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漢鋼燒結(jié)固體燃料結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)踐

2019-07-16 13:32:08王志春何寶全王建鵬
山西冶金 2019年4期
關(guān)鍵詞:熔劑無(wú)煙煤燒結(jié)機(jī)

王志春, 何寶全, 王建鵬

(陜西鋼鐵集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724200)

燒結(jié)固體燃料成本在燒結(jié)礦加工成本中占比約30%~40%,降低燒結(jié)固體燃料成本是燒結(jié)降低加工成本的有效途徑。傳統(tǒng)的燒結(jié)固體燃料為焦末,為降低燒結(jié)固體燃料成本或資源受限,各鋼企均嘗試使用無(wú)煙煤代替部分焦末,無(wú)煙煤與焦末燒結(jié)性能存在差異,需采取適宜的措施來(lái)確保無(wú)煙煤在燒結(jié)的正常使用。

1 燒結(jié)配加無(wú)煙煤方案

1.1 焦末與無(wú)煙煤性能對(duì)比分析(見(jiàn)表1)

表1 焦末、無(wú)煙煤成分

從表1 可以看出:無(wú)煙煤灰分、硫分、固定碳較焦末低,揮發(fā)分、熱值較焦末高,無(wú)煙煤干基含稅價(jià)格較焦末低254 元/t。

通過(guò)對(duì)無(wú)煙煤成分及其性能分析:

1)無(wú)煙煤揮發(fā)分焦炭、煤類(lèi)物質(zhì)的燃燒速度,孔隙率及揮發(fā)分越高,燃燒速度越快,理論上無(wú)煙煤在燒結(jié)料層中燃燒速度要高于焦末,同時(shí)無(wú)煙煤揮發(fā)分高,揮發(fā)分在揮發(fā)氣化的過(guò)程中會(huì)形成氮氧化物,配加無(wú)煙煤勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)煙氣中NOx的升高。

2)無(wú)煙煤熱值6 675 cal/g,較焦末5 532 cal/g 高1 143 cal/g,但無(wú)煙煤燃燒速度高于焦末,燃燒產(chǎn)生熱量不能被燒結(jié)料層充分吸收,配加無(wú)煙煤后根據(jù)燒結(jié)過(guò)程情況調(diào)整燒結(jié)燃料配比。

3)焦炭/焦末為煤在焦?fàn)t內(nèi)在高溫條件下經(jīng)干餾而獲得產(chǎn)品,其質(zhì)硬而多孔,無(wú)煙煤與其相比強(qiáng)度相對(duì)較差,無(wú)煙煤在燒結(jié)破碎中容易破碎。

4)無(wú)煙煤硫含量0.41%,較焦末低0.37%,使用焦末有利于降低燒結(jié)煙氣的SO2含量,灰分較焦末低有利于提升燒結(jié)礦品位、降低容易消耗。

1.2 無(wú)煙煤配比方案

為降低燒結(jié)固體燃料成本,同時(shí)系統(tǒng)考慮燒結(jié)過(guò)程垂直燃燒速度的控制,燒結(jié)煙氣NOx的排放,燒結(jié)按固體燃料結(jié)構(gòu)執(zhí)行70%焦末+30%無(wú)煙煤。

1.3 配料結(jié)構(gòu)

配料結(jié)構(gòu)保證穩(wěn)定,配礦結(jié)構(gòu):45%巴西礦+55%澳礦,熔劑結(jié)構(gòu):65%熟料+35%生料。

2 燒結(jié)機(jī)過(guò)程參數(shù)

2.1 原燃料結(jié)構(gòu)

2.1.1 混勻礦配比

配加100%焦末和配加70%焦末+30%無(wú)煙煤期間,混勻礦配比均執(zhí)行:巴西卡粉25%+高硅巴粗20%+PB 粉40%+紐曼粉15%,見(jiàn)表2。

表2 含鐵原料成分 %

2.1.2 熔劑結(jié)構(gòu)(見(jiàn)下頁(yè)表3,表4)

從表3,表4 可以看出:配加100%焦末期間,熔劑熟料比例64%,配加70%焦末+30%無(wú)煙煤期間,熔劑熟料比例64.3%,熔劑結(jié)構(gòu)一致。

表3 熔劑質(zhì)量 %

表4 熔劑結(jié)構(gòu) %

2.2 過(guò)程參數(shù)控制(見(jiàn)表5)

表5 燒結(jié)機(jī)過(guò)程參數(shù)控制

1)因無(wú)煙煤水分較焦末低,同時(shí)其熱值較較高1 143 cal/g,配加30%無(wú)煙煤后,根據(jù)燒結(jié)機(jī)尾斷面、燒結(jié)礦質(zhì)量情況,配料室燃料配比降低0.1%。

2)配加30%無(wú)煙煤后燒結(jié)過(guò)程控制參數(shù)無(wú)明顯變化,燒結(jié)機(jī)廢氣溫度略有升高,主要原因?yàn)闊o(wú)煙煤燃燒速度高于焦末,產(chǎn)生熱量料層來(lái)不及吸收。

3)破碎工藝控制。針對(duì)無(wú)煙煤燃燒速度較焦末快、強(qiáng)度較焦末低的特性,燃料破碎采用先破后混的工藝,即將焦末、無(wú)煙煤?jiǎn)为?dú)破碎,破碎后的焦末及無(wú)煙煤在二次配料室兩個(gè)倉(cāng)里單獨(dú)儲(chǔ)存、配加。無(wú)煙煤強(qiáng)度低,破碎無(wú)煙煤的效率是破碎焦末的1.5 倍;在燃料破碎上,通過(guò)調(diào)整對(duì)輥、四輥間隙,適當(dāng)將無(wú)煙煤粒度控制較焦末粗,降低其燃燒速度[1],提升料層熱利用率。無(wú)煙煤親水性差,雖檢化驗(yàn)水分較焦末低,但在上料篩分過(guò)程中使用篩板篩孔為15 mm,篩板堵塞頻繁,崗位工清理勞動(dòng)強(qiáng)度增加。

3 燒結(jié)機(jī)指標(biāo)

3.1 產(chǎn)量、消耗指標(biāo)(見(jiàn)表6)

表6 燒結(jié)礦產(chǎn)量、消耗指標(biāo)

從表6 可以看出:

1)在生產(chǎn)較為穩(wěn)定的情況下,配加30%無(wú)煙煤期間,燒結(jié)礦日均產(chǎn)量12 074 t,較配加100%焦末12 052 t 增加22 t。

2)因燒結(jié)礦返礦率的降低,配加30%無(wú)煙煤期間燒結(jié)固體燃料消耗降低0.53 kg/t。

3.2 燒結(jié)礦質(zhì)量(見(jiàn)表7,表8)

表7 成品燒結(jié)礦的成分和堿度

表8 成品燒結(jié)礦強(qiáng)度及粒級(jí)

從表7,表8 可以看出:燒結(jié)配加70%焦末+30%無(wú)煙煤期間,燒結(jié)礦FeO 控制相對(duì)較高,達(dá)到9.3%,較使用100%焦末期間8.83%高0.47%;燒結(jié)礦強(qiáng)度無(wú)明顯變化:成品燒結(jié)礦強(qiáng)度從79.01%提升至79.17%,成品燒結(jié)礦強(qiáng)度由81.44%降低至81.34%;燒結(jié)礦>16 mm 粒級(jí)有所提升,成品燒結(jié)礦>16 mm粒級(jí)從69.08%提升至71.24%,槽下燒結(jié)礦>16 mm粒級(jí)從65.39%提升至69.01%。

3.3 燃料成本變化

2017 年12 月份,焦末干基含稅到廠(chǎng)價(jià)格1 576 元/t,無(wú)煙煤價(jià)格1 322 元/t,差價(jià)254 元/t,按此價(jià)格核算成本,配加100%焦末期間,燒結(jié)固體燃料成本為:1 576/1.17×62.88/1 000=84.70 元/t。配加30%無(wú)煙煤期間,燒結(jié)固體燃料成本為:1 576/1.17×39.42/1 000+(1 322/1.17×22.93/1 000)=79.01 元/t。

配加30%無(wú)煙煤后,燒結(jié)固體燃料成本降低84.70-79.01=5.69 元/t。

3.4 環(huán)保指標(biāo)(見(jiàn)表9)

表9 燒結(jié)煙氣排放指標(biāo) mg/m3

從表9 可以看出:配加30%無(wú)煙煤后,燒結(jié)氮氧化物質(zhì)量濃度從140~150 mg/m3升高至190~200 mg/m3,升高約50 mg/m3,在要求的300 mg/m3范圍內(nèi);SO2及顆粒物濃度無(wú)明顯變化,范圍內(nèi)。

4 結(jié)論

1)漢鋼燒結(jié)配加30%無(wú)煙煤后,燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量無(wú)明顯變化,配加期間燒結(jié)固體燃料成本降低了5.69 元/t。

2)配加30%無(wú)煙煤后,燒結(jié)煙氣氮氧化物質(zhì)量濃度從140~150 mg/m3升高至190~200 mg/m3,在要求的300 mg/m3范圍內(nèi),燒結(jié)各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)均在要求范圍內(nèi)。

3)無(wú)煙煤揮發(fā)分較焦末高,燃燒速度高于焦末,無(wú)煙煤粒度控制要略粗于焦末;無(wú)煙煤及焦末應(yīng)實(shí)施先破后混的工藝,便于區(qū)別控制無(wú)煙煤及焦末粒度。

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