王大衛(wèi) 薄春麗
同忻選煤廠位于同忻礦井工業(yè)場地內(nèi),入洗原煤全部來自同忻礦井。同忻選煤廠位于大同市西南約20 km,大同煤田東北部,屬于大型礦井型選煤廠。選煤廠生產(chǎn)規(guī)模為10.0 Mt/a。選煤廠日生產(chǎn)能力30 303.03 t,小時(shí)生產(chǎn)能力1 893.93 t。工作制度為年工作330天,日工作16小時(shí),全年累計(jì)生產(chǎn)5 280小時(shí)。選煤廠采用全入洗工藝,150 mm-50 mm塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,50 mm-1.5 mm末煤采用三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5 mm-0.15 mm粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,0.15 mm-0細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)脫水回收。
近年來同忻礦出井原煤煤質(zhì)發(fā)生較大變化,煤質(zhì)變差,大塊矸石比例變大,細(xì)煤泥含量急劇增加,有時(shí)還會遇到火成巖,細(xì)煤泥含量進(jìn)一步增加,且超細(xì)顆粒(<0.075 mm)比重增大,煤泥沉降效果變差,濃縮池溢流水濃度嚴(yán)重超標(biāo),超細(xì)顆粒在系統(tǒng)中循環(huán)積聚,導(dǎo)致洗水濃度增加,后續(xù)脫水、脫介效果變差,細(xì)煤泥水分和灰分大幅度提高,原煤入洗量和產(chǎn)品質(zhì)量均無法得到保證。
同忻選煤廠設(shè)有兩個(gè)直徑40 m的濃縮機(jī)(一用一備),小時(shí)處理煤泥能力為200 t,3臺GPJ120型加壓過濾機(jī),合計(jì)小時(shí)處理煤泥能力為180 t,按照設(shè)計(jì)小時(shí)帶煤量2 000 t,細(xì)煤泥含量8.5%計(jì)算,每小時(shí)產(chǎn)生的煤泥量為170 t,如果有1臺加壓過濾機(jī)故障停機(jī),或者遇火成巖細(xì)煤泥含量增多,煤泥系統(tǒng)處理能力不足的問題就會暴露出來,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。
我們對遇火成巖時(shí)的原煤進(jìn)行了小篩分試驗(yàn),并將煤質(zhì)變化期間和煤質(zhì)正常時(shí)的產(chǎn)量及產(chǎn)品指標(biāo)進(jìn)行匯總對比,結(jié)果分別如表1和表2所示。
表1 原煤小篩分試驗(yàn)報(bào)告表
表2 選煤廠產(chǎn)量及煤質(zhì)情況統(tǒng)計(jì)表
可見:遇火成巖時(shí),煤泥中<0.075 mm粒級含量的顯著增加,占比接近50%,0.25 mm~0.045 mm粒度級含量高達(dá)80%以上,符合同忻選煤廠加壓過濾機(jī)處理能力明顯不足,循環(huán)水水質(zhì)變差的生產(chǎn)實(shí)際情況。同時(shí)原煤入洗量、商品煤回收率以及洗選產(chǎn)品質(zhì)量在遇火成巖時(shí)均受到較大影響。
采取了調(diào)節(jié)水質(zhì)、優(yōu)化加藥系統(tǒng)以及改造濃縮機(jī)底流管路等一系列改造措施,并新建了板框壓濾車間,以保證煤泥水系統(tǒng)正常運(yùn)行。
煤泥水由固體細(xì)顆粒與液相水組成,其中煤泥的性質(zhì)直接影響了煤泥水性,煤泥顆粒與水介質(zhì)之間又會相互影響。濃縮池水質(zhì)測試結(jié)果見表3。
表3 煤泥水水質(zhì)分析
可見:煤泥水的PH屬中性,礦化度、硬度對煤泥水的絮凝沉降過程影響較大,煤泥水樣的水質(zhì)硬度為10.62,屬于中等硬度水,給煤泥沉降帶來一定的困難,需在煤泥水中添加適量的無機(jī)電解質(zhì),以增加煤泥水中正離子數(shù)。因此,我們采用聚丙烯酰胺和聚鋁配合使用的藥劑添加方式,以保證煤泥沉降效果。
現(xiàn)有加藥為螺旋給料,給料不均勻易出現(xiàn)“魚眼”現(xiàn)象,藥劑不能充分溶解,造成大量浪費(fèi),我們引進(jìn)了自動給藥機(jī),使絮凝劑霧化、干燥、充分溶解。原有的加藥泵功率小、無變頻控制,無法靈活控制加藥量,我們更換大功率的變頻泵,有效控制加藥頻率,提高絮凝劑使用效率。原有的藥劑添加管路過細(xì),導(dǎo)致添加量不足,無法滿足生產(chǎn)需求,我們重新布置了加藥管路,保證藥劑添加量。
原有加藥方式為單點(diǎn)加藥,絮凝劑無法充分?jǐn)U散,部分煤泥水未接觸到絮凝劑,而局部絮凝劑過量又造成了絮凝劑浪費(fèi),我們采用多點(diǎn)加藥,使絮凝劑與煤泥水均勻混合,并在加壓過濾機(jī)入料桶處設(shè)置二次加藥,改善了煤泥沉降效果,提高了脫水回收效果,改造后加藥系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 改造后加藥系統(tǒng)圖
原有濃縮池底流管路布置不合理,底流泵經(jīng)常堵塞,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。我們對濃縮池底流管路進(jìn)行了改造,將底流管路整體抬高,將轉(zhuǎn)彎部位設(shè)計(jì)改造成自然流暢的彎頭及三通,合理布置風(fēng)管和水管,在管路入料端設(shè)置雙套檢修氣動閥,并在雙閥之間設(shè)置放空閥,便于疏通管路,提高檢修效率。
加壓過濾機(jī)自動化程度高、產(chǎn)品水分低,但當(dāng)遇火成巖,煤泥細(xì)粒級比例增大時(shí),其弊端就會顯現(xiàn),而板框壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、操作容易、對物料適應(yīng)性強(qiáng),特別適用于細(xì)粒度、高灰分、高黏度的煤泥脫水。因此我們決定新建板框壓濾車間,采用加壓和板框聯(lián)合脫水工藝回收細(xì)煤泥,二者取長補(bǔ)短,以保證煤泥水系統(tǒng)正常運(yùn)行。
為了不影響生產(chǎn),我們在主廠房原變配電室北側(cè)新建空壓機(jī)房及配電室聯(lián)合建筑,待新空壓機(jī)房正常使用后拆除原空壓機(jī)房及儲氣罐,并在原空壓機(jī)房位置新建板框壓濾車間,同時(shí)在新建壓濾車間北側(cè)新建煤泥卸載站,701帶式輸送機(jī)機(jī)尾后延,改造原主廠房514濾餅刮板輸送機(jī)。全廠細(xì)煤泥可以落入后延的701帶式輸送機(jī)進(jìn)入產(chǎn)品倉,也可以落入新增的煤泥出廠帶式輸送機(jī)經(jīng)轉(zhuǎn)載進(jìn)入新建煤泥卸載站單獨(dú)落地,增加了工藝系統(tǒng)的靈活性。最終的選煤廠洗選工藝確定為:150 mm-50mm塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,50 mm-1.5 mm末煤采用三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5-0.15mm粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,0.15 mm-0 mm細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)+板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收。改造完成后煤泥水系統(tǒng)原則流程圖如圖2所示。
圖2 改造后煤泥水系統(tǒng)原則流程圖
通過一系列改造,同忻選煤廠應(yīng)對煤質(zhì)變化的能力大幅度提高,原煤入洗量不再受火成巖制約,我們分別統(tǒng)計(jì)了改造前、后選煤廠5次遇到火成巖時(shí)的月度產(chǎn)量,與煤質(zhì)正常時(shí)5個(gè)月度產(chǎn)量對比,結(jié)果見表3。
表4 選煤廠月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
圖3 選煤廠月度產(chǎn)量對比圖
由表4和圖3可見:技術(shù)改造后同忻選煤廠遇火成巖月度產(chǎn)量與煤質(zhì)正常時(shí)基本相同,達(dá)到設(shè)計(jì)能力,月入洗原煤量比改造前遇火成巖時(shí)提高了20萬噸左右。
改造前,遇火成巖時(shí)選煤廠各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)不正常,商品煤質(zhì)量不達(dá)標(biāo),給公司帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,也影響了公司的良好形象。改造完成后,煤泥水系統(tǒng)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)日趨正常,遇火成巖時(shí)細(xì)煤泥可不進(jìn)入產(chǎn)品皮帶,經(jīng)轉(zhuǎn)載進(jìn)入新建煤泥卸載站單獨(dú)落地,由汽車外運(yùn),保證商品煤質(zhì)量達(dá)標(biāo)。我們對改造前后遇火成巖時(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對比,結(jié)果如下:
表4 改造前后生產(chǎn)指標(biāo)對比
4.3.1 經(jīng)濟(jì)效益
改造完成后同忻選煤廠應(yīng)對火成巖能力大幅度提高,壓濾系統(tǒng)事故率顯著降低,以每年遇到火成巖兩次,商品煤回收率66%,噸煤凈利潤120元計(jì)算,本次改造一年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益792萬元。
4.3.2 社會效益
改造完成后,同忻選煤廠各項(xiàng)商品煤指標(biāo)均滿足集團(tuán)公司要求和用戶需求,避免了考核罰單,保證了選煤廠的良好信譽(yù)與形象。新增設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、技術(shù)先進(jìn)、可靠性強(qiáng),對同煤集團(tuán)煤質(zhì)相仿的廠礦乃至全國各地其他選煤廠均有很好的借鑒意義,社會效益顯著。
對于大型現(xiàn)代化選煤廠來說,煤炭分選工藝并不復(fù)雜,但要靠復(fù)雜的煤泥水處理系統(tǒng)來保證各個(gè)環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品的數(shù)質(zhì)量指標(biāo)以及分選效率,保證良好的分選效果。選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的好壞對選煤廠生產(chǎn)有至關(guān)重要的影響。本次煤泥水系統(tǒng)改造提高了同忻選煤廠應(yīng)對煤質(zhì)變化的能力,增加了工藝系統(tǒng)的靈活性,提高了原煤入洗量,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。