郭伯春,賴海兵,肖 勝
(1.四川廣安發(fā)電有限責(zé)任公司,四川廣安 638000;2.中航工業(yè)南充可再生能源有限公司,四川南充 637000;3.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
隨著我國(guó)環(huán)保政策的深入推進(jìn),火電機(jī)組進(jìn)一步降低煤耗和粉塵排放、提高經(jīng)濟(jì)性和發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力勢(shì)在必行。當(dāng)前燃煤鍋爐排煙溫度高、排煙損失增大,導(dǎo)致鍋爐效率降低、煤耗升高,對(duì)設(shè)備運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性構(gòu)成嚴(yán)重影響,目前主要采用增加煙氣冷卻器方案。筆者全新設(shè)計(jì)了分段式煙氣冷卻器工藝,即采用低溫段煙氣冷卻器控制排煙溫度、高溫段煙氣冷卻器控制電除塵器入口煙溫的技術(shù),順利實(shí)現(xiàn)了排煙溫度的控制和煙氣余熱回收利用。
采用煙氣冷卻器降低排煙溫度,當(dāng)前方案有:加裝煙氣冷卻器利用低壓加熱器凝結(jié)水回收余熱方案,冷一、二次風(fēng)與煙氣冷卻器閉式循環(huán)方案[1],煙氣冷卻器與煙囪排煙加熱閉式循環(huán)方案[2],熱一次風(fēng)加熱器與低壓省煤器聯(lián)合方案[3]等。筆者在當(dāng)前已有方案的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了更有效、更節(jié)能的分段式煙氣冷卻器工藝和控制策略。
以某火力發(fā)電廠630 MW機(jī)組為例,其鍋爐為前后墻對(duì)沖燃燒、超臨界、本生型直流鍋爐,排煙溫度設(shè)計(jì)值為106 ℃,鍋爐熱效率為93.5%。近年來(lái),實(shí)際運(yùn)行表明,鍋爐在50%熱耗率驗(yàn)收(THA)工況時(shí),排煙溫度在125.5 ℃以上,排煙溫度明顯高于設(shè)計(jì)值,超過(guò)脫硫系統(tǒng)入口煙氣溫度設(shè)計(jì)值,夏季更為嚴(yán)重。
圖1 煙氣冷卻器改造方案示意圖
結(jié)合電廠運(yùn)行參數(shù),設(shè)計(jì)的改造方案見圖1。
圖1中,低溫段煙氣冷卻器的換熱器布置在電除塵器與引風(fēng)機(jī)之間,管路與一、二次風(fēng)管道上的暖風(fēng)器連接,引入凝結(jié)水形成閉式循環(huán),達(dá)到降低引風(fēng)機(jī)后排煙溫度的目的,通過(guò)一、二次風(fēng)管道上的暖風(fēng)器進(jìn)行熱交換,從而提高空氣預(yù)熱器(簡(jiǎn)稱空預(yù)器)入口一、二次風(fēng)溫度,改善空預(yù)器運(yùn)行條件,提高鍋爐效率。低溫段煙氣冷卻器管束為H形鰭片管,換熱管支撐結(jié)構(gòu)和殼體材料為ND鋼,換熱管及鰭片材質(zhì)為316L,一、二次風(fēng)暖風(fēng)器換熱管材質(zhì)為20G碳鋼。在原電除塵器進(jìn)口煙道內(nèi)加裝高溫段煙氣冷卻器的換熱器,采用引入6號(hào)低壓加熱器進(jìn)出口的凝結(jié)水,通過(guò)高溫段煙氣冷卻器換熱,降低煙氣電除塵器進(jìn)口煙氣溫度,吸熱后的凝結(jié)水回流入5號(hào)低壓加熱器。分段式煙氣冷卻器實(shí)現(xiàn)回收煙氣余熱,降低發(fā)電煤耗,同時(shí)減小粉塵比電阻,提高電除塵器的除塵效率,減少粉塵排放,節(jié)能環(huán)保。高溫段煙氣冷卻器管束為H形鰭片管,換熱管及鰭片材質(zhì)為20G和20號(hào)鋼,換熱管支撐結(jié)構(gòu)及殼體材料為Q235。
低溫段及高溫段煙氣冷卻器主要設(shè)計(jì)參數(shù)分別見表1和表2。
表1 低溫段煙氣冷卻器設(shè)計(jì)參數(shù)
表2 高溫段煙氣冷卻器設(shè)計(jì)參數(shù)
為了保證高溫段煙氣冷卻器長(zhǎng)期運(yùn)行的安全性和熱交換效率,對(duì)高溫段煙氣冷卻器加裝了聲波吹灰裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)高溫段煙氣冷卻器自動(dòng)定期吹掃表面灰塵。
按照分段式煙氣冷卻器設(shè)計(jì)方案,分別對(duì)高溫段煙氣冷卻器和低溫段煙氣冷卻器設(shè)計(jì)控制策略,使低溫段的煙氣冷卻器在控制好排煙溫度的同時(shí),加熱一、二次風(fēng)來(lái)回收煙氣余熱;高溫段的煙氣冷卻器在控制好電除塵器入口煙溫的同時(shí),加熱凝結(jié)水回收煙氣余熱,在盡量提高熱效率的同時(shí),避免對(duì)原系統(tǒng)的影響,保證改造后的煙氣冷卻器長(zhǎng)期安全可靠地投入運(yùn)行。
2.1.1 排煙溫度控制
依據(jù)排煙溫度調(diào)整變頻泵的頻率,改變閉式循環(huán)水的流量,通過(guò)低溫省煤器低溫段的熱交換,調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)處的排煙溫度,因脫硫系統(tǒng)對(duì)排煙溫度要求在90 ℃左右,因此可以將大量的熱應(yīng)用到暖風(fēng)器中加熱一、二次風(fēng),提高空預(yù)器入口風(fēng)溫,改善空預(yù)器運(yùn)行條件,達(dá)到節(jié)能降耗。
2.1.2 一、二次風(fēng)溫度控制
依據(jù)左右側(cè)一、二次風(fēng)溫差調(diào)整暖風(fēng)器出口風(fēng)溫調(diào)節(jié)閥開度,改變通過(guò)暖風(fēng)器的閉式循環(huán)水流量,通過(guò)暖風(fēng)器熱交換,提高空預(yù)器入口一、二次風(fēng)的溫度,在提高鍋爐效率的同時(shí),保證一、二次風(fēng)溫度的平衡和可控。
因風(fēng)機(jī)出口一次風(fēng)溫度與二次風(fēng)溫度具有相對(duì)恒定的溫差,通過(guò)暖風(fēng)器的閉式循環(huán)水流量分配按一、二次風(fēng)“溫升相等”調(diào)節(jié)。因此,以控制二次風(fēng)暖風(fēng)器出口風(fēng)溫調(diào)節(jié)閥為主,一次風(fēng)暖風(fēng)器出口風(fēng)溫調(diào)節(jié)閥開度參照二次風(fēng)溫升調(diào)節(jié)。
2.1.3 閉式循環(huán)水溫度控制
依據(jù)變頻泵出口循環(huán)水溫度調(diào)節(jié)閉式循環(huán)水溫度調(diào)節(jié)閥開度,改變熱循環(huán)水流量,從而改變循環(huán)水冷、熱混合比,調(diào)節(jié)閉式循環(huán)水溫。當(dāng)水溫低于60 ℃時(shí),調(diào)節(jié)閥全開;當(dāng)水溫高于75 ℃時(shí),調(diào)節(jié)閥全關(guān),使閉式循環(huán)水溫控制在一個(gè)較好的溫度,從而保證排煙溫度調(diào)節(jié)品質(zhì)。
2.2.1 電除塵器入口煙溫控制
依據(jù)電除塵器入口煙氣溫度調(diào)整電除塵器入口煙溫調(diào)節(jié)閥開度,改變從6號(hào)低壓加熱器直接流經(jīng)5號(hào)低壓加熱器的凝結(jié)水流量,從而改變流經(jīng)高溫段煙氣冷卻器的凝結(jié)水流量,通過(guò)高溫段煙氣冷卻器熱交換,從而降低電除塵器入口煙氣溫度,控制電除塵器入口煙溫在120 ℃,從而減小粉塵比電阻,提高電除塵的除塵器效率,減少粉塵排放,同時(shí)經(jīng)5號(hào)低壓加熱器入口回收高溫段煙氣冷卻器加熱的凝結(jié)水,降低發(fā)電煤耗。
2.2.2 凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)
依據(jù)機(jī)組負(fù)荷調(diào)整凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥開度,調(diào)整從6號(hào)低壓加熱器入口抽取的凝結(jié)水流量,自動(dòng)分配通過(guò)6號(hào)低壓加熱器和高溫段煙氣冷卻器的凝結(jié)水流量,使6號(hào)低壓加熱器和高溫段煙氣冷卻器出口溫度偏差在一定范圍,達(dá)到低壓加熱器和高溫段煙氣冷卻器的熱交換分配平衡,進(jìn)一步提高熱效率。
2.2.3 凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)
依據(jù)高溫段煙氣冷卻器入口溫度調(diào)整凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)閥開度,改變從6號(hào)低壓加熱器出口抽取的凝結(jié)水流量,從而改變流經(jīng)高溫段煙氣冷卻器的凝結(jié)水冷、熱混合比,從而改變混合后凝結(jié)水溫度,使通過(guò)高溫段煙氣冷卻器的凝結(jié)水溫度控制在一個(gè)平穩(wěn)的范圍內(nèi),進(jìn)一步提高電除塵器入口煙溫調(diào)節(jié)品質(zhì)。
由于凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)閥和凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥對(duì)流經(jīng)高溫段煙氣冷卻器的凝結(jié)水流量都有影響,即這兩個(gè)調(diào)節(jié)閥和電除塵器入口煙溫調(diào)節(jié)閥對(duì)電除塵器入口煙溫控制具有一定的耦合性;因此在實(shí)際控制邏輯中,可通過(guò)前饋控制來(lái)實(shí)現(xiàn)解耦處理,即用凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)閥開度作為凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥的前饋,避免因凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)閥的變化影響混合后凝結(jié)水流量,用電除塵器入口煙溫調(diào)節(jié)閥開度作為凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥的前饋,保證凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)的快速性。
高溫段煙氣冷卻器隨機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)一起上水,注滿管道和換熱設(shè)備;然后,開煙溫調(diào)節(jié)閥,隨鍋爐燃燒逐漸增強(qiáng),排煙溫度升高,水溫升高并可能汽化,熱量隨水的緩慢流動(dòng)帶回5號(hào)低壓加熱器。
機(jī)組負(fù)荷逐步升高后,電除塵器入口煙溫和水溫均逐步提高,為了防止水的汽化和管道水擊,當(dāng)電除塵器入口煙溫達(dá)到120 ℃以上時(shí),將凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)閥緩緩開啟,當(dāng)6號(hào)低壓加熱器入口水溫在70 ℃以上時(shí),凝結(jié)水溫度調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng),將水溫控制在80 ℃,然后將電除塵器入口煙溫調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng),控制電除塵器入口煙氣溫度為120 ℃,使得煙氣溫度高于其酸露點(diǎn)溫度。
低溫段煙氣冷卻器儲(chǔ)水箱的補(bǔ)水來(lái)自于煙氣冷卻器高溫段主管道的凝結(jié)水,當(dāng)高溫段煙氣冷卻器注水完成后,對(duì)低溫段煙氣冷卻器的儲(chǔ)水箱和管路進(jìn)行注水,儲(chǔ)水箱水位控制在1.5 m。注水完成后,開啟閉式循環(huán)水溫度調(diào)節(jié)閥,啟動(dòng)一臺(tái)變頻泵,另一臺(tái)變頻泵投入聯(lián)鎖備用,使閉式循環(huán)水循環(huán)起來(lái)。
當(dāng)排煙溫度達(dá)到90 ℃時(shí),變頻泵投入自動(dòng),將排煙溫度設(shè)定為90 ℃,然后把暖風(fēng)器出口風(fēng)溫調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng),并將閉式循環(huán)水溫度調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng),變頻泵出口循環(huán)水溫度控制在65 ℃。
分段式煙氣冷卻器改造完成后,機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng),分段式煙氣冷卻器與機(jī)組一同啟動(dòng)投運(yùn)。機(jī)組正常運(yùn)行中,低溫段煙氣冷卻器運(yùn)行情況(見圖2)和高溫段煙氣冷卻器運(yùn)行情況(見圖3)穩(wěn)定,經(jīng)調(diào)試自動(dòng)投入效果良好。
PAF A—A側(cè)一次風(fēng)暖風(fēng)器;PAF B—B側(cè)一次風(fēng)暖風(fēng)器;FDF A—A側(cè)二次風(fēng)暖風(fēng)器;FDF B—B側(cè)二次風(fēng)暖風(fēng)器;LOW TMP GC A—A側(cè)低溫段煙氣冷卻器;LOW TMP GC B—B側(cè)低溫段煙氣冷卻器
圖2 機(jī)組低溫段煙氣冷卻器投入運(yùn)行圖
CND WTR—凝結(jié)水;6—6號(hào)低壓加熱器;5—5號(hào)低壓加熱器;APH GAS—空預(yù)器出口煙氣;A1—A側(cè)1號(hào)高溫段煙氣冷卻器;A2—A側(cè)2號(hào)高溫段煙氣冷卻器;B1—B側(cè)1號(hào)高溫段煙氣冷卻器;B2—B側(cè)2號(hào)高溫段煙氣冷卻器;ESP—電除塵;ASH BLOW—聲波吹灰裝置
圖3 機(jī)組高溫段煙氣冷卻器投入運(yùn)行圖
低溫段煙氣冷卻器的入口煙溫在115~123 ℃,排煙溫度控制在87~91 ℃,煙氣壓降為280~370 Pa,能使439 t/h的循環(huán)水從63 ℃升至98 ℃,經(jīng)暖風(fēng)器使一次風(fēng)冷風(fēng)由30.8 ℃升高至42 ℃,二次風(fēng)冷風(fēng)由20 ℃升高至81 ℃,一次風(fēng)暖風(fēng)器壓降為350~380 Pa,二次風(fēng)暖風(fēng)器壓降為160~220 Pa。
高溫段煙氣冷卻器進(jìn)口煙溫為136~153 ℃,出口煙溫為111~122 ℃,將6號(hào)低壓加熱器進(jìn)出口抽取的凝結(jié)水混合溫度從83.3 ℃加熱到128 ℃后,回流到5號(hào)低壓加熱器進(jìn)口。高溫段煙氣冷卻器平均壓降約為200 Pa。
經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行實(shí)踐,該電廠在投用分段式煙氣冷卻器系統(tǒng)后,提高了鍋爐熱效率。鍋爐在大于50%THA工況時(shí),經(jīng)多次數(shù)據(jù)采集,得到分段式煙氣冷卻器的運(yùn)行參數(shù)(見表3)。
表3 分段式煙氣冷卻器運(yùn)行數(shù)據(jù)
從表3數(shù)據(jù)可見:分段式煙氣冷卻器系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,煙氣和一、二次風(fēng)壓降在可控范圍內(nèi),低溫段煙氣冷卻器熱回收功率為3.16 MW,鍋爐效率提高了0.502%,高溫段冷卻器熱回收功率為6.53 MW,鍋爐效率提高了1.036%,兩段煙氣冷卻器鍋爐效率提高合計(jì)為1.538%,與當(dāng)前采用單一煙氣冷卻器方案比較(其鍋爐效率提高為0.5%~1.0%),經(jīng)濟(jì)效益更好。
該電廠在630 MW機(jī)組排煙溫度節(jié)能改造中,采用分段式煙氣冷卻器技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行調(diào)試,在控制鍋爐排煙溫度并回收煙氣余熱等主參數(shù)方面,達(dá)到了設(shè)計(jì)的預(yù)期目標(biāo)。在接下來(lái)的機(jī)組運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),由于凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)存在耦合性,并影響凝結(jié)水供給除氧器的安全性,需要在煙氣冷卻器運(yùn)行中進(jìn)一步完善和修改控制策略,在自動(dòng)調(diào)節(jié)電除塵器入口煙溫的同時(shí),避免調(diào)節(jié)閥關(guān)得過(guò)多,凝結(jié)水受阻導(dǎo)致除氧器供水不足引起的安全性問(wèn)題,并合理分配通過(guò)高溫段煙氣冷卻器和6號(hào)低壓加熱器凝結(jié)水流量,達(dá)到熱交換效率的最優(yōu)化。