葉青云
青島特利爾環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 山東青島 266071
水煤漿中煤的顆粒度規(guī)定為Pd0+0.5mm≤0.8%,即0.5mm(35目)篩上殘留不大于0.8%。循環(huán)流化床鍋爐對(duì)水煤漿顆粒的要求比較寬,有資料顯示,在60微米甚至到2毫米都可以(只要有流動(dòng)性就行),但實(shí)際使用中水煤漿顆粒大多在0.15mm-0.075mm(100-200目)之間,≤0.075mm的占比70%-75%以上。
由于煤顆粒太細(xì),水煤漿循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行時(shí)如果單靠煤中灰分很難建立起穩(wěn)定的循環(huán),密相區(qū)床壓很難保證,因而需要添加一些粗顆粒的物料幫助建立循環(huán)。通常采用細(xì)顆粒石英砂。石英砂規(guī)格數(shù)量如下:直徑1-2mm 10%,直徑2-3mm 60%,直徑3-4mm 20%,直徑4-5mm 10%。要求石英砂純度≥97%,熔點(diǎn)達(dá)1730℃以上,運(yùn)行時(shí)添加石英砂顆粒直徑按照4-5mm,石英砂不能經(jīng)過(guò)酸洗。
在點(diǎn)火之前,進(jìn)行料層厚度與床壓的關(guān)系試驗(yàn):在一定風(fēng)量下(一般取設(shè)計(jì)運(yùn)行風(fēng)量)床料靜止高度為350㎜記錄床壓值,繪制料層厚度與床壓的關(guān)系曲線,并進(jìn)行臨界流化風(fēng)量及布風(fēng)板均勻試驗(yàn):
在布風(fēng)板上均勻鋪上300-400㎜厚、粒度為4mm以下的石英砂,顆粒度分部:直徑1-2mm 10%,直徑2-3mm 60%,直徑3-4mm 20%,直徑4-5mm 10%。啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī),保持爐膛出口負(fù)壓-100pa,逐漸增大送風(fēng)量,當(dāng)調(diào)到布風(fēng)板上的風(fēng)壓值開(kāi)始不變化時(shí),用鐵鉤子探試床料,可觸到風(fēng)帽又無(wú)死料,此時(shí)的風(fēng)量為臨界流化風(fēng)量,記錄此風(fēng)量對(duì)應(yīng)的鼓風(fēng)機(jī)電流,風(fēng)室風(fēng)壓及鼓風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門開(kāi)度、供運(yùn)行參考[1]。
流化床內(nèi)維持一定的量的床料是鍋爐在該負(fù)荷下正常運(yùn)行的基本條件,對(duì)穩(wěn)定流化質(zhì)量具有重要意義。流化床內(nèi)的石英砂的消耗是一個(gè)緩慢而連續(xù)的過(guò)程,在正常狀態(tài)下料層厚度是通過(guò)風(fēng)箱壓力及送風(fēng)量的自然變化來(lái)判斷。
維持鼓風(fēng)機(jī)出力和鍋爐負(fù)荷不變,當(dāng)床上料層厚度減薄時(shí),由于床上阻力減少而引起風(fēng)箱壓力下降,送風(fēng)量增加,氧量上升。風(fēng)箱壓力越低,氧量越大,則表明石英沙越薄,此時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)加石英砂,一般情況下,根據(jù)風(fēng)箱壓力、觀察孔處石英砂的流化高度及跳起沙子的數(shù)量多少等運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)作進(jìn)一步判斷。為穩(wěn)定料層厚度,每班應(yīng)定量均勻地及時(shí)添加床料,禁止在床料減薄到一定程度后,一次性大量添加床料的做法。
根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),1臺(tái)70MW水煤漿循環(huán)流化床鍋爐在24小時(shí)內(nèi)需要添加1-2t石英砂,增加了成本,由于石英砂堆比重較大(1.6Kg/cm3),增加了電耗,同時(shí)增加了鍋爐受熱面磨損。也使用過(guò)河沙代替石英砂作床料,后來(lái)也證明沒(méi)有節(jié)省多少錢。主要原因是當(dāng)?shù)睾恿鞑欢啵液永锝雇谏?,?lái)源受限,價(jià)格也比較高;河沙不如石英砂耐磨損,使用量偏大,特別是河沙中往往摻有土沙,更不耐磨,24小時(shí)內(nèi)要添加4-5t,經(jīng)濟(jì)上不合算,工作量也大[2]。
由于水煤漿流化床鍋爐燃燒溫度低,床溫在830-870℃,在此區(qū)間可以采取爐內(nèi)噴鈣脫硫,因而我們就考慮是否可以利用石灰石顆粒代替石英砂做床料,一方面可以幫助鍋爐建立起灰循環(huán),另一方面可以起到部分脫硫作用。在一臺(tái)70MW水煤漿循環(huán)流化床熱水鍋爐上進(jìn)行試驗(yàn)。石灰石顆粒度選擇與運(yùn)行中添加的石英砂顆粒度一樣:直徑4-5mm。在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),添加石灰石顆粒對(duì)爐膛出口SO2排放濃度影響并不明顯,可能是添加量不足的原因。隨著時(shí)間延長(zhǎng),爐內(nèi)聚集的石灰石越來(lái)越多,爐膛出口SO2排放濃度略有下降,估算脫硫效率約20-25%左右,床溫下降約10℃。脫硫效率不高的原因可能是SO2生成速度比較快,聚集在爐膛上部,石灰石分解比較慢,脫硫反應(yīng)條件不具備。隨著石灰石顆粒磨損和分解,部分細(xì)顆粒石灰石和氧化鈣會(huì)上升到爐膛上部參與脫硫反應(yīng)。24小時(shí)添加量約6t。在鍋爐運(yùn)行中進(jìn)行爐內(nèi)噴鈣脫硫,發(fā)現(xiàn)噴鈣量減少,說(shuō)明添加的石灰石床料起到部分脫硫的作用[3]。
試驗(yàn)結(jié)束后停爐檢查發(fā)現(xiàn),在分離器筒壁、椎體、料腿內(nèi)壁有掛焦現(xiàn)象,但比較松軟,主要是噴鈣量大,低灰熔點(diǎn)成分多造成的。
(1)從試驗(yàn)結(jié)果看,用粗顆粒石灰石代替石英砂作床料是可行的,可以起到部分脫硫效果;
(2)在爐內(nèi)噴鈣脫硫時(shí),為避免低灰熔點(diǎn)成分多造成循環(huán)回路堵塞,建議添加部分石英砂或者河沙等高熔點(diǎn)成分,即采用粗顆粒石灰石和石英砂、河沙作補(bǔ)充床料。