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180噸精煉爐電極控制節(jié)電技術(shù)實踐

2019-05-30 11:26孫海曉
山東工業(yè)技術(shù) 2019年12期

摘 要:根據(jù)宣鋼150噸爐區(qū)180噸LF鋼包精煉爐的運行情況, 針對系統(tǒng)運行中的問題,介紹了精煉爐電極調(diào)節(jié)控制總統(tǒng)思路和控制方案,以及系統(tǒng)實施過程和效果,對精煉電極控制技術(shù)進行了總結(jié),系統(tǒng)實施后取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。

關(guān)鍵詞:精煉節(jié)電;電極控制;電極調(diào)節(jié)器;預(yù)測控制算法

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.12.138

0 前言

宣鋼180T LF精煉爐采用電極加熱的方式對鋼包爐內(nèi)鐵水進行加熱升溫,原電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,給精煉爐的電極和變壓器帶來很大沖擊,同時造成精煉爐電耗損失增大,特別是在造渣埋弧階段,采用大電流短弧操作,短弧操作會使功率因素及電效率下降[1],不能將有效的電功率輸入爐內(nèi),達不到快速升溫的目的,且保護功能不完善,容易造成電極折斷。

針對電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)中的大時滯、非線性、時變問題,提出了應(yīng)用在“恒阻抗策略”下的預(yù)測控制算法(PFC)的PFC-PID串級控制策略解決方法。當(dāng)電極電流增加時會反應(yīng)在精煉爐內(nèi)溫度升溫速度變大,此時主調(diào)節(jié)器輸出減小,即副調(diào)節(jié)給定值減小,要求選擇小電流工作曲線,使得控制液壓調(diào)節(jié)閥開度增大,電極上升,電流變小。

1 應(yīng)用背景

精煉是以電弧加熱、氬氣攪拌和渣精煉為核心的鋼包精煉爐生產(chǎn)技術(shù)[2]。鋼包內(nèi)鋼水升溫階段采用控制電極放電起熱過程來實現(xiàn)調(diào)節(jié),加熱升溫鋼水的過程一般包括:造渣埋弧、升溫階段、保溫出鋼階段等。宣鋼精煉爐電極調(diào)節(jié)升降存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,給精煉爐的電極和變壓器帶來很大沖擊,同時造成精煉爐電耗損失增大。隨著公司品種結(jié)構(gòu)改變,精煉爐使用效率日益升高,節(jié)電效益可觀。我們通過技術(shù)交流和對標(biāo)咨詢,邯鋼、石鋼和承鋼等鋼廠的精煉爐均進行了電極升降調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)的升級改造,改造后節(jié)電效果顯著。因此對宣鋼4座LF精煉爐電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)的高效改造就顯得非常重要。因此,計控中心牽頭組織一、二鋼軋廠及相關(guān)部室進行了改造可行性論證,決定將二鋼軋廠2#180噸精煉爐做為試點,對電極調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)進行升級改造。

2 總體思路和實施方案

2.1 總體思路

精煉爐電極調(diào)節(jié)控制是一個間歇式操作、智能控制的過程,控制的重點是在“恒阻抗控制”的理念下,如何根據(jù)變壓器功率圓圖,應(yīng)用先進控制技術(shù),選擇最優(yōu)電流工作曲線,驅(qū)動液壓系統(tǒng)帶動電極電流的升降,實現(xiàn)對精煉爐冶煉過程的調(diào)節(jié)與控制。

二鋼軋廠2#180噸精煉爐西門子控制系統(tǒng)硬件設(shè)備完備,只需進行軟件升級改造。在原電極調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)程序中嵌入新的控制系統(tǒng)。同時保持新舊控制系統(tǒng)可隨意切換。主要實施如下:

(1)對2#180噸精煉爐西門子控制系統(tǒng)進行技術(shù)分析,確定不投入硬件設(shè)備,只需進行軟件升級改造。

(2)在原電極調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)程序中嵌入新的控制系統(tǒng)。同時保持新舊控制系統(tǒng)可隨意切換。

(3)根據(jù)生產(chǎn)工藝情況調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù),測試數(shù)據(jù)。

(4)現(xiàn)場編制程序、在線調(diào)試,編制操作規(guī)程,投入運行。

2.2 實施方案

2.2.1 LF精煉爐工藝及電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)

鋼水升溫階段采用控制電極放電起熱過程來實現(xiàn)調(diào)節(jié),加熱升溫鋼水的過程一般包括:造渣埋弧、升溫階段、保溫出鋼階段等過程。

(1)造渣埋弧階段。采用低電壓、大電流短弧操作,在冶煉工藝上采用泡沫渣技術(shù),進行埋弧加熱,應(yīng)用先進控制技術(shù)提高成功埋弧速度實現(xiàn)精煉爐高效節(jié)能生產(chǎn)。

(2)升溫階段。在“阻抗匹配”的前提下,適當(dāng)降低二次側(cè)工作電流,在這個階段根據(jù)變壓器功率圓圖,應(yīng)用先進控制技術(shù)選擇最佳工作電流曲線控制升溫速度實現(xiàn)高效節(jié)能生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。

(3)保溫出鋼。加入合金調(diào)整成分,攪拌并保溫一定時間,測溫取樣分析,成份合格并達到下一工序所需溫度時停止精煉。應(yīng)用先進控制技術(shù)選擇最佳工作電壓和工作電流曲線,達到最佳變壓器輸出功率及功率因素,控制保溫效果實現(xiàn)高效節(jié)能生產(chǎn)。

(4)冶煉過程中液壓系統(tǒng)控制。采用比例閥控制,實現(xiàn)電極的升降速度可變、可調(diào)而且靈敏度高。

(5)實時弧流、弧壓采樣系統(tǒng)。精煉爐在冶煉過程中采用實時“恒阻抗控制”原理,預(yù)先建立精煉爐阻抗的模型,應(yīng)用先進控制技術(shù)算法及模型,計算控制變量到液壓系統(tǒng)驅(qū)動執(zhí)行機構(gòu)來控制電極的上下移動,實現(xiàn)對精煉爐內(nèi)電極電弧電流的有效控制。

其電極控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示:

2.2.2 電極調(diào)節(jié)器的控制技術(shù)

當(dāng)電弧電流小于額定值時,輸入到爐內(nèi)的電能減少,化渣時間拖長,電能及電極消耗量[4]均有增加;而當(dāng)電流非常大時,就能使路線損耗大大增加,會使鋼液遭受增碳的危險,嚴(yán)重時可折斷電極??刂乒に嚹繕?biāo)如下:(1)在造渣埋弧階段,保證在最佳電流工作曲線下不斷弧,埋弧時間短,穩(wěn)定精煉爐內(nèi)升溫過程;確保溫度、電極電流值達到平穩(wěn)、不超調(diào)。(2)升溫階段控制時保證升溫速度平穩(wěn)、波動小,溫升速度在4-5.5℃/min、電極消耗在8g/t; 保持裝置在允許的安全和約束范圍內(nèi)正?;咀詣舆\行。(3)保溫出鋼階段,在最小能耗下保持精煉爐內(nèi)溫度不下降,確保了后續(xù)工序正常生產(chǎn)。(4)整個冶煉過程中冶煉時間在42分鐘以內(nèi),通電時間在13-18分鐘。

2.2.3 電極調(diào)節(jié)控制策略和方案

鋼包精煉爐是用三相電極產(chǎn)生的電弧來加熱鋼液的,采用恒阻抗調(diào)節(jié)是解決電極間互耦作用的一種有效方法。

針對電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)中的大時滯、非線性、時變問題,提出了應(yīng)用在“恒阻抗策略”下的預(yù)測控制算法(PFC)的PFC-PID串級控制策略解決方法。

控制系統(tǒng)的核心是基于測試法的過程模型辨識算法與預(yù)測函數(shù)控制(PFC)的設(shè)計。被控對象的數(shù)學(xué)模型采用一階純滯后慣性環(huán)節(jié),測試法辨識結(jié)果與實際調(diào)節(jié)器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相似,表明數(shù)學(xué)模型與實際過程基本接近,可以用于控制方法研究。PFC具有預(yù)測模型、滾動優(yōu)化和反饋校正三部分,其最大特點是控制量計算方程簡單,實時控制計算量小。

2.2.4 精煉爐電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)研發(fā)

(1)變壓器功率電流曲線模型建立。當(dāng)電極起弧后,埋弧效果在正常范圍內(nèi)變化時,控制方式采用最優(yōu)工作電流曲線模型下自適應(yīng)回路調(diào)節(jié),當(dāng)電極電弧長度超過設(shè)定值時容易造成斷弧或埋弧不穩(wěn)時引入具有前饋環(huán)節(jié)的補償功能。

在變壓器及短網(wǎng)系統(tǒng)的電氣參數(shù)初步計算完成后,將制作LF的功率圓圖,并結(jié)合此圓圖數(shù)據(jù),選擇出合理的工作點。

(2)系統(tǒng)硬件組成。電極調(diào)節(jié)器有電極調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),弧壓弧流檢測系統(tǒng)及與本體通訊接口等組成。控制器采用西門子s7-400PLC,弧流檢測采用羅氏線圈測量。并與本體PLC建立以太網(wǎng)連接,對數(shù)據(jù)進行實時交換,保證相關(guān)安全連鎖的穩(wěn)定運行。

(3)軟件策略。電極調(diào)節(jié)器軟件部分與舊控制系統(tǒng)有著本質(zhì)區(qū)別,因此對電極調(diào)節(jié)器控制系統(tǒng)程序進行了重新編制,新調(diào)節(jié)器主要有阻抗控制器、過流控制器、短路控制器等組成,系統(tǒng)投用后出現(xiàn)電流超調(diào)量較大,保護功能不全導(dǎo)致電極發(fā)生挫傷斷裂的事故,因此針對實際使用情況對各控制器進行了優(yōu)化,并增加了部分保護功能。

2.2.5 過流控制器和短路控制器

實際電流信號與過載電流最大值相比較,差值通過一個PI控制器,輸出經(jīng)過限幅后,與阻抗控制器的輸出相加控制電極快速提升。當(dāng)電流超過最大電流設(shè)定值時,過電流控制器自動使能,通過三個積分器,過電流值過的越大,電極速度提得越快。

2.2.6 液壓比例閥控制優(yōu)化

電極的響應(yīng)速度對調(diào)節(jié)器的性能非常重要,系統(tǒng)投用后發(fā)現(xiàn)電極上升過程中響應(yīng)較慢,檢查發(fā)現(xiàn)在上升過程中,給定速度在液壓閥的死區(qū)內(nèi),因此對液壓閥控制給定電壓進行調(diào)整,避免了給定值在液壓閥范圍內(nèi),提升了電極的響應(yīng)速度及精度。增加備用比例閥門控制程序,在液壓管路上增加備用比例閥,在控制系統(tǒng)中增加主用備用閥切換程序,使用主用閥故障時,可以迅速的切換至備用閥,避免了因比例閥故障導(dǎo)致生產(chǎn)停頓。

2.2.7 增加調(diào)節(jié)器保護功能

冶煉過程中,當(dāng)變壓器調(diào)壓檔位切換時,通過減小二次電流來保護調(diào)壓檔位切換。一般電流減小正常冶煉電流值的20%。電極下降過程中,為了檢測到非導(dǎo)電材料防止電極折斷,需要判斷電極液壓壓力信號,當(dāng)液壓壓力低于報警值1時,電極減速下降。

2.2.8 系統(tǒng)HMI構(gòu)成

電極調(diào)節(jié)主畫面界面主要包括以下幾內(nèi)容,三相弧壓、弧流、阻抗、功率、功率因數(shù)、通電時間、電量顯示、調(diào)壓檔實際檔位顯示、電極上下限位顯示、比例閥輸出顯示、三相弧壓、弧流、比例閥輸出歷史趨勢顯示。

3 實施效果

項目實施后,在電極第一次起弧過程中,可以明顯減小因鋼水渣層產(chǎn)生的對電極電流的大幅度波動,減輕電極振動,有效保護電極。在電極正常加熱過程中,可以明顯減小電極電流的大范圍波動,從而減小電極的縱向震動幅度和橫向震動頻率,有效保護電極。

系統(tǒng)應(yīng)用后,2#精煉爐使用新電極調(diào)節(jié)系統(tǒng)噸鋼節(jié)電率15.63%,采用恒阻抗調(diào)節(jié)器噸鋼電耗大大降低。新調(diào)節(jié)器實施后系統(tǒng)弧壓穩(wěn)定,弧流調(diào)節(jié)超調(diào)量小,較1#精煉爐調(diào)節(jié)系統(tǒng)有很大的改觀,弧流值基本可以穩(wěn)定在設(shè)定值范圍內(nèi)。

4 結(jié)論

該系統(tǒng)投運入使用以來,效果良好,運行穩(wěn)定。項目的成功實施和應(yīng)用,達到優(yōu)化工藝、縮短冶煉時間、降低生產(chǎn)成本目的,同時對提高精煉爐生產(chǎn)管理水平、提高企業(yè)市場競爭力等方面起到積極的作用,年節(jié)電效益約170萬元。

參考文獻:

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作者簡介:孫海曉(1984-),男,河北懷安人,本科,自動化工程師,從事電氣自動化設(shè)備管理工作。

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