張 晉,楊獻杰 ,秦媛媛,縱秋云
(1.青島聯(lián)信催化材料有限公司,山東 青島 266300;2.云南云天化股份有限公司,云南 昭通 657000)
國內(nèi)以煤為原料的大中型合成氨、合成甲醇、煤制油、煤制烯烴和煤制天然氣等的變換工藝過程中,普遍采用Co-Mo系耐硫變換催化劑[1-2]。變換工藝氣中除含H2S外,還包含一定量的有機硫化物,如CS2、COS、硫醇、硫醚和噻吩等[3-4]。微量的有機硫即可對下游工序的合成氨催化劑或甲醇合成催化劑產(chǎn)生不可逆的中毒,甚至導致催化劑完全失活。隨著環(huán)保要求越來越嚴格,CO變換過程中的有機硫轉(zhuǎn)化和抑制逐漸引起了廣泛的關(guān)注。因此,研究Co-Mo催化劑在變換過程中的有機硫抑制性能具有重要的意義[5-6]。
云南云天化股份有限公司(以下簡稱云南云天化)260 kt/a甲醇項目采用Shell粉煤加壓氣化工藝,變換單元采用青島聯(lián)信催化材料有限公司(以下簡稱青島聯(lián)信)生產(chǎn)的QDB系列耐硫變換催化劑。由于煤質(zhì)中硫含量較高,原料氣具有CO含量高(其體積分數(shù)≥60%)、硫化物含量高(COS體積分數(shù)≥1 000×10-6、H2S體積分數(shù)≥5 000×10-6)的特點。運行過程中,在第二變換爐、第三變換爐出口檢測到一定量的有機硫化合物,其中三變爐出口有機硫(不含COS)質(zhì)量濃度達90 mg/m3~110 mg/m3,給工業(yè)裝置的正常運行造成較大的影響。針對變換爐出口有機硫含量升高的問題,青島聯(lián)信在原QDB-04催化劑的基礎(chǔ)上,研制出一種適合高硫工況的新型QDB-04耐硫變換催化劑,較原催化劑能夠更有效地抑制有機硫的生成[7]。
2016年4月,青島聯(lián)信與云南云天化聯(lián)合進行了新型QDB-04催化劑的工業(yè)側(cè)線試驗??疾炝嗽蠚饨M成、溫度、空速等因素對催化劑的有機硫抑制性能、CO變換活性及活性穩(wěn)定性的影響。本文對側(cè)線試驗結(jié)果進行了詳細的對比、分析,為變換工藝中存在的有機硫轉(zhuǎn)化難題提出了新的解決途徑。
1.1.1 制備方法
采用等體積浸漬法在活性氧化鋁載體上浸漬一定量的Co、Mo活性組分,并添加適量的復合稀土金屬氧化物或堿土金屬氧化物助劑A。然后依次在120℃下干燥2 h,580℃下煅燒5 h,制得新型QDB-04催化劑。
1.1.2 表征方法
采用北京精微高博科學技術(shù)有限公司生產(chǎn)的JW-BK132F型比表面測試儀測定催化劑的比表面積、孔容。樣品質(zhì)量0.2 g,300℃下處理1 h;采用大連化工研究設計院生產(chǎn)的DLIII型智能顆粒強度測定儀測試催化劑的抗壓強度。
1.2.1 側(cè)線試驗流程
原料氣由變換爐取樣點引出,首先由氣液分離器分離液態(tài)水,經(jīng)伴熱、預熱器將氣體溫度預熱至200℃~250℃,然后進入反應爐進行反應,尾氣分別經(jīng)過冷凝器冷卻、氣液分離器分離冷凝液,經(jīng)減壓器減壓至常壓后放空至火炬。氣體流量由玻璃轉(zhuǎn)子流量計指示、皂膜流量計校核。側(cè)線試驗裝置流程示意圖見圖1。
圖1 側(cè)線試驗裝置流程示意圖
1.2.2 催化劑的硫化
采用體積分數(shù)3%H2S氣體在300℃硫化2 h~4 h至床層穿透(以H2S體積分數(shù)≥1%為穿透標準),然后升溫至400℃強化4 h~6 h,以進出口H2S含量一致為硫化結(jié)束的標志。經(jīng)鈍化處理后制得預硫化催化劑。
裝置穩(wěn)定運行后,每4 h取樣分析1次。
有機硫分析采用美國Bruker GC公司生產(chǎn)的布魯克450-GC型氣相色譜儀進行,色譜柱:CP-sil5CB毛細柱 50 m×0.32 mm×5 μm;檢測器:PFPD 脈沖式火焰光度檢測器。采用布魯克450-GC型氣相色譜儀分析H2、N2、CH4、CO、CO2、H2S、COS 等組分,色譜 柱 1:Proapak-N填充柱;色譜柱2:5A填充柱,6 m×Φ 3 mm;檢測器:TCD熱導檢測器。
側(cè)線試驗過程中涉及的主要反應見表1。
在溫度320℃、壓力3.2 MPa及體積空速3 000 h-1的條件下,考察了側(cè)線試驗前后催化劑比表面積的變化情況,結(jié)果見圖2、圖3。
表1 側(cè)線試驗過程中涉及的主要反應[8-9]
圖2 新型QDB-04催化劑側(cè)線試驗前后等溫吸/脫附曲線
圖3 工業(yè)催化劑試驗前后等溫吸/脫附曲線
圖中P為氣體的真實壓力,kPa;P0為氣體在測定溫度下的飽和蒸汽壓,kPa。
由圖2、圖3可知:(1)2種催化劑均具有典型的IV型Langmuir吸附等溫線,具有明顯的遲滯環(huán),因此催化劑具有較為豐富的介孔結(jié)構(gòu),利于氣體分子的擴散和熱量傳遞;(2)新型QDB-04催化劑具有較大的比表面積及孔容,可提供更多的吸附位和活性中心;(3)經(jīng)過較長時間的側(cè)線試驗后,2種催化劑的比表面積及孔容均略有下降,這種現(xiàn)象可能是由于催化劑中部分孔道被氣體中的雜質(zhì)或毒物覆蓋導致。
在第三變換爐入口氣體組成、壓力為3.2 MPa、體積空速為3 000 h-1的條件下,考察了反應溫度對催化劑活性的影響,結(jié)果見圖4、圖5。
圖4 反應溫度對新型QDB-04催化劑活性的影響
圖5 反應溫度對工業(yè)催化劑活性的影響
硫醇、硫醚等有機硫化物在鈷鉬系耐硫變換催化劑的作用下,可以水解或氫解生成H2S,提高反應溫度,有利于水解/氫解反應的進行[5,10-11]。從圖4和圖5可看出:(1)相同反應溫度下,新型QDB-04催化劑出口有機硫含量遠低于工業(yè)催化劑出口,尤其在290℃下出口總有機硫降低70%以上;(2)2種催化劑反應溫度由290℃升至360℃后,出口甲硫醇、乙硫醇以及總有機硫均下降60%以上,其中新型QDB-04催化劑性能優(yōu)于工業(yè)催化劑;(3)新型QDB-04催化劑CO轉(zhuǎn)化活性與工業(yè)催化劑相近,可滿足工業(yè)運行要求。
在第二變換爐入口氣體組成、壓力為3.2 MPa、體積空速為3 000 h-1的條件下,考察了反應溫度對催化劑活性的影響,結(jié)果見圖6、圖7。
圖6 反應溫度對新型QDB-04催化劑活性的影響
圖7 反應溫度對工業(yè)催化劑活性的影響
由圖6、圖7可知:(1)與工業(yè)催化劑相比,新型QDB-04催化劑具有較好的有機硫抑制性能,即使在290℃下裝置出口總有機硫質(zhì)量濃度僅增長12.5 mg/m3,遠低于工業(yè)樣品的109.5 mg/m3,降幅高達88.6%左右;(2)隨著溫度的升高,各有機硫及總硫含量均有大幅下降,因此升高反應溫度有利于有機硫化物的轉(zhuǎn)化。以上數(shù)據(jù)說明,新型QDB-04催化劑對有機硫的生成具有良好的抑制作用,遠優(yōu)于工業(yè)催化劑。
在第三變換爐入口氣體組成、溫度為320℃、壓力為3.2 MPa的條件下,考察了體積空速對催化劑活性的影響,結(jié)果見圖8。
由圖8可知,當體積空速從3 000 h-1提高至4 000 h-1時,甲硫醇、乙硫醇含量略有升高,總有機硫質(zhì)量濃度升高約3.0 mg/m3;進一步提高空速至5 000 h-1,甲硫醇、乙硫醇及總硫含量基本不變;隨著空速的升高,CO轉(zhuǎn)化率略有降低。因此即使在較高空速下,新型QDB-04催化劑仍能夠較好地滿足工業(yè)裝置正常運行的要求。
圖8 體積空速對新型QDB-04催化劑性能的影響
為考察新型QDB-04催化劑在工業(yè)條件下的活性穩(wěn)定性,進行了72 h的穩(wěn)定性實驗。在第三變換爐入口氣體組成、溫度為320℃、壓力為3.2 MPa、體積空速為3 000 h-1的條件下,新型QDB-04催化劑有機硫抑制的活性穩(wěn)定性結(jié)果見圖9。
圖9 新型QDB-04催化劑有機硫抑制活性穩(wěn)定性數(shù)據(jù)
由圖9可知:實驗初期總有機硫含量略有升高,實驗進行20 h后出口總有機硫質(zhì)量濃度基本保持在20.5 mg/m3附近,有機硫抑制性能比較穩(wěn)定;另外,穩(wěn)定性實驗過程中,尾氣中CS2、正丙基硫醇等含量未出現(xiàn)明顯上升,且CO變換活性及穩(wěn)定性較好。
3.1 新型QDB-04耐硫變換催化劑較工業(yè)催化劑,在有機硫抑制性能方面提高約70%以上,為變換催化劑的有機硫生成問題提供了較好的解決途徑。
3.2 提高床層溫度,可有效抑制有機硫的生成,這可能是由于溫度升高利于有機硫生成反應的化學平衡向左移動,促進了有機硫的水解和氫解。
3.3 在提高有機硫抑制性能的同時,CO變換活性與工業(yè)催化劑基本一致,可滿足工業(yè)裝置運行對催化劑的性能要求。