王永洪 赫英狀 李 斐 路飛飛 鄧寬海 林元華
1. 中國石化西北油田分公司石油工程技術(shù)研究院 2. 西南石油大學(xué)“油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程”國家重點實驗室
井筒是油氣井生產(chǎn)作業(yè)中油氣的流通通道,其完整性是抵抗結(jié)構(gòu)性破壞、維持井筒 功能的重要屬性,也是提高“三超”(超深、超高溫、超高壓)高含CO2氣井產(chǎn)量的工程保障[1-2],還是油氣井正常生產(chǎn)作業(yè)的必要前提。
隨著技術(shù)進步,井筒完整性的定義及內(nèi)涵也在不斷被豐富和完善,從1986年挪威 NORSOK 標(biāo)準第一版的問世,發(fā)展到2013年6 月挪威標(biāo)準化委員會提出的《鉆井和井筒作業(yè)中的井筒完整性》NORSOK 標(biāo)準 D-010 第 4版[3]。盡管如此,井筒完整性問題引發(fā)的“石油事故”仍有發(fā)生,如美國有史以來最嚴重的“深水地平線”惡性事故。在此背景下,2010 年 12 月美國石油學(xué)會發(fā)布了 API 65-2《封隔建井中的潛在地層流入》,并把該標(biāo)準作為API RP90[4]和 API 65 的補充。之后,美國石油學(xué)會于2011 年發(fā)布了 API 96《深水井筒設(shè)計與建井》第1 版[5];2011~2012年期間,挪威石油工業(yè)協(xié)會先后編寫并發(fā)布了井筒完整性標(biāo)準《OLF井筒完整性推薦指南》和《深水地平線教訓(xùn)及改進措施》文件;2013 年 6 月,挪威標(biāo)準化委員會發(fā)布了《在鉆井和井筒作業(yè)中井筒完整性》 NORSOK 標(biāo)準 D-010 第 4版,即 NORSOK 標(biāo)準 D-010 的最新版,也是當(dāng)前國際石油界公認并應(yīng)用的井筒完整性標(biāo)準。
與此同時,國內(nèi)外石油工作者在應(yīng)用上述諸多標(biāo)準、指南、手冊的同時,還在繼續(xù)研究井筒完整性和井筒屏障問題及其解決方法[6-14],如黎麗麗等建立了“高壓氣井環(huán)空壓力許可值確定方法”,張智等“基于腐蝕完整性管理理念的含硫氣井井筒完整性設(shè)計方法”、田中蘭等指出了“頁巖氣水平井井筒完整性存在的問題”。以上研究表明:我國已開啟了對井筒完整性的研究和應(yīng)用,并形成了多項關(guān)鍵技術(shù)并有效支撐了油氣田的發(fā)展。然而,當(dāng)前我國油氣田勘探開發(fā)的工況環(huán)境發(fā)生了很大變化,“三超”、嚴重腐蝕、非常規(guī)等高產(chǎn)氣井服役環(huán)境日趨復(fù)雜,且部分“三超”井已出現(xiàn)持續(xù)環(huán)空帶壓等技術(shù)難題,仍需繼續(xù)針對具體井況,研究井筒完整性失效機理。
塔里木盆地順南北坡氣田奧陶系中統(tǒng)鷹山組屬于超深、超高溫、超高壓、中含CO2、低含硫氣藏,氣井完鉆和生產(chǎn)運行期間陸續(xù)出現(xiàn)套管環(huán)空異常帶壓、井口裝置抬升、油管斷裂、套管變形失效等異常情況,給氣井的安全生產(chǎn)帶來風(fēng)險。因此,為超高溫、超高壓氣井井筒完整性及其經(jīng)濟、高效開發(fā)提供技術(shù)支撐,本文通過分析鷹山組氣井環(huán)空帶壓機理、套管變形失效機理及井口抬升機理,找出順南高溫高壓氣井井筒完整性存在的問題,明確影響塔中北坡井筒完整性的主控因素。
塔中北坡奧陶系儲層儲集空間為裂縫、孔隙、孔洞三種類型,以裂縫型儲集空間為主。該區(qū)主要目的層為鷹山組上段、鷹山組下段,完鉆井深6 655~7 590 m。截至目前,該區(qū)塊共完鉆12口井,為實現(xiàn)分層評價,主要采用五級井身結(jié)構(gòu),并以?149.2 mm鉆頭揭開主力氣層。
儲層之上屬正常壓力系統(tǒng),地層壓力系數(shù)1.10~1.20;儲層為高壓/超高壓地層,鷹山組上段、下段地層壓力差異大。其中鷹山組上段屬超高溫、高壓儲層,平均溫度:191.7℃/ 6 800 m,平均壓力:79.9 MPa/ 6 800 m;鷹山組下段屬超高溫、超高壓儲層,平均溫度:204 ℃/7 300 m,平均壓力:105.8 MPa/7 300 m。
順南井區(qū)氣體組分中甲烷占94.75%~99.7%,平均相對密度0.597,H2S 含量分布不一,2.64~2368 mg/m3,平均 107 mg/m3;CO2含量1.71% ~18.25%,平均9.16%(表2)。依據(jù)GB/T 26979-2011天然氣藏分類標(biāo)準,該區(qū)塊井為低含H2S 、中含CO2干氣氣藏。此外,順南井區(qū)地層水pH呈弱酸性,礦化度偏高,其中Cl-含量高達70 650.4 mg/L,對管材的點腐蝕具有促進作用。
根據(jù)現(xiàn)場測試及結(jié)果分析可知,截至目前,塔中北坡順南井區(qū)主要出現(xiàn)了環(huán)空帶壓、套管變形及井口抬升等井筒完整性問題,對塔中北坡含H2S及CO2等腐蝕介質(zhì)的超深高溫高壓氣藏安全、高效開發(fā)構(gòu)成了威脅。在環(huán)空帶壓方面,2016年共對順南井區(qū)的6口井進行了封井作業(yè),其中封井前3口井出現(xiàn)環(huán)空帶壓,封井后2口井仍出現(xiàn)環(huán)空帶壓(表1)。套管變形失效方面:順南7井和順南501井出現(xiàn)套管變形,其中順南7井的?244.5 mm套管變形,順南501井的?177.8 mm套管變形。井口抬升方面:順南4和順南5-2 2口井出現(xiàn)了井口抬升。
為明確影響井筒完整性的主控影響,提高塔中北坡高溫高壓氣井井筒完整性,降低井控風(fēng)險,實現(xiàn)氣藏的安全、高效開發(fā),本文基于現(xiàn)場測試結(jié)果,依次對順南井區(qū)的環(huán)空帶壓機理、套管變形機理及井口抬升機理進行系統(tǒng)分析,尤其針對3類封井后仍出現(xiàn)環(huán)空帶壓的故障井。
表1 順南井區(qū)封井前后A、B、C環(huán)空的帶壓情況表
1)順南4-1井環(huán)空帶壓機理分析
封井前分析:2014年12月4日完鉆,井深6 923 m,完鉆后打塞封井,未進行儲層改造和完井測試。由順南4-1井B、C環(huán)空壓力現(xiàn)場測試曲線可知(圖1),B、C環(huán)空壓力關(guān)系可分為4個階段:①2015年11月,C環(huán)空開始帶壓,且C環(huán)空多次泄壓,B環(huán)空無明顯響應(yīng),表明B、C環(huán)空溝通不明顯;②165 d后,C環(huán)空泄壓,B環(huán)空快速掉落(1 min),表明B環(huán)空出現(xiàn)帶壓,且竄通通道在井口;③B、C環(huán)空由互不干擾到同時起壓,進一步表明竄通加??;④B環(huán)空壓力逐漸上升并趨向C環(huán)空,表明壓力是由C環(huán)空向B環(huán)空緩慢波及的,其泄漏點可能為井口附近?244.5 mm套管螺紋。
圖1 順南4-1井B、C環(huán)空壓力現(xiàn)場測試曲線圖
封井過程分析:2016年11月,油田公司對順南4-1井進行了3類封井(圖2),基于封井過程的分析可知,封井后井筒試壓合格,C環(huán)空和B環(huán)空仍有帶壓現(xiàn)象,進一步說明泄漏點為井口(0~518 m)?244.5 mm套管螺紋。
固井質(zhì)量顯示:順南4-1井的?244.5 mm套管3 500 m以深固井質(zhì)量差,?177.8 mm套管井口至1 060 m為自由段(圖2);C環(huán)空取樣結(jié)果顯示:所取試樣均為原油,無天然氣,表明不是來自奧陶系氣藏,而是來自于5 955 m上部地層,且原油沿C環(huán)空水泥環(huán)裂隙上竄,再由井口附近自由段的?244.5 mm套管螺紋處擴散到B環(huán)空,從而導(dǎo)致B環(huán)空和C環(huán)空帶壓。由此證明井口0~518 m自由段?244.5 mm套管螺紋存在泄漏點,并導(dǎo)致B環(huán)空帶壓。
綜上分析可知,順南4-1井B、C環(huán)空封井前后始終帶壓主要是由?244.5 mm套管
3 500 m以深固井質(zhì)量差和井口自由段?244.5 mm套管螺紋存在泄漏點所致;且環(huán)空壓力起源于C環(huán)空5 955 m上部地層,而非奧陶系氣藏,然后再通過C環(huán)空水泥環(huán)裂隙及井口?244.5 mm套管螺紋泄漏點波及B環(huán)空。
2)順南5-2井環(huán)空帶壓機理分析
圖2 順南4-1井封井前后的井身結(jié)構(gòu)及?177.8 mm和?244.5 mm套管固井質(zhì)量圖
圖3 順南5-2井A、B環(huán)空壓力現(xiàn)場測試曲線圖(2015.05~2016.06)
順南5-2井于2015年3月23日完鉆,井深7 141.43 m,測試發(fā)現(xiàn)A環(huán)空帶壓,最高壓力達56 MPa(圖3)。順南5-2井自噴初期油壓最高達78.2 MPa,套壓快速上升,油壓快速下降,油套壓在后期基本一致; B環(huán)空測試183 d后發(fā)現(xiàn)帶壓,壓力緩慢上升,泄壓顯示,A、 B環(huán)空無明顯關(guān)聯(lián)性,另外,B環(huán)空壓力恢復(fù)速度較慢,B環(huán)空泄壓關(guān)井后22 h升至11 MPa。于2016年11,油田公司對順南5-2井實施了3類封井作業(yè),第一塞面位置5 435 m,塞厚328 m,第二塞面位置576 m,塞厚328 m(圖4)。封井后B環(huán)空單獨帶,且B環(huán)空出氣無液,其氣體性質(zhì)與奧陶系氣藏基本一致。由此可知,B環(huán)空的壓力特征:與A環(huán)空壓力互不干擾;環(huán)空壓力恢復(fù)速度較慢;封井后單獨帶壓;環(huán)空出氣無液,氣體性質(zhì)與奧陶系氣藏基本吻合。
基于現(xiàn)場測試結(jié)果及分析可知,順南5-2井A環(huán)空為密度1.25 g/cm3無固相甲酸鹽(圖5),該井油管外壁甲酸鹽腐蝕嚴重,接頭表面有明顯的腐蝕痕跡和穿孔,甚至在1 194.4 m處油管發(fā)生斷脫,從而導(dǎo)致A環(huán)空壓力快速上升,油壓快速下降,并在自噴后期油套壓基本一致(圖3);另外,甲酸鹽在高溫(井底附近高達190 ℃)環(huán)境下易分解出H2,造成油管發(fā)生應(yīng)力開裂,氣體可從油管竄至A環(huán)空,進一步加劇了A環(huán)空帶壓。
圖5 油管接頭腐蝕穿孔和外壁甲酸鹽結(jié)晶圖片
在A環(huán)空測試期間,其溫度和壓力波動較大且持續(xù)時間較長,現(xiàn)場數(shù)據(jù)顯示:測試期間井口升溫至66.5 ℃,波動≥34 ℃,折算至2 750 m處實際溫度就已達110 ℃,以下井段存在水泥石強度的明顯衰退;1.73 g/cm3鉆井液和1.25 g/cm3的完井液導(dǎo)致A環(huán)空壓力0~56 MPa波動;此外,固井質(zhì)量顯示?177.8 mm尾管儲層固井質(zhì)量差(圖4)。正是溫度和壓力產(chǎn)生的長期交變載荷及較差的尾管固井質(zhì)量致使環(huán)空?177.8 mm回接套管水泥環(huán)出現(xiàn)了微間隙,并形成了氣竄通道。通過B環(huán)空氣樣分析和壓力特征可知,B環(huán)空壓力來源為奧陶系氣藏。由此可知,B環(huán)空帶壓是奧陶系氣藏的氣體經(jīng)由?177.8 mm回接套管水泥環(huán)微間隙緩慢上竄而形成的,且與圖3中B環(huán)空壓力變化特征吻合。
3)順南7井環(huán)空帶壓機理分析
順南7井于2015年4月11日完鉆,井深7276 m,鉆井過程中對鷹山組上段進行中途測試,完鉆測試時出現(xiàn)油套壓一致,且90 d后出現(xiàn)B環(huán)空帶壓(約18 MPa)(圖6)。于2016年11月開始對順南7井進行三類封井作業(yè)(圖7-a),其中,2#封井水泥塞段為5 001.5~5 201 m,3#封井水泥塞段為4 677~4 977 m,4#封井塞段為602~902 m,封井后油壓和A、B環(huán)空壓力為0,且一直未起壓(圖6),B環(huán)空泄壓后壓力恢復(fù)緩慢,且B環(huán)空氣樣分析結(jié)果顯示,其成分與奧陶系氣藏一致。綜上可知,B環(huán)空帶壓是因A環(huán)空壓力傳遞所致,且B環(huán)空泄漏點很可能為?177.8 mm懸掛器上部套管或分級箍處( 圖7-b)。
圖6 順南7井A、B環(huán)空壓力現(xiàn)場測試曲線圖
封井作業(yè)發(fā)現(xiàn):順南7井?88.9 mmBGT2油管在6 159 m處接箍中部出現(xiàn)斷裂,從而導(dǎo)致A環(huán)空快速帶壓,且始終與油壓保持一致(圖6)?;诂F(xiàn)場資料分析發(fā)現(xiàn),致使該井油管柱斷裂而帶壓的主要原因包括3點:①地層測試過程中環(huán)空保護液采用了無固相甲酸鹽,導(dǎo)致甲酸鹽腐蝕嚴重,接箍上有明顯痕跡;②起下管柱過程中,液壓鉗造成節(jié)箍損傷,其表面出現(xiàn)了明顯的咬痕,加快了油管柱的腐蝕;③來回上提下放封隔器管柱,由于井深,地面懸重反應(yīng)遲鈍,造成封隔器座封期間持續(xù)管柱彎曲,給完井管柱造成一定的應(yīng)力傷害(圖8)。
4)環(huán)空帶壓綜合分析
通過對順南4-2井、順南5-2井和順南7井環(huán)空帶壓分析發(fā)現(xiàn):導(dǎo)致該區(qū)塊井筒完整性失效原因主要包括油套管柱和水泥環(huán)失效兩方面(表2)。需要攻關(guān)高壓氣井套管柱和水泥石完整性技術(shù),保障井筒完整性。
1)順南7井?244.5 mmTP155V套管變形及失效機理分析
2014年9月28日12:00間斷劃眼至6 228.51 m后仍無法通過,劃眼期間多次憋停頂驅(qū),最大下壓150 kN,最多上提450 kN提開(劃眼參數(shù):鉆壓40 kN,轉(zhuǎn)速40 r/min,排量17 L/s,泵壓11 MPa);至13:00開井循環(huán),振動篩處發(fā)現(xiàn)有少量鐵屑返出,且起鉆完發(fā)現(xiàn):鉆頭報廢,鉆頭切削齒全部崩壞,保徑齒部分損壞(圖9),由此判斷該井下6 227 m處?244.5 mmTP155V套管變形。
根據(jù)鉆井工程設(shè)計?244.5 mm套管及回接抗外擠按50%掏空校核,管外取鉆井液密度為1.30 g/cm3,管內(nèi)取下開次最低鉆井液密度1.25 g/cm3計算,井深6 227 m套管型號為?244.5 mm×TP155V,天鋼產(chǎn),壁厚11.99 mm,最大抗外擠壓力為56.5 MPa。2014年9月7日開始測試放壓,油壓開始為68.2 MPa,9月8日倒敞放,倒前油壓7.4 MPa,套壓3.5 MPa;倒后油壓3.9 MPa,套壓3.9 MPa;20 min后進分離器,點火成功,火焰高度80~100 cm,10 min后用?12 mm油嘴敞放時最低油壓1.3 MPa。
圖7 順南7井封井前后的井身結(jié)構(gòu)及固井質(zhì)量
圖8 ?88.9 mm (6.45 mm) BGT2油管接箍中部斷裂
基于套管受力分析可知,套管內(nèi)壓力為井筒氣體壓力19.5 MPa(氣體相對密度0.3計算)與油壓1.3 MPa之和,共20.8 MPa;套管外地層壓力為79.4 MPa(按照三開鉆進時鉆井液密度1.30 g/cm3和設(shè)計理論計算;故套管受到的外擠壓力為58.6 MPa(外地層壓力79.4 MPa減去套管內(nèi)壓力20.8 MPa),大于套管最大抗外擠強度56.5 MPa。此外,該井?244.5 mm套管設(shè)計的抗外擠強度56.5 MPa是在地面常溫不受其它因素干擾情況下的最大值。實際上,位于井下6 227 m處的?244.5 mm套管會受到各種交變應(yīng)力,且6 227 m處井溫高達140 ℃,不僅降低套管材料的屈服性能,而且使套管受到附加軸向力的作用,根據(jù)文獻研究及相關(guān)標(biāo)準[15-17]計算可知,該溫度條件下,套管抗外擠強度降至少降低10%,從而導(dǎo)致套管真實的最大抗外擠強度小于51 MPa。由此可知,當(dāng)采用?12 mm油嘴敞放時,位于井下6 227 m處的?244.5 mmTP155V套管實際抗擠強度(<51 MPa)將遠小于其受到的外擠壓力58.6 MPa,致使套管受擠壓而嚴重變形。因此,從該井套管管柱設(shè)計校核分析,?244.5 mm尾管不適合進行高壓氣層測試。
表2 塔中北坡順南井區(qū)環(huán)空帶壓機理表
圖9 劃眼過程中振動篩返出鐵屑及起出鉆頭的磨損形貌
2)順南501井?177.8 mmP110套管變形及失效機理分析
2014年10月7日,順南501井下放鉆具至6 687.3 m加壓6 T,實施?146 mm的鉛模打印,懸重128~134 t;10月8日,起打印管柱,帶出鉛印,檢查鉛印下部有長65 mm×寬25 mm半月形凹槽,鉛印四周有三處擠壓錯裂痕跡,A處裂痕長60 mm、深8 mm,B處裂痕長40 mm、深10 mm,C處裂痕長40 mm、深5 mm(圖10),由此判斷順南501井6 687 m處的?177.8 mmP110套管變形,其變形失效機理如下:
圖10 磨洗返出的鐵屑及鉛模打印后的形貌圖片
套管非均勻磨損:根據(jù)順南501井井史記錄,懸掛于5 731.99 m的?177.8 mm×(12.65 mm)P110套管受后續(xù)?149.2 mm鉆頭由6 890~7 168.56 m鉆進(進尺278.56 m)而磨損,磨損純鉆進時間約為110 h?;谒锬居吞锷角皩嶒灱熬诠こ虦y井實踐可知,狗腿度在1°左右的7 000 m深井,鉆進進尺100 m,其懸掛套管的非均勻磨損深度約1 mm。據(jù)此推算,順南501井懸掛?177.8 mm×(12.65 mm)P110套管非均勻磨損深度約3 mm,抗外擠強度降低約24%,由最初的88.9 MPa降低到約69 MPa。因此,為保證下部?177.8 mm套管處于抗外擠壓力的80%以內(nèi),在井筒全為氣時,井口壓力必須保持不小于38.9 MPa。由此可知,套管非均勻磨損降低的抗擠強度明顯增加了被擠壓而變形的可能性。
地層非均勻擠壓:現(xiàn)有API及SY等石油管抗擠強度計算與設(shè)計標(biāo)準(API TR5C3),皆假設(shè)套管受到均勻的靜水外壓,然而,實測數(shù)據(jù)顯示:順南501井套管在井下6 680 m以深實際受到的是非均勻地應(yīng)力,且文獻研究表明:東西向與南北向地應(yīng)力不均勻系數(shù)越大,套管的抗外擠強度降低得越多。由此可知,順南501井套管受到的非均勻地應(yīng)力進一步增加了套管被擠毀而變形的風(fēng)險。
超高溫儲層:根據(jù)表1可知,順南501井屬于超高溫地層,地溫梯度2.81℃/100 m,井底溫度高達193 ℃,在該溫度條件下,下部?177.8 mm套管材料力學(xué)性能急劇退化,如材料屈服強度和抗拉強度,從而明顯降低?177.8 mm套管的抗擠強度,增加了套管被擠壓而變形的風(fēng)險。
安全系數(shù)及井口壓力難以確定:套管抗外壓強度安全系數(shù)及井口壓力控制難以確定的原因包括以下兩點:①前述套管磨損深度、地應(yīng)力不均勻系數(shù)、套管材料因高度而退化的力學(xué)性能難以確定,且現(xiàn)有的計算標(biāo)準不能考慮高度、非均勻磨損及地應(yīng)力對抗擠強度的影響;②目前,關(guān)于套管的抗外擠強度安全系數(shù)的標(biāo)準很不統(tǒng)一,如挪威石油工業(yè)井筒完整性標(biāo)準D010要求套管抗外擠強度安全系數(shù)大于1.1,美國德克薩斯A&M大學(xué)的課件要求外擠強度安全系數(shù)大于1.125,萬仁溥主編《采油工程手冊》[18]中提出套管抗外擠強度安全系數(shù)最高可取1.25;SY/T6581《高壓油氣井測試技術(shù)規(guī)程》[19]中要求1.40,而塔里木庫車克深9等超深井實際抗外擠安全系數(shù)控制在1.8左右。
由此可知,現(xiàn)有的標(biāo)準及規(guī)范不能考慮非均勻磨損及地應(yīng)力對套管抗擠強度的影響,所給出的安全系數(shù)標(biāo)準也很不統(tǒng)一,而順南501井的復(fù)雜工況,即高溫、非均勻磨損及其受到的非均勻地應(yīng)力不僅顯著降低了順南501井6 680 m處?177.8 mm套管的抗擠強度,而且增加了套管抗擠強度安全系數(shù)及井口壓力準確控制的難度,從而導(dǎo)致該井?177.8 mm套管在井口回壓控制較低時極易被擠壓而變形。
順南4井因生產(chǎn)時井口溫度升高,熱效應(yīng)作用下套管發(fā)生伸長和井口抬升,現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)顯示:順南4井儲層屬于超高溫高壓(地溫梯度2.81℃/100 m,井底溫度高達184 ℃),于2013年6月采用?7 mm油嘴求產(chǎn)9 h,油壓60 MPa,套壓(50 MPa),產(chǎn)量達40.7×10 m3/d,井溫變化為38~88℃,溫差50 ℃,井口裝置抬升83 mm,?339.7 mm套管(0~500 m)和?177.8 mm套管(0~835 m)井口附近固井質(zhì)量差(圖11)。
圖11 順南4井井口抬升情況及固井質(zhì)量圖
表層套管、技術(shù)套管、油層套管在井口處由井口裝置固定并連接在一起?;谡n題組前期研究結(jié)果[20]可知井口裝置抬升機理:即各層套管在井口附近存在著未被水泥環(huán)有效固定的自由段,這些自由段由無固井段和水泥環(huán)膠結(jié)失效段兩部分組成,且在高溫高壓高產(chǎn)氣井生產(chǎn)過程中,各層套管自由段會發(fā)生顯著地軸向變形,正是這些套管自由段的軸向變形直接導(dǎo)致了井口裝置的抬升 (圖12)[21]。研究顯示:套管軸向應(yīng)力與自由套管長度和產(chǎn)量密切相關(guān),而井口裝置抬升高度隨著套管自由段及產(chǎn)量的增加而急劇增加,且對生產(chǎn)自由套管長度的變化最敏感,技術(shù)套管次之,表層套管最?。▓D13)。
圖12 井口裝置抬升機理圖
圖13 套管自由段長度與井口抬升高度的相關(guān)性圖
結(jié)合順南4井的具體工況及井口裝置抬升機理分析可知順南4井在高達40×10 m3/d的產(chǎn)量下:①基于圣維南的變形協(xié)調(diào)原理可知,由于水泥環(huán)和套管材料的彈性變形能力差異較大,在受到因溫度變化而產(chǎn)生的軸向載荷會發(fā)生不協(xié)調(diào)變形,從而導(dǎo)致井口附近固井質(zhì)量差的?339.7 mm套管(0~500 m)和?177.8 mm套管(0~835 m)周圍膠結(jié)面滑脫破壞,出現(xiàn)滑移現(xiàn)象,增加套管自由段長度;②溫度場變化(溫差50 ℃)產(chǎn)生附加軸向應(yīng)力(?339.7 mm套管因溫度產(chǎn)生的附加軸向力為164.6 t,?244.5 mm套管因溫度產(chǎn)生的附加軸向力為114.9 t,?177.8 mm套管因溫度產(chǎn)生的附加軸向力為78.9 t)導(dǎo)致各層套管自由段軸向熱膨脹引起井口抬升;③較高的油壓(60 MPa)和套壓(50 MPa)會對井口處的井口裝置產(chǎn)生端部效應(yīng),從而造成井口裝置的抬升;④井筒溫度升高會導(dǎo)致環(huán)空保護液體積膨脹同時也會導(dǎo)致油管體積膨脹,從而使得套管承受附加的軸向力及軸向變形,導(dǎo)致井口抬升。
1)基于塔中北坡順南區(qū)塊12口已完鉆井的溫度、壓力、流體特征及現(xiàn)場測試結(jié)果及分析,弄清了環(huán)空帶壓、套管變形失效及井口抬升機理:其中環(huán)空帶壓主要是井筒實體完整性和機械結(jié)構(gòu)完整性失效而引發(fā)的,具體為甲酸鹽腐蝕及環(huán)境開裂導(dǎo)致的油管穿孔斷裂、套管及接箍泄漏和固井質(zhì)量差的水泥環(huán)在交變T、P下失效而導(dǎo)致的;套管變形失效主要是超高溫超高壓復(fù)雜地層下套管柱強度設(shè)計不夠合理導(dǎo)致的,具體是由超高溫、非均勻套管磨損和非均勻載荷導(dǎo)致材料強度性能下降及安全系數(shù)和井口壓力難以確定而引起的;井口抬升主要是由超高溫、高產(chǎn)及井口溫差大導(dǎo)致井口附近固井質(zhì)量較差的水泥環(huán)與套管出現(xiàn)滑移(相對滑動),出現(xiàn)自由段軸向伸長而引起的。
2)建議開展特殊螺紋接頭在井下實際工況下的氣密封實驗,考慮內(nèi)壓與外壓共同作用的試驗載荷條件,以評價更苛刻條件下特殊接頭密封性;依據(jù)ISO 15156標(biāo)準,對于H2S、CO2共存的酸性環(huán)境,同時考慮井筒管材由H2S引發(fā)的硫化物應(yīng)力腐蝕開裂和H2S、CO2共同作用導(dǎo)致的電化學(xué)腐蝕;針對典型環(huán)空帶壓氣井進行實時監(jiān)測、診斷測及井下找漏檢測,必要時可采用增加環(huán)空保護液返深的方法來有效控制環(huán)空壓力。
3)針對超高溫導(dǎo)致的套管變形問題,建議該區(qū)塊盡量采用熱穩(wěn)定性好(屈服強度、熱膨脹系數(shù)及彈性模量隨溫度變化?。┑暮癖诟咪摷壧坠?,并根據(jù)套管材料力學(xué)性能隨溫度的變化規(guī)律(如屈服強度折減系數(shù))、擠毀性能隨非均勻載荷及磨損的變化規(guī)律及溫度引起的附加熱載荷給出滿足順南區(qū)塊氣井套管柱設(shè)計;此外,針對井口抬升問題,還需提高各層套管固井質(zhì)量并合理控制各層套管自由段長度,尤其生產(chǎn)套管,優(yōu)化設(shè)計氣井產(chǎn)量,以確?,F(xiàn)場套管柱在超高溫超高壓高產(chǎn)氣井中的使用安全。