陳 佶
(河北晟晨農(nóng)業(yè)工程設(shè)計有限公司,河北石家莊 050021)
近三十多年來,我國社會經(jīng)濟的高速發(fā)展,由此也帶來了環(huán)境污染問題,特別是在水資源環(huán)境問題上。例如工業(yè)污水成分復(fù)雜,其主要成分為生產(chǎn)用料、生產(chǎn)副產(chǎn)品以及生產(chǎn)剩余物,廢水中常常含有農(nóng)藥、重金屬及放射物等有毒物質(zhì),對人類及環(huán)境都有很大危害。城市污水中含有大量的有機物及病菌、病毒,處置不當(dāng)會威脅人類的健康。畜禽養(yǎng)殖場廢水除排水量大、有機質(zhì)濃度高、氮磷營養(yǎng)元素含量高等,污水中還常伴有消毒水、殘留的獸藥以及各種人畜共患病原體等污染物,處理難度大。水資源的各種類型的點源污染,如工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)生活污水、集中式畜禽養(yǎng)殖廢水等大量產(chǎn)生,這類污水中含有大量的有機物、氮、磷等物質(zhì),且不同區(qū)域水質(zhì)水量變化較大,如不經(jīng)有效處理直接排放,不僅會引起水體富營養(yǎng)化,也會進一步導(dǎo)致地下水水質(zhì)受到影響[3],進而影響我國的水生態(tài)環(huán)境安全[1-2]。目前處理有機污水的方法主要有物化法(混凝沉淀、吸附、膜分離和化學(xué)氧化法等)、人工濕地法和生物法(活性污泥法、生物膜法、好氧氧化、厭氧消化)。然而人工濕地占地面積大且處理效果受環(huán)境溫度影響較大、膜分離工藝具有投資運行成本高的缺點。
厭氧消化技術(shù)是一種利用厭氧微生物將有機物降解轉(zhuǎn)化為生物甲烷的生化過程,其具有占地面積小、有機物去除效率高且可獲取生物甲烷的特點,已成為處理高濃度有機廢水的主要工藝。1970年,荷蘭瓦赫寧根農(nóng)業(yè)大學(xué)Lettinga教授發(fā)明了處理高濃度有機廢水的UASB反應(yīng)器[4],在該反應(yīng)器中首次增加了三相分離器,使反應(yīng)器厭氧污泥齡大大提高,進而提高了污水中有機物的生化效率,使厭氧發(fā)酵廢水處理技術(shù)獲得突破性的進展。雖然UASB反應(yīng)器具有較高的生化性能,然而在運行中也常會出現(xiàn)短流、死角和堵塞等一系列問題。為解決上述問題,進一步增強厭氧微生物與廢水的混合與接觸,提高負(fù)荷及處理效率,適應(yīng)不同類型的有機廢水,90年代后研究人員在第一代UASB反應(yīng)器基礎(chǔ)上進行了改進[5],包括改進反應(yīng)器進水布水系統(tǒng)減少堵塞、改進三相分離器減少污泥損失、在UASB反應(yīng)器基礎(chǔ)上設(shè)計新型反應(yīng)器并增加循環(huán)裝置等;同時對UASB反應(yīng)器的處理性能進行了研究[6-7]。本文針對UASB反應(yīng)器運行過程中一系列關(guān)鍵問題及改進優(yōu)化技術(shù)進行了總結(jié)梳理,以期為處理不同區(qū)域特點的高濃度有機廢水的UASB反應(yīng)器的高效穩(wěn)定運行提供技術(shù)指導(dǎo)。
Lettinga教授發(fā)明的第一代(1970年)UASB反應(yīng)器主要包括以下7部分:進水系統(tǒng)、污泥床區(qū)、沉淀區(qū)、懸浮床區(qū)、三相分離器、出水系統(tǒng)、沼氣收集系統(tǒng),具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 UASB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
有機廢水經(jīng)過進水系統(tǒng)均勻地進入包含顆粒污泥或絮狀污泥的污泥床區(qū),廢水中的大部分有機物在與顆粒污泥接觸過程中發(fā)生厭氧反應(yīng)生成沼氣;產(chǎn)生的沼氣帶動反應(yīng)器內(nèi)部循環(huán)并起到氣體攪拌的作用,附著污泥隨沼氣向反應(yīng)器頂部上升,在懸浮污泥層產(chǎn)生造粒作用從而形成絮狀污泥或粒狀污泥,當(dāng)氣泡碰擊到三相分離器氣體反射板后發(fā)生破裂,附著在氣泡的粒狀污泥脫離氣泡并沉淀到污泥床的表面,其余的絮狀污泥留在沉淀區(qū),最后也排到污泥床的表面;氣體被收集到三相分離器的集氣室,經(jīng)厭氧反應(yīng)后的廢水則經(jīng)過出水系統(tǒng)排出反應(yīng)器。
UASB反應(yīng)器的主要技術(shù)特點包括以下4個方面:1)污泥泥齡(SRT)與水力停留時間(HRT)的有效分離:通過三相分離器可實現(xiàn)沼氣、有機廢水和活性污泥的有機分離,進而防止反應(yīng)器中顆粒污泥隨出水排出厭氧消化系統(tǒng),保證了反應(yīng)器中活性污泥的濃度。2)可培養(yǎng)厭氧顆粒污泥:UASB在處理有機廢水過程中可使活性污泥不斷沉降,同時在Ca2+/Mg2+等參與下可自然馴化培養(yǎng)出高活性的顆粒污泥,相對于絮狀污泥,顆粒污泥具有更好的沉降性能和生物效能。3)不需要其他微生物吸附載體:由于三相分離器和顆粒污泥的形成,在不添加其他輔助吸附載體的條件下,依然可維持反應(yīng)器中高的生物量。4)負(fù)荷高、HRT短:UASB可處理不同類型的有機廢水,承載負(fù)荷一般為5~15kgCOD/(m3·d),其COD去除率可達(dá)90%;HRT較短一般為4~72 h。5)不需攪拌耗能低、后續(xù)污泥產(chǎn)量少,運行成本低:UASB反應(yīng)器通過底部污泥降解有機物產(chǎn)生的沼氣實現(xiàn)自攪拌,相對于好氧工藝,厭氧工藝剩余污泥產(chǎn)量僅為前者的5%~10%,降低了后續(xù)污泥處理成本。據(jù)報道每處理lt COD的廢水,厭氧法只需耗電 75kw·h,而好氧法需耗電l 000 kw·h。
管錫珺等在對厭氧反應(yīng)器進行了綜述的基礎(chǔ)上對比分析了厭氧顆粒污泥膨脹床反應(yīng)器(Expanded Granular Sludge Blanket Reactor,EGSB)、IC(Internal Circulation,IC)反應(yīng)器與UASB反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)特征,提出并驗證了改良結(jié)構(gòu)型UASB反應(yīng)器。該反應(yīng)器的主要特征是:與UASB反應(yīng)器相比多出一個內(nèi)循環(huán)反應(yīng)區(qū),并在內(nèi)循環(huán)反應(yīng)區(qū)采用了射流混合方式,為了強化廢水與接種污泥之間的介質(zhì)混合。與EGSB反應(yīng)器相比,改良結(jié)構(gòu)型UASB反應(yīng)器將循環(huán)回水管改造至三相分離器之前,射流回水也采用了旋流式布水口[8],更好地利用了三相分離器并減輕其壓力。改良之后,反應(yīng)器顯著改善了反應(yīng)區(qū)的水力條件,能夠有效避免顆粒污泥的流失和適應(yīng)不同的進水濃度。
針對UASB反應(yīng)器處理垃圾滲濾液出水氨氮濃度高以及反應(yīng)器運行負(fù)荷低等問題,有研究者提出了在UASB反應(yīng)器內(nèi)置半軟性填料。由于內(nèi)置填料可吸附更多的微生物,使反應(yīng)器的沉淀區(qū)在一定時間內(nèi)維持較高的生物量,廢水與厭氧菌種的接觸時間更長、水力停留時間(HRT)更短,更加有利于顆粒污泥的形成。經(jīng)內(nèi)置填料后的出水循環(huán)不僅可以調(diào)節(jié)進水的有機物濃度,還能提高反應(yīng)器的抗負(fù)荷沖擊能力,給厭氧菌創(chuàng)造了較好的生長條件。改良結(jié)構(gòu)型反應(yīng)器的啟動時間大大縮短,只需要42d;反應(yīng)器的容積負(fù)荷可提高至高達(dá)9.6kgCOD/(m3·d),對氨氮濃度和COD(Chemical Oxygen Demand,COD)的去除率可達(dá)80%以上[9]。
UASB反應(yīng)器進水管道容易被污垢堵塞。由于反應(yīng)器拆卸檢修不方便,維修時要停止運行。因此,需要對進水布水裝置進行改進。進水布水裝置包括布水主管和緩沖裝置[10],在UASB反應(yīng)器水池頂部的同一平面對稱設(shè)置放射狀的布水支管,支管從反應(yīng)器頂部穿過直到反應(yīng)器底部,最重要的是在支管上配有清洗支管,從而達(dá)到進水裝置無須拆卸在運行中清洗的效果,每根布水支管上設(shè)置流量計和流量調(diào)節(jié)閥來控制進水量以及調(diào)節(jié)清洗液流量。采用容積較大的壓力容器作為緩沖裝置,從而保證進水壓力的穩(wěn)定。改進布水裝置后,進水管道不易堵塞,清理污泥更加方便,可不中斷整個UASB反應(yīng)器運行對局部進水管拆裝維護,實際應(yīng)用效果良好。
三相分離器是UASB反應(yīng)器中最關(guān)鍵的構(gòu)造,其主要作用是將固、液、氣相進行有效分離。三相分離器的優(yōu)化有以下四種方法[11]:(1)在三相分離器底部增加一個可以旋轉(zhuǎn)的葉片,產(chǎn)生向下的水流,從而利于污泥回流;(2)在懸浮床區(qū)采用篩鼓或細(xì)格柵,截留細(xì)小顆粒污泥;(3)在反應(yīng)器內(nèi)部設(shè)置攪拌器,使氣泡與顆粒污泥分離;(4)在出水堰處設(shè)置擋板,截留顆粒污泥。
以上改進主要是針對UASB反應(yīng)器運行過程中出現(xiàn)的運行負(fù)荷低、啟動時間長、進水管堵塞等問題進行的自身結(jié)構(gòu)改良升級。
雖然第一代UASB有效提高了有機廢水的處理能力,但是在運行過程中也發(fā)現(xiàn)常出現(xiàn)污泥回流降低進水COD、顆粒污泥影響傳質(zhì)、顆粒污泥漂浮沉降性能下降和流失等問題,針對這些工程運行問題,從改變反應(yīng)器內(nèi)污泥的回流循環(huán)方式、反應(yīng)器高徑比,以及污泥床等幾個方面對現(xiàn)有的UASB反應(yīng)器進行衍生改進。
內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器、外循環(huán)UASB反應(yīng)器、EGSB反應(yīng)器、IC反應(yīng)器等都是在UASB反應(yīng)器的基礎(chǔ)上衍生得到的,均包括污泥床區(qū)、懸浮床區(qū)、沉淀區(qū)等主要結(jié)構(gòu)。雖然在原理上沒有改變,但是對反應(yīng)器運行工藝進行了創(chuàng)新。
20世紀(jì)末,在使用UASB反應(yīng)器處理檸檬酸廢水時,存在著處理速度較慢、COD去除率較低(85%左右)、投資和運行費用較高等局限性。于軍等在大量試驗基礎(chǔ)上,提出了利用內(nèi)循環(huán)UASB工藝處理檸檬酸廢水,并以檸檬酸廠廢水為原料進行了實驗研究與驗證[12]。該內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器在結(jié)構(gòu)上通過排水管將出水導(dǎo)入進水管進行出水內(nèi)循環(huán),具體結(jié)構(gòu)見圖2。其優(yōu)勢是能調(diào)節(jié)進液濃度,可以將細(xì)小污泥與顆粒污泥分級,有利于顆粒污泥的形成,且可根據(jù)不同水質(zhì)及不同培養(yǎng)時期調(diào)整反應(yīng)器的水力負(fù)荷。試驗結(jié)果表明:(1)該內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器對進液COD濃度的適應(yīng)范圍增大;(2)同等條件下,出水COD去除率由常規(guī)UASB系統(tǒng)的85%提高至95%;(3)反應(yīng)器啟動周期縮短至90d內(nèi)即可完成;(4)對溫度、pH的適應(yīng)能力提高。
圖2 排水管出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
張麗潔等在懸浮區(qū)設(shè)置內(nèi)循環(huán)管,使一部分上浮至懸浮區(qū)的絮狀污泥再次回流到污泥床反應(yīng)區(qū),減少了污泥流失,改進了反應(yīng)區(qū)的水力條件,有利于污泥顆粒化[13]。研究表明,懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB對面粉廢水的COD平均去除率在83.6%左右,出水水質(zhì)較好,適宜用好氧法進一步處理。
在懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器出現(xiàn)之后,很多學(xué)者對常規(guī)UASB反應(yīng)器與懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器在處理垃圾滲濾液等的處理效果進行了對 比[14-15]。內(nèi)循環(huán)裝置由內(nèi)循環(huán)管、循環(huán)泵、乳膠管組成,具體結(jié)構(gòu)如圖3所示。其工作原理是:廢水由內(nèi)循環(huán)管從中間取樣口接出,經(jīng)循環(huán)泵將廢水從反應(yīng)器頂部泵入,經(jīng)過三相分離器將懸浮區(qū)與反應(yīng)區(qū)聯(lián)系起來,形成一個內(nèi)循環(huán)反應(yīng)區(qū)。懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器與常規(guī)UASB反應(yīng)器相比,多了一個內(nèi)循環(huán)裝置。在其他條件相同的情況下,利用常規(guī)UASB反應(yīng)器與懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器對垃圾滲濾液或者經(jīng)過稀釋后的垃圾滲濾液廢水直接進行厭氧處理,發(fā)現(xiàn)懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器對底物的處理更充分,污泥顆?;瘽舛雀?,啟動更快,具備更強的處理能力、更高的工作效率,所適應(yīng)的COD、NH3-N、SS等濃度范圍更大,其出水更適宜于用好氧法進一步處理。
圖3 懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
廢水僅通過內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器并不能達(dá)到排放的標(biāo)準(zhǔn),通常將厭氧處理法與好氧處理法相結(jié)合來處理廢水。研究人員利用內(nèi)循環(huán)UASB+好氧接觸氧化法處理高濃度丙烯酸及酯廢水[16],內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)的進水是經(jīng)過UASB反應(yīng)器處理后出水箱的出水,設(shè)定回流比為10∶1,出水一部分由內(nèi)循環(huán)泵泵入反應(yīng)器,另一部分進入好氧曝氣瓶進行進一步處理。結(jié)果表明,當(dāng)反應(yīng)器在出水pH、堿度、揮發(fā)性脂肪酸等指標(biāo)處于合理范圍內(nèi)時,單獨使用內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器COD去除率維持在70%~80%,內(nèi)循環(huán)UASB+好氧接觸氧化聯(lián)合處理法同時使用時高濃度丙烯酸及酯廢水COD去除率可達(dá)到95%。
綜上所述,內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器的循環(huán)結(jié)構(gòu)分為排水管出水內(nèi)循環(huán)和懸浮區(qū)出水內(nèi)循環(huán)兩種,但是在三相分離器下面進行出水循環(huán)比在排水管出水口的出水循環(huán)對廢水處理效果更好。內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器有的需要循環(huán)泵作為動力,有的則不需要。內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器的工作原理主要是通過內(nèi)循環(huán)裝置將反應(yīng)器的反應(yīng)區(qū)、懸浮區(qū)、沉淀區(qū)、氣液固三相分離區(qū)等結(jié)合到一起形成了一個厭氧發(fā)酵的反應(yīng)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過進水調(diào)節(jié)實現(xiàn)對反應(yīng)器的整體調(diào)節(jié)。內(nèi)循環(huán)UASB反應(yīng)器與常規(guī)UASB反應(yīng)器相比在處理廢水上優(yōu)勢明顯,尤其是適用于后續(xù)好氧處理廢水。
方戰(zhàn)強等為了使污泥區(qū)的顆粒污泥能夠大量保留,在啟動、調(diào)試過程中及時調(diào)整水力負(fù)荷,結(jié)合以往工程實踐設(shè)計外循環(huán)UASB反應(yīng)器[17]。它可以根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),通過計算反饋及時調(diào)節(jié)回流比來調(diào)節(jié)水力負(fù)荷,使其達(dá)到顆粒污泥形成的最佳條件。外循環(huán)UASB反應(yīng)器是從三相分離區(qū)與懸浮區(qū)之間取回流水,其特殊結(jié)構(gòu)如圖4所示。與從出水口進行出水循環(huán)的外循環(huán)UASB反應(yīng)器相比,該反應(yīng)器減小了三相分離區(qū)的負(fù)荷,保證了沉淀區(qū)容積不變,還可以提高反應(yīng)區(qū)的污泥濃度和產(chǎn)氣效率。對某化工廠廢水處理的試驗結(jié)果證明,用此方法設(shè)計建成的外循環(huán)UASB反應(yīng)器在中溫條件下,啟動30d后,在反應(yīng)區(qū)形成了1~2mm的顆粒污泥,COD去除率達(dá)到90%以上,三相分離器可以有效地將污泥、廢水、氣泡分離開,運行效果良好。
圖4 懸浮區(qū)出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
利用懸浮區(qū)上部出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器處理高濃度垃圾滲濾液時取得了較好的效果[18]。當(dāng)進水滲濾液COD濃度在17 157~33 599mg/L時,通過進水負(fù)荷及反應(yīng)器運行狀況來決定進水量,通過出水外循環(huán)的回流控制進水量來調(diào)節(jié)停留時間。當(dāng)厭氧反應(yīng)器負(fù)荷為6.8kg/(m3·d)時,COD去除率達(dá)到91.8%;當(dāng)厭氧反應(yīng)器負(fù)荷為15.8kg/(m3·d)時,COD去除率達(dá)到85%。從而可得出結(jié)論:該反應(yīng)器COD的去除率與容積負(fù)荷呈負(fù)相關(guān)性;產(chǎn)氣率與有機負(fù)荷呈正相關(guān)性。
利用懸浮區(qū)出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器處理學(xué)校教學(xué)大樓沖廁水(黑水)時[19],反應(yīng)器在35℃條件下運行。負(fù)荷的改變體現(xiàn)在進水流量和回流量的大小變化。在不同負(fù)荷下,反應(yīng)器對COD的去除率,沼氣的平均產(chǎn)氣量影響較大?;亓髁吭龃髮?dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)上升流速增大,污泥床得到了更好的膨脹,產(chǎn)氣量上升,但是由于流速增大,會有一些小的絮狀污泥被帶入出水,所以COD去除率下降。最好狀態(tài)下的COD的去除率為75%左右,相比其他廢水的處理效果較差,利用外循環(huán)UASB反應(yīng)器處理廁所廢水還需要做進一步的研究。
余亞琴等[20]針對太湖富藻水高有機物濃度的特點,利用排水管出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器對太湖富藻水的處理效果進行研究?;亓饔欣诟辉逅c接種污泥更好地混合,可以增強傳質(zhì)效果,由于藻類容易上浮結(jié)殼,通過出水回流還可以抑制結(jié)殼現(xiàn)象。該研究處理對象為太湖富藻水,接種污泥取自宜興當(dāng)?shù)貜U水處理廠,實驗溫度為中溫,進水COD為1 050~ 2 000mg/L,HRT為5d。反應(yīng)器啟動并達(dá)到穩(wěn)定運行的時間為32d,實驗采用降低HRT、分階段提高COD質(zhì)量濃度的方法,得到判斷反應(yīng)器運行效果的兩個指標(biāo):COD去除率穩(wěn)定在75%左右,產(chǎn)氣率為0.75 L/(L·d),實驗證明外循環(huán)UASB反應(yīng)器對太湖富藻水具有良好的處理效果。
排水管出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器(圖5)也應(yīng)用在處理中高有機濃度的檳榔加工廢水中[21],實驗在中溫條件下進行,接種污泥取自某造紙廠成熟顆粒污泥,主要研究HRT對厭氧反應(yīng)的影響。研究表明:在保證反應(yīng)器穩(wěn)定運行前提下,當(dāng)HRT為1d時,系統(tǒng)COD去除率在38%左右;當(dāng)HRT為2d時,系統(tǒng)COD去除率在53%左右;當(dāng)HRT為3d時,系統(tǒng)COD去除率在68%左右;當(dāng)HRT為4d時,系統(tǒng)COD去除率在80%左右并趨于穩(wěn)定。實驗證明了外循環(huán)UASB反應(yīng)器處理檳榔加工廢水的可行性,為實際生產(chǎn)提供了設(shè)計依據(jù)。
圖5 排水管出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器結(jié)構(gòu)示意圖
通過對內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)UASB反應(yīng)器的研究發(fā)現(xiàn),雖然并未給出這兩類反應(yīng)器的具體定義,但兩種反應(yīng)器在結(jié)構(gòu)上極其相似。有學(xué)者認(rèn)為在排水管出水處進行出水循環(huán)是外循環(huán),在三相分離器下面進行出水循環(huán)是內(nèi)循環(huán);也有學(xué)者認(rèn)為出水循環(huán)需要借助循環(huán)泵的為外循環(huán),出水循環(huán)不需要借助外力的是內(nèi)循環(huán);還有學(xué)者認(rèn)為,循環(huán)水從反應(yīng)器內(nèi)部取出經(jīng)外部循環(huán)再流入內(nèi)部為外循環(huán),而循環(huán)水從反應(yīng)器內(nèi)部取出經(jīng)反應(yīng)器內(nèi)部循環(huán)再流入內(nèi)部是內(nèi)循環(huán)。內(nèi)外循環(huán)判定的關(guān)鍵在于循環(huán)水是在反應(yīng)器外部運行還是在反應(yīng)器內(nèi)部運行。
雖然UASB反應(yīng)器在廢水的處理應(yīng)用中取得了很大成功,在廢水處理領(lǐng)域也中占有很大比例,但是在運行中仍然有許多問題難以解決。荷蘭瓦寧根大學(xué)Lettinga教授發(fā)現(xiàn)UASB反應(yīng)器在處理廢水時污泥與廢水混合不夠充分[22],影響了反應(yīng)速率,導(dǎo)致反應(yīng)器COD的去除率很低。為解決這個問題,采用大高徑比的反應(yīng)器,并采用出水循環(huán)來提高液體的上升流速,水的上升流速(Vup)由原來的1 m/h升高到5m/h,形成了厭氧顆粒污泥膨脹床反應(yīng)器[23]。EGSB反應(yīng)器由六部分組成:配水系統(tǒng)、反應(yīng)區(qū)、三相分離器、沉淀區(qū)、出水系統(tǒng)、排水管出水循環(huán)系統(tǒng),具體結(jié)構(gòu)如圖6所示。EGSB反應(yīng)器在荷蘭被應(yīng)用于啤酒洗麥廢水、酒精廢水、牛奶廢水和城市廢水處理[24],并取得了很好的效果。從結(jié)構(gòu)上看EGSB與排水管出水外循環(huán)UASB反應(yīng)器相似,但這兩種反應(yīng)器的作用機理尚未闡明。
圖6 EGSB反應(yīng)器裝置示意圖
IC反應(yīng)器是基于UASB反應(yīng)器的概念而衍生出的新型反應(yīng)器[25],20世紀(jì)80年代初,荷蘭PAQUES公司在第二代厭氧反應(yīng)器基礎(chǔ)上建造了第一個第三代厭氧反應(yīng)器(IC中試反應(yīng)器),幾年之后第一座大規(guī)模生產(chǎn)性IC反應(yīng)器用來處理廢水[26]。在1996年,我國從荷蘭引進了該技術(shù)并建造了第一個用來處理啤酒廢水的IC反應(yīng)器[27]。IC反應(yīng)器可以認(rèn)為由2個UASB反應(yīng)器上下串聯(lián)而成,高徑比一般為4~8,其2個反應(yīng)室之間由沼氣提升管和回流管連接,結(jié)構(gòu)如圖7所示。兩級三相分離器、沼氣提升管和泥水下降管構(gòu)成了IC反應(yīng)器的核心——內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)。其反應(yīng)原理是廢水先進入底部的混合區(qū),并與來自泥水下降管的內(nèi)循環(huán)水充分混合后進入污泥膨脹床進行COD生化降解,產(chǎn)生大量沼氣,沼氣、污泥和水的混合物沿沼氣提升管上升至兩級三相分離器,沼氣在該處與泥水分離并通過沼氣提升管進行收集,泥水混合物則沿泥水下降管進入反應(yīng)器底部的反應(yīng)區(qū)[28]。IC反應(yīng)器的主要優(yōu)勢是:HRT短、有機負(fù)荷率高、高徑比較大、出水水質(zhì)穩(wěn)定、耐負(fù)荷沖擊能力強大等,但是其內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,導(dǎo)致建造成本高、能耗較大、安裝維護困難。如何進一步優(yōu)化IC反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)將是以后研究的重點。
圖7 IC反應(yīng)器裝置示意圖
采用UASB工藝處理有機廢水已在國內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用。例如在我國某以玉米為原料年產(chǎn)酒精4萬t的酒精廠,每天產(chǎn)生廢液1 500m3,廢液CODCr和BOD5濃度分別為30 000~40 000和15 000~ 20 000mg/L;采用4座有效容積為2 000m3的UASB處理有機廢水,廢水停留時間為5.3d,運行負(fù)荷不低于10.0kgCODCr/(m3·d),采用高溫發(fā)酵工藝(55±2℃),經(jīng)厭氧消化,酒精廢水中COD去除率可達(dá)到93%[29]。目前世界上最大的UASB系統(tǒng)是由荷蘭的Biothane建造的15 600 m3的造紙廠廢水處理系統(tǒng),該工程日處理制漿造紙廢水的COD總量為185t,運行負(fù)荷為5~27kgCODCr/(m3·d),經(jīng)該系統(tǒng)處理后,廢水COD和BOD的去除率分別為50%~80%和75%~99%[30]。
改良型UASB反應(yīng)器是在常規(guī)UASB反應(yīng)器的基礎(chǔ)上對其內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行合理改造、增加出水回流后得到的。改良型UASB反應(yīng)器與常規(guī)UASB反應(yīng)器相比具有進水濃度可調(diào)、容積負(fù)荷率高、上升流速大、顆粒污泥成型快、啟動期短等優(yōu)點,已經(jīng)成功應(yīng)用在垃圾滲濾液、化工廢水、食品加工廠廢水、畜禽糞便廢水、啤酒廠廢水等處理工程[31-33]。改良型UASB反應(yīng)器未來研究的重點包括:(1)如何進一步加強廢水與污泥的充分混合,快速形成顆粒污泥,降低出水固體顆粒濃度,減少沉淀時間,提高反應(yīng)器處理效率;(2)如何在反應(yīng)器內(nèi)降低氨氮濃度,降低有毒物質(zhì)和重金屬的含量,利于后續(xù)處理,實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;(3)如何在線監(jiān)測反應(yīng)器的運行,實現(xiàn)自動反饋調(diào)節(jié),降低工程的安裝、運行、維護成本,提高經(jīng)濟效益。