張家強,張洪明
(包鋼煉鐵廠,內蒙古 包頭014010)
崗位人員需要定期進行設備巡檢。改造前一次混合崗位主要負責的設備有H1、H2 皮帶機和ZL1、ZL2、ZL3 皮帶機;混合機、制粒機2 臺、S1 皮帶機、油泵3 臺、加水泵等水箱附屬設施。隨著外來勞務人員清退,崗位清掃工作量增加,一次混合崗位主要負則H1、H2 皮帶機和ZL1、ZL2、ZL3 等5 條皮帶的清掃工作,同時還需要負責托輥、擋皮、分料器的維護工作。
從工藝調整來說,水分在燒結工藝中的主要起到制粒、導熱、潤滑、助燃的作用。水分控制的穩(wěn)定性對燒結礦的產(chǎn)質量指標有直接影響。水分控制大,透氣不均,局部夾生,產(chǎn)量與強度均降低。水分控制小,制粒效果差,垂速下降,產(chǎn)量降低。
因此,水分控制穩(wěn)定性越高越有利于使燒結過程得到強化,產(chǎn)品質量指標得到提升?,F(xiàn)階段水分控制流程為接到上料量和結構變更通知,記錄時間并查看水分,調整加水門開度,查看水分是否適宜,如果合適繼續(xù)觀察水分變化,不合適再次調整加水門開度。
通過分析該崗位人員情況、崗位安全生產(chǎn)的工作環(huán)境、工作強度以及影響燒結礦質量的工藝要求等,提出如下問題。
①如何在穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)下,實現(xiàn)自動水分控制,能否根據(jù)上料量變化實現(xiàn)自動調整加水量;②能否實現(xiàn)水分控制精度在設定值±0.2%;③自動狀態(tài)與手動狀態(tài)可根據(jù)需求進行切換,且切換過程不會影響水分控制穩(wěn)定性。
燒結原料水分波動,將會引起配料的波動。因為配料是按百分之百的濕料配入,按干料進行計算,各種原因的水分都是假定不變的,若原料的水分發(fā)生波動,必然會引起配料的波動,也會對混合料水分穩(wěn)定帶來影響?;旌狭霞尤胨堪凑铡耙砸换鞛橹?,配料室為輔,二混適當補充加足”[1]。二混加水只是對一混加水不足的補充。
一次混合的目的主要是混勻和加水潤濕,使混合料中各成分、粒度均勻分布,并使混合料水分達到二次混合要求,同時當使用熱返礦時,可以將物料預熱;二次混合除有繼續(xù)混合的作用外,主要任務是加強混合過程中的制粒,使細粒物料粘附在核粒子上,形成粒度大小一定的粒子。同時還有補充水分、通入蒸汽預熱任務,從而改善混合料粒度組成,使混合料在具有良好透氣性的情況下,保持最好的水分含量和必要的料溫,保證燒結料層具有良好的透氣性。一段式混合工藝在現(xiàn)代燒結工藝中基本不再采用。國內外燒結工藝為強化混合制粒,甚至增加了第三次混合機。
本次改造考慮3#燒結機正常工況下,實現(xiàn)自動加水功能,不考慮異常情況,比如放灰、啟車、事故狀態(tài)下變化料量等特殊情況。該套控制程序能夠實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定時的自動加水控制。 3#燒結機工藝系統(tǒng)為一段混合加水,沒有分段系統(tǒng),不存在多段混合分段調節(jié)功能,混合機加水量的多少必須一次調節(jié)成功,否則將會帶來生產(chǎn)質量事故。傳統(tǒng)應用PID 通過給水調節(jié)實現(xiàn)一段混合加水的水分閉環(huán)控制很難保證水分調節(jié)精度,系統(tǒng)擾動會造成水分波動較大,影響燒結礦質量,容易造成重大質量事故。
同一配料結構下,燒結過程所需水分為定值。假設物料原始帶入水分一定,則加入水量也一定,且加水量與混合料上料量之間呈線性關系。即:
加水量=(實測水分值-水分設定值)*上料量設定值
建立加水量與加水閥門開度的關系,通過自動程序則可實現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)下的水分自動控制。
經(jīng)過現(xiàn)場實際運行工況分析,系統(tǒng)為大滯后且影響水分調節(jié)因素較多,長期以來均是通過看水工現(xiàn)場用鐵鍬搓料,查看混合料水分大小。因此,如何解決大滯后過程控制問題以及如何解決料量、水分、水量之間的關系問題就是該系統(tǒng)要因。
針對該系統(tǒng)存在的主要問題,首先需要解決大滯后環(huán)節(jié)問題,基于現(xiàn)場看水工實際操作過程分析,調節(jié)周期較長,大約在5~6min,甚至10min 才根據(jù)水分值調節(jié)一次水量。系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)工況下,調節(jié)范圍較小。在加灰及變料情況下,才需要大幅調節(jié)水量。因此,采用傳統(tǒng)PID 單回路閉環(huán)控制無法滿足系統(tǒng)要求,通過對包鋼的新體系調研,對方采用三級混合,一混粗調,二混細調,工藝設備較本人所在工廠較為合理,對實現(xiàn)自動加水可借鑒度不高。要想解決該問題,必須找到能夠模擬看水工經(jīng)驗判斷操作過程的方法。
通過混合機出口水分儀實測混合料水分,正常情況下,若混合料水分在(6.8%~7.2%),正常控制設定在7.0%,加水量計算公式如下:加水量=(實測水分-水分設定值)*上料量設定值
實測水分:從水分超限開始計時,在90s(根據(jù)生產(chǎn)需要設定)內,每秒取一個值,做平均數(shù)
水分設定值:7.0%(根據(jù)生產(chǎn)需要設定)
上料量設定值:上料總量含返礦量
通過實測瞬時水量與調節(jié)閥開度,找出兩者的對應函數(shù)關系。再通過函數(shù)關系找出閥位與加水量的對應關系。這樣通過加水量找出對應閥位,手自動切換過程中,跟蹤當前閥位。
Y=0.571X+10(X:調節(jié)閥開度;Y:瞬時流量)
Z=X1+ X2(X1:當前調節(jié)閥開度;X2:換算閥位;Z:輸出調節(jié)閥開度)
開度(%)瞬時流量(m3/h)開度(%)瞬時流量(m3/h)開度(%)瞬時流量(m3/h)開度(%)瞬時流量(m3/h)13 15 12.5 11 12 10 18.8 19.7 18.6 14.9 17.7 16.3 8.9 18.3 16.6 17.3 29 35 15.4 21.6 20.2 20.8 27.6 30.4 13.9 32 30 30.5 28 25 18.9 30.4 28.3 29.5 27.5 26.6 21.1 10.1 10.8 10.6 16 17 24.03 16.18 16.88 16.7 20.5 21.1
該系統(tǒng)采用采樣控制實現(xiàn)了大滯后系統(tǒng)的控制要求?;緦崿F(xiàn)了單一混合機的自動加水功能。通過利用原有混合機出口水分儀、水量調節(jié)閥、流量計、手操器及浙大JX300 控制系統(tǒng)等現(xiàn)有設備的基礎上,通過采樣控制實現(xiàn)了3#燒結機正常工況下,混合機自動加水功能。經(jīng)過現(xiàn)場檢驗,系統(tǒng)調節(jié)功能能夠實現(xiàn)加灰等小范圍變料情況下的系統(tǒng)擾動。如果通過控制室崗位人員在變料情況下,實時改變水分設定值,也能很快達到調節(jié)要求。同時系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時的調節(jié)效果要明顯好于看水工的人為調節(jié)。針對系統(tǒng)的大滯后環(huán)節(jié),采用按周期采樣斷續(xù)控制的原理,在相鄰兩次采樣之間保持控制信號不變,直到下一個采樣控制周期信號到來,延時時間大于純滯后時間。這樣重復動作,逐步校正被控對象的偏差值。直到系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)。這種控制思想就是“控一控,等一等”,放慢控制速度,減少控制器過渡調節(jié)[2]。
改造后通過實際效果驗證,水分控制穩(wěn)定性較人工手動控制有大幅改善,水分控制精度可控制在中值±0.2%,有效提高了水分控制穩(wěn)定性。除配料除塵器放灰時間段外全部采用自動加水,每日運行時間約為23.5h,有效降低了崗位勞動強度,可使職工將更多精力投入設備巡檢及清掃工作中。此次3#燒結機混合機自動加水改造在充分利用原有設備的基礎上,結合現(xiàn)場看水工的實際操作情況,通過控制程序模擬手動人工判斷,實際運行效果較好,基本改變了燒結系統(tǒng)多年來由于工藝條件限制無法實現(xiàn)自動加水的現(xiàn)狀。