翟瑞乾
(山西蘭花科創(chuàng) 玉溪煤礦有限公司,山西 晉城 048214)
玉溪煤礦隸屬于山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司,位于山西省南部樊莊普查區(qū)東南部。玉溪選煤廠為煤礦配套選煤廠,設(shè)計生產(chǎn)能力2.40 Mt/a。設(shè)計選煤工藝為:80 ~13 mm塊煤采用重介質(zhì)淺槽分選機分選;13~6 mm末煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選;1~0.25 mm粗煤泥采用TPS分選;0.25~0 mm細煤泥采用濃縮+壓濾機+煤泥干燥聯(lián)合回收工藝;6~0 mm粉煤直接旁路,摻入末原煤銷售[1]。
玉溪煤礦為瓦斯突出礦井,采用一次采全高的綜采工藝,開采過程中會有夾矸層混入毛煤中,導致毛煤質(zhì)量差且不穩(wěn)定。隨著原煤質(zhì)量變差,塊煤中夾矸量大、灰分較高,無法滿足用戶需求,成為制約選煤廠擴大規(guī)模、提高效益的技術(shù)瓶頸。為此,必須對選煤廠塊煤分選工藝系統(tǒng)進行改造。為保證改造工程的順利實施,對改造的可行性進行了必要的研究。
玉溪煤礦煤質(zhì)為低中灰、特低硫、低中磷分、特低揮發(fā)分、高固定碳、特高熱值的無煙煤,具有熱穩(wěn)定性好、對CO2反應(yīng)性較弱、可磨性較差、灰軟化溫度較高、精煤回收率良好等特性。洗選后塊精煤可作氣化用煤和合成氨用煤;末精煤作為高爐噴吹和燒結(jié)用煤。末原煤可作優(yōu)質(zhì)動力用煤。玉溪煤礦原煤粒度組成見表1。
表1 原煤粒度組成
由表1可知,原煤中大于13 mm粒級的產(chǎn)率為47.92%,說明塊煤含量大,且大于13 mm各粒級產(chǎn)率隨粒度減小而降低;小于13 mm各粒級的產(chǎn)率無明顯變化規(guī)律;3~0.5 mm粒級產(chǎn)率較高,6~3 mm粒級產(chǎn)率較低;各粒級灰分無明顯變化規(guī)律。
原煤80~13 mm粒級浮沉試驗結(jié)果見表2。
由表2可知,原煤80~13 mm粒級中,1.4~1.5 g/cm3密度級含量最高,小于1.40 g/cm3密度級含量較高,小于1.50 g/cm3密度級含量達76%以上,灰分較低;1.6~2.0 g/cm3密度級含量??;大于2.0 g/cm3矸石含量變多。浮沉煤泥量不大,但灰分較本級原煤灰分高,說明矸石有泥化現(xiàn)象。
表2 原煤80~13 mm粒級浮沉試驗表
根據(jù)表2繪制的80~13 mm級原煤可選性曲線見圖1。
圖1 原煤80~13 mm粒級可選性曲線
由圖1可以看出,對于80~13 mm級原煤,當理論分選密度小于1.50 g/cm3時,δ± 0.1含量大于30%,屬于難選或極難選煤;當理論分選密度為1.50~1.70 g/cm3時,δ± 0.1含量在10%~20%,屬于中等可選煤;當理論分選密度為1.70~2.0 g/cm3時,δ± 0.1含量小于10.0%,屬于易選煤。
目前,國內(nèi)選煤廠使用的塊煤分選設(shè)備主要有動篩跳汰機、重介質(zhì)斜輪/立輪分選機以及重介質(zhì)淺槽分選機[2-3]。
動篩跳汰機主要依靠篩板在水中的跳動,是一種跳汰分選設(shè)備。其工藝簡單、耗水量小、生產(chǎn)成本低,但存在如下明顯的缺點[4-5]:
(1)對原煤水分有要求:若入洗原煤水分大,動篩跳汰機的洗水濃度在短時間內(nèi)會變得黏稠,造成分選效果變差。
(2)對原煤矸石量有要求:若原煤煤質(zhì)不穩(wěn)定,矸石含量突然變大,則動篩跳汰機的處理能力不能滿足要求。
(3)對操作人員有要求:由于動篩跳汰機自動化水平低,基本依靠司機操作,隨意性較大,難以提高分選效率。
該設(shè)備的分選粒級為300~25 mm,通常用于大塊煤的排矸,以機械方式代替人工手選,也不適合本礦原煤對洗選精度的要求。
重介質(zhì)斜輪/立輪分選機作為塊煤分選設(shè)備,具有分選粒級寬(300~13/6 mm)、分選精度高的特點。但近年來在我國已很少使用,主要原因在于其設(shè)備體積過于龐大,結(jié)構(gòu)復雜,提升矸石方式與動篩相同;另外,設(shè)備維護困難,不便于工藝布置,配套系統(tǒng)復雜,生產(chǎn)費用偏高;同時由于技術(shù)更新不足等原因,也影響了它的推廣使用。
重介質(zhì)淺槽分選機是專門用于處理塊煤的高效分選設(shè)備,近年來廣泛應(yīng)用于選煤廠的塊煤分選作業(yè)。淺槽分選機的分選原理是利用煤和矸石密度的不同,在相對靜止(非脈動水流)的重介質(zhì)懸浮液中自然分層。該設(shè)備具有以下特點[6-12]:
(1)具有重介質(zhì)選煤的優(yōu)點,分選效率高,分選粒度范圍寬(200~13 mm),自動化程度高,懸浮液密度可自動調(diào)節(jié)等。
(2)分選時間短,可減少矸石泥化現(xiàn)象,運行平穩(wěn),可以認為是相對靜態(tài)分選,避免了煤和矸石的擠壓碰撞,減輕了次生煤泥量,降低了煤泥水回收環(huán)節(jié)的負擔。
(3)循環(huán)介質(zhì)量小,塊煤入洗、脫介和回收較容易,介耗較低。
(4)噪聲小,事故率低,結(jié)構(gòu)簡單,易于操作和維護;易損件為刮板,更換方便;設(shè)備體積較小,廠房體積小,投資較低。
結(jié)合以上對三類設(shè)備性能的分析,由于玉溪選煤廠入選原煤中的矸石存在泥化現(xiàn)象,擬采用淺槽重介質(zhì)分選機對 80~13 mm粒級塊煤進行分選。
經(jīng)原煤預先分級篩分級,分級粒度為80 mm,篩上大于80 mm塊煤進入手選帶式輸送機進行檢查性手選揀雜后,破碎至小于80 mm摻入塊煤原煤。篩下小于80 mm原煤進入雙層原煤分級篩,上層為13 mm分級,下層3 mm脫粉。將原煤分成80~13 mm塊煤、13~6 mm末原煤和6~0 mm粉煤。80~13 mm塊原煤由帶式輸送機運至主廠房分選;13~6 mm末原煤可由帶式輸送機運至主廠房分選,也可運至末煤儲煤場儲存;6~0 mm粉煤由帶式輸送機運至末煤儲煤場儲存。
80~13 mm塊原煤進入塊煤脫泥篩進行預先脫泥(3 mm),篩上物料進入淺槽分選機分選,篩下物料進入塊煤煤泥水桶。塊原煤經(jīng)淺槽分選出塊精煤與塊矸石產(chǎn)品;塊精煤經(jīng)雙層脫介篩脫水脫介分級后,篩上80~13 mm塊精煤進入塊精煤膠帶,再經(jīng)分級篩分級為80~25 mm洗混中塊、25~13 mm洗小塊兩種產(chǎn)品;下層篩上13~1 mm淺槽末精煤經(jīng)轉(zhuǎn)載刮板輸送至中煤離心機進一步脫水,脫水后的產(chǎn)品進入混煤膠帶。塊矸石經(jīng)脫介篩脫水脫介后,直接進入矸石膠帶。
塊精煤脫介篩篩下合格介質(zhì)除小部分分流至塊煤稀介桶外,大部分返回塊煤合格介質(zhì)桶;塊矸石脫介篩篩下合格介質(zhì)返回塊煤合格介質(zhì)桶循環(huán)使用,篩下稀介質(zhì)與塊精煤篩下稀介質(zhì)以及分流的合格介質(zhì)自流到塊煤稀介桶,經(jīng)泵送至塊煤磁選機磁選;磁選精礦返回塊煤合格介質(zhì)桶,磁選尾礦自流至塊煤煤泥水桶。
采用重介質(zhì)淺槽分選機分選后,80~13 mm粒級塊煤總產(chǎn)率為39.35%,發(fā)熱量為26.65 MJ/kg。其中80~25 mm洗中快產(chǎn)率為29.87%,25~13 mm洗小塊產(chǎn)率為9.48%。數(shù)據(jù)表明,淺槽分選機可提高塊煤產(chǎn)量,實現(xiàn)企業(yè)效益最大化。
經(jīng)過對玉溪煤礦原煤性質(zhì)以及塊煤分選技術(shù)可行性的分析,最終采用重介質(zhì)淺槽分選機對80~13 mm粒級原煤進行分選,可以有效提高分選效率,降低矸石帶煤量。同時由于其自動化程度高,易操作和維護等特點,降低了工人勞動強度,改善了工作環(huán)境,增加了企業(yè)經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了節(jié)能減排。