賀建賓
(陜西省洛川縣交口河鎮(zhèn)延安煉油廠,陜西延安 727406)
常壓蒸餾裝置閃蒸塔進(jìn)料管道因其氣液兩相流的特性經(jīng)常出現(xiàn)振動。針對這一問題,結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)過程遇到的問題,對常壓閃蒸塔進(jìn)料管道避免振動的配管設(shè)計(jì)優(yōu)化方案。
300萬t/年常壓裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為9000 t/d,平均年開工時(shí)間為8000 h。自2006年以來,實(shí)際加工量一直在10 000 t/d左右。閃蒸塔進(jìn)料線(介質(zhì)為脫鹽油)經(jīng)過E-1116/1.2脫鹽油—常底油換熱器到閃蒸塔進(jìn)料口,進(jìn)料溫度,壓力1.24 MPa左右,管線尺寸DN450 mm,管道彎頭和與閥門連接的立管區(qū)域,振動劇烈,振幅最大可達(dá)。
圖1 常壓閃蒸塔進(jìn)料線改造前簡易流程
前期針對閃蒸塔進(jìn)料管線振動幅度加大的問題,對閃蒸塔進(jìn)料線更換及加固改造,在水平進(jìn)料管線增加了彈簧支座,進(jìn)料管線垂直段增加了DN450 PN4.0閘閥員臺。2015年5月1日開工后,管線振動幅度減小,其中振幅最大的中部彎頭處,從原來下降到5 mm左右。
圖2 常壓閃蒸塔進(jìn)料線前期加固點(diǎn)示意
2015年11月份,裝置加工量提至10 000 t/d左右,閃蒸塔進(jìn)料線振動有所加大,尤其是12月29日,由于300萬t/年常壓裝置再次提加工量至10 200 t/d,振動幅度更加明顯,中部彎頭振幅最大達(dá)到22 mm,車間監(jiān)護(hù)運(yùn)行。
2016年1月13日,施工單位對閃蒸塔進(jìn)料線彈簧支座進(jìn)行調(diào)整,對支座的龍門架進(jìn)行加固,振幅減小,最大平均振幅4~5 mm。
2016年3月,振動再次逐漸增大,經(jīng)過設(shè)計(jì)增加垂直段管路約束,在閃蒸塔進(jìn)料閥下部,振動產(chǎn)生的方向布置減振器。減振器布置以不對正常熱膨脹產(chǎn)生影響,而只對振動產(chǎn)生進(jìn)行約束為原則,所以在立管平臺上方布置4個(gè)減振器。5月20日,安裝調(diào)試后,進(jìn)料線振速由原來的降至10 mm/s以下,振幅降至2 mm左右,效果明顯,但未從根本上解決閃蒸塔進(jìn)料振動問題。
通過前期的彈簧支座、減振器的使用、調(diào)整,閃蒸塔進(jìn)料線振動的幅度有所降低,但隨著生產(chǎn)加工量的變化、彈簧支座疲勞等原因,管線振動有出現(xiàn)反復(fù)變大現(xiàn)象,并沒有徹底解決進(jìn)料線振動的問題。
充液管道系統(tǒng)的振動是一種機(jī)械振動。引起管道振動的因素也很復(fù)雜,一般可歸結(jié)為以下4個(gè):①管道系統(tǒng)液體流動狀態(tài)突然改變,出現(xiàn)液壓沖擊,使管道產(chǎn)生振動;②液體流經(jīng)節(jié)流處,將出現(xiàn)空穴現(xiàn)象,至使管道產(chǎn)生振動;③管內(nèi)流體流動速度過快、流型不合理及管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與配置不合理,導(dǎo)致管線出現(xiàn)振動;④管道系統(tǒng)根據(jù)配置情況、支撐的類型和位置也含有一些列的固有頻率,當(dāng)激發(fā)頻率與某階段固有頻率相等或接近時(shí)便發(fā)生管道的機(jī)械振動。
通過對前期對該管線振動處理情況分析認(rèn)為,由于裝置加工原油為混合原油,其API值(表示石油及石油產(chǎn)品密度的一種量度,API度愈大,相對密度愈?。?6.3,20時(shí)原油密度0.839 g/cm3,原油較輕,裝置采用閃蒸塔流程,使脫后原油經(jīng)換熱后在閃蒸塔進(jìn)料管線處,處于氣液兩相狀態(tài),會引起管線振動。原油經(jīng)過E-1116(脫鹽油—常重二換熱器)換熱至220,0.87 MPa時(shí)的氣化率為2.3%,垂直管道內(nèi)流型為柱狀流(塊狀流),該流型在進(jìn)料線的彎頭、變徑等處會產(chǎn)生較大的激振力,引起管道振動(圖3)。該閃蒸塔進(jìn)料線管道從換熱器出口至閃蒸塔共有8個(gè)彎頭和1個(gè)彎頭,加劇管道振動。
圖3 兩相流水平管道流型
(1)管線優(yōu)化。對原閃蒸塔進(jìn)料主管線及相關(guān)換熱器的管線進(jìn)行調(diào)整:進(jìn)料主管線由原 DN450改為DN500;增加脫鹽油——常重(二)(E-1116/1,2)換熱器管殼程之間管線,管程管線為DN400;脫鹽油——常三線(一)(E-1115)至脫鹽油——常重(二)(E-1116/1,2)管程入口的管線管徑不變,仍為 DN350,由于換熱器(E-1116/1,2)不重疊,該管線布置相應(yīng)調(diào)整,減少彎頭數(shù)量,且加裝彈簧支(吊)架等。
(2)設(shè)備修改及調(diào)整:①對原重疊布置的2臺脫鹽油——常重(二)換熱器(E-1116/1,2)),進(jìn)行拆分,分開布置(E-1116/1在上部13 m平臺);②更換2臺換熱器的管箱部分、修改換熱器的管程出口咀,修改閃蒸塔進(jìn)料管口;③更換換熱器管箱,將E-1116/2出口法蘭改為 DN400,E-1116/1入口法蘭改為DN400出口法蘭改為DN450(圖4、圖5)。
圖4 改造前閃蒸塔進(jìn)料線
圖5 改造后閃蒸塔進(jìn)料線
(3)儀表部分。閃蒸塔進(jìn)料線修改,該主管線及相關(guān)換熱器出口管線的溫度指示、壓力計(jì)及熱電偶等相應(yīng)更換。
(4)結(jié)構(gòu)部分。對脫鹽油—常重(二)換熱器(E-1116/1,2)及脫鹽油—常三線(一)換熱器(E-1115)的基礎(chǔ)進(jìn)行加固。
2017年3月,300萬t/年裝置大修期間,按照改造方案組織施工改造。4月2日正常投產(chǎn)后,閃蒸塔進(jìn)料線振動基本消失,無明顯振動,但閃蒸塔框架及冷換框架平臺略有振感,待后期持續(xù)觀察。
300萬t/年常壓裝置閃蒸塔進(jìn)料線振動問題困擾車間多年。根據(jù)設(shè)備振動部位和原油物理性質(zhì),認(rèn)為換熱后高溫原油在管線不同位置以氣液兩相或者柱狀流狀態(tài)流動而導(dǎo)致管線振動。將閃蒸塔進(jìn)料管線由DN450優(yōu)化為DN500、對現(xiàn)有重疊設(shè)備進(jìn)行拆分布置、優(yōu)化管路布置等方法,可以有效改善閃蒸塔進(jìn)料振動問題。通過施工改造后 ,進(jìn)料管線振動現(xiàn)象基本消失。