仵勝利
(陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司,陜西 延安 727032)
黃陵二號(hào)煤礦屬高瓦斯礦井,同時(shí)又伴有全行業(yè)極為罕見(jiàn)的油型氣災(zāi)害,油型氣與煤層瓦斯不同,其儲(chǔ)集層是煤層頂?shù)装宓纳皫r層,賦存狀態(tài)以游離態(tài)為主,揭露后快速逸散。通過(guò)2#煤層頂?shù)装迥鄮r層及深部延長(zhǎng)組烴源巖分析和油源對(duì)比,初步認(rèn)為油型氣以深部來(lái)源為主。煤層下部富縣組下部砂巖含氣層、瓦窯堡組頂部砂巖含氣層,分別距2#煤間距0~23.28 m、2.2~101.67 m。工作面在回采期間,2#煤層下部的3#煤層及其圍巖受2#煤層采動(dòng)影響,致使大量瓦斯(油型氣)解吸并向采空區(qū)逸散,進(jìn)而造成采空區(qū)瓦斯涌出量大幅增加[1-3],對(duì)工作面的回采造成很大影響,為了消除這一影響,需施工大量的底板鉆孔抽采3#煤層及其圍巖瓦斯(油型氣),為此,以二號(hào)煤礦207工作面為例進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
207工作面位于二盤區(qū)的東北部,北至二、四盤區(qū)分界,南至北一一號(hào)輔運(yùn)大巷,西部緊鄰205工作面采空區(qū),東部緊鄰209工作面,工作面可采長(zhǎng)度為4 366 m,煤層為一單斜構(gòu)造,傾向西北,地層傾角0°~1°。
207工作面屬于典型的煤、油、氣共生工作面,根據(jù)工作面順槽在掘進(jìn)期間所施工的底板探孔瓦斯及壓力情況,得出了207工作面底板瓦斯(油型氣)富集區(qū)為膠帶巷1 686~2 954 m,回風(fēng)巷1 763~2 600 m,工作面油型氣富集區(qū)長(zhǎng)度達(dá)到1 268 m。膠帶巷每隔60 m、回風(fēng)巷每隔50 m施工4~9個(gè)底板鉆孔,設(shè)計(jì)底板鉆孔總量達(dá)到10.6萬(wàn)m。鉆孔垂深15 m,鉆孔穿過(guò)粉砂巖、泥巖、3#煤層。
根據(jù)207工作面底板巖性情況(見(jiàn)表1)得知,2#煤層底板巖性復(fù)雜,有遇水易膨脹易卡鉆的泥巖、多層夾矸容易破碎的3#煤層及粉砂巖,鉆孔施工期間經(jīng)常出現(xiàn)卡鉆、夾鉆、堵鉆等現(xiàn)象,鉆孔的施工效率及成孔率極低,嚴(yán)重威脅著工作面的安全回采。
表1 207工作面底板巖性情況
為了解決復(fù)雜巖層底板鉆孔施工過(guò)程中存在的問(wèn)題,在207工作面通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的摸索、實(shí)踐,形成了以低螺旋鉆桿配合外平鉆桿、壓風(fēng)排渣除塵技術(shù)、孔口濕式除塵技術(shù)、底板鉆孔護(hù)孔技術(shù)各類措施綜合使用的施工工藝,取得了良好的效果。
常規(guī)鉆孔施工時(shí),普遍采用外平鉆桿,因外平鉆桿外殼光滑,鉆孔施工過(guò)程中阻力較低、出渣量小[4-6]。但當(dāng)孔內(nèi)泥巖遇水膨脹、3#煤層破碎后,極易造成孔內(nèi)卡鉆、夾鉆。
為了解決卡鉆、夾鉆現(xiàn)象,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)多次試驗(yàn)探索,確定了低螺旋鉆桿施工底板鉆孔。低螺旋鉆桿外殼是螺旋狀凹槽,在鉆孔施工過(guò)程中,螺旋鉆桿在鉆孔中轉(zhuǎn)動(dòng),螺旋鉆桿和孔壁構(gòu)成了一個(gè)小型輸送器,孔底巖渣被鉆桿上的螺旋葉片逐步向后輸送,直至排出孔外,形成鉆頭不斷破巖,鉆桿連續(xù)排渣的情況,因此底板鉆孔施工為鉆頭+φ73低螺旋鉆桿+φ73外平鉆桿,采用φ73低螺旋鉆桿穿過(guò)泥巖及3#煤層。
傳統(tǒng)的排渣工藝是使用旋轉(zhuǎn)阻力小的外平鉆桿以水作為沖洗介質(zhì),鉆桿與孔壁作為運(yùn)輸通道將鉆渣排出鉆孔,水冷卻鉆頭[7-9]。但由于水的密度大,對(duì)煤壁的沖刷力大,在底板鉆孔施工過(guò)程中水滲入3#煤層裂隙,加速了煤的解體及塌孔現(xiàn)象,且在泥巖段遇水極易膨脹,經(jīng)常出現(xiàn)塌孔、卡鉆、夾鉆等現(xiàn)象,降低了鉆孔的成孔率。
為了解決底板鉆孔水的問(wèn)題,將沖洗介質(zhì)由水改為風(fēng)施工底板鉆孔。風(fēng)力排渣技術(shù)是利用壓風(fēng),將0.8 MPa的壓縮空氣通過(guò)壓風(fēng)管路、高壓風(fēng)管、注水器壓入鉆桿內(nèi)部,通過(guò)鉆頭進(jìn)入鉆孔孔底,在孔內(nèi)形成高速風(fēng)流,將鉆屑懸浮在風(fēng)流中被吹向孔口,從而實(shí)現(xiàn)排渣并冷卻鉆頭。
相較于水力排渣,風(fēng)力排渣的優(yōu)點(diǎn)是克服了水力排渣困難、穿不過(guò)泥巖層和成孔時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,對(duì)孔壁破壞小,不易產(chǎn)生塌孔,鉆頭能夠輕松的穿過(guò)泥巖層,鉆屑能夠快速排出,鉆孔施工完后孔內(nèi)無(wú)積水、積塵,鉆孔的抽采效率大幅度提高。因此選用低螺旋鉆桿和風(fēng)力排渣工藝優(yōu)點(diǎn)相結(jié)合,形成了風(fēng)力螺旋排渣工藝。
由于風(fēng)力螺旋排渣工藝在底板鉆孔施工過(guò)程中粉塵大,且底板鉆孔偶有動(dòng)力現(xiàn)象,為了降低施工過(guò)程中的粉塵及鉆孔的安全施工,提高現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)環(huán)境水平,設(shè)計(jì)了一種防塵防噴孔裝置??卓跐袷匠龎m技術(shù)是在孔口通過(guò)防塵防噴孔裝置進(jìn)行降塵的技術(shù),防塵裝置采用噴霧引射流形成的負(fù)壓直接將鉆孔中粉塵由集塵器吸入出水出渣管道內(nèi)通過(guò)噴霧頭將粉塵沉降管道內(nèi)壁,而后被水沖出從而達(dá)到除塵的目的;鉆孔施工期間在應(yīng)急抽采系統(tǒng)接口處采用3吋軟管對(duì)接在抽采管路上,當(dāng)施工過(guò)程中孔內(nèi)甲烷濃度增大或者有動(dòng)力現(xiàn)象時(shí),開(kāi)啟閥門在鉆孔施工過(guò)程中進(jìn)行抽采。采用孔口濕式除塵技術(shù)后,風(fēng)力排渣技術(shù)施工的底板鉆孔除塵效果達(dá)到95%以上。
底板鉆孔施工完后,采用風(fēng)力排渣施工的底板鉆孔均不同程度存在積水現(xiàn)象,分析來(lái)源為底板砂巖裂隙水及巷道積水滲入底板,導(dǎo)致底板泥巖層膨脹,鉆孔出現(xiàn)收縮、塌孔現(xiàn)象,降低了底板鉆孔的抽采效率,因此底板鉆孔施工完后,需對(duì)鉆孔抽采空間進(jìn)行保護(hù)即護(hù)孔,提高鉆孔的抽采效果。
底板鉆孔護(hù)孔技術(shù)是將單純封孔管封孔調(diào)整為全孔安設(shè)鉆孔護(hù)孔管和封孔管。封孔時(shí)先往孔內(nèi)運(yùn)送護(hù)孔管,每根護(hù)孔管長(zhǎng)度2 m,采用絲扣連接,護(hù)孔管是1.5吋PE管路上施工直徑為20 mm的小孔20個(gè),作為抽采通道;當(dāng)護(hù)孔管運(yùn)送至孔底后,按照正常鉆孔封孔流程進(jìn)行封孔。通過(guò)底板鉆孔護(hù)孔技術(shù),鉆孔未出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,底板油型氣的抽采效果明顯提升。
根據(jù)207工作面回風(fēng)巷施工底板鉆孔參數(shù)(表2)及207工作面底板巖性情況,看出鉆孔施工需經(jīng)過(guò)細(xì)粒砂巖、中粒砂巖、細(xì)粒砂巖、泥巖、3#煤層、泥巖、粉砂巖、細(xì)粒砂巖等8層,巖性變化復(fù)雜,且在3#煤層頂?shù)装逦恢镁袠O易遇水膨脹的泥巖。
根據(jù)柱狀圖顯示底板泥巖區(qū)域及鉆孔施工參數(shù)計(jì)算出所有鉆孔泥巖段斜長(zhǎng)在19~44 m之間,見(jiàn)表3。
207回風(fēng)巷底板鉆孔采用45 m低螺旋鉆孔+127 m外平鉆桿,實(shí)現(xiàn)鉆孔過(guò)泥巖段期間全部采用低螺旋鉆桿,鉆孔在施工過(guò)程中孔壁與鉆桿之間形成小型輸送器,利用壓風(fēng)排渣技術(shù)將粉塵從小型輸送器中排除,形成了風(fēng)力螺旋排渣工藝;采用孔口濕式除塵技術(shù)將孔內(nèi)排除的粉塵與除塵器內(nèi)水霧混合,使粉塵沉降在除塵管的內(nèi)壁,被水沖出后進(jìn)行除塵;當(dāng)鉆孔施工完后,采用鉆孔護(hù)孔技術(shù)杜絕了鉆孔塌孔現(xiàn)象,使鉆孔成孔率達(dá)到了100%,確保了207工作面的安全生產(chǎn)。
表2 207回風(fēng)底板鉆孔參數(shù)
表3 207回風(fēng)底板鉆孔泥巖段鉆孔參數(shù)
(1)采用風(fēng)力螺旋排渣工藝底板鉆孔,有利于鉆孔的排渣效果及鉆孔質(zhì)量,底板鉆孔的成孔率得到了100%。
(2)采用孔口濕式除塵技術(shù)解決了底板鉆孔施工過(guò)程中粉塵濃度高的問(wèn)題,并將孔內(nèi)的高濃度瓦斯進(jìn)行抽采,消除了孔內(nèi)動(dòng)壓現(xiàn)象造成的停機(jī)問(wèn)題,保證了鉆孔的安全、高效施工。
(3)采用鉆孔護(hù)孔技術(shù)消除了因水造成的塌孔問(wèn)題,保證了鉆孔的質(zhì)量,提高了鉆孔抽采效果。