朱壽川
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩有限公司安全環(huán)保部(武裝保衛(wèi)部) 四川攀枝花617022)
鋼鐵行業(yè)正處于產(chǎn)能過剩階段,又是產(chǎn)排污大戶,環(huán)保將成為去產(chǎn)能的重要手段。部分鋼鐵企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)已被迫關(guān)停,限產(chǎn)蔓延至全國。2016年初開始中央督查組將用兩年時(shí)間把全國督查一遍,同時(shí)史上最嚴(yán)的環(huán)境保護(hù)制度被提出,使公司的環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)重。
2.1國內(nèi)現(xiàn)狀分析
目前鋼鐵行業(yè)是國內(nèi)乃至全球的產(chǎn)排污大戶,焦?fàn)t又是鋼鐵行業(yè)的首要產(chǎn)排污工序,裝煤煙塵又是焦?fàn)t產(chǎn)排污的主要污染源,搗固焦?fàn)t單孔炭化室的裝煤量大于頂裝焦?fàn)t且煤質(zhì)較頂裝焦?fàn)t差。因此,裝煤過程煙塵含量遠(yuǎn)大于頂裝焦?fàn)t,頂裝焦?fàn)t裝煤煙塵的產(chǎn)生速率約為結(jié)焦過程中煙氣產(chǎn)生速率的7倍;搗固焦?fàn)t裝煤煙塵的產(chǎn)生速率又約為頂裝焦?fàn)t的4倍,同時(shí)產(chǎn)生苯并芘(Bap)、苯可溶物(BSO)、二氧化硫(SO2)、可燃?xì)怏w(荒煤氣)、焦油等有毒有害物質(zhì),且含量都遠(yuǎn)大于頂裝焦?fàn)t,最難處理的是苯并芘和焦油,也是最為關(guān)注的。因此,攀鋼釩公司對(duì)西昌鋼釩煉鐵廠、四川達(dá)興能源有限公司、攀成鋼旺蒼焦化有限公司、河南濟(jì)源金馬焦化有限公司4個(gè)廠家的搗固焦?fàn)t裝煤除塵運(yùn)行情況進(jìn)行考察,采用的工藝可分為燃燒化學(xué)法和集煙凈化物理法兩種,兩種工藝各有其優(yōu)缺點(diǎn)。
2.2攀鋼釩改造前工藝現(xiàn)狀分析
攀鋼煉鐵廠3#、4#焦?fàn)t設(shè)計(jì)時(shí)采用N+2高壓氨水內(nèi)吸與地面站(焦炭過濾器+袋式除塵器+引風(fēng)機(jī))外導(dǎo)凈化相結(jié)合的裝煤除塵工藝。這項(xiàng)工藝技術(shù)在建設(shè)之時(shí)屬于全國第一批實(shí)施的新工藝,具有一定的先進(jìn)性,也具有一定的探索性。但由于裝煤煙塵焦油含量高造成系統(tǒng)阻力大,導(dǎo)致吸力不夠,煙塵外溢,難以達(dá)到國家最新版《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。
2.3工藝選擇
裝煤除塵治理常用的方法有燃燒結(jié)合吸附法、二合一地面站法、雙集氣管法和雙U型導(dǎo)煙管法等。
燃燒結(jié)合吸附法是在消煙車上首先對(duì)裝煤煙氣進(jìn)行燃燒以減少煙氣中焦油煙及可燃成分,然后在進(jìn)入除塵器前將煙氣先導(dǎo)入煙氣吸附凈化裝置,對(duì)焦油煙進(jìn)行強(qiáng)制吸附凈化,除去未燃燒盡的焦油,吸附填料采用活性塊狀焦炭,并定期對(duì)填料進(jìn)行自動(dòng)更換。該方法優(yōu)點(diǎn):不僅能有效去除廢氣中所含的塵類污染物,對(duì)苯、苯并芘等可燃類有機(jī)物也有較好的去除效果,凈化效率高。其缺點(diǎn):由于消煙車自帶的燃燒室體積有限,存在燃燒不完全的狀況,裝煤煙氣燃燒不完全會(huì)導(dǎo)致大量焦油粘結(jié)在布袋上,造成系統(tǒng)阻力偏大,煙氣捕集率大大降低,如加快更換除塵器布袋,則費(fèi)用大大增加;吸附填料采用活性塊狀焦炭,更換頻繁,勞動(dòng)強(qiáng)度大,后期吸附效果差。
裝煤與推焦消煙除塵二合一地面站法是在焦?fàn)t爐頂設(shè)置抽煙干管,通過導(dǎo)煙車抽煙管和攔焦車集塵罩,在不同的操作時(shí)段將裝煤煙塵與推焦煙塵抽吸到地面站集中處理。這種地面站對(duì)煙塵的凈化一般是采用干式吸附過濾方式。該方法優(yōu)點(diǎn):除塵效率高,避免了“放炮”現(xiàn)象,無廢水產(chǎn)生,投資及運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低。其缺點(diǎn):雖然可以有效地凈化粉塵和焦油霧,但不能清除氣體中的可燃成分和部分有毒氣體,推焦時(shí)火星進(jìn)入除塵器常會(huì)發(fā)生燒袋事故。
雙集氣管法是在焦?fàn)t爐頂機(jī)焦兩側(cè)采用雙集氣管荒煤氣出爐系統(tǒng)。在搗固焦?fàn)t裝煤時(shí),與本炭化室上升管高壓氨水噴灑配合,將裝煤煙塵抽吸入焦?fàn)t的荒煤氣集氣系統(tǒng)。雙集氣管法的優(yōu)點(diǎn)是不需要設(shè)置地面站,也不需要在焦?fàn)t爐頂設(shè)置導(dǎo)煙車或消煙車,使系統(tǒng)大為簡(jiǎn)化。但其缺點(diǎn)是由于搗固焦?fàn)t敞開機(jī)側(cè)爐門裝煤,即使設(shè)置爐門罩輔助作業(yè),但仍然不可避免在抽吸裝煤煙塵時(shí)吸入大量空氣。位于焦?fàn)t爐頂機(jī)側(cè)的上升管與機(jī)側(cè)敞開的爐口十分接近,使得大量空氣進(jìn)入荒煤氣,煤氣含氧量超標(biāo)的危險(xiǎn)性大大增加,成為焦化廠煤氣凈化系統(tǒng)的安全隱患。
雙U型導(dǎo)煙管裝煤消煙除塵法是采取高壓氨水與炭化室內(nèi)導(dǎo)聯(lián)合治理方案,德國、波蘭和印度等國主張使用U型管導(dǎo)煙管技術(shù)。雙U形導(dǎo)煙管布置在焦?fàn)t中心線的兩側(cè),機(jī)側(cè)U型導(dǎo)煙管連通正裝煤的第N孔炭化室和第N+2孔炭化室,焦側(cè)U型導(dǎo)煙管連通正裝煤的第N孔炭化室和第N-1孔炭化室,導(dǎo)煙孔蓋與座用水密封,通過橋管處高壓氨水噴射產(chǎn)生的抽吸力,分三階段依次將煙氣導(dǎo)入集氣管中。該方法優(yōu)點(diǎn):U型管導(dǎo)煙系統(tǒng)能最大限度減少炭化室機(jī)側(cè)爐門的冒煙冒火現(xiàn)象,安全可靠。其缺點(diǎn):易使煤氣含氧量過高,造成安全生產(chǎn)隱患;如要取得較好的除塵效果,要求抽煙炭化室上升管根部必須產(chǎn)生較大的吸力,但由于系統(tǒng)泄露等原因可能會(huì)造成壓力降低,通常導(dǎo)致使用效果變差,不能達(dá)到現(xiàn)行環(huán)保指標(biāo)要求;此外,高壓氨水噴射使焦油質(zhì)量劣化,蒸氨塔與管道易堵塞,影響化產(chǎn)回收系統(tǒng)正常運(yùn)行,盡管與頂裝焦?fàn)t相比,搗固焦?fàn)t采用高壓氨水的副作用小于頂裝焦?fàn)t,但并不能完全消除高壓氨水的副作用。[1]
2.4工藝改造分析
另一種方法是在消煙車吸煙套管上部增加了調(diào)節(jié)閥門,裝煤時(shí)通過對(duì)消煙車吸煙套管的風(fēng)量調(diào)節(jié)使炭化室內(nèi)產(chǎn)生一定的負(fù)壓,既解決了機(jī)側(cè)爐門冒煙問題又使裝煤產(chǎn)生的煙氣在炭化室中多通過一段距離,這不僅可以燒掉一部分焦油及粘性物質(zhì)還有利于煙氣在消煙車中燃燒,燃燒效果好壞對(duì)地面站能否有效運(yùn)行有直接的影響。
以上地面站除塵器濾袋都要采用噴涂保護(hù),噴涂料采用出焦除塵過程中所收集的焦粉,由預(yù)噴涂裝置及單向溢流回噴裝置噴至除塵器濾袋表面上,避免經(jīng)燃燒及吸附凈化處理后的少量焦油等粘性物質(zhì)與濾袋直接接觸。但這種方法在實(shí)際上達(dá)不到良好的控制效果,主要是預(yù)噴涂料焦粉的量嚴(yán)重不足,尤其是在焦?fàn)t延長結(jié)焦時(shí)間的情況下,如采取外購吸附粉作為預(yù)噴涂料的補(bǔ)充,則額外增加企業(yè)負(fù)擔(dān),另外濾袋長期使用會(huì)被粘結(jié)堵塞而影響使用效果。
最后方案的選擇集中在兩種工藝上:焚燒加洗滌工藝,焚燒加布袋工藝,焚燒工藝兩者一樣,主要差異在洗滌與布袋除塵工藝。兩種方案的運(yùn)行成本如表1所示。
表1 兩種方案運(yùn)行成本對(duì)比
焚燒加洗滌工藝擁有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)運(yùn)行費(fèi)用低,每年節(jié)約運(yùn)行成本約111萬元,見表1;
(2)投資省與操作簡(jiǎn)便,設(shè)計(jì)進(jìn)度快,利用熄焦塔對(duì)外排廢氣進(jìn)行二次捕霧,外排廢氣高度更高,煙塵自然沉降率更高;
(3)除塵效果與焚燒加布袋除塵相當(dāng);
(4)同時(shí)水洗法能免除燒布袋的風(fēng)險(xiǎn),連帶風(fēng)險(xiǎn)小。[2]
但焚燒加洗滌工藝也存在著工程應(yīng)用業(yè)績不是很多;如焚燒不完全,用水洗法會(huì)導(dǎo)致冒黃煙等不利因素。
結(jié)合考察情況,對(duì)該項(xiàng)目的改進(jìn)方案、投資和成本進(jìn)行了比較,確定3#、4#搗固焦?fàn)t裝煤除塵采取“焚燒+洗滌”的除塵工藝,主要工藝流程如圖1。
圖1 裝煤除塵工藝流程圖
2.5工藝應(yīng)用情況的研究
改造初期效果明顯,但是運(yùn)行幾個(gè)月后發(fā)現(xiàn)仍存在個(gè)別問題:
(1)除塵外線管道管徑尺寸、彎頭、三通等局部件的連接方式不合理
在實(shí)際生產(chǎn)中,對(duì)爐頂機(jī)側(cè)除塵管線進(jìn)行吸力測(cè)量,測(cè)量數(shù)據(jù)為表2所示。
表2 3、4號(hào)搗固焦?fàn)t裝煤除塵爐頂吸力
從上表可以看出,4號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵管道的管徑選擇,彎頭、三通等局部件的連接方式不合理,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力損失大。
(2)機(jī)側(cè)爐頭吸風(fēng)支管截面太小,與設(shè)計(jì)風(fēng)量不匹配
吸風(fēng)支管截面尺寸約600×600,只有0.36m2,吸風(fēng)面積嚴(yán)重不足,如按照10萬m3/h的除塵風(fēng)量計(jì)算,風(fēng)管內(nèi)風(fēng)速為77m/s,阻力損失為3800Pa,而且有插板閥后阻力損失會(huì)更大,這顯然是不合理的。導(dǎo)致機(jī)側(cè)爐頭處冒煙嚴(yán)重。
(3)除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行偏離設(shè)計(jì)工況
除塵風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)風(fēng)量為20萬m3/h,攀鋼勞研所的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)~12萬m3/h。裝煤過程中,焦?fàn)t機(jī)側(cè)煙塵外溢,區(qū)域作業(yè)環(huán)境惡劣。
(4)焚燒爐結(jié)構(gòu)不合理
焦油是一種高芳香度的碳?xì)浠衔锏膹?fù)雜混合物,燃點(diǎn)460℃-630℃;苯并芘是一種強(qiáng)致癌物,高熱可燃,同時(shí)釋放出有毒氣體。焚燒過程中爐膛溫度不足,只有480℃。改造過程中爐膛內(nèi)砌筑的蓄熱格子磚嚴(yán)重影響了氣流通道阻力增大。
(5)洗滌塔噴淋效果差,塔體腐蝕嚴(yán)重
洗滌塔下部洗滌段(約6米)腐蝕、磨損嚴(yán)重,局部已經(jīng)磨穿,現(xiàn)采取外部整體包焊的臨時(shí)措施;洗滌塔底部穿孔,洗滌水從洗滌塔底部基礎(chǔ)往外溢出,污染周邊環(huán)境。焚燒爐側(cè)部、頂部的鐵殼不同程度燒穿。
經(jīng)測(cè)量,焚燒洗滌后的外排煙氣顆粒物含量達(dá)257mg/m3,無法滿足環(huán)保要求。
通過對(duì)上述存在問題的分析研究,針對(duì)性的制定如下對(duì)策。
3.1除塵干管改進(jìn)
對(duì)洗滌塔至風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)出口至排放口段的除塵管道更換為D2=1.4m管道,提高風(fēng)機(jī)進(jìn)出口流通面積:
為解決焚燒爐出口至4號(hào)爐電動(dòng)閥后2個(gè)直角彎頭、1個(gè)135°彎頭、75°爬坡段、4#爐電動(dòng)閥處容易淤積焦油粉塵等問題(吸力損失在600pa左右),將對(duì)焚燒爐出口至4號(hào)爐除塵管道第一個(gè)膨脹節(jié)之間管道進(jìn)行改造,由焚燒爐出口90°彎頭處開孔接管道至第一個(gè)膨脹節(jié)前管道,該段新增管道為4號(hào)爐拆除后立舊管道,同時(shí)4號(hào)爐電動(dòng)閥位置將改為除塵管道直管段閥前后有2.5m距離的位置處。
4號(hào)爐除塵管道在煙囪根部直管經(jīng)橫跨焦?fàn)t管進(jìn)入機(jī)側(cè)管道至 62#炭化室處吸力損失在600pa,為減少此段1個(gè)135°彎頭、2處管道擴(kuò)大,整體對(duì)煙囪根部直管、橫跨焦?fàn)t管向大溝方向進(jìn)行移位,直管段新增管線(D=1.1m、L=20m),見圖2。
圖2 干管改進(jìn)示意圖
3.2風(fēng)機(jī)改造
根據(jù)裝煤煙氣產(chǎn)生量及焚燒爐煙氣處理量,通過核算,將現(xiàn)除塵風(fēng)機(jī)處理量由120000m3/h改為190000m3/h。
3.3焚燒爐改進(jìn)
裝煤除塵原設(shè)計(jì)焚燒爐出現(xiàn)隔墻磚垮塌、蓄熱能力不足,導(dǎo)致裝煤煙氣在焚燒爐內(nèi)燃燒不充分,嚴(yán)重影響裝煤除塵的效果。2015年初對(duì)焚燒爐內(nèi)部進(jìn)行重新砌筑,并在內(nèi)部用七孔格子磚砌筑了3組蓄熱體,同時(shí)在焚燒爐頂增加煤氣燒嘴。改造后,焚燒爐滿足單邊裝煤煙氣焚燒,裝煤前爐溫最高為800℃左右,裝煤結(jié)束后爐溫降至450℃左右,熄焦塔頂部排放口為白色煙氣;當(dāng)兩座焦?fàn)t同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)錯(cuò)開裝煤時(shí)焚燒爐降溫幅度為270~300℃/min,升溫速率在180~200℃/min,最低溫度在300℃左右,熄焦塔頂部排放口有少量淡黃色煙氣。[2]
3.4洗滌塔及噴頭改進(jìn)
洗滌塔系統(tǒng),根據(jù)洗滌系統(tǒng)水質(zhì)組成和煙氣溫度,重新核算設(shè)計(jì)塔體為304復(fù)合板,同時(shí)根據(jù)洗滌冷卻效果,重新設(shè)計(jì)噴淋裝置,在煙氣正對(duì)塔壁處增加不銹鋼保護(hù)層和噴灑水幕,底部斜板腔體內(nèi)澆筑水泥,并留排空管至熄焦池等。
洗滌塔重新制作更換,采用14mm的Q235鋼板,內(nèi)部貼襯2mm厚254SMo;將下部空心結(jié)構(gòu)用耐高溫快速凝固水泥進(jìn)行澆筑,防止底板磨穿后洗滌水泄漏。
原設(shè)計(jì)的噴頭為螺旋出水,極易堵塞,改進(jìn)為取消螺旋,在出水口焊接分水板。
3.5集塵口捕集效果改進(jìn)
導(dǎo)煙車設(shè)計(jì)功能為:1.爐頂自動(dòng)清掃;2.相鄰碳化室導(dǎo)煙;3、高低壓氨水切換;4.用油缸開啟爐頂除塵翻板對(duì)接套筒捕集口。生產(chǎn)過程中爐頂自動(dòng)清掃故障頻繁;N+2卡爪頻繁被焦油粘死。綜合考慮,將導(dǎo)煙車停用,爐頂除塵翻板封閉,高低壓氨水切換交由上升管工手動(dòng)操作完成,捕集口管道增加翻板并單個(gè)與除塵主管連通,在推焦車取門臺(tái)車上部增加捕集口翻板開關(guān)油缸,實(shí)現(xiàn)推焦車取門臺(tái)車上部油缸開關(guān)出爐號(hào)插板閥功能。[3]
利用廢舊的托煤底板設(shè)計(jì)炭化室清掃石墨裝置,保證了炭化室有效的空間高度,改善了裝煤除塵效果。
4.1爐頂吸力穩(wěn)固提高
通過采取以上措施后,4號(hào)爐裝煤效果有較大改善,3號(hào)爐裝煤效果也有穩(wěn)步提高。表3為改造前后爐頂吸力測(cè)量對(duì)比。
表3 3、4號(hào)搗固焦?fàn)t裝煤除塵爐頂吸力測(cè)量數(shù)據(jù)表
4.2改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
2015年9月29日通過市環(huán)保局環(huán)境測(cè)評(píng)驗(yàn)收,現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境得到改善。
4.3洗滌塔無穿孔、竄漏發(fā)生
洗滌塔改用新型材質(zhì)、改結(jié)構(gòu)噴頭后,塔體內(nèi)部噴灑效果良好,無噴頭堵塞情況發(fā)生,同時(shí)塔體完整,投用1年來未出現(xiàn)洗滌塔穿孔、銹蝕、竄漏的現(xiàn)象。
4.4焚燒爐內(nèi)蓄熱能力提高
通過焚燒爐內(nèi)支模砌筑3堵7孔耐火硅磚墻體,有效提高了爐內(nèi)蓄熱能力,溫度要求完全滿足單座焦?fàn)t生產(chǎn),基本滿足雙邊錯(cuò)開生產(chǎn),裝煤前后爐內(nèi)熱量散失較少,有效控制燃燒溫度在600℃以上,優(yōu)化前后焚燒爐內(nèi)蓄熱磚溫度波動(dòng)見圖3。
本次搗固焦?fàn)t裝煤除塵工藝研究與實(shí)施取得了以下成績:
圖3 優(yōu)化焚燒爐內(nèi)蓄熱磚前后溫度對(duì)比圖
(1)污染物排放指標(biāo)達(dá)標(biāo),尤其是苯并芘穩(wěn)定達(dá)標(biāo);
(2)提高焦油的去除率;
(3)提高除塵系統(tǒng)穩(wěn)定性。