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天然氣井站污水池閃爆事故致因分析及預防

2019-05-14 07:24:38何林君羅鳳霞蒲泓汀
油氣田環(huán)境保護 2019年2期
關鍵詞:阻火器井站污水池

楊 杰 何林君 羅鳳霞 蒲泓汀

(1.中國石油西南油氣田公司安全環(huán)保與技術監(jiān)督研究院;2.成都中石油昆侖燃氣公司)

0 引 言

2018年3月,某氣礦含硫天然氣井站(DQ站)在關井停產(chǎn)數(shù)小時后,污水池(儲存本站所產(chǎn)氣田水)發(fā)生了閃爆事故。事故造成污水池及其連接管線不同程度受損,未造成人員傷亡和環(huán)境污染。為有效降低該類事故的發(fā)生概率,避免造成更大的事故損失,有必要對事故原因進行全面深入調(diào)查,并提出相應的安全防范措施。

1 事故經(jīng)過

DQ站內(nèi)建有1口生產(chǎn)井,于1998年6月建成投產(chǎn)。目前,該井日產(chǎn)氣約3.6×104m3,產(chǎn)水約230 m3,硫化氫含量7.31 g/m3。DQ站內(nèi)建有1座污水池,容積約270 m3,用于儲存從氣井中采出的含硫氣田水。由于該污水池未做密閉處理,自氣田水中析出的少量硫化氫等惡臭氣體時有逸出,造成污水池及井站周邊偶有空氣惡臭現(xiàn)象出現(xiàn)。為消除該環(huán)保隱患,依托環(huán)保隱患治理項目,氣礦于2017年底對污水池進行了密封改造:為污水池修建水泥蓋板、新增設兩根呼吸管,利用呼吸管將污水池中惡臭氣體引至井站外放空區(qū)進行燃燒處理。同時,在呼吸管中設置了阻火器,防止回火引發(fā)安全事故[1-2]。惡臭氣體處理流程見圖1。

圖1 惡臭氣體處理流程

污水池改造工程完工后,氣礦于2018年3月開展氣井復產(chǎn)工作。3月5日至10日,井站開始進行氣井復產(chǎn)的前期準備:向污水池中注入約200 m3清水,利用清水完成氣田水外輸管線及設備的試運行。試運行結束后,井站于3月12日14時30分開井復產(chǎn)。16時10分,氣井產(chǎn)水開始進入污水池。18時20分,井站開啟污水泵(泵壓約2.4 MPa,流量約20 m3/h),利用外輸管線向回注井輸送氣田水。3月13日凌晨,由于發(fā)現(xiàn)該氣田水外輸管線發(fā)生泄漏,井站于2時25分進行了關井。在此階段,氣井生產(chǎn)12 h,產(chǎn)氣1.7×104m3,產(chǎn)水130 m3。井站轉運氣田水160 m3,污水池剩余空間約80 m3。

3月13日5時21分,污水池突然發(fā)生閃爆,導致池頂1號蓋板、2號蓋板、4號蓋板損壞;3號蓋板及5號蓋板被氣浪掀開。事故發(fā)生時,污水池區(qū)域及周邊無作業(yè)、巡檢人員,故未造成人員傷亡,也未導致環(huán)境污染與次生災害。事故發(fā)生時的現(xiàn)場情況見圖2。

圖2 污水池閃爆現(xiàn)場情況

2 事故原因分析

2.1 直接原因

污水池發(fā)生閃爆的必要條件是存在濃度達到爆炸濃度極限的可燃氣體、助燃物質、點火源。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況,并認真分析閃爆條件的形成,認為導致本次事故的直接原因為:天然氣(含少量硫化氫)自氣田水中分離析出后,在密閉的污水池中不斷聚集并與空氣混合,達到爆炸濃度極限后,遇到污水池呼吸管內(nèi)回火而發(fā)生閃爆。

2.1.1 可燃氣體來源

井站在開井復產(chǎn)階段產(chǎn)出的氣田水全部進入污水池,未與氣田水完全分離以及溶解在水中的天然氣、少量硫化氫逐漸析出,并在池內(nèi)逐漸聚集并達到爆炸濃度極限。

2.1.2 助燃氣體來源

根據(jù)調(diào)查,在污水池封閉改造施工結束后,以及開井復產(chǎn)之前的試運行期間,井站未對污水池中的空氣進行置換處理,導致在密閉空間中留有大量空氣,為閃爆事故的發(fā)生埋下了隱患。

2.1.3 點火源

依照設計,污水池內(nèi)的惡臭氣體經(jīng)由呼吸管引至放空區(qū)進行燃燒處理。為防止回火引發(fā)事故,在呼吸管中安裝了阻火器。但是,在本次事故中,阻火器未能發(fā)揮作用,導致呼吸管中的氣體經(jīng)放空火炬點燃后回竄入污水池,引發(fā)了閃爆。

2.2 間接原因

2.2.1 設備選型錯誤

依照管道阻火器的選用標準與安裝要求,可燃氣體放空管道在接入火炬之前,若設置阻火器時,應選用阻爆轟型阻火器。而該污水池呼吸管線選用安裝的是阻爆燃型阻火器。

同時,在阻火器的一項關鍵參數(shù)——通道尺寸的選擇上,也發(fā)生了較大失誤。阻火器的通道尺寸取決于其使用場所可燃氣體的最大試驗安全間隙[3](MESG,是指在標準試驗條件下,剛好使火焰不能通過的狹縫寬度),其通道尺寸應小于相應氣體的MESG值。表1列示了部分常見氣體的MESG值。對于兩種以上可燃氣體組成的混合氣體,其MESG值一般采用MESG值最小的氣體組分特性數(shù)據(jù)。對于甲烷和硫化氫組成的混合氣體,其MESG值為0.83 mm,所以污水池呼吸管應選用通道尺寸小于0.83 mm的阻爆轟型阻火器,而該井站選用的阻爆燃型阻火器通道尺寸為1.00~1.25 mm,無法阻止硫化氫燃燒產(chǎn)生的爆轟型火焰通過。

表1 部分物質特性數(shù)據(jù)

2.2.2 風險辨識和防范措施不到位

相關人員未對污水池存在的可燃氣體與助燃物開展風險辨識,對存在的安全風險的嚴重程度估計不足。根據(jù)設計,井站對硫化氫等惡臭氣體的治理工藝為密閉收集—管道導出—燃燒處理。因此,應將密閉污水池中天然氣、硫化氫、空氣的共存與聚集作為主要風險進行辨識,并提出防控措施。然而,該井站相關人員并未開展此項工作,導致生產(chǎn)場所風險辨識工作存在漏項,進而無法對此次事故進行有效預防。

2.2.3 安全生產(chǎn)管理存在缺陷

1)經(jīng)改造后的污水池為密閉設施,將主要用于氣田水的儲存。生產(chǎn)期間,污水池中存在一定濃度的可燃氣體。因此,在污水池正式投用之前,應對其中的空氣進行置換,而該項工作并未開展。

2)在發(fā)現(xiàn)氣田水外輸管線出現(xiàn)泄漏后,井站進行了關井停產(chǎn)處理。而在關井期間,井站沒有及時熄滅放空火炬。

3 防范措施

該起事故暴露出部分采氣井站在設備選型、風險因素辨識與防控,以及安全生產(chǎn)管理等方面存在的問題。為了杜絕類似事故、事件的再次發(fā)生,建議采取以下措施進行防范。

開展隱患排查,及時整改事故隱患。各井站應對在用或準備安裝使用的阻火器進行全面排查,依照相關標準規(guī)范逐一核對阻火器的選型參數(shù)是否滿足條件要求。其中,應重點關注阻爆燃/阻爆轟選型、阻火器通道尺寸、阻火層厚度等關鍵參數(shù)的選定是否正確。對于不滿足要求的阻火器應及時更換。

強化風險辨識意識,提升風險防控能力。應加大對各單位安全生產(chǎn)管理人員以及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識培訓,不斷提高員工開展風險辨識工作的能力、加強風險防控措施的針對性和有效性,將“預防為主”的安全管理方針落到實處。對于油氣生產(chǎn)基層單位,在油氣井復產(chǎn)、生產(chǎn)系統(tǒng)投運/停運階段,必須認真開展啟動前安全檢查。對于污水罐(池)、閥室(井)、放空區(qū)域等風險較大而又容易被忽視的區(qū)域,應加強風險辨識的廣度與深度,細化、落實安全管控措施。

完善管理制度,細化管控措施。針對氣田水的儲存、轉運等操作,各井站應對相關管理制度、手冊進行修訂與完善。對于可能發(fā)生的可燃氣體泄漏/聚集、硫化氫逸散、氣田水泄漏等情況,制定完善的防控措施與應急預案。針對本次事故,建議制定如下措施:對于類似的密閉污水池等裝置/設施,在投運前應嚴格進行氣體置換;日常生產(chǎn)過程中,注意加強對呼吸管以及阻火器的檢查維護,避免爆炸性混合氣體的形成與聚集;建議在呼吸管上加設切斷閥,異常情況下可通過切斷閥對爆炸性混合氣體進行隔離[4-8]。

4 結論與建議

氣田采氣站、集氣站的污水儲存、轉運工作是場站生產(chǎn)運行中的一項常規(guī)作業(yè)。但在此項作業(yè)過程中,也存在著可燃氣體、有毒氣體的逸散與聚集等動態(tài)性風險。因此,必須重視此項工作涉及的安全設施設計、設備選型等基礎工作。同時,應制定切實有效的符合安全要求的操作規(guī)程與管理制度,提高員工的風險辨識及安全管理能力,落實并完善設備設施的巡護保養(yǎng),提高本質安全管理水平,才能有效杜絕安全事故的發(fā)生。

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