段永祥
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石碌鐵礦不良地質(zhì)條件下主溜井施工技術(shù)
段永祥
(金誠信礦業(yè)管理股份有限公司,北京 100089)
石碌鐵礦主溜井設(shè)計(jì)井筒長度為300 m,凈直徑為4.5 m,井口設(shè)在?120 m水平。由于主溜井處于不良地質(zhì)環(huán)境下,施工難度較大。根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件,礦山采用反井鉆機(jī)施工主溜井,對施工過程的堵井事故進(jìn)行了有效處理,并采取了合理的錨網(wǎng)及鋼纖維砼井筒聯(lián)合支護(hù)技術(shù),較好地解決了不良地質(zhì)條件下主溜井的施工難題。
溜井;反井鉆機(jī);堵井處理;井筒支護(hù)
石碌鐵礦位于海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn),是我國最重要的富鐵礦石生產(chǎn)基地之一[1]。礦床以含鐵為主,并伴生有鈷、銅等多金屬,屬于受構(gòu)造控制的火山沉積?變質(zhì)類型。礦區(qū)自1957年投產(chǎn)以來,歷經(jīng)多年大規(guī)模的建設(shè)和生產(chǎn),露天開采資源已逐步枯竭。隨著深部礦產(chǎn)資源的持續(xù)發(fā)掘,礦山已于2017年正式由露天轉(zhuǎn)入地下開采。
主溜井是地下礦山礦石運(yùn)輸?shù)闹饕ǖ?,?yīng)優(yōu)先布置在礦量集中,運(yùn)輸條件好,且?guī)r層穩(wěn)固的地段[2?3]。石碌鐵礦2#主溜井設(shè)計(jì)井筒凈直徑為4.5 m,井口標(biāo)高為?120 m,井底標(biāo)高為?420 m,其中?360 m以下為上部礦倉及破碎硐室。由于礦區(qū)富礦及周邊圍巖巖層極為破碎,存在大量斷層、破碎帶等不良地質(zhì)條件,因此礦山將主溜井布置在巖層穩(wěn)固性相對較好的貧礦地層中。然而,由于巖層的局部破碎及高地壓作用,在施工過程中仍出現(xiàn)塌方、堵井等事故[4?5]。因此,為實(shí)現(xiàn)礦區(qū)地下開采的順利投產(chǎn),對不良地質(zhì)條件下主溜井的高效施工具有重要意義。
根據(jù)現(xiàn)場特殊情況,本文主要介紹反井施工、堵井處理及井筒支護(hù),其他施工工藝大部分同礦山井下盲豎井施工。
根據(jù)現(xiàn)場工程地質(zhì)條件,礦山采用反井鉆機(jī)施工溜井。由于井筒巖石條件、巖層應(yīng)力等原因,反井導(dǎo)孔合計(jì)施工2次。
第一次反井導(dǎo)孔施工時(shí),存在的主要難點(diǎn)是導(dǎo)孔不反水、導(dǎo)孔易偏斜和卡鉆,施工導(dǎo)孔長181 m時(shí)合計(jì)遇到2處破碎帶,第一處破碎帶為54~85 m段,在反井施工該段時(shí)采取水泥單液漿對導(dǎo)孔進(jìn)行注漿處理,注漿長度約30 m,待水泥漿凝固以后再次下放鉆桿施工導(dǎo)孔,在施工至181 m時(shí)再次出現(xiàn)破碎帶,施工難點(diǎn)同樣是不反水,準(zhǔn)備提升鉆桿時(shí)出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,最終提升20 m時(shí)鉆桿全部卡死,無法進(jìn)行提升,鉆桿161 m長全部卡在導(dǎo)孔內(nèi),致使后期井筒刷擴(kuò)時(shí)必須同步拆除井筒內(nèi)的反井鉆桿,增加了施工刷擴(kuò)難度。
考慮到第一次反井鉆桿問題,第二次反井導(dǎo)孔施工時(shí),偏離設(shè)計(jì)井中位置1.2 m處進(jìn)行施工,施工難點(diǎn)和相關(guān)的處理方法同第一次,且需控制導(dǎo)孔偏斜,防止和第一次的導(dǎo)孔貫通。通過對導(dǎo)孔進(jìn)行測斜分析,結(jié)果符合反井施工偏斜率要求。
2#主溜井揭露的地層主要為白云巖、透輝透閃石化白云巖夾斷層間破碎花崗巖。堵井部位的巖石為透灰透閃石化白云巖,風(fēng)化后剝落成大塊堵住導(dǎo)井。
在2#主溜井人工刷擴(kuò)至設(shè)計(jì)位置段共計(jì)32 m時(shí),發(fā)現(xiàn)主溜井下部1.4 m直徑反井鉆機(jī)擴(kuò)孔堵塞,現(xiàn)場堵塞情況見圖1。通過對堵塞區(qū)進(jìn)行爆破處理,采用上部懸吊炸藥包至堵塞位置進(jìn)行爆破的方式,單次最大裝藥15 kg,爆破后在導(dǎo)井底部觀察,無明顯掉渣現(xiàn)象。采用鉆孔電視對堵井情況進(jìn)行了視頻錄像,確定堵井位置上表面離井口約79 m,堵井位置上部垮塌段約15 m,最大垮塌寬度超過4 m,同時(shí)存在較多大塊浮石及一組傾角較大的斷層構(gòu)造帶。
本次溜井堵井處理使用108 mm×4 mm無縫鋼管作為套管下放至塌方區(qū),孔內(nèi)地質(zhì)鉆機(jī)鉆進(jìn)的方式進(jìn)行處理。為了能夠盡量穩(wěn)定鉆桿,在鉆桿底部及中間架設(shè)穩(wěn)固設(shè)施。
圖1 現(xiàn)場堵塞情況
(1) 將吊盤下放至工作面,人員用吊盤鋼格柵結(jié)構(gòu)的下層盤作為工作平臺進(jìn)行操作,無縫鋼管上安設(shè)吊耳,使用穩(wěn)車通過法蘭連接下放。
(2) 搭設(shè)鉆機(jī)工作平臺,使用[20a靠背對焊槽鋼作為主梁,Φ20 mm螺紋鋼,=2 m,外露長度0.5 m,作為生根錨桿固定鋼梁,鋪設(shè)10 mm厚鋼板。搭設(shè)工作平臺過程中,對無縫鋼管套管上段,使用Φ20 mm螺紋鋼作為連接筋將鋼管與橫梁搭接牢固。
(3) 地質(zhì)鉆機(jī)采用KY6075型地質(zhì)鉆機(jī),鉆機(jī)鉆桿直徑60 mm,鉆頭使用特制加工的螺旋鉆頭。地表將地質(zhì)鉆機(jī)盡可能解體,使用絞車下放;下放油管時(shí)對油管進(jìn)行捆綁,使用吊桶下放。架設(shè)地質(zhì)鉆機(jī),鉆機(jī)架設(shè)時(shí)進(jìn)行孔位調(diào)整,使鉆機(jī)鉆孔位于108 mm鋼套管之內(nèi),盡量避免鉆桿下放過程中對套管的磕碰,架設(shè)結(jié)束,對鉆機(jī)支架上下進(jìn)行固定,確保鉆機(jī)穩(wěn)固。
(4) 準(zhǔn)備工序到位后邊鉆邊下掘,施工過程中鉆速逐漸增大。專人負(fù)責(zé)記錄鉆桿根數(shù),鉆機(jī)操作手對鉆進(jìn)情況進(jìn)行預(yù)估,如進(jìn)入空區(qū),記錄空區(qū)長度及空區(qū)位置;如處理通則停止鉆進(jìn),渣石滑落結(jié)束后,拆除鉆桿及套管。
(5) 經(jīng)過長達(dá)5個(gè)月地質(zhì)鉆機(jī)鉆孔處理,最終成功鉆通11 m堵井區(qū)域段,在鉆孔過程中遇到卡鉆、鉆進(jìn)速度過慢、鉆孔偏斜、現(xiàn)場移位鉆孔等施工難點(diǎn),通過套管對鉆孔區(qū)域進(jìn)行注漿處理,前后合計(jì)注漿5.25 t,注漿之后為后序施工帶來利弊,利是鉆進(jìn)質(zhì)量較好,弊是整個(gè)堵井的區(qū)域連接成整體,給爆破處理帶來困難。
(6) 在鉆孔鉆通之后,準(zhǔn)備一根6.5 mm鋼絲繩前端掛設(shè)一根直400~500 mm鐵件,從套管及鉆桿內(nèi)穿6.5 mm鋼絲繩至井底,?360 m井底硐室外人員觀察鋼絲繩是否穿過堵塞區(qū)域至井底,待確定穿過之后通過現(xiàn)場電話聯(lián)系提升鋼絲繩,同時(shí)?120 m井口提升人員做好提升長度標(biāo)記,特別是控制提升速度和受力點(diǎn)明顯變化時(shí)的長度,待標(biāo)記確定堵井下口位置之后,再次下放鋼絲繩至井底準(zhǔn)備提升自制炸藥桶,炸藥桶上下口小中間大,底部割有小口便于導(dǎo)爆索和起爆電纜通過,炸藥量每次控制在6 kg左右,起爆采用雙響連接,同時(shí)對提升鋼絲繩利用廢舊膠皮做好相應(yīng)的保護(hù),減少爆破對鋼絲的破壞。因前期堵井鉆孔注漿結(jié)塊,第一次爆破效果甚微,通過多次提升爆破處理,最終疏通堵井區(qū)域。
(7) 在疏通堵井之后立即下放一根28 mm提升鋼絲繩在鉆孔內(nèi),便于處理再次堵井。第一次堵井處理完成以后,上部恢復(fù)刷擴(kuò)施工,因堵井區(qū)域極其破碎,再次發(fā)生井壁垮塌大塊堵井,處理通過導(dǎo)孔內(nèi)預(yù)留28 mm鋼絲繩提升炸藥一次處理疏通,再次疏通之后恢復(fù)刷擴(kuò)施工。
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際狀況及溜井服務(wù)年限,井筒掘進(jìn)先采用全斷面錨網(wǎng)支護(hù)后,再采用鋼纖維砼支護(hù)。噴砼厚度為150 mm,錨桿間排距為0.8 m×0.8 m,全長樹脂錨固,網(wǎng)片為1.5 m×1 m,網(wǎng)格為150 mm×150 mm。
井筒支護(hù)施工順序:反井鉆桿拆除:每施工3~5 m拆除一次,同時(shí)還需要進(jìn)行反井鉆桿固定防止偏斜在井筒之內(nèi);井筒掘進(jìn):嚴(yán)格控制眼距300~400 mm及裝藥量,減少對井壁原巖的破壞;井筒錨網(wǎng)支護(hù):一掘一支,直至垮塌段全部施工完成;開始鋼纖維砼 支護(hù)。
鋼纖維砼設(shè)計(jì)130 kg/m3鋼纖維,現(xiàn)場與混凝土同時(shí)攪拌,攪拌機(jī)設(shè)在井口,鋼纖維砼料通過靠壁掛設(shè)溜灰管及溜灰活節(jié)入模。施工過程當(dāng)中因鋼纖維含量較大,容易造成溜灰堵管,現(xiàn)場臨時(shí)進(jìn)行攪拌試驗(yàn),即減少每斗鋼纖維含量直至合適為止,相應(yīng)減少的鋼纖維通過吊桶下放至井筒吊盤上,下放鋼纖維量之前先對井筒現(xiàn)場斷面實(shí)測提前計(jì)算好每模澆筑量及鋼纖維用量,人工在澆筑時(shí)均勻拋灑在混凝土里面,同時(shí)采取振動棒振搗均勻。鋼纖維砼支護(hù)段全長31 m,模板采用3套組裝鋼模板,24 h滾班作業(yè),完成全部31 m/876.43 m3鋼纖維砼澆筑,消耗鋼纖維113.94 t。
通過錨網(wǎng)與鋼纖維砼聯(lián)合支護(hù),主溜井井筒穩(wěn)定性得到很大改善,保證了礦山的正常生產(chǎn)。
根據(jù)石碌鐵礦工程地質(zhì)條件,對不良地質(zhì)環(huán)境下主溜井的施工難題進(jìn)行了系統(tǒng)分析和處理。針對反井施工時(shí)導(dǎo)孔不反水、導(dǎo)孔易偏斜和卡鉆等問題,采取水泥砂漿對導(dǎo)孔進(jìn)行注漿處理,待水泥漿凝固后順利施工導(dǎo)孔。同時(shí),對主溜井人工刷擴(kuò)過程中遇到的破碎帶井壁垮塌堵井事故提出了有效的解決方案。為防治不良地質(zhì)環(huán)境下主溜井井壁失穩(wěn)破壞,提出了錨網(wǎng)及鋼纖維砼井筒聯(lián)合支護(hù)技術(shù)?,F(xiàn)場實(shí)踐證明,本文提出的不良地質(zhì)條件下主溜井施工技術(shù)是可行的,可為類似工程地質(zhì)條件的主溜井施工提供借鑒。
[1] 郭 雄.石碌鐵礦炮孔破壞原因及應(yīng)對措施[J].采礦技術(shù),2016, 16(5):60?62.
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(2018?09?05)
段永祥(1968—),男,甘肅金昌人,工程師,主要從事金屬礦山井下現(xiàn)場生產(chǎn)技術(shù)和管理,Email:3203358126@qq.com。