孫雪亮
(神華新疆能源有限責(zé)任公司 堿溝煤礦,新疆 烏魯木齊 830000)
由于新疆地區(qū)煤層普遍埋藏較淺,尤其是急傾斜煤層,其基本上是裸露在大氣中,且隨煤層開采,架后采空區(qū)垮落直接與地表連通,在礦井負(fù)壓通風(fēng)作用下,地表向井下漏風(fēng)較為嚴(yán)重。工作面在正?;夭蓵r,推進(jìn)速度較快,很快將氧化帶甩入窒息帶中,架后采空區(qū)發(fā)生自然發(fā)火的可能性較小。但是,在工作面末采回撤時期,末采時期工作面推進(jìn)緩慢,若工作面回撤周期較長時,采空區(qū)氧化帶內(nèi)的浮煤與氧接觸時間接近甚至超過最短自然發(fā)火期,采空區(qū)極有可能發(fā)生自然發(fā)火。為了防止工作面末采回撤時期采空區(qū)遺煤出現(xiàn)自然發(fā)火,以堿溝煤礦+495 m B1-2工作面為研究對象,研究在工作面末采回撤時期防滅火及快速回撤技術(shù),對新疆其它礦井工作面末采回撤時期防滅火及快速回撤具有借鑒和指導(dǎo)意義[1-2]。
+495 m B3-6工作面位于堿溝煤礦副斜井東翼,開采B3-6煤層,南側(cè)50 m為B2煤層,北側(cè)為B6煤層頂板,其上部存在+518 m B3-6采空區(qū)、+541 m B3-6采空區(qū)和+572 m B3-6采空區(qū)等上覆采空區(qū)。工作面標(biāo)高為+495 m,地面標(biāo)高為+765~+815 m。
+495 m B3-6工作面開采的是B3-6煤層,其位于八道灣向斜南翼,為單斜構(gòu)造,煤層走向自西向東54°~57°,呈略向北突出的弧形,煤層傾向 326°,傾角85°~87°,煤層平均厚度 39.8 m,有益厚度平均 30.8 m,有2層夾矸,夾矸平均總厚為9.7 m。B3-6煤層均具有自然發(fā)火傾向性,自燃傾向性等級為Ⅰ類,屬自燃煤層,B3-6最短自然發(fā)火期為31 d。B3-6煤層煤塵均具爆炸危險性。
+495 m B3-6工作面采用走向長壁后退式綜合機械化放頂煤開采方法,全部垮落法管理采空區(qū),水平分段高度為23 m,其中機采高度為3.2 m,放頂煤高度為 19.8 m,采放比 1∶6.2,采煤機截深為 0.6 m。工作面共安設(shè)了36副支架,其中30副中間支架,3副過渡液壓支架和3副超前液壓支架。
+495 m B1-2工作面位于堿溝煤礦副斜井東翼,東部為+495水平邊界煤柱,西部為工業(yè)廣場保護(hù)煤柱,北部50 m為B3煤層,南部為B1煤層底板。+495水平B1-2工作面上部存在+518 mB1-2采空區(qū)、+541 m B1-2采空區(qū)和+572 m B1-2采空區(qū)等上覆采空區(qū),下部為B1-2煤層實體煤,南部為B1煤層地板巖層,北部50 m為+495 m B3-6采空區(qū)。工作面標(biāo)高+495 m,地表標(biāo)高+765~+815 m。
+495 m B1-2工作面開采B1-2煤層,其位于八道灣向斜南翼,為單斜構(gòu)造,煤層走向自西向東54°~57°,呈略向北突出的弧形,煤層傾角 85°~87°,煤層平均厚度 39.8 m,有益厚度平均 30.8 m,有 2層夾矸,巖性分別為炭質(zhì)泥巖(平均2.3 m)和粉砂巖(平均 7.4 m),夾矸平均總厚為 9.7 m。
B1-2煤層均具有自然發(fā)火傾向性,自燃傾向性等級為Ⅰ類,屬自燃煤層,B1-2煤層最短自然發(fā)火期為36 d。B1-2煤層煤塵均具爆炸危險性。
工作面采用走向長壁后退式綜合機械化放頂煤開采方法,全部垮落法管理采空區(qū),所采煤層分段高度為23 m,其中機采高度為3.2 m,放頂煤高度為19.8 m,采放比 1∶6.2,采煤機截深為 0.6 m。工作面共安設(shè)了20副支架,其中16副中間支架,3副超前支架和1副端頭液壓支架。
1)工作面回風(fēng)隅角及采空區(qū)CO濃度相對礦井歷史其他工作面回撤時高。
2)在回收完除支架外全部設(shè)備回收工作后,在工作面8#~22#架前及后溜位置底板檢測到較高濃度的CO氣體,一般在37×10-6左右,支架中上部采空區(qū)碎煤區(qū)域CO濃度反而較低,其中18#架后溜底板位置CO濃度最高,超過100×10-6,且從底板上局部區(qū)域有較高濃度的H2S氣體涌出,經(jīng)取樣分析最高濃度達(dá)到200×10-6,底板涌出氣體內(nèi)氧氣濃度基本在8%以下。
3)在工作面開始支架回收后,隨支架拉出,頂煤垮落后,垮落區(qū)域內(nèi)CO濃度很高,達(dá)到400×10-6以上,但氧氣很低。
2.2.1 采空區(qū)及回風(fēng)隅角CO濃度異常原因
超前預(yù)裂殘留炮煙及煤體吸附CO氣體受擾動影響逐漸釋放。+495 m B3-6工作面于2016年12月2日起爆最后1排超前預(yù)裂爆破,共使用乳化炸藥1.8 t,工作面于2016年12月17日保護(hù)性封閉,于2017年2月12日啟封回撤,在回撤支架擾動影響下,超前預(yù)裂鉆孔內(nèi)殘留炮煙和煤體吸附CO氣體受擾動影響而解吸涌出,由此導(dǎo)致工作面架后采空區(qū)及回風(fēng)隅角CO濃度相對其他工作面濃度更高。
+495 m B1-2采空區(qū)采取全部垮落法管理頂板,隨+495 m B1-2采空區(qū)垮冒,+518水平及以上各水平的采空區(qū)與+495 m B1-2采空區(qū)垮冒在一起且形成更加復(fù)雜的采空區(qū),在礦井全負(fù)壓通風(fēng)作用下,上覆采空區(qū)內(nèi)積存少量的CO氣體(上覆采空區(qū)內(nèi)無C2H4、C2H2)也將涌出至+495 m B1-2工作面,工作面回風(fēng)隅角CO濃度異常。
2.2.2 底板CO和H2S氣體異常原因
+495 m B3-6工作面在停采線位置礦壓較大并導(dǎo)致底鼓現(xiàn)象。+495 m B3-6工作面架后約20 m采空區(qū)正下部26 m為+469 m B3-6工作面東翼B6巷與東翼B3巷聯(lián)絡(luò)巷,在回采動壓和較大的礦山壓力作用下,煤層受壓破碎,形成裂隙漏風(fēng)通道。在礦井負(fù)壓通風(fēng)作用下,+469 m B3-6工作面風(fēng)流通過階段破碎煤體內(nèi)的裂隙漏入+495 m B3-6工作面,階段破碎煤體氧化升溫,生成較高濃度的CO氣體,較高的溫度也促進(jìn)了破碎煤體內(nèi)H2S氣體的脫附,導(dǎo)致了有害氣體的異常涌出現(xiàn)象。
2.2.3 支架回撤時垮冒區(qū)域CO濃度異常原因
支架回撤時,垮冒區(qū)域CO濃度異常原因主要有以下3個方面:一是超前預(yù)裂殘留炮煙及煤體吸附受擾動影響逐漸釋放CO氣體;二是采空區(qū)內(nèi)遺煤氧化時間超過最短自然發(fā)火期,回撤工作面采空區(qū)內(nèi)遺煤進(jìn)入氧化時間累計53 d,超出最短自然發(fā)火期22 d,采空區(qū)破碎煤體經(jīng)長時間氧化也會生成大量CO氣體;三是工作面與上部多層采空區(qū)、地表都可直接垮通,地表新鮮風(fēng)流在礦井負(fù)壓和自然風(fēng)壓等作用下,可滲流經(jīng)過多層采空區(qū)并進(jìn)入回撤工作面,在長期的回撤過程中,回撤工作面頂部的多層采空區(qū)內(nèi)破碎遺煤也會氧化產(chǎn)生大量CO氣體,隨漏風(fēng)漏入回撤工作面。
為避免+495 m B1-2工作面回撤時出現(xiàn)+495 m B3-6工作面回撤時的氣體異常問題,吸取+495 m B3-6工作面回撤時的經(jīng)驗,+495 m B1-2工作面回撤時采取了以下措施。
在工作面末采階段且施工礦務(wù)工程前,提高頂煤放出率,直到支架放煤窗口見黃土?xí)r停止放煤,目的是在架后形成1道黃土隔離帶、減小氧化帶范圍。當(dāng)工作面回采至距停采線14 m時,開始施工回撤通道、鋪網(wǎng)等礦務(wù)工程,此階段不放頂煤,因此架后15 m范圍是采空區(qū)防滅火工作的重點區(qū)域[3-4]。
堿溝煤礦早期的回撤工作面均采用單巷回撤,回撤時間較長,導(dǎo)致較大自燃隱患的發(fā)生,而改為雙巷回撤后,將極大縮短工作面支架回撤時長。
為了進(jìn)一步縮短支架回撤時長,將巷道內(nèi)的吊裝硐室位置由原來的距離停采線30 m挪至巷口,與工作面停采線位置距離擴大至84 m,這樣可加快工作面支架的抽出速度,未拆解的支架也可儲存在回撤工作面的2條巷道內(nèi),而支架全部拉出后,即可修筑回撤工作面2條巷道距停采線最近的永久密閉,而2條巷道內(nèi)儲存的支架則可慢慢拆解[5-7]。
3.3.1 堵漏措施
1)地表堵漏。由于工作面采出煤層厚度大,地表將形成深度較大的條帶狀的塌陷坑,地表塌陷坑的填埋應(yīng)作為工作面末采回撤期間的防滅火關(guān)鍵工作來做,必須及時對地表塌陷坑進(jìn)行填埋,填埋后必須保證不露出煤巖體。
2)采空區(qū)兩巷道封堵。在工作面推進(jìn)至距離停采線50 m位置時在工作面進(jìn)、回風(fēng)巷端頭壘厚度大于1 m的砂袋或黃土擋風(fēng)墻,擋風(fēng)墻必須與巷道外幫和頂部接實接嚴(yán),并向擋風(fēng)墻表面噴涂史達(dá)夫等堵漏材料,以最大限度減少漏風(fēng);之后,工作面每推進(jìn)20 m,按同樣的要求再在進(jìn)、回風(fēng)巷端頭分別構(gòu)筑2道擋風(fēng)墻[8-10]。
3)加強對上部+564水平、+541水平、+518水平各工作面密閉的檢查,杜絕漏風(fēng)。
4)在工作面回撤期間,利用+495水平B1-2工作面兩巷道及架間預(yù)留鉆孔灌注史達(dá)夫封堵煤體裂隙通道。
3.3.2 立體注氮措施
1)架后注氮。工作面回撤前分別在架后15 m和25 m采空區(qū)內(nèi)鋪設(shè)全斷面φ50 mm注氮管路,注氮管路每隔30 cm打1個眼,有利于氮氣均勻分布在采空區(qū)內(nèi),注氮流量為300 m3/h,架后采空區(qū)注氮管路布置示意圖如圖1。
圖1 架后采空區(qū)注氮管路布置示意圖
2)上覆采空區(qū)注氮。+495 m B1-2工作面第1道聯(lián)絡(luò)巷設(shè)置鉆場,向+518 m B1-2工作面停采線位置施工1組注氮鉆孔,共4個鉆孔,開口間距為1 m,終孔間距為10 m,上分層采空區(qū)注氮鉆孔布置示意圖如圖2。
圖2 上分層采空區(qū)注氮鉆孔布置示意圖
3.3.3 灌漿措施
1)架后預(yù)防灌漿。利用采空區(qū)預(yù)埋的注氮管路向采空區(qū)間歇式注漿(水),消除+495水平與+469水平間的破碎階段煤柱和+495水平采空區(qū)自然發(fā)火的危險。
2)頂煤灌漿。在工作面10#~20#支架架間往采空區(qū)方向施工了4個傾角為75°的鉆孔,鉆孔終孔高度至+518 m水平,施工的各鉆孔全程下套管,向支架上方的破碎頂煤和采空區(qū)淺部的中上部破碎煤體灌漿,工作面架間鉆孔布置示意圖如圖3。
在+495 m B1-2工作面末采階段,強化放頂煤、提高停采線附近的采出率,直至放煤窗口見黃土?xí)r關(guān)閉放煤窗口,有效地減小采空區(qū)遺煤量并在架后形成1道黃土隔離帶,減小采空區(qū)氧化帶范圍。工作面采取了吊裝硐室外移和雙巷回撤,增加了拆架和移架空間,極大縮短了工作面設(shè)備回撤周期。主動的防滅火技術(shù)措施起到了抑制和阻礙煤自然發(fā)火,延長煤體自然發(fā)火周期。通過上述措施,工作面回撤周期縮短至18 d,并無出現(xiàn)自然發(fā)火征兆。
圖3 工作面架間鉆孔布置示意圖
1)強化放煤減少采空區(qū)內(nèi)遺煤量、在架后采空區(qū)形成1道黃土隔離帶和減小采空區(qū)氧化帶范圍。
2)雙巷回撤,吊裝硐室外移,增加了拆架、移架的空間,有利縮短工作面回撤周期,減少采空區(qū)遺煤氧化時間。
3)主動的防滅火技術(shù)措施抑制和阻礙了煤體自然發(fā)火的進(jìn)程,延長了煤體自然發(fā)火周期,為+495 m B1-2工作面安全回撤提高了安全系數(shù)。
4)+495 m B1-2工作面回撤周期縮短至18 d,為其它礦井工作面防滅火及快速回撤提供借鑒和指導(dǎo)意義。