王晨燕
(太原煤氣化 選煤分公司,山西 太原 030024)
太原煤氣化選煤分公司東河選煤廠(chǎng)是一座設(shè)計(jì)入選能力0.9 Mt/a的礦井型選煤廠(chǎng),入洗原煤屬易選煤,但煤質(zhì)特殊,低密度輕產(chǎn)物和高密度重產(chǎn)物占絕大部分,中間密度物含量很少,加之原煤內(nèi)灰低,使得精煤產(chǎn)品灰分始終偏低(8%~8.5%),灰分低于市場(chǎng)主流銷(xiāo)售產(chǎn)品灰分,導(dǎo)致精煤產(chǎn)品產(chǎn)率及洗選經(jīng)濟(jì)效益未能最大化。為此,需要進(jìn)一步展開(kāi)工業(yè)試驗(yàn)研究,通過(guò)優(yōu)化改進(jìn)洗選工藝來(lái)提高精煤產(chǎn)品灰分,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)率及經(jīng)濟(jì)效益的提升。
東河選煤廠(chǎng)分選工藝流程如圖1所示,原煤經(jīng)跳汰全級(jí)入洗后,跳汰精煤脫水篩篩下水經(jīng)過(guò)濃縮旋流器組分級(jí)后,底流經(jīng)過(guò)煤泥弧形篩和煤泥離心機(jī)脫水,完成末精煤回收;溢流進(jìn)入浮選,浮選精煤經(jīng)過(guò)壓濾脫水后摻入精煤,浮選尾煤通過(guò)濃縮機(jī)濃縮后,經(jīng)壓濾脫水完成尾煤泥回收;循環(huán)水進(jìn)行復(fù)用。東河選煤廠(chǎng)精煤產(chǎn)品由跳汰塊精煤(50~0.5 mm)、末精煤(0.5~0.3 mm)及浮選精煤(小于0.3 mm)三部分組成。
圖1 東河選煤廠(chǎng)工藝流程示意
東河原煤屬易選煤,內(nèi)灰低且可選性好(δ±0.1含量10%以下),特點(diǎn)是兩頭產(chǎn)品含量高,即:除了低灰精煤和高灰矸石外,中間密度產(chǎn)物很少。最近對(duì)東河煤礦原煤進(jìn)行的全級(jí)浮沉試驗(yàn)數(shù)據(jù)列于表1。
從表1可見(jiàn),原煤中小于1.4 g/cm3密度級(jí)灰分為6.01%,1.4~1.8 g/cm3中密度級(jí)產(chǎn)率僅有3.21%,小于1.8 g/cm3密度級(jí)灰分7.36%。顯然,洗精煤灰分的實(shí)際分選密度需要高于1.8 g/cm3,而當(dāng)前實(shí)際精煤分選密度為1.8 g/cm3左右。但在選煤廠(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐中,不能過(guò)分提高跳汰分選密度(大于1.8 g/cm3),試驗(yàn)證明,精煤含矸指標(biāo)最高能控制在2.5%~2.8%,灰分在8.0%~8.5%。若再提高精煤含矸指標(biāo),精煤灰分增加迅速,且難以控制生產(chǎn)穩(wěn)定的產(chǎn)品,可見(jiàn)主洗跳汰已無(wú)提灰空間[1]。如何進(jìn)一步提高精煤產(chǎn)品灰分,還需開(kāi)展試驗(yàn)分析與研究。
表1 東河煤礦原煤全級(jí)浮沉試驗(yàn)數(shù)據(jù)
2004年?yáng)|河選煤廠(chǎng)投產(chǎn)初期,因原煤中粒度小于8 mm的末煤灰分為9.52%,所以對(duì)于這部分粒級(jí)原煤采用不洗選直接篩分回收。近幾年,因原煤煤質(zhì)變化較大,對(duì)選煤廠(chǎng)進(jìn)行了技改,采用原煤不分級(jí)入洗。2018年原煤煤質(zhì)較好,對(duì)原煤重新進(jìn)行了篩分試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 東河煤礦原煤篩分試驗(yàn)分析
從表2可以看出,每個(gè)粒度級(jí)灰分均較高,未發(fā)現(xiàn)有較低灰分的粒度級(jí)存在。因此,借鑒初設(shè)的思路,設(shè)想從原煤中直接篩選出某個(gè)較低灰分粒度級(jí),使其不洗選而直接成為產(chǎn)品,以提高精煤產(chǎn)品灰分和產(chǎn)率的思路可以被排除[2-3]。
通過(guò)表2可知,原煤中每個(gè)粒度級(jí)質(zhì)量均較差,因此必須進(jìn)行洗選。目前主洗跳汰雖無(wú)提灰空間,還可通過(guò)嘗試提高末精煤回收率來(lái)提高精煤產(chǎn)品灰分。依據(jù)分級(jí)旋流器分選效率與底流口直徑成正比的關(guān)系[4],可以通過(guò)增大分級(jí)旋流器組的底流口直徑,以增加底流口排放量,減少溢流去浮選的入料量,從而回收損失于浮選環(huán)節(jié)的粗顆粒煤泥,進(jìn)而提升末精煤灰分和產(chǎn)率[5]。
選煤廠(chǎng)分級(jí)旋流器組為海王FX300-PUX14型,生產(chǎn)中使用8個(gè)小旋流器,6個(gè)停用,底流口直徑均為φ35 mm。通過(guò)對(duì)一個(gè)小旋流器底流口不斷更換為φ40 mm、φ45 mm、φ50 mm等工藝尺寸,觀察底流傘型情況及離心機(jī)是否有串水情況[6]。通過(guò)對(duì)比試驗(yàn),底流口選取φ50 mm的參數(shù)尺寸為最佳,可以滿(mǎn)足目前生產(chǎn)工藝需求。旋流器底流口工藝參數(shù)調(diào)整前后篩分試驗(yàn)分別見(jiàn)表3至表6。
從表3可知:旋流器分級(jí)底流中存在夾帶的高灰細(xì)泥,特別是小于0.075 mm的灰分高達(dá)56.56%,產(chǎn)率11.69%;0.075~0.125 mm的灰分為28.56%,產(chǎn)率14.71%;因此,脫除0.125 mm以下高灰細(xì)泥,是保證末精煤回收系統(tǒng)灰分穩(wěn)定的關(guān)鍵[7]。通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,增大分級(jí)旋流器組底流口直徑后(見(jiàn)圖2),底流中夾帶的(小于0.125 mm)高灰細(xì)泥含量降至20.90%,相比增大前降低了5.5%;同時(shí)底流中細(xì)粒級(jí)物料產(chǎn)率降低顯著,小于0.25 mm級(jí)降至37.75%,末精煤離心機(jī)產(chǎn)品中小于0.25 mm級(jí)降至20.21%。說(shuō)明增大底流口直徑后,分選效率提高,底流中粗粒度含量增加,細(xì)粒級(jí)和極細(xì)粒級(jí)含量減少[8-9]。與此同時(shí),離心機(jī)出料末精煤灰分有所增加,由原來(lái)的8.75%增大為10.12%,從而提高了末精煤產(chǎn)率。
表3 分級(jí)旋流器(底流口直徑φ35 mm)底流篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4 末精煤離心機(jī)出料篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)(分級(jí)旋流器底流口直徑φ35 mm)
表5 分級(jí)旋流器(底流口直徑φ50 mm)底流篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)
表6 末精煤離心機(jī)出料篩分試驗(yàn)數(shù)據(jù)(分級(jí)旋流器底流口直徑φ50 mm)
圖2 分級(jí)旋流器組底流口直徑(左:35mm,右:50mm)
分級(jí)旋流器組共有14個(gè)φ300 mm的小旋流器,選取其中的8個(gè)拆除φ35 mm底流口,更換為φ50 mm底流口,對(duì)比分析前后兩種末精煤產(chǎn)品篩分試驗(yàn)結(jié)果。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:增大底流口直徑后,末精煤產(chǎn)品中粗粒級(jí)產(chǎn)率顯著增加,底流夾帶的小于0.125 mm高灰細(xì)泥所占比例降低。這說(shuō)明增大底流口直徑,提高了分級(jí)粒度值,也減少了去浮選的溢流量。同時(shí),浮選入料平均粒度降低,也有益于浮選尾礦煤泥灰分的提升[10]。經(jīng)過(guò)3個(gè)月工業(yè)化實(shí)踐,總精煤灰分提高且穩(wěn)定在8.5%~9.5%,取得了較好的改造效果。
經(jīng)測(cè)算:末精煤灰分由8.75%提高到10.12%后,末精煤產(chǎn)率由5.80%提高到6.82%,提升了1.02個(gè)百分點(diǎn);浮選入料量相應(yīng)減少1.02個(gè)百分點(diǎn),按浮選精煤產(chǎn)率占本級(jí)50%計(jì)算,總精煤產(chǎn)率增加0.51%,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。按照東河選煤廠(chǎng)年入洗量70萬(wàn)t計(jì)算,總精煤產(chǎn)率增加0.51%,按精煤產(chǎn)品價(jià)格1 300元/t計(jì)算,工藝優(yōu)化后可增加收益464萬(wàn)余元。
東河選煤廠(chǎng)的原煤篩分和浮沉試驗(yàn)表明,通過(guò)提升跳汰分選密度實(shí)現(xiàn)提灰增產(chǎn)方法不可取,通過(guò)入洗前直接篩出某個(gè)粒度級(jí)成為產(chǎn)品來(lái)提灰增產(chǎn)的方法也不可行。而依據(jù)分級(jí)旋流器分選效率與底流口直徑成正比的關(guān)系,通過(guò)增大分級(jí)旋流器組底流口直徑,減少浮選入浮量,從而提升末精煤的灰分及產(chǎn)率。3個(gè)月的工業(yè)應(yīng)用實(shí)踐表明,總精煤灰分有所提高且穩(wěn)定在8.5%~9.5%,總精煤產(chǎn)率提高0.51%,取得了良好的綜合效益。