彭明福
摘要:油田注水開發(fā)是我國陸地油田開發(fā)的一種重要方式,注水系統(tǒng)耗能也相對很大,隨著油田綜合含水率的上升,注水能耗還將逐步上升,因此,開發(fā)油田注水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)是當(dāng)前工作的重點。
關(guān)鍵詞:油田注水;節(jié)能降耗;注水單耗;系統(tǒng)效率
1、注水系統(tǒng)概況
現(xiàn)河采油廠注水系統(tǒng)在建各類注水泵站38座(42個系統(tǒng))(其中離心泵站8座、柱塞泵站30座),配水間149座,地面增壓泵60臺,系統(tǒng)壓力等級主要有7.5MPa、16MPa、32MPa、40MPa四類。
總設(shè)計供水能力97970m3/d,實際供水量74251m3/d。在裝143套注水機組中,離心泵裝機功率共計31490kw,柱塞泵裝機功率共計18336kw,共計49826kw,年耗電為16676.78*104kw.h,注水單耗為6.68kw.h/m3.
2、注水系統(tǒng)存在問題
2.1、注水泵機組老化嚴(yán)重,泵效低,影響注水單耗。
(1)離心泵機組:在裝25套,其中使用年限小于10年的有21套,占比84%;超過10年的有4套,占比16%;其中大修過的有15套,占比60%,大修后平均累計運行時間8800h/臺,大修次數(shù)超過3次的有4套,占比16%。
(2)柱塞泵機組:在裝118套,其中使用年限小于10年的有62套,占比52.5%;超過10年的有56套,占比47.5%;其中大修過的有58套,占比49.2%,大修后平均累計運行時間6300h/臺,大修次數(shù)超過3次的有11套,占比9.3%。
2.2部分注水干線口徑偏小,管線縮徑,系統(tǒng)效率低。
根據(jù)調(diào)查,全廠在用注水干(支)線117條,總長度81.7km,平均管損1.04MPa/km,流速分布狀況調(diào)查如下:
流速<1m/s:共94條,總長度64.2km,年穿孔69次,平均管損1.03MPa/km。其中使用年限超過15年的有8條、總長度4.02km、年穿孔14次、平均管損1.28MPa/km。
流速1-2m/s:共21條,總長度11.1km,年穿孔7次,平均管損1.21MPa/km。其中使用年限超過10年的有3條、總長度0.38km、年穿孔4次、平均管損0.63MPa/km。
流速>2m/s:共2條,總長度6.4km,使用年限小于10年,年穿孔1次,平均管損0.9MPa/km。
2.3注水電機方面:部分機泵不匹配,導(dǎo)致打回流現(xiàn)象,磨損嚴(yán)重,機組效率低、單耗高。
3、改進(jìn)措施及方案
針對部分注水站機組能耗偏高、泵干壓差大,供需不匹配、部分注水管網(wǎng)沿程壓損大、管網(wǎng)效率偏低等問題,注水用電項目組將加大注水站機泵優(yōu)化和注水管網(wǎng)調(diào)整改造力度,努力提高泵效,降低單耗,減少管損,提高系統(tǒng)效率,努力實現(xiàn)節(jié)能降耗的工作目標(biāo)。具體措施如下:
3.1離心泵站
3.1.1河二注水站
注水概況:主要管轄郝家油田的河4、河11、河39等區(qū)塊,日開注水井39口,開井配注3330m3/d,實注3211m3/d。
注水站設(shè)計壓力等級16MPa,實際運行泵壓12.9MPa、干壓12.1MPa,泵干壓差0.8MPa;平均配水間來水壓力11.9MPa,干線損失0.2MPa,配水間注水壓力8.8MPa,閥控?fù)p失3.1MPa,管網(wǎng)效率68.2%。
優(yōu)化方案:
(1)縮小泵干壓差
2臺DFJ180型離心泵的高壓出口管線內(nèi)徑均為DN150mm,瞬時流量141m3/h,流速達(dá)到2.3m/s,不合理,需要擴徑。
下步對2臺離心泵的高壓出口管線進(jìn)行擴徑改造,管徑由DN150mm調(diào)整為DN200mm,流速降低為1.3m/s,則泵干壓差可控制在0.5MPa以內(nèi)。
效果預(yù)測:管網(wǎng)效率提高至69.5%
(2)實行削峰填谷注水
將該系統(tǒng)注水受效較差的河11斷塊水井6口實行動態(tài)注水,河二注注水泵7:00-21:00運行排量為130m3/h運行,運行電流94A,21:00-7:00運行排量調(diào)整為170m3/h,運行電流102A。
效果預(yù)測:全天在電量不變的情況下,節(jié)約電費380元/天。
3.1.2、河三注水站
注水概況:主要管轄現(xiàn)河莊油田的河31、河43等區(qū)塊,日開注水井98口,開井配注12875m3/d,實注12961m3/d。
注水站設(shè)計壓力等級16MPa,實際運行泵壓13MPa、干壓12.8MPa,泵干壓差0.2MPa;平均配水間來水壓力11.5MPa,干線損失1.3MPa,配水間注水壓力8.8MPa,閥控?fù)p失2.7MPa,管網(wǎng)效率67.7%。
優(yōu)化方案:
(1)降低干線損失
①河三注至5隊注水干線的前端有一段管線內(nèi)徑為DN200mm(出站外約長10m),瞬時流量415m3/h,流速達(dá)到3.7m/s,不合理,需要擴徑。
下步對該段管線進(jìn)行擴徑改造,管徑由DN200mm調(diào)整為DN275mm,流速降低為1.9m/s,則可將干線損失控制在0.5MPa以內(nèi)。
②河三注末端河31區(qū)塊注水干線(采油11隊)管徑為168*13-1.0km,流速為1.7m/s,稍偏高。
下步對該段管線進(jìn)行擴徑改造(目前已完工),管徑由168mm調(diào)整為245mm,流速降低至1.5m/s,經(jīng)濟合理。
效果預(yù)測:通過以上兩項措施,管網(wǎng)效率提高至68.0%
(2)穩(wěn)定污水量運行
目前河三注水站日供水量12900m3/d左右,運行1臺DF500型擴容離心泵剛好匹配。
下步需要將河三注供水量穩(wěn)定在12900m3/d以內(nèi)運行,如果污水來水量增加,則需要由河二、史南兩個系統(tǒng)進(jìn)行增注調(diào)節(jié)。
3.2柱塞泵站
3.2.1梁13注水站
注水概況:主要管轄史南油田的梁13低滲透區(qū)塊,日開注水井6口,開井配注325m3/d,實注322m3/d。
注水站設(shè)計壓力等級32MPa,實際運行泵壓31MPa、干壓31MPa,配水間來水壓力31MPa,平均注水壓力17.1MPa,閥控?fù)p失14.1MPa,管網(wǎng)效率55.2%。
優(yōu)化方案:
所開2臺泵中,有一臺泵能力富余。方案新上1臺5ZB型柱塞泵(機動部門已安排),單泵額定排量由目前的9.7m3/h提高至16m3/h,運行功率有原來的110*2=220kw,壓減為180*1=180kw。
效果預(yù)測:預(yù)計單耗下降0.7kw.h/m3,日節(jié)電235kw.h
3.2.2、河50注水站
注水概況:主要管轄現(xiàn)河莊油田的河50、河74等區(qū)塊,日開注水井27口,開井配注2600m3/d,實注2665m3/d。其中:
16MPa系統(tǒng):運行泵壓13MPa、干壓13MPa,配水間平均干壓12MPa,干線損失1MPa,平均注水壓力8.9MPa,閥控?fù)p失3.1MPa,管網(wǎng)效率70.2%。
32MPa系統(tǒng):運行泵壓30MPa、干壓30MPa,配水間平均干壓29MPa,干線損失1MPa,平均注水壓力15.3MPa,閥控?fù)p失13.7MPa,管網(wǎng)效率51%。
優(yōu)化方案:
合理匹配32MPa系統(tǒng)供需關(guān)系
轉(zhuǎn)上1臺5ZB-20/43型柱塞泵(河148注水站),替換現(xiàn)有的5ZBII37/170型柱塞泵,單泵額定排量由目前的16.7m3/h提高為25m3/h,則只運行1臺泵即可滿足需求。
效果預(yù)測:預(yù)計單耗下降2kw.h/m3,日節(jié)電1000kw.h
4 ?結(jié)束語
通過以上措施,全廠注水單耗由6.21kw.h下降至6.11kw.h,下降0.1個百分點,日節(jié)電約4500kw.h。
下步注水系統(tǒng)需強化注水泵站、管網(wǎng)四化預(yù)警模型應(yīng)用,合理設(shè)置閾值,優(yōu)化運行參數(shù),降低注入單耗,不斷滿足低碳環(huán)保的要求。