陶世杰
中國石油大港油田分公司第三采油廠 (河北 滄州 061023)
躺井是指正常生產的油井出現(xiàn)停產或減產(上修前3 d的平均液量低于正常液量的75%),需要停井進行維護恢復(不包括因措施上修的)。
短周期井是指生產周期小于200 d的需要維護作業(yè)恢復的停產井;作業(yè)后因生產不正常導致返工作業(yè)的井也視為短周期井。
控躺井工作是所有的油田開發(fā)面臨的一項重要工作。第三采油廠是中國石油大港油田分公司下屬的集采、注、輸為一體的綜合性油氣生產單位。油藏埋深在 2 500~3 500 m,平均泵掛 1 900 m,超過三分之一的井最大載荷超過90 kN,交變載荷超過50 kN,油層溫度在80~120℃,礦化度高達20 000~40 000 mg/L,井液對桿管腐蝕大;并且面臨著成本壓力增大,新桿管投入不足,控躺井工作難度逐年加大。針對這一問題,第三采油廠從管理和技術入手,通過整合資源、深挖細節(jié),實現(xiàn)了躺井率逐年降低。
針對控躺井工作面臨的問題,第三采油廠針對工作中的每一個環(huán)節(jié),進行了深入細致的分析,不斷創(chuàng)新、調整、完善。
即一井一考核、一井一分析、一井一措施。要求作業(yè)區(qū)對每一口作業(yè)井和簡化撈桿井都要組織相關技術人員深入現(xiàn)場分析,剖析造成躺井的深層次原因,追根溯源,并研究制定出有針對性的防范措施,從細節(jié)上把造成躺井的可控制因素降低。
“三級”指采油廠級、采油作業(yè)區(qū)級、采油管理站級;“四類”指季度、月度、周度及日常。從員工、管理站、作業(yè)區(qū)、采油廠等層面上全面推動油水井動態(tài)分析工作,進一步提升員工分析水平,提高精細護理水平。
1)日分析。明確要求基層崗位員工,嚴格執(zhí)行采油廠管理作業(yè)文件《“三級四類”油藏動態(tài)分析工作實施辦法》中的“生產參數(shù)”及“工藝參數(shù)”變化波動范圍,超出規(guī)定范圍必須及時分析。
2)周度分析?;鶎诱咀孕薪M織進行周度分析,并將分析記錄上傳到《班站管理系統(tǒng)》備查。
3)月度分析。作業(yè)區(qū)每月組織各基層站進行月度分析,并保留分析的相關材料與記錄。
4)組織開展季度油水井生產動態(tài)分析競賽。第三采油廠在每個季度的末月都組織開展基層員工油水井生產動態(tài)分析競賽,對競賽中產生的優(yōu)秀選手進行獎勵。通過競賽,進一步提高了基層員工發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的能力,提升了油水井護理水平。通過競賽,員工的油水井分析水平較以往有了較大程度的提高。分析人員熟知了所管油水井的生產參數(shù)、生產情況,能夠針對生產中出現(xiàn)的問題進行分析,并提出有針對性的工作措施。每年參與分析的員工人數(shù)覆蓋率在80%以上。
油水井護理工作實施采油廠、采油作業(yè)區(qū)和基層站的三級管理體系。
1)基層站負責制定護理措施并審報與落實,負責填寫油水井管理手冊、錄取各項基礎資料、進行生產變化分析。
2)作業(yè)區(qū)負責A類井(日產油量大于8 t的抽油機井,日產油量大于10 t的電泵井)的審批,負責對護理措施落實情況進行全面的檢查監(jiān)督。
3)采油廠負責建立三級體系,進行立體管理;負責技術、理論、經驗的推廣交流;負責組織護理措施月度檢查和典型問題治理;負責相關管理機制的研究、制定。組織工藝研究所、地質研究所及修井管理中心及各作業(yè)區(qū)管理人員、技術人員、資料員到采油廠通過《生產管理系統(tǒng)》進行護理措施月度集中聯(lián)合檢查。
通過以上措施使發(fā)現(xiàn)問題的個數(shù)逐月下降,護理措施管理水平得到了提升。加強了油井的日常維護及護理措施的落實,對重點井、危險井、變化井充分利用自動化生產管理平臺加強跟蹤,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。通過精細護理延長危險井檢泵周期,提升油水井管護水平。
目前第三采油廠執(zhí)行控躺井考核政策,通過制定下發(fā)控躺井指標,每月對作業(yè)區(qū)進行考核,超1口井扣罰1 000元;減1口井獎勵1 000元。為強化短周期躺井責任意識,加強了短周期責任躺井的獎罰力度,對修井管理中心、產能建設部等職能部門,加強了短周期躺井的責任考核,并且要求考核到責任人。為鼓勵作業(yè)區(qū)撈桿工作,成功1口井獎勵1 000元。通過獎罰機制協(xié)助作業(yè)隊的調節(jié),調動了控躺井人員的積極性,進一步強化躺井的治理。
自2016年加強了電泵井的日常管理,建立電泵井日常生產情況匯報微信群,專門成立了電泵井管理領導小組,進一步細化電泵井的管理職責和管理內容,定期邀請電泵廠家技術人員召開電泵井總結分析會,對出現(xiàn)的質量問題、技術問題及時溝通并處理。嚴格執(zhí)行大小扁接頭的管理制度,通過以上措施,電泵井躺井率得到有效控制,從2008年的9.9%降至2018年的5.3%。
針對采油廠普遍存在的桿管腐蝕偏磨的現(xiàn)狀,第三采油廠通過細致的調研,引進了內襯管技術,制定了相關的管理辦法,規(guī)范內襯管施工作業(yè)現(xiàn)場操作與回收清洗制度,并引進管道內窺鏡探測技術,對內襯老化、損傷、結垢等情況進行判斷。目前,該技術在采油廠腐蝕、偏磨油井上應用了896井次,基本實現(xiàn)內襯全覆蓋,治理井生產周期由339 d延長至812 d,平均延長473 d。內襯管的規(guī)模使用,使腐蝕、偏磨井得到了有效治理。
針對桿管加大監(jiān)測力度,加強下井工具質量控制。嚴格執(zhí)行 《油井井下工具質量控制管理辦法》、《井下監(jiān)督管理辦法》等管理辦法的落實,規(guī)范入井工具使用,保證入井工具質量。強化監(jiān)督管理,提高作業(yè)質量,監(jiān)督人員嚴格職守,認真把關,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。要求對重點工序監(jiān)督到位率100%。針對油管絲扣漏失造成躺井頻發(fā)的突出問題,第三采油廠利用作業(yè)井的自動化監(jiān)控設備,組織對作業(yè)井入井管柱的施工質量進行現(xiàn)場跟蹤檢查,重點突出檢查規(guī)范使用油管絲扣油和油管小滑車的完好情況,重點工序施工質量、監(jiān)督人員值崗情況。每月組織現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時通報并整改,通過檢查推動使施工質量得到進一步提高。
通過以上各項工作的實施,躺井率得到了有效控制,并逐年降低,2018年更是達到了有史以來的最低點3.1%。在開井數(shù)不斷增加情況下(開井數(shù)從2008年的1 027口增加至2018年的1 240口),躺井數(shù)逐年降低,從2008年的873口降至2018年的455口,如圖1所示。
圖1 2008年至2018年開井數(shù)和躺井數(shù)對比
自2008年至2018年,平均年均減少躺井268口,平均每年減少修井作業(yè)費用6 700萬元以上,減少因躺井造成的產量損失7 500 t,有力的支援了原油上產任務的完成和成本控制。技術更新和強化過程管理,已成為控躺井的必由之路。
攝影/徐志武