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某公司煤氣合成天然氣甲烷反應(yīng)器的失效事故分析及預(yù)防措施

2019-07-10 12:33:46金云海鄒章雄袁細強劉順勤
煤炭加工與綜合利用 2019年5期
關(guān)鍵詞:列管管板冷卻水

金云海,鄒章雄,袁細強,劉順勤

(1.云南省特種設(shè)備安全檢測研究院,云南 昆明 650100;2.曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心,云南 曲靖 655000)

近年來我國對焦化和冶煉行業(yè)實施準入制度,使焦爐煤氣的綜合利用成為煉焦企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵[1]。煤氣合成天然氣的基本流程是煤氣凈化—水煤氣變換—甲烷化[2]。甲烷化是強放熱反應(yīng)體系,反應(yīng)放熱量大,操作溫度高,必需及時從反應(yīng)器中取走熱量,控制反應(yīng)溫度,才能保證反應(yīng)器正常運作[3-4]。外冷列管式反應(yīng)器由于具有溫差和壓降小,濃度分布較均勻等特點,被許多清潔能源企業(yè)優(yōu)先選用[5-6]。但由于受熱脹冷縮等因素影響,對外冷列管式反應(yīng)器的制造和運行操作提出了更高的要求[7]。

1 事故概況

2018年11月20日,某公司甲烷反應(yīng)器發(fā)生失效事故,截止發(fā)生事故時共運行了約80 d,由于沒有備用設(shè)備,導致停產(chǎn)近2個月才恢復運行,給公司帶來極大的經(jīng)濟損失和社會負面影響。公司根據(jù)所造成的經(jīng)濟損失和停運時間認定這次事故為特大設(shè)備事故。該公司甲烷反應(yīng)器屬于Ⅱ類壓力容器,其結(jié)構(gòu)示于圖1。根據(jù)設(shè)計資料,該甲烷反應(yīng)器管板和列管材質(zhì)均為15CrMoR,外筒材質(zhì)為Q345R;管板厚度18 mm,列管規(guī)格為φ34 mm×3.5 mm,具體設(shè)計參數(shù)見表1。

表1 某公司甲烷反應(yīng)器設(shè)計參數(shù)

運行過程中,甲烷反應(yīng)器部分列管在管板角焊縫位置拉斷,見圖2、圖3,外冷水蒸汽沿斷縫進入后與凈化煤氣混合,沿列管向下?lián)p壞列管內(nèi)催化劑,導致整個反應(yīng)器失效。

圖1 某公司甲烷反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意

圖2 管板角焊縫示意

圖3 現(xiàn)場斷口

2 事故后試驗分析

2.1 光譜分析試驗

對列管和管板進行光譜分析(分析部位見圖3,角焊縫因面積太小,現(xiàn)場不能做光譜分析),由表2所示試驗結(jié)果可知,列管和管板合金成分與15CrMo材質(zhì)相似,與設(shè)計資料相符。

表2 甲烷反應(yīng)器列管和管板光譜分析結(jié)果*

*試驗結(jié)果顯示,管材和板材均與15CrMo成分相近。

2.2 硬度試驗

對列管熱影響區(qū)、焊縫及管板進行硬度試驗,試驗結(jié)果見表3。由表3可知,0°區(qū)域和270°區(qū)域列管硬度部分偏高(設(shè)計要求硬度低于220HB)?,F(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),已斷裂的列管硬度均偏高。

2.3 金相試驗

對管板角焊縫及列管取樣進行金相分析,其金相組織如圖4和圖5所示(放大300倍)。從圖中可以看出,角焊縫組織為粒狀貝氏體和塊狀鐵素體,熱影響區(qū)組織為鐵素體和低碳馬氏體,并存在少量粒狀貝氏體,越靠近焊縫,粒狀貝氏體增多;母材組織為鐵素體和塊狀珠光體。經(jīng)金相試驗,出現(xiàn)斷口的列管熱影響區(qū)均超過列管壁厚的一半。

表3 某公司甲烷反應(yīng)器不同區(qū)域列管和管板硬度測試結(jié)果

圖4 管板角焊縫金相組織圖像

圖5 列管樣金相組織圖像

3 實驗結(jié)果綜合分析

通過試驗發(fā)現(xiàn),管板及列管成分與15CrMo相似,不存在異種鋼焊接現(xiàn)象,符合設(shè)計要求。硬度檢測發(fā)現(xiàn)0°區(qū)域和270°區(qū)域部分列管硬度偏高,而冷卻水出入管恰好布置在0°~270°區(qū)域之間?,F(xiàn)場統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),硬度偏高的列管伸出管板比較短,受焊接熱影響,而且斷管的硬度均偏高。金相檢驗結(jié)果說明,管板角焊縫焊接對列管組織影響比較大,斷管的熱影響區(qū)超過列管壁厚的一半,而熱影響區(qū)金相組織主要為鐵素體和低碳馬氏體。

通過以上分析可知,該公司甲烷反應(yīng)器失效事故主要誘因是結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,冷卻水出入口設(shè)計在甲烷反應(yīng)器同側(cè),導致該側(cè)和另一側(cè)溫差較大,熱脹冷縮不均勻,冷卻水出入口側(cè)受到拉應(yīng)力作用;次要誘因是制造焊接方面,部分管板角焊縫在焊接過程中焊接線能量過大,導致列管熱影響區(qū)較大,由于熱影響區(qū)存在粗大的馬氏體組織,存在淬硬傾向,從而導致熱影響區(qū)域韌塑性顯著降低。

甲烷反應(yīng)器由于結(jié)構(gòu)設(shè)計原因,在使用過程中上管板不同區(qū)域溫差變化較大,導致熱脹冷縮差異比較明顯,其應(yīng)力剛好在管板角焊縫熱影響區(qū)最集中,導致受拉應(yīng)力一側(cè)的角焊縫熱影響區(qū)較嚴重的列管在熱影響區(qū)部位拉斷,冷卻水蒸汽沿斷口竄入,與煤氣混合后沿列管流動,與催化劑接觸后使催化劑失效,從而導致設(shè)備失效事故的發(fā)生。

4 事故預(yù)防措施

4.1 優(yōu)化甲烷反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計

甲烷化反應(yīng)器冷卻水出入口布置在同側(cè),導致該側(cè)冷卻效果較好,列管溫度較低,另一側(cè)冷卻效果較差,熱脹冷縮更明顯。由式(1)、式(2)和式(3)可知,甲烷化反應(yīng)劇烈放熱[2-6],由于兩側(cè)冷卻介質(zhì)帶走熱量不同,使冷卻水出入口側(cè)管板角焊縫處受拉應(yīng)力作用,而另一側(cè)則受到壓應(yīng)力作用[8]。因此,冷卻水出入口應(yīng)布置在甲烷反應(yīng)器的兩側(cè),甚至可以把冷卻水出口布置在4個方位,以達到均勻冷卻的效果[9]。

CO甲烷化反應(yīng):

CO+3H2CH4+H2O,△HR=-206.4 kJ/mol

(1)

CO變換反應(yīng):

CO+H2OCO2+H2,△HR=-41.5 kJ/mol

(2)

CO2甲烷化反應(yīng):

CO2+4H2CH4+2H2O,△HR=-164.9 kJ/mol

(3)

筒體上安裝膨脹節(jié),雖釋放了甲烷反應(yīng)器整體熱脹冷縮所產(chǎn)生的部分應(yīng)力,卻加劇管板角焊縫之間受到因熱脹冷縮差異而產(chǎn)生的應(yīng)力差,受拉應(yīng)力側(cè)薄弱的角焊縫更易遭受破壞。

設(shè)計時應(yīng)適當增加列管壁厚,使其扣除角焊縫熱影響區(qū)厚度后,仍有足夠的壁厚余量抵抗熱脹冷縮產(chǎn)生的拉應(yīng)力[10]。

列管上端填充瓷球長度應(yīng)低于冷卻水出口以下至少10 cm,即與連續(xù)冷卻區(qū)重疊長度10 cm以上,使甲烷化反應(yīng)熱能被有效帶走,降低熱脹冷縮量。

4.2 控制甲烷反應(yīng)器制造工藝

焊接管板角焊縫(圖2)時嚴格控制焊接工藝,適當減小列管熱影響區(qū)寬度[11]。由于列管是薄壁管,焊后冷卻速度較快,在列管熱影響區(qū)易產(chǎn)生脆硬的馬氏體組織,成為列管角焊縫的薄弱點。通過焊前預(yù)熱和采用小線能量焊接,可有效降低冷卻速度和焊接峰值溫度,防止馬氏體出現(xiàn)及晶粒長大。鉻鉬鋼焊后要在150~200 ℃條件下進行熱處理,可以有效消除焊縫、熔合區(qū)及熱影響區(qū)中擴散的氫,有利于防止再熱裂紋的產(chǎn)生,提高角焊縫及熱影響區(qū)的熱塑性[12-13]。

4.3 嚴格遵守甲烷反應(yīng)器現(xiàn)場操作與維保制度

甲烷反應(yīng)器使用單位應(yīng)該編制完善有效的操作與維護保養(yǎng)制度,操作人員培訓上崗并嚴格按制度操作維保,嚴禁超溫、超壓及超負荷運行,以延長甲烷反應(yīng)器的使用壽命。

應(yīng)先讓冷卻水正常循環(huán),再打開進料口進行甲烷化反應(yīng)。打開進料閥應(yīng)緩慢,使甲烷化反應(yīng)緩慢進行,以達到對列管進行預(yù)熱的效果,從而降低熱脹冷縮導致的管板角焊縫處應(yīng)力,避免角焊縫處斷裂事故的發(fā)生。

在運行過程中應(yīng)跟蹤觀察溫度計顯示值,發(fā)現(xiàn)溫度超標時,應(yīng)立即按操作規(guī)程采取應(yīng)急處理措施,避免甲烷化反應(yīng)溫度過高,導致反應(yīng)器失效。定期檢查物料管及冷卻水循環(huán)管上壓力表、安全閥、溫度計等安全裝置是否準確靈敏,并經(jīng)校驗合格后方可使用。

5 結(jié) 論

(1)事故后通過試驗可知,列管和管板材質(zhì)符合設(shè)計要求,但發(fā)生斷裂的列管硬度偏高,熱影響區(qū)超過列管壁厚的一半,受拉應(yīng)力作用時更容易破壞。

(2)冷卻水出入口設(shè)計在甲烷反應(yīng)器同側(cè),導致該側(cè)和另一側(cè)溫差較大,熱脹冷縮不均勻,冷卻水出入口側(cè)受拉應(yīng)力作用,所以列管斷裂主要集中在該側(cè)。

(3)甲烷反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計時冷卻水出入口應(yīng)布置在甲烷反應(yīng)器的兩側(cè),甚至把冷卻水出口布置在4個方位,以達到均勻冷卻的效果。

(4)優(yōu)化甲烷反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計、嚴格控制制造工藝并遵守設(shè)備現(xiàn)場操作和維保制度,可有效避免該類事故的發(fā)生。

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