謝文群
(大余縣水庫工程管理局,江西 贛州 341500)
土石壩滲流安全是大壩運(yùn)行的重要影響因素,不管在建設(shè)還是管理時期,滲流分析評價都是大壩的重點(diǎn)管理工作。一般情況下,通過在特定部位埋設(shè)觀測設(shè)施,監(jiān)測大壩滲流運(yùn)行性態(tài),能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并消除隱患。如劉世煌等[1]通過滲流監(jiān)測分析得出壩體內(nèi)部的滲流運(yùn)行不安全;段祥寶[2]等利用滲流監(jiān)測數(shù)據(jù)判斷大壩黏土鋪蓋可能存在滲透破壞,并基于數(shù)據(jù)提出解決方案。因此,大壩安全監(jiān)測及數(shù)據(jù)分析為大壩安全評價分析提供了最有力的依據(jù)。
監(jiān)測工作是大壩建設(shè)及管理時期的最主要的工作之一。但受大壩管理人員的專業(yè)技術(shù)限制、觀測系統(tǒng)損壞、觀測設(shè)施失靈等原因,導(dǎo)致監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,包括系統(tǒng)誤差和人工粗差等,導(dǎo)致觀測數(shù)據(jù)不能真實(shí)反映大壩運(yùn)行情況,甚至失效。因此,數(shù)據(jù)分析時,還需結(jié)合數(shù)據(jù)的可靠性檢驗(yàn),綜合判斷大壩運(yùn)行情況。
本文選取某土石壩為例,主要分析滲流監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化特征,結(jié)合現(xiàn)場注水試驗(yàn),判斷大壩的滲流運(yùn)行性態(tài)。
某均質(zhì)土石壩壩頂高程210.00 m,最大壩高44.95 m,壩頂長197 m。該樞紐工程建于上世紀(jì)60年代,2009年進(jìn)行除險加固,加固時新增混凝土防滲心墻,混凝土心墻厚0.6 m。上游坡采用干砌石護(hù)坡,下游坡為草皮護(hù)坡,坡度為1∶2,壩腳設(shè)有干砌石排水棱體。
壩基范圍內(nèi)河床部位為第四系沖積層覆蓋,表部為沖積塊石堆積體、淤泥質(zhì)砂土和腐殖土,下部為砂卵礫石,厚度2~6 m。壩兩岸岸坡基本為厚1~3.5 m的殘坡積碎石土覆蓋,局部出露強(qiáng)~弱風(fēng)化基巖。壩區(qū)巖體表部及構(gòu)造發(fā)育部位巖體透水性多為強(qiáng)透水,其它地段巖體透水性多為弱~中等透水。巖體相對不透水層按q<5 Lu標(biāo)準(zhǔn)控制,大壩存在壩基滲漏與繞右壩肩滲漏問題。
大壩上游護(hù)坡未發(fā)現(xiàn)明顯異?,F(xiàn)象,下游草皮護(hù)坡雜草能夠及時清除,樁號0+060左右位置,排水棱體以上,存在面積大小約為2 m2的散浸現(xiàn)象,滲流存在安全隱患。與水庫管理人員交流后,排水棱體上游面采用土工布鋪設(shè)。集水溝內(nèi)有流水,主要來自右壩段排水棱體及壩肩排水溝內(nèi)流入。
為監(jiān)測大壩滲流情況,分別在壩體與壩基各布置測壓管:壩體共埋設(shè)有15根測壓管,其中主壩壩體埋設(shè)12支,編號為C1-C12;分別在上游壩面設(shè)置1排,下游設(shè)置3排,形成3條橫向和4條縱向的網(wǎng)格布置;壩基共埋設(shè)有4根測壓管,編號為J1-J4,其中壩軸線上游1根(編號為J1),壩軸線下游3根;繞壩滲流壓力監(jiān)測共埋設(shè)10根測壓管,其中主壩埋設(shè)6根(左右岸各埋設(shè)3根);副壩埋設(shè)4根(左右岸各埋設(shè)2根),相應(yīng)的布置情況見圖1。
圖1 測壓管壩體、壩基測點(diǎn)布置圖
斷面測壓管過程線見圖2。由圖2可知,2月底之前,庫水位基本無變化,過程線呈水平狀;3-6月底,庫水位呈上升趨勢,其中2-3月中旬庫水位上升較快,5月份庫水位小范圍波動;8-12月份,庫水位總體呈下降趨勢。全年庫水位變化幅度在19.00 m。
監(jiān)測過程線分析表明,心墻上游測壓管水位均出現(xiàn)異常,最大管水位高于庫水位,不符合實(shí)際情況??拷膲ο掠蝹?cè),0+095.0斷面管水位運(yùn)行較平穩(wěn),位勢在30%以內(nèi),位勢較低;而0+150斷面及0+040兩斷面滲壓均出現(xiàn)突變現(xiàn)象,C2在上半年位勢處在較高水平,達(dá)到90%以上,而下半年后突然降到50%左右,而C10測壓管突化剛好相反,位勢突然升高,達(dá)到90%以上,觀測設(shè)施運(yùn)行不平穩(wěn);壩體下游,壩體右端滲流壓力明顯低于左端,一般位勢變化范圍在3%~20%,滲流壓力偏高。
圖2 測壓管過程線
從圖3可知,壩體左右兩岸的管水位變化平緩,與庫水位相關(guān)性差。靠近壩體上游,管水位高于庫水位,表明繞壩滲流不僅受庫水位影響,還受山體內(nèi)地下水影響??傮w來說,主壩左岸的繞壩滲流壓力高于右岸。
圖3 繞壩測壓管過程線
從以上分析可知,滲流壓力從不同縱斷面及橫斷面差異都很明顯,表明壩體的滲透性與空間關(guān)系很大。為了深入分析壩體滲流場的分布規(guī)律,選取典型測壓管進(jìn)行注水試驗(yàn),驗(yàn)證土體的透水性及測壓管的運(yùn)行性態(tài),分析結(jié)果見圖4。
圖4 測壓管注水試驗(yàn)過程
各測壓管在注水后,水位迅速升高,隨后逐步下降。從各測壓管回落的過程線來看,C10管水位下降速度最快,在10 min內(nèi)就回落至原來水位。隨著時間的推移,水位繼續(xù)降低,較原管水位下降約4 m,表明該管存在泥漿固壁現(xiàn)象,當(dāng)注水后,水頭升高,坡降增大,原堵塞部分沖破,使管水位回歸正常水位。C6與C7測壓管水位回落過程線幾乎一致,在5日左右回到原水位,并趨于平穩(wěn),靈敏度合格,但壩體土透水性一般,因此可判斷該區(qū)間可能存在滲漏通道,導(dǎo)致兩管滲流壓力及水位變化過程一致。而C2測壓管水位經(jīng)過7日后,仍無法降至原水位,透水性能較差,C4在5日左右能降至原來水位,測壓管運(yùn)行正常。
從滲流壓力的分布來看,由于繞壩滲流壓力偏高,使靠近兩壩肩的滲流壓力較中間明顯偏高,在壩軸線上,最大坡降在0+095斷面,達(dá)到10以上,而兩端僅為2左右,防滲墻發(fā)揮的作用有限。再往下游,兩端滲透坡降明顯偏高,兩端的滲透壓力偏高,平均坡降偏大,達(dá)到0.3以上,存在滲透破壞的可能。而中間部位,C6與C7之間的垂直滲透坡降接近0,而根據(jù)注水試驗(yàn),該區(qū)域壩體土透水性一般,因此可判定該區(qū)域內(nèi)可能存在滲漏通道,導(dǎo)致兩測壓管水位相同且透水性能相近,也間接抬高了該部位的滲流壓力??拷潘怏w,左半部位滲流壓力偏高,滲透坡降也在0.3以上,存在滲透破壞的可能,細(xì)顆粒堵在排水棱體的土工布上,排水棱體無法及時排出水,導(dǎo)致逸出點(diǎn)較高。而右半部位滲流壓力較低,坡降較小,清轍水體流出。
綜上所述,由于左壩肩的繞滲壓力偏高,致使?jié)B流壓力偏大,而壩體中下游部位存在滲漏通道,使壩下游滲流壓力升高,滲透破壞進(jìn)一步擴(kuò)大,局部排水棱體堵塞失效,自由面滲出點(diǎn)在下游壩坡逸出。因此,為消除滲流隱患,可采用擴(kuò)大防滲墻延伸范圍,降低左壩繞滲壓力。左半部位排水棱體重建翻修,清除淤堵部分,完善排水設(shè)施。
1) 注水試驗(yàn)可作為測壓管可靠性檢驗(yàn)的有效手段。檢查結(jié)果表明,壩體透水性能空間差異較大,中下游存在滲漏通道。
2) 壩體滲控措施不完整,左壩肩排水系統(tǒng)不完善,防滲效果不佳,導(dǎo)致壩體左半部位滲流壓力偏高。
3) 壩體中下游存在滲透破壞,導(dǎo)致排水棱體部分失效,下游逸出點(diǎn)高于排水棱體,存在較大安全隱患。
4) 建議完善滲控體系,對排水棱體進(jìn)行疏通導(dǎo)流。