)的抓取位置,這個位置可以通過示教編程確定。毛坯從倍速鏈輸送到相應(yīng)位置后,由機器人抓取毛坯,同時雕銑機床自動開門為機器人安放毛坯做好準備。機器人放置毛坯到指定的位置后,系統(tǒng)發(fā)送指令給機床,機床收到指令后,由機床的PMC控制氣動夾具把毛坯夾緊。夾具上的夾緊到位傳感器把夾緊信號通過PMC反饋到中央計算機,中央計算機接著上傳加工程序到達機床的CNC系統(tǒng),然后再發(fā)送一個選擇程序的指令給CNC,隨后再發(fā)一個啟動加工指令,啟動機床按預(yù)先上傳的加工程序進行加工。
圖3 數(shù)控雕銑機自動化加工流程
機床加工完畢后,自動打開機床門、松開夾具,并發(fā)出指令通知機器人將零件取走。機器人將零件放置到倍速鏈上輸送,由中央計算機控制,自動把零件轉(zhuǎn)入自動化立體倉庫。至此一個零件的加工流程完成了,接著開始下一個零件加工循環(huán),直到完成指定的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量為止。此方案可根據(jù)需要加工的對象,預(yù)先編寫好相應(yīng)的程序,系統(tǒng)可自動選擇毛坯、夾具和選擇加工程序進行加工。
自動化立體倉庫的作用是存放毛坯材料和成品工件,由中央計算機控制毛坯的出庫指令和成品的入庫指令。加工前,能根據(jù)指令準確地從相應(yīng)的庫位中取出所需毛坯;加工完成后,能按成品類別自動把工件存放于相應(yīng)庫位。自動化立體倉庫設(shè)計的主要內(nèi)容是xz軸坐標的伺服控制,每個坐標定為一個庫位,要求能使叉車準確??吭谥付ǖ模▁,z)平面坐標上。本系統(tǒng)使用一臺S7-1200 PLC和兩臺伺服控制器進行兩軸定位控制。
機器人工作站選用ABB機器人,具備較豐富的I/O通信接口。硬件I/O用于控制氣動夾具,也用于與立體倉庫和雕銑機床的通信。使用PROFINET遠程I/O與中央計算機通信[6]。根據(jù)控制系統(tǒng)改造要求,設(shè)計編寫相應(yīng)的控制程序。
各傳感和檢測設(shè)備信號通過可編程控制器處理,使用I/O通信的方式轉(zhuǎn)發(fā)給機器人,實現(xiàn)機器人根據(jù)不同原料變換夾具、夾取姿態(tài)[7]。
雕銑機采用寶元系統(tǒng)的數(shù)控雕銑機,該機床有兩大控制系統(tǒng),一個是CNC控制系統(tǒng),另一個是MLC控制系統(tǒng)。CNC控制系統(tǒng)負責運動系統(tǒng)控制和面板顯示及程序編輯等任務(wù)。MLC控制系統(tǒng)主要針對機床的機械運動及液壓與氣動、冷卻、潤滑、排屑等任務(wù)控制。以ABB機器人工作站為基礎(chǔ),結(jié)合中央計算機,使用寶元網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議,通過訪問MLC系統(tǒng)的R寄存器和D寄存器,再配合適當?shù)腗LC系統(tǒng)控制程序,對機床系統(tǒng)進行改造設(shè)計。例如對CNC系統(tǒng),通過系統(tǒng)參數(shù)$200~$215輸出參數(shù)至MLC系統(tǒng)的S100~S115狀態(tài)位寄存器S,把CNC系統(tǒng)內(nèi)部的一些信息如狀態(tài)、報警等信號輸出給MLC系統(tǒng)。MLC系統(tǒng)根據(jù)CNC系統(tǒng)的輸出決定當前的操作,并把操作請求信號經(jīng)過C100~C115傳至系統(tǒng)參數(shù)$600~$615,CNC系統(tǒng)通過參數(shù)$600~$615獲知MLC系統(tǒng)的請求信號。CNC系統(tǒng)還可以通過系統(tǒng)變量$1000~$1255讀取MLC系統(tǒng)的R0~R255寄存器,并通過$2000~$2015系統(tǒng)變量寫入MLC的R240~R255寄存器,由此實現(xiàn)對機床系統(tǒng)的改造設(shè)計控制。
本方案采用程序指針的方法實現(xiàn)加工程序的自動切換。具體實現(xiàn)過程如下:中央計算機上傳加工程序至CNC例如O100,然后把程序號“100”寫入一個原系統(tǒng)沒有使用的R寄存器如R255中,最后在機床的主程序中使用。
#1=$1255;
M98 P#1;即可調(diào)用O100零件加工程序。
#1=$1255也可以使用#1=R_REG(255)代替。
關(guān)于中央計算機與機床的通信問題。由于官方?jīng)]有公布通信協(xié)議,需要借助其他方法去了解其通信過程。在改造研究過程中采取了抓包的方法了解和學習寶元系統(tǒng)的通信原理,解決了計算機與機床之間的通信技術(shù)問題。
數(shù)控機床自動化改造的重點是實現(xiàn)柔性自動化生產(chǎn),實現(xiàn)柔性自動化生產(chǎn)的關(guān)鍵是自動上下料和自動選擇并啟動對應(yīng)的數(shù)控加工程序[4]。下面以自動化立體倉庫出料分揀為例,以A、B、C三種類型物料為代碼,每種物料數(shù)量位1至3個不等,9個放置的不同姿態(tài),調(diào)試好的機器人代碼如下:
MODULE MainModule
PROC main()
MoveAbsJ PHomeNoEOffs,v1000,z50,tool0;!PHome為機器人工作原點,完成此姿態(tài)則機器人進入工作狀態(tài)
reg1:=0;!記錄A號原料數(shù)值
reg2:=0;!記錄B號原料數(shù)值
reg3:=0;!記錄C號原料數(shù)值
WHILE reg1 IF di1=1 THEN!判斷A號物料信號 IF reg1 pickup;!轉(zhuǎn)入子例行程序pickup拿起物料 IF reg1=0 THEN!判斷A號物料第幾個 PlaceTargetP:=Bs100;! 轉(zhuǎn)入子例行程序 Place,放到示教的點(位置) ENDIF IF reg1=1 THEN PlaceTargetP:=Bs110; ENDIF IF reg1=2 THEN PlaceTargetP:=Bs120; ENDIF ELSE!如果A號物料超過ANo限額個 pickup;!轉(zhuǎn)入子例行程序pickup拿起物料 PlaceTargetP:=Hq100;!轉(zhuǎn)入子例行程序 Place,放回示教好的供料單元里 ENDIF reg1:=reg1+1;!完成一個A號物料的放置,A號物料數(shù)值加一 PulseDOPLength:=1,do4;! 供料單元出料 ENDIF IF di2=1 THEN!判斷B號物料信號 IF reg2 pickup; PlaceTargetP:=Hs100; ELSE!如果B號物料超過1個 pickup; PlaceTargetP:=Hq100; ENDIF reg2:=reg2+1;!完成一個B號物料的放置,B號物料數(shù)值加一 PulseDOPLength:=1,do4;! 供料單元出料 ENDIF IF di3=1 THEN!判斷C號物料信號 IF reg3 pickup; IF reg3=0 THEN!判斷C號物料第幾個 PlaceTargetP:=Ls100; ENDIF IF reg3=1 THEN PlaceTargetP:=Ls110; ENDIF ELSE!如果C號物料超過CNo限額個 pickup; PlaceTargetP:=Hq100; ENDIF reg3:=reg3+1;!完成一個C號物料的放置,C號物料數(shù)值加一 PulseDOPLength:=1,do4;! 供料單元出料 ENDIF WaitTime 1;!等待1秒鐘 避免程序不斷執(zhí)行,損壞機器人 ENDWHILE 利用WHILE確定好要拿的原料的個數(shù),然后根據(jù)判斷di1(A號物料)、di2(B號物料)和 di3(C號物料)進行對應(yīng)程序的執(zhí)行,最后通過reg來判斷物料的個數(shù),不足放到示教點,超出放回供料單元。 每放置一個物料,reg便加一來確定物料的個數(shù),然后繼續(xù)供料。 通過以下程序讀取plc的IO,判斷原料種類,自動抓取原料進行分揀。 ENDPROC PROC pickup() MoveJ Offs (Na100,0,0,150), v1000, fine,tool0; MoveJNa100,v200,fine,tool0; WaitTime 05; Set do9; WaitTime 05; MoveJ Offs (Na100,0,0,150), v1000, fine,tool0; ENDPROC PROC Place(
obtarget TargetP) MoveJ Offs (TargetP,0,0,150),v1000,fine,tool0; MoveJTargetP,v200,fine,tool0; WaitTime 05; Reset do9; WaitTime 05; MoveJ Offs (TargetP,0,0,150),v1000,fine,tool0; ENDPROC ENDMODULE 本代碼為經(jīng)過多次調(diào)試最終確定,運行時ABB機器人自動抓取準確,保證了上下料的自動運行。對于不同的加工零件,只需要根據(jù)零件毛坯的不同更換相應(yīng)的夾具并重新示教相應(yīng)的位置,由中央計算機選擇相應(yīng)的加工程序即可,而機器人的工作流程不需要重新改動,減少了維護工作量。 本方案是智能柔性生產(chǎn)線的一部分,經(jīng)過多次調(diào)試,不斷修改控制程序,完善通信參數(shù)設(shè)置,使寶元系統(tǒng)數(shù)控雕銑機能夠與整條生產(chǎn)線各部分密切配合,可靠運行,同時與3臺多軸加工中心及三個機器人檢測站組成了一套智能柔性生產(chǎn)線,整條智能柔性生產(chǎn)線如圖4所示。零件毛坯從立體倉庫自動出料后,通過倍速鏈輸送到相應(yīng)的加工機床,ABB機器人自動抓取零件毛坯,后繼的一系列工作全部自動完成。實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的柔性自動化控制,減少單調(diào)重復的人力操作,降低勞動強度,提高生產(chǎn)效率。本方案的成功改造,為其他同類機床的機器人柔性自動化改造控制提供了借鑒經(jīng)驗。 圖4 智能柔性生產(chǎn)線全圖4 結(jié)論