范亮
【摘 要】高壓引線對夾件放電接地故障是在110kV主變運行過程中容易出現(xiàn)的一類問題,需要檢查吊芯及跳閘原因,采取有效的故障處理措施。文章將結(jié)合某110kV主變接地故障案例,探討其故障檢查過程,并提出幾點具體的故障分析及處理方法,以期為相關(guān)110kV主變運維管理提供參考。
【關(guān)鍵詞】110kV主變;高壓引線;接地故障
在110kV變電所的運行過程中,主變設(shè)備及線路的運行穩(wěn)定性對電力系統(tǒng)運行質(zhì)量有直接影響。客觀而言,在多方面影響因素的作用下,包括人為因素、環(huán)境因素、設(shè)備因素等,運行故障問題無法避免。但應(yīng)在故障發(fā)生后,系統(tǒng)分析故障原因,及時采取有效的處理方法,恢復(fù)系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全運行,減少故障損失。
一、故障案例
某110kV變電所1#主變出現(xiàn)差速斷保護動作,同時出現(xiàn)重瓦斯和輕瓦斯動作及壓力釋放動作。9s中后產(chǎn)生10kV備自投動作,通過檢查故障線路錄波波形發(fā)現(xiàn),A相出現(xiàn)故障,峰值電流達(dá)到29.14A,高壓側(cè)為6994A。本次故障持續(xù)時間約為90ms,約為4.5個周波。從故障現(xiàn)場情況來看,該110kV變電所有一條線路主供,還有一條熱備線路。變電所中的1#和2#主變設(shè)備為110kV/10kV開關(guān)運行,其中1#主變的開關(guān)電流為105A,2#主變的開關(guān)電流為104A。此外,10kV開關(guān)熱備用,35kV開關(guān)冷備用。在現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn),1#設(shè)備出現(xiàn)上述動作時,110kV/10kV開關(guān)分閘,在主變壓力釋放過程中出現(xiàn)了噴油痕跡。通過進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),除了油色譜出現(xiàn)異常外,其他運行情況正常。其中,油色譜異常主要表現(xiàn)為乙炔超標(biāo)嚴(yán)重,三比值得到102。從外觀情況來看,油枕出現(xiàn)噴油,主變高壓套管的B相和C相出現(xiàn)位移,在瓷套管和下法蘭間出現(xiàn)嚴(yán)重的滲油現(xiàn)象,可以初步定義為電弧放電故障[1]。
二、故障檢查結(jié)果
在出現(xiàn)上述問題后,變電所運維人員對主變設(shè)備進(jìn)行了吊芯檢查,在檢查過程中發(fā)現(xiàn),110kV主變的高壓A相引線側(cè)的夾件出現(xiàn)明顯放電痕跡。具體表現(xiàn)為,A相引線夾件有明顯的燒焦痕跡,夾件部分絕緣已經(jīng)被燒損或燒焦,導(dǎo)致約1/3的導(dǎo)線被燒損。另外在層壓木壓圈的外表面也出現(xiàn)明顯燒焦痕跡,有貫穿性的燒焦裂紋,靠層壓木的一個壓丁壓環(huán)處也出現(xiàn)明顯的貫穿性燒焦裂紋。運維人員打開層壓木和絕緣件后,發(fā)現(xiàn)A相線圈基本完好,整體較為平整,沒有出現(xiàn)線圈變形現(xiàn)象。在靠近鐵芯的一側(cè)低壓線圈上,出現(xiàn)明顯的銅顆粒。打開B相和C相的層壓木和絕緣件進(jìn)行檢查,線圈也未出現(xiàn)變形現(xiàn)象,線圈保持完好。在壓板和線圈間沒有屏蔽壓圈。此外,檢查郵箱底部發(fā)現(xiàn)其基本保持清潔,沒有出現(xiàn)水分和雜質(zhì)的痕跡[2]。
三、故障分析及處理
(一)故障分析過程
在上述110kV主變高壓引線對夾件放電的接地故障分析過程中,從主變吊芯的檢查結(jié)果來看,上層壓木存在質(zhì)量問題,木質(zhì)中有可能還有金屬及其他雜質(zhì)顆粒,導(dǎo)致局部出現(xiàn)放電。在高壓引線和層壓木間,以及層壓木和壓丁壓環(huán)間,都存在長期局部放電現(xiàn)象,進(jìn)而形成放電通道,導(dǎo)致絕緣部分被擊穿。絕緣部分被擊穿后,高壓引線直接對夾件放電,是導(dǎo)致本次主變跳閘故障的主要原因。此外,考慮到?jīng)]有靜電環(huán),線圈和引線的電場分布不均勻,在對地電容量較大線圈處,電壓分布也不均勻??赡軐?dǎo)致局部因電場強度過大,導(dǎo)致高壓引線相對于夾件的點位過高,進(jìn)而引發(fā)局部放電問題。在這種情況下,長期局部放電現(xiàn)象也會導(dǎo)致絕緣部分被擊穿,引發(fā)主變跳閘故障。在上述故障案例中,110kV主變的B相和C相套管因A相單相接地,最大電流達(dá)到6994A,可以瞬間將B相和C相的電壓抬高。如果超出套管能夠承受的短時過電壓極限,則會導(dǎo)致套管的瓷套和法蘭間產(chǎn)生位移。綜合上述分析,對于本次故障事故的判斷結(jié)果為,由于壓層木原材料質(zhì)量不合格,導(dǎo)致其自身絕緣質(zhì)量較差。再加上變壓器沒有均壓環(huán),線圈和引線的電廠分布不均勻,導(dǎo)致高壓引線相對于夾件的電位長期過高,產(chǎn)生局部放電現(xiàn)象。絕緣部分受到損壞后,因擊穿放電引發(fā)主變跳閘故障。
(二)故障處理方法
基于上述故障檢查及分析結(jié)果,在平時的運行管理過程中,需要加強110kV主變運行監(jiān)督力度。在設(shè)備安裝過程中,首先應(yīng)對原材料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制,對廠家提供的原材料進(jìn)行檢查,確保其質(zhì)量水平符合實際使用要求。對于110kV主變設(shè)備而言,需要安裝靜電環(huán),對線圈及引線絕緣結(jié)構(gòu)進(jìn)行改善,提高油介質(zhì)耐電性及絕緣部分年耐電強度,防止因局部電場場強過大,導(dǎo)致出現(xiàn)擊穿放電現(xiàn)象。通過采用靜電環(huán),可以保證繞組頭幾匝電壓分布均勻。對于110kV及以上的主變設(shè)備而言,如果未安裝靜電環(huán),則應(yīng)該經(jīng)常性的做局部放電試驗,保證設(shè)備運行可靠性,及時發(fā)現(xiàn)局部放電問題,并采取有效的處理措施,避免局部放電導(dǎo)致絕緣部分被擊穿。通過提前發(fā)現(xiàn)和處理變壓器故障隱患,也有利于延長變壓器工作壽命。在出現(xiàn)上述故障問題后,則應(yīng)第一時間組織運維檢修人員開展故障分析和處理工作。找到故障發(fā)生部位,對已經(jīng)受損的部件進(jìn)行更換。通過及時開展故障處理工作,恢復(fù)主變設(shè)備及電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。在平時的運維檢查過程中,則應(yīng)制定完善的運維管理制度,定期開展相關(guān)檢查活動。發(fā)生故障后,也需要對故障檢修過程進(jìn)行記錄,為故障防護措施的選擇和制定提供依據(jù)。
四、結(jié)束語
綜上所述,110kV主變高壓引線對夾件放電接地故障可能是由于多方面原因?qū)е碌模诠收习l(fā)生后,通過做好現(xiàn)場檢查及故障分析工作,可以準(zhǔn)確找到故障發(fā)生原因。然后通過采取有效的故障處理措施,恢復(fù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。此外,在平時的系統(tǒng)運行過程中,通過加強檢查力度,可以提前發(fā)現(xiàn)故障隱患,降低故障發(fā)生幾率。
【參考文獻(xiàn)】
[1]胡園.一起110kV線路接地故障的保護動作分析[J].大眾用電,2017,32(07):39-40.
[2]姚建鋒,顧克拉.110kV主變高壓引線對夾件放電接地產(chǎn)生的故障分析[J].湖州師范學(xué)院學(xué)報,2011,33(S1):252-253.