王俊淞
(上海長凱巖土工程有限公司 上海 200093)
小型注漿鋼管樁是通過靜壓的方法將小直徑鋼管壓入地基土中,然后進(jìn)行注漿的一種地基處理方法,是在錨桿靜壓樁的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種工法。
經(jīng)過多年的發(fā)展,錨桿靜壓樁已廣泛地應(yīng)用于地基加固、糾偏、托換等方面,對于其施工方法和抗壓承載力的研究也已較為完善[1-5]。但是小型注漿鋼管樁用作抗拔樁的應(yīng)用相對較少[6-8]。關(guān)于注漿鋼管樁抗拔承載力的研究也較少,馬忠政[9]通過靜載試驗和數(shù)值模擬,研究了注漿鋼管樁抗拔承載力。楊曉楠[10]通過理論分析,推導(dǎo)了不同抗拔破壞模式下的注漿鋼管樁抗拔承載力計算公式。韓凱吉[11]通過現(xiàn)場試驗和數(shù)值模擬,分析了微型注漿鋼管樁的抗拔破壞形態(tài),研究了注漿鋼管樁在拉拔作用下的承載特性。
上海某住宅配套地下1層車庫,底板埋深約6 m,采用φ 600 鉆孔灌注樁作為抗拔樁,樁數(shù)145 根,樁長21 m,單樁抗拔承載力設(shè)計值為500 kN。樁端土層為⑥層粉質(zhì)粘土。場地內(nèi)主要土層參數(shù)如表1所示。
表1 土層參數(shù)表Tab.1 Soil Parameter
基坑開挖到底后,檢測單位對地下車庫的灌注樁進(jìn)行了全數(shù)樁的低應(yīng)變檢測,發(fā)現(xiàn)有18 根3 類樁,1根4 類樁。缺陷位置位于樁頂以下7.5~16.9 m,均位于③層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土和④層淤泥質(zhì)粘土中。
低應(yīng)變檢測后,檢測單位對其中6 根3 類樁進(jìn)行豎向抗拔靜載荷檢測,檢測結(jié)果如表2所示。可見部分樁基未達(dá)到設(shè)計抗拔承載力,需進(jìn)行補樁處理。其中,5 根3 類樁位于地下室外墻下,考慮到墻體的壓重作用,僅進(jìn)行構(gòu)造措施處理,不再額外補樁。其他14根缺陷樁基需進(jìn)行補樁處理。
該項目東側(cè)8 m 處為設(shè)計地鐵區(qū)間隧道,計劃在2 個月后推進(jìn)。該項目墊層已澆筑,原計劃在地鐵隧道推進(jìn)前完成頂板結(jié)構(gòu)施工,因此需選用一種不影響工期的補樁處理方法對缺陷樁基進(jìn)行處理。
抗浮錨桿在軟土地區(qū)中抗拔承載力較低,而補打鉆孔灌注樁或者預(yù)制樁都需要占用底板澆筑的工期,難以滿足總工期要求。經(jīng)過比選,采用小直徑注漿鋼管樁作為抗拔樁。小直徑注漿鋼管樁具有施工靈活,抗拔承載力較高,不占用底板澆筑的工期等優(yōu)點。
表2 單樁豎向抗拔靜載荷試驗結(jié)果Tab.2 Result of Pile Vertical Uplift Static Loading Test
經(jīng)過計算,在缺陷樁基的承臺上補注漿鋼管樁,同時兼顧補樁的均勻性,共補鋼管樁25 根。單樁抗拔承載力設(shè)計值取200 kN。最終抗拔承載力以單樁抗拔承載力靜載荷試驗確定為準(zhǔn)。
鋼管樁采用規(guī)格φ 95×8 的Q345 鋼管,單節(jié)長度2 m,樁長22 m,進(jìn)入⑥層粉質(zhì)粘土不小于1 m。鋼管樁采用錨桿靜壓樁的工法施工。底板澆筑時預(yù)留倒錐形壓樁孔,待底板硬化后即可進(jìn)行鋼管樁施工,可與主體結(jié)構(gòu)施工同步進(jìn)行,節(jié)約工期。
鋼管壓至設(shè)計標(biāo)高后,進(jìn)行注漿,注漿漿液采用P.O 42.5 級普硅水泥漿,漿液水灰比0.5~0.6,注漿量以水泥用量控制,每根樁約1.5 t 水泥。
采用200 mm 長φ 114×8 外套管焊接連接,焊接采用角焊縫,焊縫高度不小于8 mm。焊條采用E50型。注漿鋼管底端1 500 mm 范圍布置14 個注漿孔,梅花形布置,注漿孔直徑10 mm,每個孔外設(shè)置倒刺,以保證在壓樁時注漿孔不被堵塞,同時提供鋼管樁與水泥漿的握裹性。倒刺采用30 mm×30 mm×3 mm 角鐵,長2 cm,與鋼管滿焊連接,焊縫高度3 mm。注漿鋼管樁成樁效果如圖1所示。
圖1 注漿鋼管樁示意圖Fig.1 Schematic of Grouting Steel Pipe Pile
注漿完成28 d 后,檢測單位采用單樁豎向抗拔靜載荷試驗對鋼管樁的抗拔承載力進(jìn)行檢測。檢測數(shù)量3 根,擬定最大加載量400 kN。加載采用慢速維持荷載法。3 根試樁均加載至設(shè)計要求的最大上拔力,上拔速率達(dá)到相對穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)后終止加載轉(zhuǎn)為卸載。檢測結(jié)果如表3所示。
表3 鋼管樁豎向抗拔靜載荷試驗結(jié)果Tab.3 Vertical Uplift Static Loading Test Result of Grouting Steel Pipe Pile
3 根試樁的U-δ 曲線如圖2所示。3 根樁試樁試驗所得的U-δ 曲線均較平緩,未出現(xiàn)明顯拐點,最大上拔量均較小,卸載后回彈明顯。說明試樁在最大上拔力作用下均未達(dá)到極限受力狀態(tài),其單樁豎向抗拔極限承載力均不小于400 kN。
圖2 試樁U-δ曲線圖Fig.2 U-δ Curve of Test Piles
根據(jù)檢測結(jié)果,上海地區(qū)22 m 長的φ 95×8 的鋼管樁,樁端進(jìn)入⑥層粉質(zhì)粘土1~2 m,注漿1.5 t 后,單樁抗拔承載力極限值可以達(dá)到400 kN,上拔量平均值為12.7 mm。試樁未加載至破壞。
吳純?nèi)A[12]通過靜載試驗,研究了在浙江湖州軟土地區(qū)未注漿情況下小直徑鋼管樁的抗拔承載力。試驗得出15 m 長的φ 90×6 的鋼管樁,樁端位于④層粉土,單樁抗拔承載力極限值為141.8 kN,上拔量平均值為29.58 mm。
馬忠政[9]通過靜載試驗,得出上海地區(qū)22 m 長的φ 95×8 的鋼管樁,樁端位于⑤1層粉質(zhì)粘土,注漿0.5 t后,單樁抗拔承載力極限值可以達(dá)到360 kN,上拔量為20 mm。
楊曉楠[10]報道無錫地區(qū) 9 m 長 φ 95×8 的鋼管樁,樁端位于④1層粉土,注漿后單樁抗拔承載力極限值可以達(dá)到600 kN。
通過以上對比,可以看出在粉質(zhì)粘土、粉土中進(jìn)行注漿能夠有效地提高鋼管樁的抗拔承載力,減小上拔量。且注漿量大的鋼管樁承載力高于注漿量小的鋼管樁。
通過實際工程案例,介紹了注漿鋼管樁的設(shè)計施工方法,并通過靜載荷試驗檢測了其抗拔承載力。為類似工程提供了有益的參考。
檢測結(jié)果及相關(guān)文獻(xiàn)研究成果表明,在粉質(zhì)粘土中注漿可以有效的提高鋼管樁的抗拔承載力,減小上拔量,且注漿量與抗拔承載力有密切的關(guān)系。
注漿在不同土層中的效果及注漿量與抗拔承載力的關(guān)系有待進(jìn)一步的研究。