李 鐵
中國石油大慶油田有限責任公司試油試采分公司試油大隊
在大慶油田油氣當量重上5 000×104t/a的大背景下,為進一步確定儲量及配合天然氣回收施工,探井定產(chǎn)試采施工逐年增多。這類試采井在施工設計上通常分為3個階段,即產(chǎn)能測試階段、定產(chǎn)試采回收階段、壓力恢復階段。
水合物凍堵是影響深層氣井試氣試采順利施工、資料錄取連續(xù)的主要問題。水合物是在高壓低溫情況下[1]由天然氣某些組分(如甲烷、乙烷等)和游離水形成的籠形結(jié)構(gòu)的冰狀晶體,為非化學計量型固態(tài)化合物,外觀類似松散的冰或致密的雪[2],因其外觀像冰一樣且遇火即可燃燒,所以又被稱作可燃冰[3]。其生成的必要條件:氣體處于水汽的飽和或者過飽和狀態(tài)并存在游離水;有足夠高的壓力和足夠低的溫度。輔助條件:壓力的波動和氣體高速流動;流向突變產(chǎn)生的攪動;水合物的存在及晶體停留的特定物理位置(閥門、孔板、彎頭、粗糙管壁);酸性氣體(硫化氫和二氧化碳)的存在、微小水合物晶核的誘導等因素也起促進作用[4]。
慶深氣田的深層氣井試氣施工中,平均每年都會出現(xiàn)10井次(約560 h)以上的因水合物凍堵而關井的現(xiàn)象,凍堵位置通常在井筒內(nèi)、井口或油嘴管匯下游處。水合物凍堵在嚴重影響試氣資料錄取的同時,還延長了施工進度、增加了施工成本和施工風險。這類深層氣井井口壓力普遍都超過30 MPa,最高可達45 MPa。根據(jù)水合物的形成條件,在開井施工后,井內(nèi)流體在井筒內(nèi)及地面試氣流程中高速流動,井筒及地面流程壓力隨之降低,使得井內(nèi)流體經(jīng)過節(jié)流后溫度急劇降低,極易在井筒或地面流程中發(fā)生水合物凍堵,而這一問題在環(huán)境氣溫低的冬季尤為明顯。
SS103H井是松遼盆地北部深層構(gòu)造的1口深層水平探井,該試采區(qū)塊平均地層壓力系數(shù)為1.05,平均溫度梯度為4 ℃/100 m,屬正常壓力系統(tǒng)和正常溫度梯度。該井進行過2次系統(tǒng)試氣,標準試氣結(jié)論均為工業(yè)氣層。該井井口壓力高達37 MPa,開井后壓力下降較快,最高產(chǎn)氣量16×104m3/d,井內(nèi)管柱為底部帶有篩管的?73 mm NU油管。為了進一步落實儲量及加快產(chǎn)能建設,該井試采定產(chǎn)為4×104m3/d,屬于典型的高壓、低產(chǎn)氣井,因此極易發(fā)生水合物凍堵現(xiàn)象。
由于該井井口四通位置有1個尺寸為53 mm的縮徑變扣,因此選用外徑為48 mm的井下工具進行鋼絲測壓作業(yè)。在下放通井工具過程中,鋼絲工具反復在井下5 m處遇阻。隨后上提起出工具,工具上帶有大量水合物(圖1),從而判斷該井由于長時間關井造成井筒內(nèi)水合物凍堵,凍堵位置為距井口5 m處。
圖1 鋼絲通井工具上帶有的大量水合物照片
水合物的分解要消耗大量的熱[5],因此可應用擠注熱水法進行解堵。用泵車向油管內(nèi)擠注85 ℃的熱水。由于大量水合物凍堵在該處,完全堵塞了油管,泵壓迅速升高至40 MPa,導致油管內(nèi)無法擠入熱水,因此改為向套管內(nèi)擠注熱水間接解堵。該井油套環(huán)空間隙較小,為保證解堵效果,向套管內(nèi)擠注熱水時,須嚴格控制擠注的流量速度。每次向套管內(nèi)擠注熱水2~3 h后,改為向油管內(nèi)擠注熱水,如果泵車迅速起壓,表明解堵未成功,須要繼續(xù)從套管內(nèi)擠注。經(jīng)反復試驗,排量控制在1 m3/h時解堵效果較好。反復解堵7 d,解除了井筒內(nèi)水合物造成的井堵,完成了鋼絲作業(yè)測靜壓梯度施工。
產(chǎn)能測試初期,多次采用?4.76 mm油嘴和?5.56 mm油嘴控制開井試氣,均在試氣過程中出現(xiàn)因水合物凍堵而關井的現(xiàn)象,試氣過程及處理凍堵的方法如表1所示。
用?4.76 mm油嘴試氣2次,?5.56 mm油嘴試氣3次,都在開井6 h內(nèi)(低于8 h才算穩(wěn)定的試氣標準要求[6])出現(xiàn)了井下產(chǎn)生的水合物返出地面造成地面流程凍堵的現(xiàn)象(圖2、3)。由于開井時間較短,沒有達到資料錄取要求,決定改用?6.35 mm油嘴控制試氣。試氣的同時用鍋爐車不間斷地刺地面流程易凍堵處,并用關小三相分離器進口盤管處針閥的方法進行二次節(jié)流,這樣做是為了讓流程內(nèi)的流體充分吸收鍋爐車釋放的熱蒸汽和分離器水柜內(nèi)的溫度,以達到提高流體溫度、預防水合物的目的。這兩項措施的實施,使得地面流程管線雖然也出現(xiàn)結(jié)水合物的現(xiàn)象,但整個地面流程并未被水合物完全堵死,保證了試氣的連續(xù)性,取得了較好的預防效果。該油嘴下開井試氣25 h,實測日產(chǎn)氣14×104m3左右,在達到資料錄取要求后實施地面關井。此時,為處理水合物凍堵投入施工成本約150萬元。
表1 ?4.76 mm和?5.56 mm油嘴試氣結(jié)果及處理方法對比表
圖2 ?4.76 mm油嘴下水合物堵塞圖
圖3 ?5.56 mm油嘴下水合物堵塞圖
本著對水合物預防為主、防治為輔的原則[7],為保障該井定產(chǎn)試采階段的順利進行,減少水合物凍堵的次數(shù)和時間,通過總結(jié)產(chǎn)能測試階段處理水合物凍堵的施工經(jīng)驗,在該井定產(chǎn)試采階段,主要從以下幾方面開展了預防工作:①改進地面試氣流程。在地面試氣流程中(圖4)加入加熱爐,同時在油嘴管匯上、下游加裝了4根保溫管線,采用局部加熱[8]的方法為地面試氣流程保溫(圖5)。②開井前向除砂器砂筒內(nèi)倒入乙二醇防凍堵劑至出氣口位置,保持砂筒浸泡在乙二醇中(圖6)。③將加熱爐內(nèi)及分離器水柜內(nèi)的水加熱至85 ℃。④產(chǎn)能測試階段的試驗表明,為便于控制定產(chǎn)試采時的氣產(chǎn)量(4×104m3/d),優(yōu)化選擇出較合理的油嘴尺寸為4.73 mm[9]。⑤采用二級節(jié)流降壓法(圖7)。即固定油嘴進行一級節(jié)流降壓后,利用分離器進口盤管處的針閥進行二級節(jié)流降壓。⑥在壓差異常點上游閥室[10](例如井口采氣樹針閥處和油嘴管匯上游數(shù)據(jù)頭處)持續(xù)向井內(nèi)和地面流程中注入乙二醇防凍堵劑。經(jīng)試驗,確定注入量為10 kg/h時效果較好。
圖4 產(chǎn)能測試階段地面流程示意圖
圖5 定產(chǎn)試采階段改進后的地面流程示意圖
圖6 試采時向除砂器砂筒內(nèi)倒入乙二醇照片
圖7 試采時用三相分離器針閥二級節(jié)流降壓照片
以上幾項預防工作的開展,使得該井在定產(chǎn)試采階段沒有發(fā)生水合物凍堵,資料錄取完整、連續(xù),定產(chǎn)試采施工順利完成。
在試氣過程中,防止水合物生成和解凍有兩種途徑:一是控制熱力學參數(shù),使其不生成水合物或已生成的水合物發(fā)生分解;二是用表面活性劑改變水合物的聚集狀態(tài)或管壁性質(zhì),使生成的水合物不易結(jié)塊或難以黏附管壁[11]。因此要想法破壞掉了水合物形成的條件,具體包括壓力條件、溫度條件以及濕度條件。在這幾個條件中,壓力條件和溫度條件符合氣態(tài)方程關系,在壓力降低的情況下,會使氣體吸熱,對此壓力降幅大小應匹配于加熱情況[12]。
SS103H井定產(chǎn)試采階段能夠在沒有發(fā)生水合物凍堵的情況下順利完成,其主要措施在以下幾個方面。
1)在地面試氣流程中加入加熱爐和保溫管線。利用鍋爐車對地面流程保溫管線進行保溫,并將加熱爐內(nèi)及分離器水柜內(nèi)的水加熱至85 ℃,保證井內(nèi)流體在開井后產(chǎn)生壓降時能夠吸收足夠量的熱量,同時在多級降壓時進行多級加熱[13]。目的就是讓管線內(nèi)流體的溫度一直高于水合物形成的臨界溫度,破壞水合物形成的低溫條件。
2)采用油嘴管匯、分離器二級節(jié)流降壓,提高油嘴管匯下游與分離器之間的壓力至10 MPa, 使壓力不能迅速下降,破壞水合物形成的壓力條件。
3)在井口和油嘴管匯上游處注入乙二醇防凍堵劑、向除砂器砂筒內(nèi)倒入乙二醇防凍堵劑至出氣口位置,改變水合物的聚集狀態(tài)和管壁性質(zhì),使水合物不易生成和難以黏附管壁。
在定產(chǎn)試采施工中,用小油嘴試氣時,會因為多次產(chǎn)生水合物堵塞管柱及地面流程,給操作人員和設備帶來了較高的安全風險。因此建議在以后的定產(chǎn)試采井中應做到以下幾個方面。
1)施工前做好地面保溫工作,油嘴管匯上、下游各連接兩根保溫管線。施工時用鍋爐車對保溫管線持續(xù)保溫。如果出現(xiàn)地面流程凍堵,則需要地面關井,泄壓后用鍋爐車刺地面流程凍堵處,直至刺通方可繼續(xù)施工。
2)產(chǎn)能測試降壓清液施工時,如果直接用小油嘴試氣,極易因高壓低產(chǎn)而增加保溫難度,造成管柱及地面管線凍堵。應先采取選用偏大油嘴尺寸控制放噴[14],然后用油嘴尺寸從大到小逐級降產(chǎn)降壓的方案。先用大尺寸油嘴控制放噴,降低井內(nèi)壓力,待井底積液返出或?qū)⒕谉崃客ㄟ^天然氣流動傳遞到地面流程后,再逐級調(diào)小油嘴尺寸至設計要求。
3)在定產(chǎn)試采施工時,在二級節(jié)流降壓的基礎上,進行三級節(jié)流降壓。即油嘴管匯使用固定油嘴進行一級節(jié)流;關小加熱爐進口針閥控制油嘴管匯下游和加熱爐之間的壓力至15 MPa,進行二級節(jié)流;關小三相分離器進口盤管針閥控制加熱爐和分離器之間的壓力至8 MPa,進行三級節(jié)流。讓流經(jīng)加熱爐和分離器盤管內(nèi)的井下流體充分吸收加熱爐和分離器水柜內(nèi)的溫度,使地面流程整體溫度由零下提高至零上,以達預防水合物形成的目的。
4)從井口采氣樹針閥和油嘴管匯上游數(shù)據(jù)頭處,持續(xù)向地面流程中注入乙二醇防凍堵劑,抑制水合物的聚集和黏附管壁,注入量由現(xiàn)場實際情況而定;向除砂器砂筒內(nèi)倒入乙二醇防凍堵劑至出氣口位置,保持砂筒浸泡在乙二醇中,防止砂筒內(nèi)形成水合物,避免堵塞除砂器。
5)施工中若出現(xiàn)井筒內(nèi)或井口凍堵,可用向油管內(nèi)擠注熱水并配合鍋爐車刺井口的方法解堵;若油管內(nèi)完全被水合物堵塞,無法擠注熱水,可改用套管擠注法。擠注熱水的時間和排量須根據(jù)現(xiàn)場實際情況而定。
SS103H井定產(chǎn)試采施工的順利完成,為今后在深層氣井高壓低產(chǎn)定產(chǎn)試采施工中,處理水合物凍堵和預防水合物形成積累了一定的施工經(jīng)驗:
1)提前介入設計[15],在設計階段對施工井的壓力和環(huán)境溫度進行凍堵預判,選擇合理的地面試氣流程,并制定合理的工作制度。
2)做好各項預防工作,準備好保溫設備和保溫車輛以及足量的防凍堵劑和熱水。
3)采用油嘴尺寸由大到小逐級降壓法,并結(jié)合二級或三級節(jié)流降壓法進行試氣施工。
水合物的預防處理措施不僅能夠保障試氣施工的順利進行,還確保了資料錄取的連續(xù)性,提高了資料的合格率,降低了施工人員的安全風險,并可節(jié)約處理凍堵施工成本約10萬元/d。該井預防水合物的措施和方法不僅能在深層氣井定產(chǎn)試采中應用,還可在深層氣井系統(tǒng)試氣中推廣應用。該方法目前已推廣應用10口井,均做到了一次性成功開井并順利施工,為慶深氣田的深入勘探開發(fā)打下了良好的基礎。