邵松松
(中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 滿洲里 021400)
內(nèi)蒙古某金屬礦為我國(guó)目前正在開發(fā)的低品位大型銅(多)金屬礦床之一。本項(xiàng)目采用大規(guī)模露天開采、世界先進(jìn)的SAB選礦流程和尾礦膏體輸送新工藝;同時(shí)采、選設(shè)備大型化、流程控制自動(dòng)化、經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)代化。采用尾礦膏體工藝最重要原因是由于當(dāng)?shù)厮Y源十分缺乏,生產(chǎn)用水成本不僅非常高,而且水量極為有限。最大限度地節(jié)約用水、合理用水是該金屬礦尾礦設(shè)計(jì)的首選方案。尾礦膏體具有固體濃度大、不離析、高黏度、滲透率低等特點(diǎn)。生產(chǎn)中,影響濃密機(jī)內(nèi)尾礦沉降效果的因素較多,如濃密機(jī)進(jìn)料濃度、絮凝劑添加量、pH值以及單位時(shí)間處理礦量等等因素,都可能對(duì)尾礦沉降效果造成較大影響。本文通過試驗(yàn)探索這些因素的影響效果,尋找最佳沉降速度的參數(shù)。
(1)礦石的礦物組成。內(nèi)蒙古某金屬礦礦石中的礦物組成較復(fù)雜,其中銅、鉬、硫元素等主要以獨(dú)立礦物存在[1]。銅的獨(dú)立礦物較多,有黃銅礦、斑銅礦、藍(lán)輝銅礦、銅藍(lán)、砷黝銅礦;鉬的獨(dú)立礦物主要為輝鉬礦;硫的獨(dú)立礦物為黃鐵礦。脈石礦物主要為石英、白云母、長(zhǎng)石、伊利石、高嶺石等,石英是含量最高的脈石礦物。
(2)礦樣、試驗(yàn)藥劑及用水。礦樣:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一系列尾礦礦漿樣;試驗(yàn)藥劑:絮凝劑;試驗(yàn)用水:稀釋水樣為一系列濃密機(jī)溢流水。
(3)試驗(yàn)方法。結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)深錐濃密機(jī)的使用效果,試驗(yàn)礦樣為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一系列混合浮選尾礦礦漿樣品,實(shí)測(cè)礦漿濃度為34.29%;試驗(yàn)中使用稀釋水樣為一系列濃密機(jī)溢流水;試驗(yàn)用絮凝劑取自現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天用的絮凝劑,濃度為2.5‰;試驗(yàn)用同規(guī)格的1000ml量筒,試驗(yàn)前計(jì)算好不同濃度需要加入的尾礦礦漿重量和絮凝劑用量。人工攪拌混勻后取尾礦樣并稱量,稱量選用精度為0.01g的電子天平。礦漿移入量筒后補(bǔ)加濃密機(jī)溢流水至1000ml。翻轉(zhuǎn)混均后測(cè)pH值。再翻轉(zhuǎn)混均后加絮凝劑,同樣操作再翻轉(zhuǎn)混合兩次,立即計(jì)時(shí)測(cè)定沉降速度。沉降高度用貼在量筒上的坐標(biāo)紙測(cè)量,坐標(biāo)紙的零點(diǎn)在量筒1000ml的指示線上,加入絮凝劑以后,礦漿液位會(huì)高出1000ml指示線1mm~3mm,記錄數(shù)據(jù)及編寫報(bào)告時(shí)加上了這個(gè)數(shù)值。測(cè)定沉降速度后的礦漿放置到第二天,測(cè)定礦漿體積,計(jì)算沉降一天后的礦漿濃度。
為考察不同濃度對(duì)尾礦沉降效果的影響,取自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一系列混合浮選尾礦礦漿樣品,配置成不同濃度進(jìn)行沉降試驗(yàn),沉降試驗(yàn)數(shù)據(jù)表詳見表1。
表1 不同稀釋濃度對(duì)沉降速度的影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
試驗(yàn)結(jié)果表明:稀釋濃度越低,沉降速度越快。稀釋后的礦漿與絮凝劑混合以后,迅速形成大絮團(tuán)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)礦與水的分離,是濃密機(jī)正常工作的重要標(biāo)志。
為考察不同pH值對(duì)尾礦沉降效果的影響,取自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一系列混合浮選尾礦礦漿樣品,配置成相同濃度并利用石灰調(diào)成不同pH值進(jìn)行沉降試驗(yàn),沉降試驗(yàn)數(shù)據(jù)表詳見表2。
表2 pH值對(duì)沉降速度的影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
試驗(yàn)結(jié)果表明:用一系列尾礦樣進(jìn)行了不同pH值對(duì)沉降速度的影響試驗(yàn),pH值越高,沉降速度越快。
為考察不同絮凝劑用量對(duì)尾礦沉降效果的影響,取自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一系列混合浮選尾礦礦漿樣品,配置成相同濃度進(jìn)行沉降試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表3。
表3 絮凝劑用量對(duì)沉降速度的影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)表
10秒計(jì)沉降速度m/d 147 1296 30秒計(jì)沉降速度m/d 98 541試驗(yàn)現(xiàn)象 大絮團(tuán)不明顯 大絮團(tuán)(沉降速度非常快)
試驗(yàn)結(jié)果表明:一系列浮選尾礦濃度為14%,絮凝劑用量為16g/t時(shí),10秒沉降速度只有147m/d;當(dāng)浮選尾礦濃度為14%不變,將絮凝劑用量提高到32g/t時(shí),10秒沉降速度達(dá)到了1296m/d,沉降速度提高了8.8倍。這說明增加絮凝劑用量,有利于沉降速度的提高。本次試驗(yàn)主要考察不同礦漿濃度、pH以及絮凝劑用量對(duì)尾礦沉降速度的影響,通過以上數(shù)據(jù)及分析可以得出降低稀釋濃度,適當(dāng)提高pH以及增加絮凝劑用量對(duì)濃密機(jī)沉降速度的提高是有利的。
通過本次試驗(yàn),主要考察pH、絮凝劑用量以及不同稀釋濃度對(duì)尾礦沉降速率的影響,并得到了各因素對(duì)沉降速度的影響規(guī)律,為日后實(shí)際生產(chǎn)提供了有力的論據(jù)。①在現(xiàn)有生產(chǎn)情況下,綜合考慮濃密機(jī)上升水流的循環(huán)符合,將稀釋濃度由14%降低到10%,有助于提高尾礦沉降速度及排礦速度。②提高尾礦的pH值,對(duì)于提高沉降速度和提高濃密機(jī)排礦濃度都是有利的,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況適當(dāng)增加石灰用量。③絮凝劑的用量可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況適當(dāng)增加,有利于沉降速度的提高。但需要綜合考量藥劑成本及濃密機(jī)負(fù)荷,不宜過量添加。