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水力發(fā)電機組分段關閉裝置故障分析及解決方案

2019-07-04 03:28張華峰
絲路視野 2019年9期

張華峰

摘要:文中所述電站裝有四臺軸流轉(zhuǎn)槳型式水輪發(fā)電機,是一座以發(fā)電為主,調(diào)峰調(diào)谷的水電站。考慮到電站調(diào)峰調(diào)頻,出力變化比較頻繁,為減小水錘對機組的不利影響,設置了機組導葉分段關閉裝置。下面簡要分析一下分段關閉裝置中節(jié)流閥的故障及解決方法。

關鍵詞:分段關閉裝置;節(jié)流閥;針塞

一、概述

該電站自1985年投產(chǎn)以來,一直使用JDST-150型調(diào)速器進行調(diào)節(jié),由于調(diào)速器年代久遠,調(diào)節(jié)精度差,調(diào)速系統(tǒng)分段關閉裝置經(jīng)常性發(fā)生故障,主要表象為一段關閉時間經(jīng)常變化、分段關閉裝置不投入。

二、出現(xiàn)的問題

該電站水輪發(fā)電機組正常運行,由于晚上處于用電低谷,接到調(diào)度命令后,機組正常甩負荷,其余幾臺機組甩負荷后,機組轉(zhuǎn)速在調(diào)速器的作用下逐步恢復額定轉(zhuǎn)速,二號機組轉(zhuǎn)速卻迅速上升不見回落。最終事故配壓閥動作,事故停機。事后從錄像中觀察發(fā)現(xiàn)二號機在整個機組甩負荷過程中,調(diào)速環(huán)有相應動作,但是動作非常緩慢。

三、分段關閉原理

電網(wǎng)出現(xiàn)故障,機組突然甩負荷時,調(diào)速器應快速關閉導葉,經(jīng)過一段時間的調(diào)節(jié)過程,機組恢復到空載開度。在調(diào)節(jié)過程中,水輪機的最高轉(zhuǎn)速值很重要,它影響到機組的穩(wěn)定運行和使用壽命。為此,要求導葉快速關閉。在甩負荷的同時,由于導葉的快速關閉,過水系統(tǒng)流量會急劇變化,以致產(chǎn)生水擊,即形成最大壓力上升或最大壓力下降,從而影響過水系統(tǒng)的安全。目前,采用導葉分段關閉裝置來協(xié)調(diào)水擊壓力和機組轉(zhuǎn)速的躍升。甩負荷時,盡管導葉全關閉時間相同,但采用不同的導葉關閉規(guī)律時,產(chǎn)生的水壓和轉(zhuǎn)速上升率將不相同。理論分析表明,在一定的導葉關閉時間內(nèi),存在著一種使水壓上升率最小的導葉關閉規(guī)律,這種關閉規(guī)律稱為最優(yōu)關閉規(guī)律,一般表現(xiàn)為一條不規(guī)則的曲線。雖然采用微機技術有可能實現(xiàn)最優(yōu)關閉,但是,從保證可靠性出發(fā),目前還是采用機械液壓分段關閉裝置來逼近最優(yōu)關閉曲線。通常采用兩段折線關閉裝置,一般第一段關閉速度較大,第二段關閉速度較小。由于第一段關閉速度比直線關閉時的關閉速度大,對于降低轉(zhuǎn)速上升值有明顯的作用。同時,采用兩段關閉還可以減輕或防止軸流式水輪機組的抬機現(xiàn)象。眾所周知,拐點的位置對水壓和轉(zhuǎn)速上升值有很大影響,而該電站為軸流轉(zhuǎn)槳式機組,流量為455m?/秒。突然關閉導葉,水錘現(xiàn)象明顯,對機組也有較大的不利影響。通過調(diào)速器分段關閉裝置可以有效降低水錘現(xiàn)象對機組不利的影響,實現(xiàn)分段關閉的功能,則由調(diào)速系統(tǒng)的分段關閉裝置執(zhí)行。根據(jù)一定的導葉關閉規(guī)律和一定的導葉關閉時間,接力器快速關閉至全關位置,經(jīng)過自動調(diào)節(jié)過程,當機組轉(zhuǎn)速回復或接近甩負荷前的轉(zhuǎn)速時,接力器會打開導葉至空載開度,以逐步達到新的平衡工況。

該電站所使用的分段關閉裝置由分段關閉引導閥、分段關閉限位閥和裝有調(diào)整塊的扇形輪組成,通過調(diào)整調(diào)整塊,可改變分段關閉拐點位置。實現(xiàn)的裝置比較簡單,只需要在接力器開側(cè)的排油管上裝設一個節(jié)流閥。控制節(jié)流閥是否投入可以用電磁配壓閥啟動,也可以由機械裝置啟動。如當接力器行程到達一定的位置時,通過接在調(diào)速環(huán)上鋼絲繩的位移或者接力器上斜坡面或者凸輪推動連桿機構(gòu)使節(jié)流閥投入,減小開側(cè)排油的管道截面面積,從而降低排油速度,導葉的關閉速度隨之減慢。通過調(diào)整限位閥上的螺母,進而調(diào)整接力器的后段(慢速)時間。截面越小,水錘越小,關閉時間就越長。反之也成立!原理圖如下:

四、故障分析

這次事故發(fā)生后,檢修人員結(jié)合機組當時的狀態(tài)對事故的原因進行了分析。關閉速度過慢,綜合考慮應該是開側(cè)接力器的排油口變小所致。檢修人員把分段關閉裝置相關部位拆開,發(fā)現(xiàn)事故是由于調(diào)速器的分段關閉裝置的引導閥的針塞滑動發(fā)卡,不能自由移動,當機組甩去負荷后,調(diào)速器一直處于第二段關閉狀態(tài),致使接力器關閉導葉時間慢,機組轉(zhuǎn)速急劇上升。同時,發(fā)現(xiàn)引導閥針塞缸體內(nèi)有較多雜質(zhì),經(jīng)鑒定,為透平油內(nèi)所含雜質(zhì)。由于雜質(zhì)的存在,不但針閥不能自由滑動,而且針閥和缸體各自的摩擦面也各有輕微劃傷。

五、解決方法

該電站2號水輪發(fā)電機組原來調(diào)速器運行了20余年,由于技術落后再加上運行時間太長,調(diào)速器磨損嚴重,精度也越來越差。首先需要將針塞取出,用透平油清洗干凈。用800#的砂紙進行打磨。確保針塞放入缸體后滑動自如。針對高壓油有雜質(zhì)問題,在進油管前加裝一道細濾網(wǎng),減少雜質(zhì)對兩段關閉閥的影響。針對回復彈簧彈力可能偏小的問題,決定在回復彈簧的底座加上一個4毫米的墊片,增加動作時彈簧的壓縮量,以增大彈簧力,有利于關閉閥的回復。

為了使新調(diào)速器各部件與調(diào)速器更協(xié)調(diào),工作更平穩(wěn),進行了全面的更換。包括油管、法蘭盤等。集油槽清洗干凈,透平油也重新過濾干凈,降低油中雜質(zhì)含量。確保調(diào)整檢修后調(diào)速器穩(wěn)定性安全性方面萬無一失。

六、改進后運行情況

對兩段關閉閥的改進后,機組經(jīng)過一年多時間的運行,經(jīng)歷多次甩負荷的工況,機組并沒有因為調(diào)速器的兩段關閉閥發(fā)卡而出現(xiàn)轉(zhuǎn)速超升的現(xiàn)象。這說明我們對兩段關閉閥的改進是有針對性的,是有效的。同時每過段時間都對透平油取樣化驗,隨時了解油質(zhì)變化。經(jīng)過對調(diào)速器的兩段關閉閥進行改進,避免了出現(xiàn)甩負荷后無法控制機組轉(zhuǎn)速上升而對機組造成的不必要的損害,確保了發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行。

參考文獻

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