孔維剛
(神華河北國(guó)華定州發(fā)電有限責(zé)任公司,河北定州 073000)
某電廠一期2臺(tái)鍋爐均為SG-2008/17.47-M903型亞臨界壓力、中間一次再熱、控制循環(huán)爐,噴燃器采用四角切圓方式,單爐膛裝型露天布置,運(yùn)轉(zhuǎn)層以下采用緊身封閉,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣。過(guò)熱蒸汽流量2008 t/h,過(guò)熱蒸汽出口壓力17.47 MPa,蒸汽出口溫度540℃。再熱蒸汽流量1662 t/h,再熱蒸汽出口壓力3.81 MPa,蒸汽出口溫度540℃。
再熱器由墻式輻射再熱器、屏式再熱器和末級(jí)再熱器三級(jí)組成。末級(jí)再熱器位于爐膛折焰角水平煙道內(nèi),共計(jì)76片,每片有10根管子并列套管組成。橫向節(jié)距為254 mm,管子規(guī)格為634,材料為12CrMoVG及T91。管間采用不銹鋼板制成的梳形管卡定位,沿高度布置4處,橫向定位用不銹鋼板通過(guò)U形圓鋼與各管屏相連,以保持管屏間的橫向節(jié)距。為減少同屏熱偏差,屏式再熱器和末級(jí)再熱器采用塔式布置,即屏式再熱器和末級(jí)再熱器最外面4圈管子根據(jù)計(jì)算結(jié)果,縮短其長(zhǎng)度,使同屏管子的流量偏差得到改善,同屏各管的汽溫接近,且最高管壁金屬溫度均在材料允許使用溫度以下。
2007年1#爐爐膛內(nèi)泄漏報(bào)警。停爐檢查發(fā)現(xiàn)末級(jí)再熱器發(fā)生3處爆管,爆管材料為T91。至本次檢修停機(jī)共運(yùn)行10 630 h。
停爐后進(jìn)入爐膛檢查,發(fā)現(xiàn)末級(jí)再熱器左數(shù)第18,19,20排管子已經(jīng)大片爆開(kāi)(圖1),其中19排外第6根損壞最為嚴(yán)重,管子已經(jīng)大面積損壞且減薄嚴(yán)重,應(yīng)該是最先爆開(kāi)管子。周圍其他爆開(kāi)管子大多為吹損爆口,爆口面積大,管子無(wú)明顯脹粗,管壁減薄嚴(yán)重。 觀察爆口部位均位于梳形定位管卡處附近。對(duì)爆管附近管段進(jìn)行測(cè)厚檢驗(yàn),近爆口管段都有減薄現(xiàn)象,遠(yuǎn)離爆口部分管段未發(fā)現(xiàn)減薄現(xiàn)象。
圖1 爆口形貌
對(duì)爆管進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)分析,金相組織無(wú)異常,力學(xué)性能指標(biāo)符合要求,因此斷定管子非因過(guò)熱原因爆管。
因此,從外觀形貌、試驗(yàn)結(jié)果和檢查情況來(lái)看,本次爆管的主要原因?yàn)楣茏优c管卡間磨損嚴(yán)重、超過(guò)強(qiáng)度計(jì)算壁厚指標(biāo)要求。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),末級(jí)再熱器管排在定位管卡安裝處有磨損現(xiàn)象,主要集中在由北向南數(shù)第18,19,20,21排,由東向西第2,3,4,5,6,7根磨損部位在管子與梳形定位管卡接觸處,磨損部位多達(dá)80多點(diǎn),磨損深度0.5~2.0 mm。部分已超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求的磨損減薄量大于壁厚的30%的換管要求,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
在2007年至2008年的機(jī)組3次檢修中,均對(duì)此部位進(jìn)行檢查,每次檢查發(fā)現(xiàn)磨損超標(biāo)點(diǎn)均在60~80點(diǎn)。說(shuō)明此部位磨損的速率和面積都比較大。
管卡的結(jié)構(gòu)為梳形管卡,管子間的梳齒為片狀(圖2)。在安裝時(shí)要求管子與梳形定位卡梳齒應(yīng)保持2~3 mm間隙,由于定位管卡制造時(shí)存在尺寸偏差問(wèn)題或在施工時(shí)未按照安裝要求進(jìn)行,造成管子與梳齒的間距大小不一,不能滿足合適的間距,出現(xiàn)管子與梳齒接觸的情況。當(dāng)管屏或管子發(fā)生振動(dòng)時(shí),管子與梳齒產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),造成磨損。隨著運(yùn)動(dòng)的加劇,由開(kāi)始的點(diǎn)面接觸變?yōu)榫€面接觸,磨損速度加快。
由于四角切圓燃燒的特點(diǎn)是整個(gè)爐膛為一個(gè)燃燒單元,四角氣流相互作用,在爐內(nèi)形成逆時(shí)針?lè)较虻男D(zhuǎn)氣流。到末級(jí)再熱器所在位置時(shí),還存在一定的殘余旋轉(zhuǎn),并在流速分布不均的作用下,使末級(jí)再熱器的管屏產(chǎn)生振動(dòng),管子與梳齒發(fā)生磨損。
圖2 管卡型式
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別管卡在高溫下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后發(fā)生變形,或管卡偏離了原始固定位置發(fā)生扭曲變形(圖3),這樣造成管屏受力情況發(fā)生改變。管子與梳齒原始安裝間隙發(fā)生變化,部分管子與梳齒間隙變小甚至沒(méi)有間隙,還有部分間隙變大。由于間隙的變化改變了管卡與管子的接觸面積和受力情況,為管道磨損留下了隱患。
圖3 管卡扭曲變形
管卡設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理是造成磨損的主要原因。由于更換管卡的工作量比較大,在未對(duì)原管卡進(jìn)行更換的情況下,建議采取以下預(yù)防措施。
(1)加強(qiáng)運(yùn)行工況的調(diào)整,合理分配一、二次風(fēng)比例,防止因煙氣擾動(dòng)造成的管屏振動(dòng)。
(2)利用機(jī)組檢修期間,對(duì)末級(jí)再熱器進(jìn)行全面檢查,對(duì)管子磨損深度超過(guò)壁厚30%的部位及時(shí)進(jìn)行換管處理,對(duì)12Cr1MoV材料管子磨損深度未超過(guò)壁厚30%的部位進(jìn)行補(bǔ)焊處理。對(duì)變形或移位的管卡進(jìn)行恢復(fù)處理。
(3)檢查拖塊是否有脫落的部位,及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。
(4)對(duì)管子與梳齒的間隙進(jìn)行調(diào)整,避免發(fā)生碰磨。
合理的管卡結(jié)構(gòu)是解決末級(jí)再熱器磨損的關(guān)鍵,因此,對(duì)對(duì)管卡結(jié)構(gòu)型式進(jìn)行了改進(jìn),采用雙半圓形抱卡結(jié)構(gòu)型式(圖4、圖5),這樣管子與管卡為面接觸,有效增大了管子與管卡的接觸面積,減緩了磨損程度。
圖4 新管卡示意
圖5 新管卡
在2008年9月機(jī)組檢修中對(duì)原管卡進(jìn)行了改型更換。多次利用機(jī)組小修期間,對(duì)更換的管卡磨損情況進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)有磨損跡象,說(shuō)明此管卡的結(jié)構(gòu)型式,解決了末級(jí)再熱器的磨損問(wèn)題。