魏 然, 劉成杰
(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452;2.中海石油〈中國〉有限公司天津分公司,天津 300452)
渤中區(qū)塊位于渤海中部海域,其中渤中34油田區(qū)塊儲量非常豐富,探明石油地質(zhì)儲量達(dá)5027.13×104m3。BZ35-5-A井酸化投產(chǎn)后,初期自噴生產(chǎn)達(dá)到205 m3/d的產(chǎn)量(最高230 m3/d),后期遞減到50 m3/d左右,后由于井下出現(xiàn)問題,進(jìn)行了5次檢泵和4次酸化作業(yè),效果不佳,產(chǎn)量也逐年走低, 2016年9月酸化后啟泵未成功。分析認(rèn)為該井地層仍有產(chǎn)能,因此,需要對該井進(jìn)行綜合治理恢復(fù)產(chǎn)能。
為了完成地質(zhì)油藏恢復(fù)產(chǎn)能的目的,按照“一井一策”治理模式,分析每口井的產(chǎn)能潛力,制訂合理的方案,提高低產(chǎn)低效井開發(fā)效果[1]。該井實(shí)施治理的主要風(fēng)險(xiǎn)是東營組和沙河街組地層穩(wěn)定性差、易垮塌、易縮徑,近井地帶地層連通性差,該井儲層被污染的可能性大,恢復(fù)產(chǎn)能難度較大。為此制定了采用強(qiáng)抑制無固相鉆井液鉆進(jìn),裸眼井段下入打孔管,在打孔管內(nèi)電纜射孔的技術(shù)。在深部地層采用無固相鉆井液既要保證井壁穩(wěn)定性又要兼顧儲層保護(hù);在裸眼段不固井下入打孔管和在打孔管內(nèi)電纜射孔,規(guī)避了小井眼固井質(zhì)量不佳的風(fēng)險(xiǎn),同時增加了近井地帶的導(dǎo)流能力。這些技術(shù)在渤海均屬首次應(yīng)用。
1 BZ34-5-A井概況
BZ34-5無人井口平臺位于渤海南部海域渤中34構(gòu)造帶的南部,該區(qū)塊主要含油層段為沙河街組沙一段,目前共有BZ34-5-A井和BZ34-5-B井2口生產(chǎn)井。其中BZ34-5-A井基本數(shù)據(jù)見表1。
2006 年11 月9 日進(jìn)行了酸化作業(yè),平均日產(chǎn)液量59~82.6m3,11 月27 日啟泵開井生產(chǎn),初期日產(chǎn)油205 m3,含水2%,產(chǎn)量比較穩(wěn)定。
表1 BZ34-5-A井基本數(shù)據(jù)Table 1 Well BZ34-5-A basic data
2007 年4 月11 日至2008年3 月21 日期間自噴和起泵生產(chǎn),日產(chǎn)油量為120 m3左右,產(chǎn)量穩(wěn)定。
2009 年2 月5 日至2016年9月共進(jìn)行5次檢泵和4次酸化作業(yè),電泵機(jī)組檢泵周期短,產(chǎn)量逐年走低(見表2), 2016年9月最后一次酸化后,無法啟泵,最終停產(chǎn)。
表2 BZ34-5-A井修井記錄Table 2 Well BZ34-5-A workover record
BZ34-5-A井故障前產(chǎn)量比較穩(wěn)定,產(chǎn)油50 m3/d,說明儲層產(chǎn)能充足,出現(xiàn)一系列故障之后,該井產(chǎn)量逐漸下降,雖多次采取常規(guī)的檢泵和酸化作業(yè),仍沒有達(dá)到理想效果,必須采用其他治理方式,才有可能恢復(fù)產(chǎn)能。因?yàn)樵撈脚_已經(jīng)沒有剩余槽口可供利用,治理的方式還有大修和側(cè)鉆2種方式可以利用(見表3)。
表3 大修和側(cè)鉆方案對比Table 3 Comparison of overhaul and sidetracking
該井在前期修井過程中有扁電纜護(hù)罩、導(dǎo)流罩落井,大修時打撈難度極高,費(fèi)用不可控。如果采用大修作業(yè),需要打撈井下“落魚”。BZ34-5是無人井口平臺,場地十分有限,需要就位鉆井船,井下“落魚”打撈困難,打撈工期存在不確定性,按理想情況計(jì)算,需要19.75 d。且大修后解堵效果不明確,前期多次作業(yè)造成地層污染嚴(yán)重,因此,使用高日費(fèi)的鉆井船進(jìn)行大修成本會非常高,再生產(chǎn)時是否有理想的產(chǎn)油量不能保證。
如果采用老井側(cè)鉆的方式,采用少量打撈部分管柱、優(yōu)選側(cè)鉆點(diǎn)、定向井軌跡優(yōu)化等措施最大化利用老井眼[2],同時不增加平臺井槽的前提下,優(yōu)化井網(wǎng)布置,有效利用上層井段,減少施工量[3]。雖然同樣采用鉆井船就位進(jìn)行作業(yè),但是工期可控,成本相對大修方案會降低;同時滿足油藏要求避開已經(jīng)污染的地層,同時新鉆井眼重新完井可以采取針對性措施做好儲層保護(hù),能夠在較短時間內(nèi)恢復(fù)并大幅度提高油井產(chǎn)能。因此,采用側(cè)鉆方式對該低效井進(jìn)行綜合治理。
井壁失穩(wěn)是BZ34油田施工最嚴(yán)重的問題,主要發(fā)生在東營組和沙河街組。在鄰近區(qū)塊施工的7口井中,BZ34-4-A4、BZ34-4-A5、BZ34-4-A2、BZ34-4-AS1/2/3/4井存在大量的阻卡現(xiàn)象,憋壓別鉆現(xiàn)象十分頻繁,且循環(huán)返出伴有大量掉塊(片),其中以BZ34-4-P3S1/2/3/4井尤為嚴(yán)重,發(fā)生4次卡鉆,多套鉆具被埋。
BZ34地區(qū)地質(zhì)條件復(fù)雜,次生斷層發(fā)育;致壓力窗口窄,承壓能力低,隨著井深增加,循環(huán)壓耗也隨之增加,極易發(fā)生漏失,統(tǒng)計(jì)前期井漏情況見表4。
表4 BZ34油田群井漏失情況統(tǒng)計(jì)Table 4 Statistics of lost circulation in BZ34 Oilfield
結(jié)合前期開發(fā)情況,本區(qū)塊沙河街組生產(chǎn)井均不防砂;根據(jù)對BZ34-5-1井測井?dāng)?shù)據(jù)分析,得到出砂預(yù)測結(jié)果:
聲波時差值Δt<95 μs/ft出砂,出砂可能性較小;
B指數(shù)>2×104MPa,出砂可能性較??;
S指數(shù)>5.9×107MPa2,出砂可能性較小。
BZ34-5區(qū)塊前期鉆井表明:(1)使用傳統(tǒng)的強(qiáng)抑制KCl體系不能克服井壁坍塌問題,倒劃眼憋壓、別鉆,嚴(yán)重影響時效,甚至發(fā)生卡鉆埋鉆事故;(2)由于沙河街組地層滲透率低,傳統(tǒng)套管完井,返排數(shù)據(jù)不能達(dá)到配產(chǎn)要求。常規(guī)的做法是提高鉆井液封堵性,但常規(guī)封堵材料無法進(jìn)入微裂縫內(nèi),鉆井液濾液通過微裂縫侵入地層,濾液水化膨脹作用引起巖石內(nèi)部相互擠壓,在井壁的薄弱處引起應(yīng)力突然釋放,產(chǎn)生剝落掉塊,造成井壁失穩(wěn),在渤中區(qū)塊以前的探井與開發(fā)井作業(yè)中均存在沙河街組地層井壁失穩(wěn)情況,甚至發(fā)生井壁嚴(yán)重坍塌和惡性的卡鉆事故[4-5]。復(fù)雜地層鉆進(jìn)所使用的鉆井液固相含量應(yīng)盡量低,并能在巖心及孔壁表面形成膠質(zhì)薄膜[6]。
根據(jù)BZ34-5區(qū)塊上述特點(diǎn),BZ34-5-A井在深部地層側(cè)鉆需要鉆井液開鉆應(yīng)具有較強(qiáng)抑制性來避免井壁失穩(wěn),而且有一定的暫堵性能來預(yù)防井漏的發(fā)生,同時為加強(qiáng)儲層保護(hù),應(yīng)采用無固相鉆井液。因此,通過試驗(yàn),創(chuàng)新研制了新型強(qiáng)抑制無固相鉆井液。該體系在傳統(tǒng)無固相鉆井液的基礎(chǔ)上,針對該區(qū)塊沙河街組地層的特點(diǎn)采用了50%的甲酸鉀作為配漿基礎(chǔ),復(fù)配化學(xué)封堵劑,采用逐級擬合充填技術(shù),為儲層保護(hù)和井壁穩(wěn)定而形成的一種強(qiáng)抑制鉆井液體系。
基本配方:混合比例溶液(海水∶甲酸鉀=1∶1)+0.2%NaOH+0.2%Na2CO3+0.15%EZVIS+6%EZCRAB+3%EZFLO+5%PF-JLXC+2%GREENSEAL+3%PF-LUBE, 石灰石加重至1.45 g/cm3。
4.1.1 防塌評價(jià)(見表5)
表5 3種體系室內(nèi)防塌試驗(yàn)評價(jià)Table 5 Lab evaluation on collapse prevention of 3 mud systems
采用創(chuàng)新型的強(qiáng)抑制無固相鉆井液,該體系在傳統(tǒng)無固相鉆井液基礎(chǔ)上改進(jìn),保留裸眼完井對儲層保護(hù)的優(yōu)勢,有較強(qiáng)的暫堵性能,克服了地層易坍塌的風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.2 抗污染評價(jià)
渤海油田沙河街組泥巖地層微裂隙非常發(fā)育,研究認(rèn)為,硬脆性泥頁巖中普遍發(fā)育的微裂縫是井壁失穩(wěn)的主要原因,地層易坍塌(見圖1),傳統(tǒng)的鉆井液體系不能滿足在保證防塌的同時能有效地保護(hù)儲層[7-9]。根據(jù)沙河街組地層的特點(diǎn),通過優(yōu)選配方,形成以甲酸鉀和海水1∶1為連續(xù)相,降低體系活度,提高抑制性;采用逐級擬合充填技術(shù),復(fù)配化學(xué)封堵劑、聚合醇為一體的強(qiáng)抑制無固相鉆井液體系,抗污染能力強(qiáng)(見表6)。
圖1BZ34-5油田深部地層取心樣品放大圖樣
Fig.1Enlarged pattern of cores from deep formation in BZ34-5Oilfield
表6 抗污染評價(jià)Table 6 Anti-pollution evaluation
4.1.3 返排試驗(yàn)
(1)以往該井段采用KCl聚合物體系,在短起和起下鉆過程中井壁失穩(wěn),表現(xiàn)為起下鉆遇阻,倒劃眼憋壓別鉆,振動篩返出掉片甚至掉塊。該井采用強(qiáng)抑制無固相鉆井液體系后,鉆進(jìn)期間,各項(xiàng)鉆井參數(shù)平穩(wěn),監(jiān)測鉆井液性能穩(wěn)定。振動篩返砂較多,撈砂觀察,巖屑顆粒成形、規(guī)整,有清晰齒痕,無掉片。
(2)該體系暫堵效果較強(qiáng),體系封堵劑具有“單向液體開關(guān)”的良好性能,針對渤中區(qū)塊沙河街組地層空隙特性,采用逐級擬合物理充填技術(shù),無需破膠(見表7)。
表7 返排試驗(yàn)Table 7 Flow-back test
BZ34-5-AS1井一開6 in(1 in=25.4 mm,下同)井眼開窗側(cè)鉆至完鉆井深3466.42 m,垂深3373.13 m;目的層為沙一段,不防砂;如果采用套管射孔完井,需要進(jìn)行下尾管和固井作業(yè),由于井段較短,而且井眼小,小井眼下入尾管和尾管懸掛器費(fèi)用高,而且固井質(zhì)量很難保證,容易造成無法有效封隔儲層。因此,首創(chuàng)在裸眼段下入4in打孔管支撐井壁,采取遇水膨脹封隔器對泥巖夾層進(jìn)行封隔。遇水膨脹橡膠是基于滲透膜原理研制的高分子材料,主要由橡膠本體和親水性物質(zhì)組成,通過吸收溶解度相近液體中的水分子使聚合物膨脹,從而彈性材質(zhì)也隨之膨脹,直到達(dá)到平衡。
根據(jù)AS1井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及完井要求,AS1井完井方式采用6 in裸眼+4in打孔管,打孔管需要攜帶一個管外封隔器一并下入,管外封隔器可以遇油膨脹,從而封隔環(huán)空,但不會影響管柱下入。打孔管下入作業(yè)面臨著井眼小、摩阻扭矩大、打孔管遇阻風(fēng)險(xiǎn)高等難題[10-12]。通過軟件模擬,當(dāng)裸眼段摩阻系數(shù)為0.25、套管內(nèi)摩阻系數(shù)為0.25時,上提懸重為133.88 t,下放懸重為100.22 t。當(dāng)裸眼段摩阻系數(shù)為0.4、套管內(nèi)摩阻系數(shù)為0.3時,上提懸重為138.22 t,下放懸重為97.69 t??紤]大鉤懸重為25 t, 4in帶孔管與管外封隔器下放時不存在下放不到位的風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于BZ34-5-A井儲層特點(diǎn),單單下入打孔管進(jìn)行生產(chǎn)的話,產(chǎn)能不能保證,因此,本井需要在打孔管內(nèi)電纜輸送射孔,一方面是增加打孔管的過流面積,另一方面為了提高近井地帶的導(dǎo)流能力,保證開發(fā)效果。
打靶平均穿深為747.78 mm,能夠保證射孔彈進(jìn)入新地層,提高流動通道的滲流面積。
由于本井是下入打孔管,不同于普通的套管井射孔,射孔前裸眼地層就與地層連通,可能存在大量油氣瞬間涌入井筒,當(dāng)井內(nèi)液柱壓力低于井底壓力時,油氣將竄上井口,引起井噴,電纜射孔時井控問題就非常重要,需要提前安裝放噴裝置,并實(shí)時監(jiān)測[13-15],一旦發(fā)生井控問題,可以第一時間發(fā)現(xiàn)和處理。
BZ34-5-A井是渤海地區(qū)首次在打孔管內(nèi)進(jìn)行電纜射孔,一方面改善了近井地帶地層的導(dǎo)流能力,有助于提高油層采收率;另一方面通過本次在裸眼地層打孔管內(nèi)進(jìn)行射孔作業(yè)的過程,為今后類似作業(yè)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
針對BZ34-5-A井井況復(fù)雜、井下“落魚”等問題以及修井作業(yè)困難的實(shí)際情況,通過梳理該區(qū)塊前期作業(yè)難點(diǎn),總結(jié)作業(yè)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化作業(yè)工藝,研究制定了解決BZ34-5-A井低效問題的最有效工藝,在順利完成復(fù)雜井作業(yè)的同時,在生產(chǎn)時效、工期及油氣產(chǎn)量等方面均取得了巨大進(jìn)步。
生產(chǎn)時效方面:該井前期共進(jìn)行了5次檢泵、4次酸化作業(yè),但產(chǎn)業(yè)量持續(xù)走低,且存在井下“落魚”問題,修井困難,直接采取創(chuàng)新型綜合治理措施,并量身定制強(qiáng)抑制無固相鉆井液、不固井打孔管及打孔管內(nèi)電纜射孔等手段。最終該井鉆井工期較設(shè)計(jì)提前1.31 d,完井工期較設(shè)計(jì)提前0.08 d;作業(yè)過程中,測井儀器故障時間16.75 h,作業(yè)時效100%。
與鄰井對比,前期4口鉆井平均工期30.59 d,本井工期4.69 d,降比達(dá)84.7%;本井的復(fù)雜情況是測井工具故障導(dǎo)致的,去除這個因素生產(chǎn)時效是100%(見表8、表9)。
表8 工期對比Table 8 Comparison of operation time
表9 與前期井工期對比Table 8 Operation time of the previous wells
產(chǎn)量方面:該井作業(yè)中采用無固相鉆井液技術(shù),完井使用打孔管配合電纜射孔技術(shù),注重加強(qiáng)儲層保護(hù),提高近井地帶地層導(dǎo)流能力。故障前該井正常產(chǎn)油50 m3/d,本次配產(chǎn)要求50 m3/d,側(cè)鉆后交井產(chǎn)量達(dá)到85 m3/d,超配產(chǎn)70%。
(1)強(qiáng)抑制無固相鉆井液同時兼顧了儲層保護(hù)和井壁穩(wěn)定,在渤中地區(qū)深部地層低效井側(cè)鉆中應(yīng)用效果良好,可以進(jìn)行推廣應(yīng)用。
(2)在渤海首次采用的裸眼下入打孔管配合電纜射孔技術(shù),很好地解決了短裸眼段地層封隔問題和近井地帶的導(dǎo)流問題。
(3)渤海一些老井、低效井提高產(chǎn)量的方法需要因地制宜,靈活利用現(xiàn)有技術(shù),進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。