潘培山
摘 要:該文結合垃圾吊的運行工況中存在甲硫醇、甲硫醚等異味氣體和H2S和CH4以及CO等腐蝕和危險爆炸性氣體,并且濕度大和粉塵大等的惡劣環(huán)境,對在實際工作中遇到的問題及故障進行了分析,并提出了有針對性的解決對策。該文對于垃圾吊在垃圾焚燒發(fā)電電廠中的實際應用具有一定的指導和借鑒意義。
關鍵詞:垃圾吊;爆炸性氣體;腐蝕;溜鉤
中圖分類號:X705 文獻標志碼:A
0 引言
垃圾吊是城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾供料系統(tǒng)的核心設備,位于垃圾貯存料池的上方,主要承擔垃圾的投料、搬運、攪拌、取物和稱量工作。其安裝位置決定工作環(huán)境惡劣,主要存在爆炸性氣體、高濕度、高溫和粉塵等。垃圾在缺氧狀況下發(fā)酵,其過程中必然會產(chǎn)生H2S和CH4以及CO等腐蝕和危險爆炸性氣體;因垃圾倉下滲濾液的存在導致濕度高環(huán)境濕度常年保持在70 %以上;垃圾車傾倒卸料時產(chǎn)生大量揚塵;發(fā)酵過程中放熱加上垃圾貯存池相對密閉的環(huán)境,夏季高溫時溫度達到50 ℃。惡劣的環(huán)境對垃圾吊設備的壽命和整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性都有影響,較為嚴重時,會造成設備嚴重損壞。針對此情況,采取了相應的預防措施,減少外界環(huán)境對設備的影響,延長設備的使用壽命,減少設備損壞率,提高設備運行可靠性,保障機組的安全平穩(wěn)運行。
1 背景
莒縣垃圾發(fā)電廠的垃圾吊由河南賽諾重工機械有限公司成套,其中控制系統(tǒng)采用西門子S7-300系列PLC,變頻器采用施耐德ATV71系列起重專用變頻器,抓斗采用的是上海佩納沙士吉打機械有限公司生產(chǎn)的桔瓣式電動液壓抓斗,重量5.6 t。運行一年中出現(xiàn)過溜鉤、大車行走不同步異音、限位開關損壞、接線箱接線氧化松動等諸多事故,嚴重影響了生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定,甚至產(chǎn)生較大的安全隱患。
2 實際案例
2.1 溜鉤案例
2018年5月份,1#垃圾吊抓滿6 t垃圾料后提升后,平移到垃圾卸料口處,操作人員感覺提升高度不足,打算再升高半米,剛剛操作垃圾吊抓斗就溜鉤下滑,操作人員迅速拍急停按鈕,沒有能夠控制住抓斗下滑,抓斗下滑到下料口側壁,產(chǎn)生一個向外的分力,抓斗通過鋼絲繩把小車往外拽并脫軌,撞擊到垃圾倉壁后停止,抓斗掉落到卸料溜槽中。
2.2 大車行走不同步異音案例
2018年4月份,2#垃圾吊在大車行走起始時經(jīng)常出現(xiàn)類似于2臺電機不同步、大車走平行四邊形工況的異音。
2.3限位開關損壞、接線箱接線氧化松動等案例
大車和小車限位開關最初廠家的原設計是采用LJ18A3三線直流 NPN型電感式傳感器接近開關,運行半年出現(xiàn)過4個開關損壞;接線箱采用的是普通型式的接線箱,運行半年后接線裸露的電纜全部出現(xiàn)氧化、虛接甚至斷路等現(xiàn)象。
3 原因分析
3.1 溜鉤案例原因分析
垃圾吊區(qū)別于一般起重機械的特點是有一個自身重量達5.6 t的大型抓斗,且頻繁抓料、投料操作。主起升機構是一臺變頻電機通過2臺減速器驅(qū)動2個卷筒上的4根鋼絲繩吊起四吊點液壓抓斗,在減速機主軸上安裝有起升機構的制動器(采用液壓推桿式制動器)。該次出現(xiàn)溜鉤的根本原因在于沒有調(diào)整好主起升電機建立驅(qū)動扭矩時間和液壓制動器釋放的動作時間,液壓制動器抱閘過早釋放,主起升電機驅(qū)動扭矩小于貨物和抓斗自重扭矩。
3.2 大車行走不同步異音案例原因分析
莒縣垃圾發(fā)電廠采用一臺變頻器驅(qū)動2臺大車電機的結構形式。出現(xiàn)異音首先從電氣方面排查:是否有1臺電機缺相、實際只有一臺電機驅(qū)動等原因,經(jīng)過細致地測量2臺電機的三相電流、絕緣等各項指標,均正常;其次開始排查吊車導軌是否有變形、絞邊的問題,經(jīng)測量分析數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi),再次檢查大車與導軌是否垂直,經(jīng)過一系列地檢查、測量、分析認定機械部分沒有異常。最終再轉(zhuǎn)到變頻器的參數(shù)設置,查閱變頻器的參數(shù)設置、咨詢賽諾設備制造廠家等試探性地把變頻器內(nèi)部電機控制方式參數(shù)進行了優(yōu)化設置,異音消失,設備運行正常。
ATV71系列施耐德變頻器對電機的控制方式有5種,分別是:
①SVC U開環(huán)電壓矢量控制模式;這種模式可以根據(jù)負載自動進行滑差補償。支持多個電機并聯(lián)在同一個變頻器上(如果為相同的電機)。
②SVC I 開環(huán)電流矢量控制模式;不支持多個電機并聯(lián)在同一個變頻器上。
③2點壓頻比開環(huán)V/F;適合使用場合。
多個電機并聯(lián)在同一個變頻器上。
高速電機。
額定功率比變頻器額定功率低的電機。
④5點壓頻比開環(huán)V/F控制模式和與V/F 2點壓頻比模式一樣,但支持避免諧振(飽和)。
⑤同步電機:僅用于帶有正弦曲線電動勢(EMF)的同步永磁電機。
3.3 限位開關損壞、接線箱接線氧化松動等案例原因分析
原設計的這種接近開關適合比較行程精密的場合,像垃圾吊這種粗大笨重的設備,每一次的行走路徑都會有一定的偏差,嚴重時可能達到10 mm以上,偏遠了可能檢測不到大車/小車已經(jīng)到位,偏近可能沒有及時停車就把傳感器剮蹭損壞。普通的接線箱內(nèi)部不能隔絕氣體,內(nèi)部的潮濕且充滿了危險爆炸性氣體容易把接線氧化,接線氧化后接觸電阻增大,出現(xiàn)接線松動甚至斷路的情況。
4 措施和解決方法
4.1 溜鉤案例措施和解決方法
首先從運行操作上規(guī)范,要求在垃圾倉內(nèi)部抓起垃圾后一步提升到位,提升到位后再進行前后和左右方向的平移到垃圾投料口,在進行前后和左右方向的平移過程中液壓制動器處于抱閘狀態(tài),抓斗不會下滑。存在溜鉤的可能時間是剛提升到位驅(qū)動力矩消失而液壓制動器還沒有及時抱閘,在垃圾倉內(nèi)部溜鉤相對于在投料口溜鉤危險性小一些,一方面高度高,可以給操作人員應急反應時間,另一方面即使溜到倉內(nèi)垃圾上一般不會引起太大危害。
其次要從根本上解決主起升電機建立驅(qū)動扭矩時間和液壓制動器動作時間的配合問題,主要是設置合適的變頻器參數(shù):剎車釋放電流:236 A,剎車機構釋放時間:0.3 s,剎車釋放頻率:+2.3 Hz,抱閘頻率:+2.0 Hz,剎車抱閘時間:0.0 s,變轉(zhuǎn)向頻率跳變值:自動,再啟動等待時間:0.5 s。
再次是進行每月一次定期的“自整定”,主要是抑制“零飄”,進行自整定時需要將抓斗放到平臺上,提升電機空載狀況下整定,且需要在“冷態(tài)”下進行,一般的電機空閑2小時,變頻器能夠比較準確地檢測到電機的冷態(tài)定子電阻值。
4.2 大車行走不同步異音案例措施和解決方法
對變頻器內(nèi)部電機控制方式參數(shù)進行優(yōu)化設置,由原先的矢量控制方式改為2點壓頻比控制方式。2點壓頻比控制方式雖然在低轉(zhuǎn)速時輸出轉(zhuǎn)矩稍差一些,但是這種方式更適合一臺變頻器驅(qū)動兩臺電機的“一拖二”并機運行工況。
4.3 限位開關損壞、接線箱接線氧化松動等解決措施
將原有的電磁式接近開關全部更換成機械式限位開關,這種開關相對行程距離比較大,適合行車這種每次行走的位置不確定的場合,且抗干擾能力強,接線密閉也能夠克服爆炸性氣體和潮濕的環(huán)境。普通的接線箱全部更換為防爆密閉接線箱,且內(nèi)部防止生石灰作為干燥機能夠吸潮。
5 結語
起重機的正確使用與維護保養(yǎng)對安全生產(chǎn)和起重機的使用壽命有很大關系,因此,必須對起重機進行定期檢查和檢測,檢查或檢測必須符合 GB6067《起重機械安全規(guī)程》和其他有關文件規(guī)定的要求。
莒縣垃圾發(fā)電廠的垃圾吊通過一系列的技術改造和優(yōu)化完善參數(shù)配置,并嚴格按照規(guī)程操作和定期維護保養(yǎng);保障了安全穩(wěn)定運行。
參考文獻
[1]唐顯聰,焦建耀,唐躍順.垃圾吊車電控系統(tǒng)的設計[J].中國科技投資,2018(8):154.